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      生物質(zhì)鍋爐新聞動(dòng)態(tài)

       

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      余熱電站CPC鍋爐結(jié)焦的原因和處理

      發(fā)布時(shí)間:2014-08-09 08:45    來(lái)源:未知

          我廠的余熱電站是在1999年9月投入運(yùn)行的一個(gè)特殊電站,其建設(shè)的主要目的是最大限度地利用水泥廠預(yù)分解窯的廢氣余熱,把廢氣余熱轉(zhuǎn)化成電能,以達(dá)到綜合節(jié)能降耗、回收余熱的目的。但是,余熱電站在運(yùn)行過(guò)程中,CPC鍋爐多次發(fā)生結(jié)焦現(xiàn)象,曾經(jīng)困擾我廠很長(zhǎng)時(shí)間,富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要人燃燒木屑顆粒機(jī)、秸稈顆粒機(jī)秸稈壓塊機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。
      1、余熱電站的簡(jiǎn)介
           我廠有2條帶五級(jí)預(yù)熱器的預(yù)分解窯,一條是生產(chǎn)700 t/d水泥熟料,一條是生產(chǎn)1 000 t/d水泥熟料。我廠余熱電站就是為了利用這2條預(yù)分解窯的余熱而建造的自備電站,汽輪機(jī)裝機(jī)總?cè)萘繛?2 MW。其主機(jī)設(shè)備主要包括“五爐一機(jī)”,“五爐”為:1臺(tái)AQCI爐(二期緩建),1臺(tái)AQC2爐,1臺(tái)SP1爐,1臺(tái)SP2爐,1臺(tái)CPC鍋爐; “1機(jī)”為:1臺(tái)汽輪發(fā)電機(jī)組。設(shè)計(jì)的AQCI爐設(shè)置在7 00 Ud預(yù)分解窯窯頭熟料冷卻機(jī)廢氣出口與窯頭廢氣電收塵器之間;AQC2爐設(shè)置在1000 t/d預(yù)分解窯窯頭熟料冷卻機(jī)廢氣出口與窯頭廢氣電收塵器之間;SPI爐設(shè)置在700t/d預(yù)分解窯窯尾預(yù)熱器廢氣出口與窯尾高溫風(fēng)機(jī)之間;SP2爐設(shè)置在1000 t/d預(yù)分解窯窯尾預(yù)熱器廢氣出口與窯尾高溫風(fēng)機(jī)之間。設(shè)計(jì)的AQC1爐、AQC2爐、SPI爐和SP2爐廢氣設(shè)置旁路煙道,當(dāng)它們出現(xiàn)故障而檢修時(shí),預(yù)分解窯系統(tǒng)仍可以繼續(xù)生產(chǎn)。
          設(shè)計(jì)的AQCI爐、AQC2爐、SPI爐和SP2爐都采用兩段受熱面,I段為蒸汽鍋爐,生產(chǎn)高溫、高壓的飽和蒸汽;Ⅱ段為熱水鍋爐,生產(chǎn)高溫、高壓的熱水,目的是充分利用窯頭熟料冷卻機(jī)和窯尾廢氣的余熱。它們生產(chǎn)的飽和蒸汽和熱水并人CPC鍋爐系統(tǒng),并與CPC鍋爐一起保證汽輪機(jī)所需要的飽和蒸汽。
          CPC鍋爐是由哈爾濱鍋爐廠從美國(guó)燃燒動(dòng)力公司(Combustion Power Company,簡(jiǎn)稱CPC公司)引進(jìn)技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)計(jì)并制造的CPC循環(huán)流化床鍋爐,在國(guó)內(nèi)俗稱為CPC鍋爐。我廠的CPC鍋爐型號(hào)為HG-CPC45(35)-3.82-450℃.1,它是一種細(xì)粒子、低速循環(huán)流化床鍋爐機(jī)組,具有燃料適應(yīng)能力強(qiáng)的特點(diǎn),能夠燃燒包括煤矸石在內(nèi)的各種劣質(zhì)燃料,并且具有較高的熱效率,通常運(yùn)行在850 - 950℃的理想脫硫溫度區(qū)間,在流化床中加入適量的石灰石脫硫劑可以使S02排放量大大降低;采用低溫段燃燒分段送風(fēng),使燃燒始終在低過(guò)量空氣下進(jìn)行,并能夠抑制NOx的產(chǎn)生和排放。CPC鍋爐是有特色的高效低污染的環(huán)保型燃煤鍋爐。其設(shè)計(jì)參數(shù)及規(guī)格如下:額定蒸發(fā)量45(35) t/h;額定蒸汽壓力3.82 MPa;額定蒸汽溫度450℃;給水溫度150℃;冷風(fēng)溫度20℃;熱風(fēng)溫度120℃;排煙溫度130℃;鍋爐熱效率>87%;燃料種類為各種劣質(zhì)煤;鍋爐鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)壓22 000Pa,風(fēng)量37 000 m3/h(150 'C);鍋爐引風(fēng)機(jī)風(fēng)壓6 012 Pa,風(fēng)量86 000 m3/h (300℃)。
      2、CPC鍋爐結(jié)焦的原因分析
          我廠余熱電站的CPC鍋爐,自1999年9月投入運(yùn)行后,多次發(fā)生結(jié)焦故障,余熱電站不能正常運(yùn)行,被迫停爐處理。其結(jié)焦的具體表現(xiàn)為:爐膛負(fù)壓增大,爐溫下降,流化床溫度也隨之下降;汽壓、汽溫、蒸汽流量下降;排渣不暢,排渣管堵塞。停爐后檢查發(fā)現(xiàn),結(jié)焦現(xiàn)象發(fā)生在流化床的不同部位,床料的表面還覆蓋著一層細(xì)灰,細(xì)灰的下面是粗顆粒的爐焦和床料,焦塊是由疏松狀的渣粒構(gòu)成,其核心有熔融的痕跡。
          CPC鍋爐結(jié)焦的原因是多方面的,一般要從鍋爐的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、燃料的特性和運(yùn)行操作等方面進(jìn)行分析考慮。
      2.1 CPC鍋爐的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
          CPC鍋爐的爐床和爐膛截面面積大,存儲(chǔ)物料多,床料及燃料的運(yùn)行,是靠安裝在布風(fēng)板上的許多個(gè)具有不同射風(fēng)方向的定向風(fēng)帽作用所形成的空氣動(dòng)力場(chǎng),風(fēng)帽的下部與一次風(fēng)室相通,形成特有的配風(fēng)方式。為了達(dá)到完全燃燒和脫硫效果,加長(zhǎng)燃料和石灰石在爐內(nèi)的運(yùn)行路線,排渣口設(shè)在給料口的另一端。在爐頂設(shè)置高效旋風(fēng)分離器,回料管的一端設(shè)置在爐膛的密相區(qū),回料管內(nèi)的物料所形成的壓力與爐膛上下部的壓力差相平衡,自動(dòng)維持物料分離并返回到爐膛內(nèi),形成物料的爐內(nèi)循環(huán)。流化床上的物料在床上按逆時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn),邊流動(dòng)邊燃燒,并向上運(yùn)行,燃料在爐內(nèi)行走的路線長(zhǎng),停留的時(shí)間長(zhǎng),燃盡率高。
          因此,要保證CPC鍋爐燃燒均勻,必須保證流化床上布風(fēng)均勻,物料流動(dòng)均勻并且不存在死區(qū)。這就要求,每個(gè)風(fēng)帽的射風(fēng)角度和方向,設(shè)計(jì)、制造和安裝的精度都要高;風(fēng)帽射風(fēng)所形成的空氣動(dòng)力場(chǎng)應(yīng)當(dāng)理;流化床的排渣點(diǎn)、溫度測(cè)量點(diǎn)、旋風(fēng)分離器回料管的回灰點(diǎn)和爐膛四角等處風(fēng)帽的射風(fēng)角度和方向,必須保證合理,避免流化床上的空氣動(dòng)力場(chǎng)存在盲區(qū),進(jìn)而避免爐內(nèi)物料的循環(huán)存在死區(qū)。
      2.2燃料的特性
          在燃燒過(guò)程中,CPC鍋爐的燃料在流化床上受空氣動(dòng)力場(chǎng)的作用而流動(dòng),并向上運(yùn)行,因此,CPC鍋爐對(duì)燃料粒度的要求比較嚴(yán)格。其具體要求是:平均粒徑為1 -2 mm,最大粒徑為6mm,最小粒徑為0.5 mm以下且所占的比例<15%。如果使用石灰石作脫硫劑,CPC鍋爐不僅對(duì)燃料的粒度有具體的要求,對(duì)石灰石粒度的要求也比較嚴(yán)格。石灰石粒度的具體要求是:平均粒徑為0.4 - 0.6 mm,最大粒徑為<2 mm,最小粒徑為0.2 mm且所占的比例≤5%。燃料和石灰石混合后的粒度分布(質(zhì)量分布)要求為:粒徑在1.0 mm以上的顆粒所占的比例≤10%,粒徑在0.5 - I.O mm的顆粒所占的比例為80% - 60%,粒徑在0.25 - 0.5 mm的顆粒所占的比例為10% -30%,粒徑在0.125 mm以下的顆粒所占的比例<10%。
          CPC鍋爐具有燃料適應(yīng)能力強(qiáng)的特點(diǎn),能夠很好地燃燒包括煤矸石在內(nèi)的各種劣質(zhì)煤。所以,從能源、環(huán)保和經(jīng)濟(jì)效益等方面進(jìn)行綜合考慮,我們采用煤矸石作為CPC鍋爐的主要燃料,并采取一級(jí)錘式破碎制備煤矸石,經(jīng)破碎后的煤矸石粒徑<6 mm。在CPC鍋爐運(yùn)行的初期,煤矸石的粒度基本合格。但是,隨著運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng),破碎機(jī)錘頭逐漸磨損,煤矸石的粒度合格率也逐漸降低。在CPC鍋爐結(jié)焦期間,我們?cè)M(jìn)行過(guò)煤矸石的篩分檢查。從篩分的結(jié)果看,大粒徑煤矸石的比例明顯偏大,即≥6 mm的煤矸石所占的比例太大,明顯高于CPC鍋爐規(guī)范的要求。盡管煤矸石在600 - 900℃的高溫下可能會(huì)發(fā)生熱爆,即煤矸石在鍋爐內(nèi)有變細(xì)的趨勢(shì),也不能達(dá)到CPC鍋爐規(guī)范的要求。大粒徑的煤矸石在燃燒過(guò)程中,在風(fēng)帽射風(fēng)所形成的空氣動(dòng)力場(chǎng)作用下不能均勻流動(dòng),并會(huì)形成聚集,聚集在中心位置的煤矸石燃燒而釋放出的熱量不能輻射出去,使聚集區(qū)中心的溫度升高,溫度一旦達(dá)到煤矸石的熔融點(diǎn),就會(huì)發(fā)生流化床結(jié)焦。
      2.3運(yùn)行操作參數(shù)
          按照設(shè)備制造廠家的要求,CPC鍋爐運(yùn)行時(shí)床料厚度應(yīng)保持在600 mm左右。但是,在實(shí)際運(yùn)行中,特別是在點(diǎn)爐的初始階段,床料厚度一般都達(dá)不到600 mm,一次鼓風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓、風(fēng)量很難控制適當(dāng)。由于CPC鍋爐的料層厚度小,濃相區(qū)粒子濃度低于正常值,造成大量的細(xì)灰被吹走,相應(yīng)的大塊煤渣留在床底。隨著拋煤量增多,大塊煤渣也越來(lái)越多,并且大塊煤渣下沉導(dǎo)致流化床流化不好,最后導(dǎo)致大量大塊煤渣停留在空氣動(dòng)力場(chǎng)的弱區(qū)并形成堆積,拋進(jìn)鍋爐的煤矸石同樣也會(huì)因流化不好而形成堆積,直至最后形成渣塊板結(jié)和結(jié)焦現(xiàn)象。
      3、改進(jìn)措施及效果
           在CPC鍋爐發(fā)生結(jié)焦時(shí),有些運(yùn)行操作人員采取加大風(fēng)量,試圖吹散焦塊,結(jié)果往往是適得其反,反而會(huì)加劇吹散細(xì)灰,使床底上只剩下大塊煤渣,加快流化床結(jié)焦的速度。CPC鍋爐發(fā)生結(jié)焦后不久往往就不能再維持運(yùn)行,只能被迫停爐處理。因此,處理CPC鍋爐結(jié)焦故障的關(guān)鍵應(yīng)該是在預(yù)防上,我廠在預(yù)防流化床結(jié)焦上主要采取了以下措施。
      3.1改進(jìn)煤矸石制備系統(tǒng)
          經(jīng)過(guò)我們分析認(rèn)為,CPC鍋爐結(jié)焦的主要原因應(yīng)該是入爐煤矸石的粒度不合格,大粒徑的煤矸石所占的比例比較大。所以,我們對(duì)煤矸石制備工藝提出了嚴(yán)格的要求,粒度不合格的煤矸石嚴(yán)禁入爐,并在制備煤矸石的破碎機(jī)后面增加1個(gè)篩孔直徑為6 mm的振動(dòng)篩,通過(guò)振動(dòng)篩的合格煤矸石進(jìn)行人爐燃燒,不能通過(guò)振動(dòng)篩的大粒徑煤矸石重新返回到破碎機(jī)進(jìn)行再破碎,直到其粒徑合格為止,保證人爐煤矸石的合格率。
      3.2改進(jìn)操作參數(shù)
        在點(diǎn)爐之前,首先在流化床上鋪墊300~350 mm厚的灰渣,之后,開啟一次鼓風(fēng)機(jī)。觀察灰渣能夠開始蠕動(dòng)所需要的最低風(fēng)量和灰渣流化浮動(dòng)所需要的最高風(fēng)量。在點(diǎn)爐過(guò)程中,床料厚度先調(diào)整在300- 350 mm左右,一次鼓風(fēng)機(jī)的風(fēng)量控制在最低風(fēng)量與最高風(fēng)量之間,保持床料中細(xì)灰的含量,盡力增加鍋爐內(nèi)的流化載體,保障流化床流化均勻。然后,根據(jù)系統(tǒng)的負(fù)荷、流化床的溫度和排渣、以及灰渣顏色的情況,逐漸地適當(dāng)調(diào)整床料的厚度和一次鼓風(fēng)機(jī)的風(fēng)量,直到床料的厚度達(dá)到技術(shù)規(guī)范的要求,鍋爐系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。
      3.3改進(jìn)效果
        改進(jìn)前,CPC鍋爐經(jīng)常結(jié)焦,不能安全、穩(wěn)定運(yùn)行,嚴(yán)重影響我廠的生產(chǎn)。經(jīng)過(guò)改進(jìn)后,CPC鍋爐運(yùn)行穩(wěn)定,沒(méi)有再發(fā)生過(guò)結(jié)焦現(xiàn)象,并創(chuàng)造了連續(xù)安全運(yùn)行90d的記錄。
      4、結(jié)束語(yǔ)
          CPC鍋爐能夠燃燒包括煤矸石在內(nèi)的各種劣質(zhì)煤,并適用于水泥預(yù)分解窯余熱電站,是一種性能較好的鍋爐。CPC鍋爐結(jié)焦的主要原因是入爐煤矸石的粒度不合格。在保證煤矸石粒度合格的情況下,調(diào)整好運(yùn)行參數(shù),能夠有效地避免CPC鍋爐的結(jié)焦現(xiàn)象。
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