南山煤礦是由南山斜井群改擴建而成的,1964年11月由沈陽煤礦設計研究院編制南山立井初步設計,設計生產(chǎn)能力120萬t/a.1975年達到設計能力。后經(jīng)多次改擴建,礦井設計生產(chǎn)能力提高到300萬t/a。
目前礦井日提升矸石量為950 m3。井下通過電機車和礦車運輸,提升到地面后由
帶式輸送機運至矸石倉,再由電機車、自翻車運至矸石場排出。帶式輸送機的配備:DTL - 10001 15型4臺,TL- 1000/30型1臺、DTL - 1000/55型l臺;帶式輸送機的長度最短20m.最長140m。
在日常生產(chǎn)過程中,地面帶式輸送機經(jīng)常出現(xiàn)跑偏現(xiàn)象,嚴重影響礦井提升矸石效率,從而影響礦井掘進進度,以至嚴重影響整個礦井的采區(qū)生產(chǎn)布局。因此,必須根據(jù)帶式輸送機跑偏的各種原因及現(xiàn)象,在分析現(xiàn)有帶式輸送機性能、構(gòu)造、原理的基礎上,研制帶式輸送機防跑偏裝置,解決其防跑偏問題。
1、帶式輸送機跑偏的原因及現(xiàn)象
(1)帶式輸送機上出現(xiàn)大塊矸石壓偏膠帶,造成膠帶受力不均勻,導致帶式輸送機的托輥單向受力,使托輥軸承損壞出現(xiàn)跑偏。
(2)帶式輸送機鋪設距離短,調(diào)偏困難。
(3)帶式輸送機軟磨硬損壞膠帶壽命,膠帶出現(xiàn)毛邊后被托架掛住導致撕裂膠帶,造成膠帶斷帶現(xiàn)象。
(4)帶式輸送機上落矸石損壞中間架子,導致矸石的大塊卡、阻,造成膠帶斷帶現(xiàn)象。
2、帶式輸送機防跑偏裝置
根椐帶式輸送機運轉(zhuǎn)的實際情況,首先從兩個方面考慮,一是防止帶式輸送機跑偏,二是帶式輸送機如有跑偏現(xiàn)象發(fā)生要最大限度地降低摩擦阻力。防止帶式輸送機跑偏的措施有很多,例如,利用帶式輸送機機頭卸載滾筒調(diào)整跑偏,帶式輸送機拉緊滾筒調(diào)跑偏,帶式輸送機機尾滾筒調(diào)跑偏,帶式輸送機上托輥調(diào)跑偏,下托輥調(diào)跑偏等。這些調(diào)偏措施只適用于看到帶式輸送機跑偏以后進行調(diào)正,對帶式輸送機跑偏的預防作用不大。因此,研制一套用于普通帶式輸送機的擋帶器,使膠帶在一定范圍內(nèi)運行,可實現(xiàn)自動調(diào)偏。
對帶式輸送機中間架進行改造。一是在中間架上焊制與帶式輸送機膠帶面垂直的防跑偏托架。二是將擋帶器安裝在防跑偏托架上。擋帶器用塊狀軟橡膠制成,可以避免膠帶磨中間架,但對膠帶邊的磨損仍很嚴重。
通過查閱資料,對擋帶器進行了全面分析。摩擦阻力分為滑動摩擦阻力和滾動摩擦阻力。在同等條件下,滾動摩擦阻力僅是滑動摩擦阻力的1/10。為此,將軟橡膠擋塊用襯膠旋轉(zhuǎn)托輥代替,可大大降低摩擦阻力。
對于大型帶式輸送機而言,實現(xiàn)自動糾偏非常困難。因為大型帶式輸送機膠帶厚,自身重量大,運轉(zhuǎn)中跑偏后非常不容易糾正。大型帶式輸送機投運以來,原生產(chǎn)廠家的各種調(diào)偏裝置均達不到生產(chǎn)實際的要求,造成帶式輸送機膠帶邊損壞嚴重,縮短了膠帶的使用壽命。
為此,研制了阻擋跑偏架,每隔30 m安裝一組。由于拉運大塊矸石,這些阻擋跑偏架僅運行兩個月全部損壞。通過總結(jié)失敗教訓,查找有關(guān)帶式輸送機防跑偏資料,結(jié)合帶式輸送機的實際運轉(zhuǎn)情況,在張緊滾筒附近安裝兩組防跑偏輥;起到了良好的糾偏效果。但是,在此處糾偏推擠力特別大,常常將膠帶的邊膠層擠開,膠帶損傷非常嚴重。
3、帶式輸送機回程膠帶自動糾偏裝置
帶式輸送機回程膠帶自動糾偏方案,是將回程膠帶作為調(diào)整膠帶跑偏的對象,因為回程膠帶沒有載荷,所以調(diào)偏更容易。帶式輸送機主驅(qū)動和卸載滾筒之間膠帶平直可作為最佳糾偏點,分別制作4組調(diào)偏架,與帶式輸送機大架子連接固定,使膠帶在限定范圍內(nèi)運行,實現(xiàn)了帶式輸送機回程膠帶自動糾偏。
實踐證明,帶式輸送機回程膠帶自動糾偏裝置效果明顯,解決了帶式輸送機在運轉(zhuǎn)過程中跑偏的問題。對膠帶邊無任何損壞,為帶式輸送機安全運轉(zhuǎn)創(chuàng)造了有利條件。
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