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      烘干攪拌輸送新聞動(dòng)態(tài)

       

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      800 t/h斗式提升機(jī)液壓系統(tǒng)故障分析

      發(fā)布時(shí)間:2012-12-19 15:39    來源:未知

          電廠煤碼頭卸船機(jī)液壓設(shè)備的解體檢查是勞動(dòng)量較大且要求很高的工作,尤其是液壓泵和馬達(dá),往往還需要制作專用的工裝。過長的修理時(shí)間會(huì)給電廠的連續(xù)生產(chǎn)帶來不利影響,利用在設(shè)備故障分析中總結(jié)出的各種診斷方法準(zhǔn)確找到故障點(diǎn)對(duì)于縮短液壓系統(tǒng)檢修時(shí)間,提高設(shè)備利用率有積極的意義。
      1、主要故障
          某廠800 t/h連續(xù)式卸船機(jī)的斗式提升機(jī)是由液壓馬達(dá)來驅(qū)動(dòng)的,其液壓系統(tǒng)如圖1所示。2004年期間,斗式提升機(jī)系統(tǒng)較頻繁地出現(xiàn)了卸載乏力甚至停動(dòng)的現(xiàn)象。經(jīng)過多次解體修理、更換液壓元件后排除了故障。
          2004年2 5月,提升機(jī)鏈斗動(dòng)作乏力,主油泵工作時(shí)噪聲大。
          6月,提升機(jī)鏈斗停動(dòng),經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)溢流閥控制油節(jié)流孔板處附有異物。清除異物并將該節(jié)流孔的直徑由1.0 mm擴(kuò)大至1.5 mm后提升機(jī)恢復(fù)動(dòng)作能力,但仍動(dòng)作乏力且伴隨有較大噪聲。
          8月,更換主油泵,提升機(jī)在短暫恢復(fù)設(shè)計(jì)卸載能力后仍動(dòng)作乏力、噪聲大,經(jīng)解體檢查發(fā)現(xiàn)主油泵嚴(yán)重?fù)p壞,柱塞與缸體咬死,重新安裝上原主油泵。
          9月,提升機(jī)鏈斗停動(dòng),解體發(fā)現(xiàn)液壓馬達(dá)損壞,斜盤嚴(yán)重磨損。更換液壓馬達(dá)后提升機(jī)基本恢復(fù)卸載能力并能穩(wěn)定運(yùn)行。
          輸送機(jī)顆粒機(jī)
          10月,清洗濾網(wǎng)發(fā)現(xiàn)大量銅屑,解體發(fā)現(xiàn)主油泵嚴(yán)重氣蝕,更換主油泵。系統(tǒng)投入正常運(yùn)行。
      2、故障原因判斷
          a)液壓馬達(dá)斜盤磨損是鏈斗動(dòng)作乏力的原因;
          b) 2004年6月鏈斗停動(dòng)的原因是工作油油質(zhì)臟污使節(jié)流孔板堵塞,導(dǎo)致邏輯閥不能關(guān)閉;
          c) 2004年9月鏈斗停動(dòng)的原因是斜盤嚴(yán)重磨損導(dǎo)致的液壓馬達(dá)損壞;
          d)液壓馬達(dá)斜盤磨損使油質(zhì)臟污、液壓馬達(dá)動(dòng)作阻力增加,從而引起主油泵出口壓力異常升高、閉式系統(tǒng)的溢流量異常增加(沖洗油量加泄漏油量加排放油量大于補(bǔ)充油量),導(dǎo)致主油泵入口壓力低、產(chǎn)生氣蝕和異常噪聲。
      3、故障診斷的主要途徑
          在排除該設(shè)備故障的過程中歸納出以下幾點(diǎn)診斷設(shè)備故障的措施。
      3.1  油樣分析
      3.1.1  元素質(zhì)量分?jǐn)?shù)分析
          工作油中質(zhì)量分?jǐn)?shù)較高的固有元素有Zn,P,Ca等,診斷液壓系統(tǒng)故障時(shí)需要側(cè)重關(guān)注油中非固有的異常元素如Fe,Cu,Si等。Fe,Cu的質(zhì)量分?jǐn)?shù)標(biāo)志著液壓元件的磨損程度,Si的質(zhì)量分?jǐn)?shù)標(biāo)志著外界粉塵污染的程度,上述元素的質(zhì)量分?jǐn)?shù)變化與設(shè)備磨損狀況較一致。一般情況下,新工作油中會(huì)有一定量的Fe和Cu(質(zhì)量分?jǐn)?shù)一般不高于0.5×1 0-6);系統(tǒng)正常運(yùn)行后油中Fe和Cu的質(zhì)量分?jǐn)?shù)可能會(huì)上升至1.0×10-6~1.5×10-6(對(duì)幾個(gè)正常運(yùn)行的液壓系統(tǒng)的實(shí)測(cè)值,供參考)。如果Fe或Cu的質(zhì)量分?jǐn)?shù)超過2.O×10-6,則表明系統(tǒng)中可能產(chǎn)生了異常磨損,應(yīng)及時(shí)查找故障點(diǎn)以避免更嚴(yán)重的設(shè)備損壞。圖2是事后收集、整理的2004年6月至2005年3月期間該系統(tǒng)中Fe和Cu的質(zhì)量分?jǐn)?shù)變化曲線。從中可以看出,元素質(zhì)量分?jǐn)?shù)的異常與設(shè)備異常磨損在時(shí)間上較吻合。
          6月,系統(tǒng)內(nèi)已產(chǎn)生較嚴(yán)重的異常磨損(Fe的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為3.9×10-6,Cu的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2.1×10-6),使油質(zhì)臟污、引起鏈斗乏力和停動(dòng)。10月,Cu的質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到一個(gè)峰值(2.4×10-6),此時(shí)發(fā)現(xiàn)主油泵氣蝕?梢耘袛,泵的氣蝕持續(xù)發(fā)生于6-10月期間,因?yàn)榇似陂gCu的質(zhì)量分?jǐn)?shù)有4個(gè)月高于2.O×10-6。6-10月Fe的質(zhì)量分?jǐn)?shù)降至0.1×10 -6是因?yàn)閷?duì)油箱進(jìn)行了多次清理,其中9月更換液壓馬達(dá)后從油箱清理出的鐵屑質(zhì)量超過1kg,并且更換了工作油。10-12月Fe的質(zhì)量分?jǐn)?shù)從0.1×10-6驟升至4.6×10-6是因?yàn)榍謇聿坏降墓苈穬?nèi)的殘留鐵屑在逐漸擴(kuò)散,同時(shí)不斷地被研磨成更細(xì)的顆粒(表現(xiàn)為大顆粒讀數(shù)變小、NAS等級(jí)下降),使其流動(dòng)性和遍布程度大幅度提高;同樣,10月更換主油泵后Cu的質(zhì)量分?jǐn)?shù)降低后又驟升也應(yīng)該是由這個(gè)原因引起的。2005年1月,液壓系統(tǒng)加裝了油箱的旁路過濾裝置,在沒有異常磨損的正常運(yùn)行情況下系統(tǒng)內(nèi)的Fe和Cu的質(zhì)量分?jǐn)?shù)均開始下降。通常,液壓系統(tǒng)受到嚴(yán)重污染后即使反復(fù)清洗油箱、濾網(wǎng)等也需要很長的時(shí)間才能達(dá)到正常的污染度,如有必要應(yīng)進(jìn)行油循環(huán)沖洗并加裝專門的油箱旁路過濾裝置。
      3.1.2污染度分析
          液壓系統(tǒng)中約有70%的故障是由油液污染造成的。一般高壓液壓系統(tǒng)中工作油的污染度應(yīng)在NAS 9級(jí)以下(有些廠家可能有不同的要求),當(dāng)污染度較大幅度上升或輕微上升但趨勢(shì)持續(xù)時(shí)應(yīng)查清、消除污染源。新系統(tǒng)投運(yùn)初期,油的污染度一般都能維持在NAS 7級(jí)或NAS 8級(jí),經(jīng)較長時(shí)間運(yùn)行后可能會(huì)升至NAS 9級(jí)。當(dāng)油的污染度升至NAS 10級(jí)時(shí)就必須采取措施凈化工作油,排除污染源。工作油中污染物按其來源可分為外界侵入污染物、殘留污染物和內(nèi)部產(chǎn)生污染物,外界侵入污染物主要是經(jīng)油箱通氣孔、軸封等處進(jìn)入系統(tǒng)的,殘留污染物是安裝時(shí)就在系統(tǒng)內(nèi)存在的,內(nèi)部產(chǎn)生污染物是系統(tǒng)在運(yùn)行時(shí)因磨損等原因形成的。
          值得注意的是付驗(yàn)油樣一定要有代表性。油樣應(yīng)盡可能在系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)抽取,取樣地點(diǎn)應(yīng)盡可能設(shè)計(jì)在流動(dòng)充分的管段,取樣過程中還要盡量避免一切外界的二次污染,否則就可能使判據(jù)失真。
      輸送機(jī)顆粒機(jī)
      3.1.3  磨損顆粒和污染雜質(zhì)特征分析
          正常情況下,系統(tǒng)經(jīng)長時(shí)間運(yùn)行后油液中會(huì)出現(xiàn)個(gè)別的外界污染顆粒和油品變質(zhì)顆粒,當(dāng)部分元件老化后會(huì)出現(xiàn)個(gè)別疲勞剝落顆粒;這些顆粒如果尺寸較大就容易造成元件卡澀、設(shè)備磨損加速。如果系統(tǒng)油液中有粘著擦傷顆粒、切削顆粒、高溫氧化顆粒、較多的疲勞剝落顆粒等磨損顆粒就標(biāo)志著有液壓元件產(chǎn)生了異常磨損。根據(jù)磨損顆粒的類型和元件運(yùn)動(dòng)副的類型可初步判斷系統(tǒng)的故障點(diǎn)。
      3.2壓力和流量的測(cè)試及分析
          在系統(tǒng)中設(shè)置壓力和流量測(cè)點(diǎn),利用測(cè)得的壓力和流量值可以較清楚地判斷系統(tǒng)乏力和停動(dòng)的故障點(diǎn)。
          圖1中,如提升機(jī)乏力或停動(dòng)時(shí)系統(tǒng)中A處的壓力和流量異常,應(yīng)先檢查壓力控制部分的溢流閥、邏輯閥等,然后才進(jìn)行工作量較大的泵的檢查工作;如A處的壓力、流量正常則應(yīng)先檢查沖冼閥,然后檢查液壓馬達(dá)。
      3.3系統(tǒng)噪聲的分析和判斷
          系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)的噪聲可分為機(jī)械振動(dòng)噪聲和流體振動(dòng)噪聲。設(shè)備工作異常時(shí)往往會(huì)產(chǎn)生異常噪聲,但振動(dòng)噪聲的診斷較為復(fù)雜,相對(duì)來說,液壓泵故障時(shí)其噪聲表征要明顯一些。通常工作壓力為7MPa的液壓泵正常運(yùn)行時(shí)的噪聲小于75 dB,工作壓力為14~20 MPa的液壓泵正常運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的噪聲約為90~100 dB;如超過這些數(shù)值較多時(shí)應(yīng)進(jìn)一步診斷或檢查。另外,液壓泵噪聲的診斷還需結(jié)合其它參數(shù)進(jìn)行綜合判斷,如泵的入口壓力急劇降低與異常高的噪聲同時(shí)產(chǎn)生和消失則極有可能是氣蝕正在發(fā)生。閥件的噪聲主要取決于閥口型式的設(shè)計(jì),液壓缸的噪聲主要由氣穴和液壓沖擊引起。
      4、結(jié)論
          通過油樣分析、壓力和流量分析、噪聲診斷可以有效地判斷液壓設(shè)備的狀態(tài)和故障原因,準(zhǔn)確地利用這些手段并結(jié)合設(shè)備固有的壽命損耗特性可以較好地實(shí)施液壓設(shè)備的狀態(tài)檢修。
          三門峽富通新能源銷售提升機(jī)、輸送機(jī)、顆粒機(jī)、飼料顆粒機(jī)等機(jī)械設(shè)備。

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