1、前 言
某電廠鍋爐系東方鍋爐集團(tuán)股份有限公司2002年制造,型號(hào)為DG1025/18. 2-Ⅱ14。于2003年12月安裝完畢并投運(yùn),到2006年2月底,4號(hào)機(jī)組己累計(jì)運(yùn)行約14000 h,2006年2月28日因過(guò)熱爆管造成設(shè)備故障1次,爆管部位材質(zhì)為Gl02,規(guī)格為φ57 mm×9 mm。全面分析爆管原因,對(duì)于指導(dǎo)事故處理工作,加強(qiáng)鍋爐運(yùn)行管理、提高機(jī)組安全可靠性具有重要意義,富通新能源生產(chǎn)銷(xiāo)售
生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒
顆粒機(jī)、
木屑顆粒機(jī)、
秸稈壓塊機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。
2、爆管原因分析
2.1現(xiàn)場(chǎng)檢查
2.1.1破口位置。高溫過(guò)熱器南數(shù)第12屏后U型彎頭上部從前往后數(shù)第3根為首爆口,吹爆第4,5,6,7根,吹薄第1,2,8,9,10,11根管,其中,第1,8,9,10,11根管材質(zhì)為T(mén)91,第2,3,4,5,6,7根管,材質(zhì)為G102。
2.1.2破口基本情況。首爆口呈喇叭口型,破口是刀刃型斷口,邊緣較為鋒利,爆管破口漲粗明顯,爆口沿縱向撕裂,共約長(zhǎng)250 mm,最寬處約68 mm,爆口外有和爆口同向的裂紋。裂紋管子外壁呈黑灰色,裂紋管子外壁有明顯的氧化層,最大厚度約0.5 mm,易剝落,內(nèi)壁也有明顯氧化膜,最大厚度約0.3 mm,易剝落。向火面管壁有所減薄,離爆口140 mm處壁厚為6 mm,爆口背面管壁無(wú)明顯變化,為8.5 mm。管徑爆口附近管段有明顯漲粗,離爆口1 500 mm處,管徑為60.0 mm。
2.1.3爆管相鄰管屏檢查情況。第15屏外徑檢查Q57.1~57.4 mm,第17屏外徑檢查為Q57. 2~57.3 mm,第16屏第1,2,4,5,6,7根管外徑檢查小于57.4 mm,均無(wú)明顯脹粗。
2.1.4 高溫過(guò)熱器內(nèi)窺鏡檢查情況和割管檢查
由于現(xiàn)場(chǎng)檢查只發(fā)現(xiàn)首爆管管段脹粗且表面存在較厚的氧化膜,初步分析此管爆管是由于有異物堵塞導(dǎo)致蒸汽流動(dòng)不暢,散熱慢,管壁溫度升高,機(jī)械性能下降引起過(guò)熱爆管。為了查明爆管原因,找到堵塞異物,對(duì)高過(guò)南數(shù)第16個(gè)入口聯(lián)箱進(jìn)行了內(nèi)窺鏡檢查,發(fā)現(xiàn)在第3根管附近有2塊金屬異物,當(dāng)即取出了異物。
2.2 首爆管理化檢驗(yàn)
2.2.1 光譜分析。對(duì)爆管部位取樣進(jìn)行了光譜分析,分析結(jié)果為Gl02,與設(shè)計(jì)材質(zhì)相符。
2.2.2拉伸試驗(yàn)。取3組試樣進(jìn)行拉伸試驗(yàn),取樣位置分別為爆口附近,離爆口約800 mm處和1 800mm處,結(jié)果如表1~3所示,GB 5310-1995中規(guī)定G102抗拉強(qiáng)度值為540~736 MPa。
拉伸試驗(yàn)結(jié)果表明,爆口附近管中各試樣的抗拉強(qiáng)度均在合格范圍內(nèi),但抗拉強(qiáng)度值均偏低,接近標(biāo)準(zhǔn)要求的下限值。以爆口兩側(cè)抗拉強(qiáng)度最低。
離爆口約800 mm處的管子,爆口位置的試樣(試樣1)的抗拉強(qiáng)度低于標(biāo)準(zhǔn)值,不合格。其余試樣抗拉強(qiáng)度值均偏低,接近標(biāo)準(zhǔn)要求的下限值。
離爆口約1800 mm處管試樣抗拉強(qiáng)度值均較低,接近標(biāo)準(zhǔn)要求的下限值。
2.2.3金相分析
a.取樣位置
離爆口1 800 mm處(試樣1)和爆管爆口處背火面試樣(試樣2)、爆口最大處(試樣3)和裂紋尖端(試樣4)4處取樣進(jìn)行金相分析。
b.分析結(jié)果
試樣1爆管管子離爆口1800 mm處金相組織為貝氏體,試樣2爆口背面處的金相組織為貝氏體,試樣3爆口起始處金相組織為貝氏體,試樣尖端晶粒有明顯變形,并有晶粒重結(jié)晶現(xiàn)象,試樣4裂紋尖端處金相組織為貝氏體,與破口同向的裂紋為沿晶裂紋。
2.3綜合分析
管子首爆口呈喇叭口形,破口是刀刃型斷口,邊緣較為鋒利,爆管破口漲粗明顯,管徑爆口附近管段有明顯漲粗,具備短時(shí)過(guò)熱爆管宏觀特征,爆口起始處尖端試樣金相組織晶粒有明顯變彤,并有晶粒重結(jié)晶現(xiàn)象,說(shuō)明管子有塑性變形,具備短期超溫爆管特征,但管壁超溫未超過(guò)鋼的下臨界點(diǎn)。
爆管內(nèi)外壁均有明顯的氧化層,且爆口以外有許多和爆口同向的小裂紋,呈現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)超溫運(yùn)行爆管的宏觀特征,拉伸試驗(yàn)結(jié)果表明,管子的抗拉強(qiáng)度在距爆口800 mm處爆口方位的的試樣抗拉強(qiáng)度值低于標(biāo)準(zhǔn)要求的下限值,不合格。其余試樣雖在合格范圍內(nèi),但所有試樣強(qiáng)度值均偏低,接近標(biāo)準(zhǔn)要求的下限值,說(shuō)明管子超溫運(yùn)行導(dǎo)致機(jī)械性能下降。
所以高溫過(guò)熱器管是由于第16屏入口聯(lián)箱內(nèi)前數(shù)第3根管附近有金屬異物堵塞使管子有效通流面積減小,造成此管內(nèi)蒸汽流速緩慢,散熱慢,發(fā)生管壁長(zhǎng)期超溫,引起管子機(jī)械性能的下降,最終此管可能全部堵塞,導(dǎo)致管壁溫度發(fā)生低于鋼的下臨界點(diǎn)的短時(shí)超溫,承受不起溫度和壓力作用,發(fā)生爆管。
3、處理措施
3.1對(duì)所有爆管和管壁被吹薄較嚴(yán)重的11根管段進(jìn)行了更換處理,共計(jì)24個(gè)焊口,其中6個(gè)為G102焊口,6個(gè)Gl02/T91焊口,12個(gè)T91焊口,焊接工作由有相應(yīng)合格項(xiàng)目的合格焊工擔(dān)任,焊前制定了焊接工藝,進(jìn)行了模擬試樣焊接,現(xiàn)場(chǎng)焊口進(jìn)行了1000/射線探傷,均合格。
3.2 割開(kāi)了第16屏入口聯(lián)箱連通管,將金屬異物取出.并對(duì)連通管進(jìn)行了恢復(fù)性焊接,焊口經(jīng)射線探傷合格。
3.3對(duì)同類(lèi)型爐南數(shù)第16屏前數(shù)第3根管進(jìn)行了檢查,未發(fā)現(xiàn)脹粗和表面氧化現(xiàn)象。
3.4 2006年4月份大修時(shí)對(duì)此爐高溫過(guò)熱器42個(gè)進(jìn)口聯(lián)箱和Ⅰ,Ⅱ級(jí)減溫器各2個(gè)聯(lián)箱進(jìn)行了割管檢查,從南數(shù)第16屏進(jìn)口聯(lián)箱和北側(cè)減溫器聯(lián)箱中又檢查并取出了金屬異物,見(jiàn)圖2。
4、結(jié)論與建議
此爆管事例及檢驗(yàn)結(jié)果說(shuō)明,該爐在制造和安裝時(shí)沒(méi)有嚴(yán)格按照鍋爐監(jiān)察規(guī)程的要求,對(duì)所有聯(lián)箱開(kāi)口檢查,因而導(dǎo)致發(fā)生高溫過(guò)熱器超溫爆管事故的發(fā)生。為了防止類(lèi)似的鍋爐爆管問(wèn)題發(fā)生,提出如下建議:
4.1防止鍋爐“四管”爆破,必須從源頭抓起,應(yīng)該加強(qiáng)基建、運(yùn)行和檢修全過(guò)程的鍋爐監(jiān)察,以消滅事故隱患,避免重大經(jīng)濟(jì)損失。
4.2深化檢修管理,認(rèn)真做好鍋爐防爆管理檢查,做到大、小修全面查、臨修節(jié)檢重點(diǎn)查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理并做好詳細(xì)記錄,進(jìn)行趨勢(shì)及原因分析,制定處理和防范措施。嚴(yán)格按檢修工藝規(guī)程施工,防止錯(cuò)用鋼材和焊材事故的發(fā)生。
4.3 強(qiáng)化運(yùn)行管理,嚴(yán)控金屬壁溫超溫,要求溫度報(bào)警值準(zhǔn)確可靠;嚴(yán)格設(shè)備定期巡回檢查制度,做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)運(yùn)行鍋爐“四管”爆漏部位,防止事故擴(kuò)大。
4.4嚴(yán)格執(zhí)行“四管”防爆管理制度,“四管”檢查分片包干管理制度,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題重獎(jiǎng)重罰規(guī)定、貫徹“安全第一、預(yù)防為主,關(guān)口前移、閉環(huán)管理”的方針,做到工作有計(jì)劃、有方案、有落實(shí)。提高檢驗(yàn)和檢修質(zhì)量。提高設(shè)備可靠性,從而最大限度地減少鍋爐“四管”爆漏,減少非計(jì)劃停運(yùn)。
(信息來(lái)自:富通新能源生物質(zhì)鍋爐
http://m.hyaqg.cn/swzglcp/)