0、引言
中國石化集團(tuán)勝利石油管理局勝利發(fā)電廠(以下簡(jiǎn)稱勝利發(fā)電廠)二期2臺(tái)鍋爐為上海鍋爐廠設(shè)計(jì)制造的SG - 1025/17.4 - M851型亞臨界中間一次再熱自然循環(huán)汽包鍋爐,于2004年投產(chǎn)。鍋爐采用雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī)直吹式制粉系統(tǒng),制粉流程為:(原煤)經(jīng)過原煤倉一給煤機(jī)一磨煤機(jī)一粗粉分離器一鍋爐。該爐為單爐膛四角切圓燃燒,每臺(tái)爐配A,B,C,D4套直吹式制粉系統(tǒng),分別對(duì)應(yīng)鍋爐(自下而上)的4層燃燒器,每套制粉系統(tǒng)配備了2臺(tái)給煤機(jī)、1臺(tái)磨煤機(jī)和2臺(tái)離心式粗粉分離器,富通新能源生產(chǎn)銷售
生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒
顆粒機(jī)、
木屑顆粒機(jī)、
秸稈壓塊機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。
直吹式制粉系統(tǒng)和中儲(chǔ)式制粉系統(tǒng)相比,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、投資少等優(yōu)點(diǎn),但由于直吹式制粉系統(tǒng)磨制出的煤粉不經(jīng)過粉倉,而是直接通過噴燃器進(jìn)入爐膛燃燒,所以,制粉系統(tǒng)能否安全、可靠運(yùn)行,將直接影響機(jī)組的安全、穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。近年來,由于該廠入爐煤含雜物增多,在鍋爐運(yùn)行中,逐漸暴露出一些問題:一是制粉系統(tǒng)風(fēng)壓、風(fēng)速波動(dòng)大,鍋爐燃燒不穩(wěn)定甚至滅火;二是煤粉細(xì)度升高,導(dǎo)致鍋爐飛灰可燃物升高。上述問題已經(jīng)嚴(yán)重威脅到鍋爐的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
1、原因分析
勝利發(fā)電廠針對(duì)上述Iq題進(jìn)行了專題研究,通過分析煤質(zhì)指標(biāo),發(fā)現(xiàn)該廠煤質(zhì)的化驗(yàn)指標(biāo)(如發(fā)熱量、揮發(fā)分以及硫分等)都在設(shè)計(jì)煤種范圍內(nèi)。也就是說,從煤質(zhì)的常規(guī)化驗(yàn)指標(biāo)來判斷,原煤質(zhì)量是合格的,不會(huì)影響到燃燒的穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性。于是從制粉系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的異常現(xiàn)象著手進(jìn)行分析,依次排除r鍋爐噴燃器結(jié)焦、磨煤機(jī)絞龍故障、制粉系統(tǒng)風(fēng)門擋板故障等諸多因素,確定制粉系統(tǒng)風(fēng)壓、風(fēng)速異常是由制粉系統(tǒng)粗粉分離器堵塞造成的。
1.1粗粉分離器結(jié)構(gòu)及工作原理
圖l為粗粉分離器的結(jié)構(gòu)原理圖,分離器的作用是把磨煤機(jī)磨制后的不合格煤粉分離出來,然后,返回磨煤機(jī)再次進(jìn)行研磨。粗粉分離器主要由外錐、內(nèi)錐、折向擋板、進(jìn)口管、出口管及回粉管等組成。該廠采用的是沈陽重型機(jī)械集團(tuán)生產(chǎn)的粗粉分離器,總高為5607 mm,外錐最大內(nèi)徑為∮2 400 mm,錐體頂角為38。,整個(gè)外錐通過頂部法蘭固定在12.6 m平臺(tái)內(nèi)的承重鋼梁上,內(nèi)錐最大外徑為∮1950 mm,錐體頂角為60°,下部是一個(gè)六棱錐體。從進(jìn)口管進(jìn)入的風(fēng)粉先經(jīng)過撞擊分離,再經(jīng)過重力分離進(jìn)入折擋板后又經(jīng)過離心分離,合格的煤粉經(jīng)出口管道送往鍋爐燃燒器;經(jīng)外錐和內(nèi)錐里分離出的大顆粒煤粉,通過下部的六棱錐活動(dòng)門到回粉管后再返回到磨煤機(jī)繼續(xù)研磨。
1.2粗粉分離器堵塞原因分析
在制粉系統(tǒng)檢修過程中,從堵塞的粗粉分離器清理出許多雜物,其主要組成物有:細(xì)鐵絲(采煤用爆破線).約占體積總量的5%;雜草,約占體積總量的50%;塑料、破布等其他雜物,約占體積總量的45%。粗粉分離器堵塞的初始位置分別是在粗粉分離器的回粉管、折向擋板以及粗粉分離器內(nèi)錐底部等處,下面分析堵塞原因。
(1)粗粉分離器回粉管堵塞。從現(xiàn)場(chǎng)檢修得知,租粉分離器回粉管堵塞的原因主要有2點(diǎn):
1)回粉鎖氣器容易卡澀。如圖2所示,回粉鎖氣器設(shè)計(jì)為翻板式,在正常狀態(tài)下靠自重力關(guān)閉,當(dāng)回粉中有絮狀的雜物經(jīng)過時(shí)就滯留在此處,致使流通阻力增大,導(dǎo)致回流管逐漸堵塞。
2)回粉管鎖氣器下部為截面積縮小了的矩形通道,當(dāng)有較大的雜物經(jīng)過此處時(shí)容易卡堵。
(2)粗粉分離器折向擋板堵塞。圖3、圖4為粗粉分離器折向擋板堵塞前、后現(xiàn)場(chǎng)拍攝的照片,從現(xiàn)場(chǎng)檢修情況可知,線絮狀雜物容易在折向擋板處掛結(jié),嚴(yán)重時(shí)大約只剩余20%的流通面積。
(3)粗粉分離器內(nèi)錐堵塞。圖5、圖6為粗粉分離器內(nèi)錐底部六棱錐活動(dòng)門堵塞前、后照片。經(jīng)粗粉分離器折向擋板的雜物進(jìn)入粗粉分離器內(nèi)錐,通過下部六棱錐的活動(dòng)門時(shí)被卡住并沉積下來,導(dǎo)致回粉不暢,直至內(nèi)錐底部完全堵塞,粗粉逐漸積滿了粗粉分離器內(nèi)錐,減少了內(nèi)錐空間,削弱了粗粉分離器的分離效果。內(nèi)錐的粗粉無法通過底部六棱錐的活動(dòng)門返回到落煤管道再次進(jìn)行二次飛揚(yáng)分離,而是經(jīng)過出口管道直接進(jìn)入鍋爐燃燒,導(dǎo)致煤粉變粗,造成鍋爐燃燒惡化。
2、改進(jìn)方案
通過上述分析,找出粗粉分離器堵塞的原因,并進(jìn)行了改進(jìn)。
2.1運(yùn)行措施
運(yùn)行人員在監(jiān)盤過程中,要加強(qiáng)對(duì)制粉系統(tǒng)風(fēng)壓、風(fēng)速等相關(guān)參數(shù)的監(jiān)視,及時(shí)分析并正確判斷粗粉分離器堵塞的初始部位,具體判定標(biāo)準(zhǔn)如下:
(1)若同一臺(tái)粗粉分離器風(fēng)壓波動(dòng)差值大于800Pa,可判定該分離器回粉管堵塞;若分離器的出口風(fēng)道風(fēng)速波動(dòng)差值大于8 m/s,則說明粗粉分離器已經(jīng)積聚了較多的雜物。
(2)正常運(yùn)行中的同一臺(tái)粗粉分離器內(nèi)、外錐壓差為400 Pa左右,當(dāng)分離器折向擋板堵塞時(shí),分離器內(nèi)、外錐壓差會(huì)增大,當(dāng)壓差大于900 Pa時(shí),說明折向擋板已嚴(yán)重堵塞。
(3)同一套制粉系統(tǒng)中,前、后2臺(tái)粗粉分離器在折向擋板前相同部位的風(fēng)壓偏差大于1 000 Pa時(shí),可判定風(fēng)壓高側(cè)的那臺(tái)粗粉分離器折向擋板堵塞嚴(yán)重;而風(fēng)壓低側(cè)的那臺(tái)粗粉分離器內(nèi)錐堵塞,分離器出口管的風(fēng)速也下降。
運(yùn)行人員在監(jiān)盤期間,通過對(duì)參數(shù)變化的分析,及時(shí)判斷出粗粉分離器初始堵塞的部位,隨時(shí)聯(lián)系檢修人員進(jìn)行處理。
2.2設(shè)備改造
(1)對(duì)回粉管的改造。通過分析和試驗(yàn),對(duì)回粉管進(jìn)行了2處改進(jìn):一是拆除了回粉管鎖氣器的活動(dòng)擋板,實(shí)踐證明對(duì)制粉出力和煤粉細(xì)度未發(fā)生任何影響;二是將回粉管道下半部分矩形管道改造為圓形管,如圖7所示。改造后,減少了流通阻力,增強(qiáng)了管道的流通能力,徹底杜絕了回粉管堵塞現(xiàn)象。
(2)在粗粉分離器上安裝清理孔門。粗粉分離器的內(nèi)錐底部堵塞時(shí),清理難度大且花費(fèi)時(shí)間長(zhǎng),通過現(xiàn)場(chǎng)觀察分析,在粗粉分離器的頂部各增設(shè)了1個(gè)長(zhǎng)×寬為300 mm×200 mm的檢修孔(如圖8所示),使用了自行制作的專用清理工具,使粗粉分離器清理時(shí)間縮短了80%以上,減輕了工作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。
3、結(jié)論及建議
(1)通過實(shí)施上述改進(jìn)措施,提高了運(yùn)行人員判斷粗粉分離器是否堵塞的及時(shí)性和準(zhǔn)確性,延長(zhǎng)了粗粉分離器堵塞的時(shí)間間隔,省去了在清理分離器期間搭制腳手架和管道割孑L檢查的過程,整個(gè)清理時(shí)間縮短了80%。
(2)提高了鍋爐燃燒穩(wěn)定性,避免了鍋爐滅火事故;鍋爐煤粉細(xì)度Rg由5%~13%降至2qc -4%,飛灰可燃物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)由2008年的7%左右降低到目前的4. 5%,降低發(fā)電煤耗3g/(kW·h),節(jié)能效果十分顯著。
(3)建議在粗粉分離器入口管道上安裝可以在運(yùn)行中隨時(shí)清理雜物的分離裝置,以保證人廠煤質(zhì)的清潔,盡量從源頭上采取措施,以杜絕粗粉分離器的堵塞。
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