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      生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

       

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      600MW機組鍋爐末級再熱器管壁溫度控制分析

      發(fā)布時間:2014-07-17 08:04    來源:未知

          天津大唐盤山發(fā)電有限責(zé)任公司安裝2臺由哈爾濱三大動力廠生產(chǎn)的600 MW汽輪發(fā)電機組,3號機組于2001年12月18日通過168 h試運,現(xiàn)己移交生產(chǎn),4號機組帶負荷試運結(jié)束,準備進行168h試運。在試運期間鍋爐出口再熱器管壁存在超溫現(xiàn)象,經(jīng)過分析,修改了磨煤機一次風(fēng)流量測量公式,并針對鍋爐出口再熱器管壁超溫進行了燃燒調(diào)整試驗,初步解決了再熱器管壁超溫問題,富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒秸稈顆粒機、秸稈壓塊機、木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。
      1、設(shè)備概況
      1.1主要參數(shù)
          額定蒸發(fā)量    1801 t/h
          過熱器出口壓力    17.38 MPa
          過熱器出口溫度    540℃
          再熱蒸汽流量    1480 t/h
          再熱蒸汽進口壓力    3. 45 MPa
          再熱蒸汽出口壓力    3. 29 MPa
          再熱蒸汽進口溫度    314.3°
          再熱蒸汽出口溫度    540 °
          給水溫度    273. 8°
      1.2設(shè)備特點
          天津大唐盤山發(fā)電有限責(zé)任公司安裝2臺由哈爾濱三大動力廠生產(chǎn)的600 MW汽輪發(fā)電機組,其中鍋爐為引進美國ABB-CE技術(shù)設(shè)計制造的HG-2023/17. 6-YM4型四角切圓燃燒、亞臨界、一次中間再熱、固態(tài)排渣、控制循環(huán)汽包爐。設(shè)計煤種為準格爾煙煤。燃燒器為正四角布置的切向擺動式燃燒器,采用ABB-CE傳統(tǒng)的大風(fēng)箱結(jié)構(gòu),由隔板將大風(fēng)箱分割成若干風(fēng)室。爐膛各角的燃燒器分別有22個噴口。其中,6個一次風(fēng)噴嘴可上下擺動27°,10個輔助風(fēng)及最下層油噴嘴可做上下30°的擺動,為了獲得良好的爐內(nèi)空氣動力場,克服四角燃燒而引起的爐膛煙溫偏差的弊病,上下兩層輔助風(fēng)室及頂部二層OFA風(fēng)室設(shè)計成反切18°,頂部二層OFA風(fēng)室在反切18°的同時又可以作手動±12。水平擺動,增加了煙溫偏差調(diào)節(jié)的手段。其余三層油輔助風(fēng)噴嘴為固定式,不能擺動。所有煤粉噴嘴均設(shè)有周界風(fēng)。整組燃燒器按逆時針方向切圓布置,假想切圓直徑為Dl 882 mm。配6臺ZGM-123中速磨煤機。采用冷一次風(fēng)機正壓直吹式系統(tǒng),每臺磨煤機帶一層煤粉噴嘴。
          該爐燃燒器一次風(fēng)噴口采用了寬調(diào)節(jié)比(WR)的結(jié)構(gòu),形成了垂直濃淡的一次風(fēng)粉特性,另外在一次風(fēng)噴口的V形鈍體及噴口四周前部邊緣的扳邊結(jié)構(gòu)設(shè)計,有助于回流區(qū)的形成,使該燃燒器具有良好的穩(wěn)燃性能,鍋爐最低不投油穩(wěn)燃負荷為350/BMCR。
          再熱器由3個部分組成,墻式輻射再熱器布置在水冷壁前墻和側(cè)墻的前部。再熱器前屏位于后屏過熱器及水冷壁懸吊管之間,折煙角的上部。末級再熱器位于爐膛折焰角后的水平煙道內(nèi),與再熱器前屏中間無聯(lián)箱串聯(lián)布置,高壓缸排汽經(jīng)噴水減溫后進入墻式輻射再熱器,然后經(jīng)再熱器前屏至末級再熱器,再熱器的溫度調(diào)整主要由調(diào)整燃燒器擺角實現(xiàn),噴水減溫只作為防止事故超溫及輔助調(diào)溫用。
      2、末級再熱器出口管壁超溫分析
      2.1末級再熱器出口管壁超溫的現(xiàn)象
      3號機組調(diào)試過程中,末級再熱器出口管壁存在超溫現(xiàn)象,最高壁溫可達到636 C以上,主要是在機組高負荷或上層煤粉噴嘴投運期間,最高壁溫區(qū)域位于右側(cè)第63、67、70監(jiān)視點,其中第67監(jiān)視點壁溫最高。開大頂部OFA反切風(fēng)效果不明顯。其它部位壁溫均低于540 C,過熱器管壁溫度分布與末級再熱器相同,但不存在超溫現(xiàn)象。
      2.2原因分析
          末級再熱器從左至右共72排,每排12根管,分別在第3、6、9、12、15、22、25、30、34、37、42、46、51、58、63、67、70排管屏的最外圈管子上各設(shè)有一個壁溫監(jiān)視點,在第19和55排管屏的每一根管子上設(shè)有一個壁溫監(jiān)視點,共41個壁溫監(jiān)視點。
          由于四角切圓燃燒的特點是整個爐膛為一個燃燒單元,四角氣流相互作用,在爐內(nèi)形成逆時針方向的旋轉(zhuǎn)氣流。到分隔屏或后屏下沿,還存在一定的殘余旋轉(zhuǎn),此時,引風(fēng)機對煙氣流的作用力是向爐后方向,該作用力使煙氣流改變方向。由于煙氣的殘余旋轉(zhuǎn),其切向速度分量方向及大小在同一截面上不同,在向后吸力的作用下造成流速的分布不均,表現(xiàn)為右側(cè)煙氣流速偏高?紤]到水平煙道沿垂直方向流動阻力的不同,上部煙氣流的流程要大于下部,流動阻力偏大,則下部煙氣流速及煙溫偏高。由于流速分布上的偏差,使流經(jīng)同一截面的不同區(qū)域飛灰攜帶量也隨之出現(xiàn)一定的差異,并對水平煙道受熱面的傳熱量比例產(chǎn)生影響。由于煙氣流速及飛灰攜帶量的偏差,使末級再熱器右側(cè)管屏出現(xiàn)管壁超溫現(xiàn)象。
          在后屏再熱器與末級再熱器之間通過無聯(lián)箱串聯(lián)連接,使再熱器的吸熱不均相互疊加,也加劇了末級再熱器管壁超溫。
          制造廠在設(shè)計時雖然己考慮了末級再熱器管壁超溫的問題,在采取反切風(fēng)的同時,又將頂部兩個OFA噴嘴設(shè)計為左右可手動擺動12。,但未能給出具體的擺動角度數(shù)值,必須通過具體試驗來確定合適的擺動角度和相應(yīng)的風(fēng)門開度范圍,才有希望達到預(yù)期的效果。
          另外,燃燒火焰中心的位置對末級再熱器管壁溫度也有一定的影響,包括燃燒器輔助風(fēng)的配比、磨煤機的組合運行情況、磨煤機的一次風(fēng)流量大小、總風(fēng)量的大小及磨煤機出力的分配等。
          過熱器由于其換熱效果較好,又有兩級噴水
      減溫控制,管壁溫度較低,不存在過熱現(xiàn)象。廠家在設(shè)計中計算的末級再熱器最高管壁溫度位于右側(cè),最高壁溫計算值為626℃,并且在管壁溫度最高部位選用了TP-304H鋼材,最高允許管壁溫度可達到657℃,正常壁溫控制值為小于636 ℃,確保再熱器不超溫。
      3、燃燒調(diào)整
          3號機組在調(diào)試過程中,發(fā)現(xiàn)6臺磨煤機在正常運行中一次風(fēng)冷熱風(fēng)門的開度均在60%以上,調(diào)節(jié)余度較小,而相應(yīng)的磨煤機一次風(fēng)流量指示均在正常范圍內(nèi),故判斷為一次風(fēng)流量表可能不準,經(jīng)磨煤機一次風(fēng)量標定,發(fā)現(xiàn)一次風(fēng)流量計算公式不正確,修改后,磨煤機的一次風(fēng)冷熱風(fēng)門開度下降為20%~50%。磨煤機的一次風(fēng)流量降低后,燃燒器著火位置適中,且著火比較穩(wěn)定,降低了燃燒火焰中心位置,有利于控制再熱器壁溫。
          通過測量不同機組負荷下的排煙氧量值及進行磨煤機性能試驗,初步確定了磨煤機一次風(fēng)量曲線及總風(fēng)量調(diào)整曲線,見圖1、2。
          對于該CE型四角切圓燃燒鍋爐,一次風(fēng)量不宜太大,否則會加強火焰殘余旋轉(zhuǎn)效應(yīng),由于煤質(zhì)較好,正常運行中,一般磨煤機的出力在40%~80%之間,相應(yīng)通風(fēng)量為62. 6~77. 65 km3/h之間,有利于降低末級再熱器管壁溫度。
          OFA反切風(fēng)噴嘴擺動角度存在一個最佳位置,當(dāng)擺動至最大位置時,增加反切風(fēng)擋板開度至60%后,末級再熱器出口右側(cè)壁溫可降低至570℃左右,但過熱器與再熱器出口蒸汽溫度出現(xiàn)嚴重偏差,右側(cè)低于左側(cè)30℃左右,右側(cè)最高蒸汽溫度只能達到510℃,達不到設(shè)計值,調(diào)整減溫水及調(diào)整燃燒器擺角無效。當(dāng)調(diào)整OFA反切風(fēng)噴嘴擺動角度至+6。時,效果最佳,但必須適當(dāng)調(diào)整反切風(fēng)量。由于氣流旋轉(zhuǎn)具有很大的慣性,旋轉(zhuǎn)風(fēng)量一旦確定后,增加反切風(fēng)量很難改變其旋轉(zhuǎn)方向,必須突然將反切風(fēng)量一次增加至希望值后,調(diào)整才可達到預(yù)期的效果。當(dāng)反切風(fēng)擋板由20%逐漸開大至60%時,末級再熱器出口壁溫降低約10℃,而當(dāng)反切風(fēng)擋板由20%次開大至60%時,末級再熱器出口壁溫降低約30℃。
          當(dāng)機組負荷在400 MW以下時,由于一般投運下層火嘴,燃燒火焰中心較低,再熱器管壁溫度相應(yīng)也較低,一般在580 C以下;當(dāng)機組負荷在400 MW以上時,E或F磨煤機投運,燃燒中心較高。雖然E和F磨煤機對應(yīng)的火嘴上輔助風(fēng)設(shè)計有18°的反切角度,但由于作用有限,末級再熱器出口管壁溫度仍然會上升至600℃以上,必須在磨煤機投運前適當(dāng)開大頂部OFA反切風(fēng)。OFA反切風(fēng)擋板開大后,由于燃燒中心下降,會導(dǎo)致過熱汽溫度偏低,還應(yīng)適當(dāng)調(diào)整火嘴的上下擺動角度,以達到過熱蒸汽溫度與再熱器管壁溫度同時兼顧的目的。另外,燃燒器的組合對管壁溫度也有一定的影響,采用ACDE、ACDF或ABCDE組合方式管壁溫度較低。
          通過燃燒調(diào)整,末級再熱器出口管壁溫度可以控制在600℃以下,大部分時段在580℃以下,由于廠家在設(shè)計時在高溫區(qū)段提高了管材等級,末級再熱器出口管壁溫度在600℃以下運行是比較安全的。
      4、防止末級再熱器出口管壁溫度超標措施
          (1)磨煤機E或F投運工況下,頂部反切風(fēng)擋板必須保持足夠大的開度,且需與擺動火嘴角度配合進行調(diào)整,在調(diào)整頂部反切風(fēng)擋板時要一次調(diào)整到位,以克服燃燒氣流旋轉(zhuǎn)的慣性。
          (2) OFA反切風(fēng)擺動角度存在最佳位置,通過燃燒調(diào)整確定后,不應(yīng)隨便改動擺動角度。
          (3)在機組升負荷啟動磨煤機時應(yīng)提前采取降低燃燒火焰中心的措施,防止在磨煤機投運過程中末級再熱器管壁溫度超標。
          (4)磨煤機一次風(fēng)量對控制著火位置及燃燒中心具有很大的作用,磨煤機的一次風(fēng)量不宜太大。
      5、結(jié)論
          采用四角切圓燃燒方式的鍋爐,由于殘余旋轉(zhuǎn)的存在,其末級再熱器出口管壁溫度必然較高,采取反切措施后對壁溫分布的調(diào)整能起到一定的作用,只有在反切風(fēng)動量達到一定程度后,才能有效地改變末級再熱器出口管壁溫度的分布。調(diào)整末級再熱器出口管壁溫度會與控制過熱蒸汽溫度產(chǎn)生矛盾,必須將反切風(fēng)量與燃燒器擺角協(xié)調(diào)調(diào)整,方能達到二者兼顧的目的。在采用反切措施的同時,適當(dāng)提高管材等級,優(yōu)化再熱器的結(jié)構(gòu)設(shè)計,是防止末級再熱器超溫爆管的有效方法。
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