0、前 言
回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器因其結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小,鋼材消耗量小等特點(diǎn)而被廣泛應(yīng)用于大型電站鍋爐上。但漏風(fēng)大和漏風(fēng)突變是目前電站鍋爐存在的普遍問題,漏風(fēng)率在不長的時間突增到20%以上甚至更高,使風(fēng)機(jī)在全力下仍滿足不了運(yùn)行要求,機(jī)組不得不降出力運(yùn)行,運(yùn)行的安全及經(jīng)濟(jì)性下降。通過對1025t/h鍋爐空氣預(yù)熱器漏風(fēng)大的原因分析,并采用英國HOWDEN公司的VN技術(shù)對空氣預(yù)熱器進(jìn)行局部改造,使空氣預(yù)熱器的漏風(fēng)率大大降低,保證了機(jī)組的正常運(yùn)行。經(jīng)一年多的運(yùn)行實(shí)踐表明,空氣預(yù)熱器的漏風(fēng)率仍保持在10%以下,改造效果良好,為存在同類問題的回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器減少漏風(fēng)提供了成功的改造經(jīng)驗(yàn),富通新能源生產(chǎn)銷售
生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒
顆粒機(jī)、
木屑顆粒機(jī)、
秸稈壓塊機(jī)壓制的
生物質(zhì)顆粒燃料。
1、設(shè)備概況
首陽山電廠3號鍋爐為東方鍋爐廠生產(chǎn)的DC1025/18.2-Ⅱ6型,亞臨界壓力、一次中間再熱、自然循環(huán)、冷一次風(fēng)機(jī)正壓直吹式、固態(tài)排渣煤粉鍋爐,于1995年10月投產(chǎn)。所配回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器為東方鍋爐廠采用美國CE公司技術(shù)設(shè)計(jì)制造的三分倉容克式空氣預(yù)熱器,采用逆流式進(jìn)行再生熱交換,空氣預(yù)熱器采用周邊驅(qū)動,轉(zhuǎn)速為1.14 r/min,轉(zhuǎn)子直徑為10 320 mm,米用模數(shù)倉格結(jié)構(gòu),全部蓄熱元件分別裝在24個倉格f每個倉格為15。1;蓄熱元件分3層,下層冷端蓄熱元件由厚度為1.2mm的耐腐蝕鋼材軋制而成,上部熱端二層蓄熱元件由厚為0.6 mm碳鋼板軋制而成;密封系統(tǒng)采用徑向一軸向、徑向一旁路密封系統(tǒng),空氣預(yù)熱器間隙采用自動跟蹤調(diào)整裝置,原設(shè)計(jì)其他參數(shù)如下:
空氣預(yù)熱器進(jìn)/出口煙氣溫度/℃ 390/144.3
空氣進(jìn)口溫度/℃ 一次風(fēng)/二次風(fēng)20/38
空氣出口溫度/℃一次風(fēng)/二次風(fēng)351.7/341.7
漏風(fēng)系數(shù)保證值 一年內(nèi)0.08 -年后0.10
2、存在問題及原因分析
自機(jī)組投產(chǎn)以來,一直存在著空氣預(yù)熱器漏風(fēng)大的問題,一般漏風(fēng)率在20 010以上,最高達(dá)35.5 010f見表21。由于空氣預(yù)熱器漏風(fēng)嚴(yán)重,機(jī)組負(fù)荷在280 MW以上時,引風(fēng)機(jī)全開,爐膛冒正壓,爐膛內(nèi)燃燒仍處于缺氧狀態(tài),飛灰可燃物升高,從而影響鍋爐的正常運(yùn)行和運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性?諝忸A(yù)熱器雖經(jīng)多次檢修調(diào)整,仍沒有得到徹底解決。
2.1空氣預(yù)熱器間隙自動調(diào)整裝置不能正常投入
空氣預(yù)熱器間隙自動調(diào)整裝置為東方鍋爐廠生產(chǎn)的配套產(chǎn)品,其探測部分為平面檢測線圈,采用渦流探測原理測量空氣預(yù)熱器的徑向密封間隙,自動裝置根據(jù)測量值自動控制熱端扇形板上抬或下落,來保證空氣預(yù)熱器的漏風(fēng)在設(shè)計(jì)值范圍內(nèi)。因平面檢測線圈及前置放大器難以在高溫下正常工作,運(yùn)行中經(jīng)常損壞,造成空氣預(yù)熱器間隙自動調(diào)整裝置不能正常投入,機(jī)組正常運(yùn)行時熱端扇形板與轉(zhuǎn)子徑向密封的間隙達(dá)不到設(shè)計(jì)要求。另外,控制裝置設(shè)計(jì)功能不完善,缺乏應(yīng)有的保護(hù)功能,一旦控制裝置失靈,易造成空氣預(yù)熱器卡死,密封片損壞,或間隙調(diào)整到最大位置,漏風(fēng)增大。
2.2 固定密封使用壽命短
固定密封為熱端扇形板與鋼梁之間的密封,由兩塊厚度為6 mm的12CrIMoV鋼板搭接而成,一塊采用螺栓緊固在扇形板上,一塊緊固在鋼梁上,保證熱端扇形板能上下移動,隔絕熱風(fēng)向煙氣側(cè)泄漏。因煙氣側(cè)的差壓大,且熱風(fēng)中含有灰塵,熱風(fēng)向煙氣側(cè)泄漏的同時,使固定密封磨損,特別是一次風(fēng)與煙氣側(cè)的固定密封僅僅使用3個月就磨出孔洞,使漏風(fēng)劇增。
2.3 下部徑向密封間隙過大
下部徑向密封片預(yù)留空氣預(yù)熱器轉(zhuǎn)子熱態(tài)時的“蘑菇”變形間隙,實(shí)際間隙外側(cè)預(yù)留為24mm,預(yù)留值偏大,這是一個主要漏風(fēng)點(diǎn)。
2.4 上部徑向密封片損壞頻繁
由于空氣預(yù)熱器間隙自動調(diào)整裝置不可靠,有時會使扇形板過調(diào),扇形板與密封片摩擦,密封片損壞。另外因固定密封板壽命短,密封板脫落在扇形板處,使密封片被擠壞。3號爐自投運(yùn)到改造前,上部徑向密封片已多次進(jìn)行更換。
2.5 上扇形板底部密封面易損壞
由于漏風(fēng)及動靜摩擦等原因,上扇形板密封面損壞嚴(yán)重,平面凹凸不平,一次側(cè)與煙氣側(cè)扇形板底部密封面曾多次磨穿形成孔洞,致使徑向密封失效,造成漏風(fēng)。
2.6 蓄熱元件易堵灰,銹蝕嚴(yán)重
由于空氣預(yù)熱器吹灰器長期沒有投運(yùn),引起蓄熱元件堵灰。蓄熱元件堵灰后,空氣預(yù)熱器一、二次風(fēng)進(jìn)口靜壓增加,風(fēng)側(cè)與煙氣側(cè)差壓增大,引起漏風(fēng)增加。
3、改造方案
3.1針對3號爐空預(yù)器存在的問題,經(jīng)認(rèn)真分析,決定采用英國HOWDEN公司的VN技術(shù)對其進(jìn)行改造,VN技術(shù)主要有以下幾個特點(diǎn):
(1)米用先進(jìn)的理論進(jìn)行熱態(tài)變形量的模擬計(jì)算,可準(zhǔn)確地計(jì)算出轉(zhuǎn)子及殼體各部位熱態(tài)的變化量,從而設(shè)計(jì)各部位密封間隙,在冷態(tài)下進(jìn)行設(shè)定,使其適應(yīng)轉(zhuǎn)子及殼體熱態(tài)時的熱變形。機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)行時密封間隙變?yōu)樽钚,密封效果最好,漏風(fēng)量控制到最小。
(2)扇形板及軸向密封板不需調(diào)整,不設(shè)扇形板跟蹤調(diào)整裝置,運(yùn)行可靠性高,漏風(fēng)率穩(wěn)定,檢修維護(hù)費(fèi)用大大減少。
(3)徑向及軸向密封采用雙密封,即每塊扇形板及弧形板下同時有兩道密封片通過,可使空氣預(yù)熱器漏風(fēng)率減少30%(與單密封比較1。
3.2本次改造屬于空氣預(yù)熱器的局部改造,其驅(qū)動裝置仍為周邊驅(qū)動,煙氣側(cè)與二次風(fēng)側(cè)、一次風(fēng)側(cè)與二次風(fēng)側(cè)仍為單密封結(jié)構(gòu)。
(1)取消空氣預(yù)熱器間隙自動跟蹤調(diào)整裝置,改進(jìn)扇形板。扇形板是考慮各種工況下轉(zhuǎn)子熱變形經(jīng)計(jì)算后制作的,施工時在扇形板與空氣預(yù)熱器殼體之間焊接新的鋼板,把扇形板固定到某一位置,形成完整的焊接結(jié)構(gòu),從而消除了原來固定密封的漏風(fēng)。密封間隙按照設(shè)計(jì)值設(shè)定。由于運(yùn)行中一次風(fēng)壓高達(dá)9 kPa以上,一次風(fēng)與煙氣側(cè)采用單密封結(jié)構(gòu)密封效果難以保證,因此將一次風(fēng)與煙氣側(cè)冷、熱端扇形板均加寬,形成雙密封,提高密封效果,減少此處漏風(fēng)。一次風(fēng)與煙氣側(cè)冷、熱端扇形板加寬后,排煙溫度將會升高及熱風(fēng)溫度下降,并使原來煙氣側(cè)和一次風(fēng)側(cè)的流通面積減小,將導(dǎo)致流動阻力的增加,但是由于改造后的漏風(fēng)率大大降低,對機(jī)組運(yùn)行中的風(fēng)壓及煙壓影響不大。一次風(fēng)與煙氣側(cè)扇形板由于一次風(fēng)與煙氣的差壓大而磨損速度快,壽命短,為便于檢修維護(hù),密封面采用帶可更換襯板的結(jié)構(gòu)形式。由于扇形板磨損嚴(yán)重,扇形板全部更換為新扇形板。
(2)軸向密封采用固定式密封。其固定位置按照計(jì)算值設(shè)定,采用焊接結(jié)構(gòu)。
(3)更換原有的軸向和徑向密封片,冷熱端內(nèi)外緣環(huán)向密封也同時更換。
(4)原中心筒輪觳密封結(jié)構(gòu)不可靠,導(dǎo)致空預(yù)器導(dǎo)向軸承處熱風(fēng)外漏,難以治理。此次改造將原來的彈簧式自密封改為盤根壓蓋式擠壓密封,利用此處煙氣為負(fù)壓這一特點(diǎn),將密封室與煙氣連通,形成負(fù)壓,將泄漏的熱風(fēng)引入煙道,消除外漏。
(5)軸向密封改雙密封。將軸向密封由24道改為48道,由單密封改為雙密封,提高密封效果。
(6) -次風(fēng)至煙氣側(cè)及二次風(fēng)至煙氣側(cè)的扇形板分別加擴(kuò)150,以達(dá)到多重密封的效果。
(7)由于蓄熱片銹蝕報(bào)廢達(dá)70%,在檢修中將蓄熱片全部更換為新型蓄熱元件。
4、改造效果
空氣預(yù)熱器密封改造后,運(yùn)行3個月進(jìn)行了性能試驗(yàn)。從試驗(yàn)數(shù)據(jù)看,改造后空氣預(yù)熱器漏風(fēng)率下降到10.53%(兩側(cè)平均值1,比改造前漏風(fēng)率降低20%以上,鍋爐排煙溫度降低了15℃左右,鍋爐排煙損失減少1%以上,飛灰含碳量下降2.98個百分點(diǎn),鍋爐效率比改造前提高2個百分點(diǎn),僅此項(xiàng)節(jié)約標(biāo)煤價(jià)值200萬元左右;引風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)電流均有所降低,經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。后來,豪頓華工程公司對空氣預(yù)熱器密封進(jìn)行了調(diào)整,近期的測試表明,空氣預(yù)熱器的漏風(fēng)率平均已降到9%以下,改造前后參數(shù)對比見表2。
5、結(jié)論及建議
5.1空氣預(yù)熱器密封改造后,漏風(fēng)率達(dá)到了10 010左右的水平,漏風(fēng)率比改造前降低20 010以上,保證了機(jī)組的正常運(yùn)行。到目前,空氣預(yù)熱器已經(jīng)運(yùn)行一年多的時間,其漏風(fēng)率仍在此范圍內(nèi),說明改造是成功的。目前此技術(shù)已在安陽電廠鍋爐應(yīng)用(2000年7月已投運(yùn)1,近期測試結(jié)果表明,空氣預(yù)熱器漏風(fēng)率已降到7 010左右,漏風(fēng)問題得到根本解決;首陽山電廠4號鍋爐、三門峽火電廠2號鍋爐在大修中即將實(shí)施空氣預(yù)熱器改造。
5.2由于本次改造為空氣預(yù)熱器的局部改造,沒有對空氣預(yù)熱器進(jìn)行全面改造,因此具有工程費(fèi)用低,改造工期短、投資回收快的特點(diǎn)。為采用美國CE公司技術(shù)設(shè)計(jì)制造的回轉(zhuǎn)式空預(yù)器減少漏風(fēng)提供了成功的改造經(jīng)驗(yàn)。
5.3建議在空氣預(yù)熱器蓄熱元件使用壽命結(jié)束前的大修中對空氣預(yù)熱器進(jìn)行全面改造,即對空氣預(yù)熱器轉(zhuǎn)子進(jìn)行改造,實(shí)現(xiàn)真正意義上的雙密封(24倉格改為48倉格1,達(dá)到進(jìn)一步降低漏風(fēng)的目的。
5.4加強(qiáng)空氣預(yù)熱器吹灰器的維護(hù)工作,確保吹灰器的正常投入,防止因吹灰器投運(yùn)不正常造成空氣預(yù)熱器堵灰、蓄熱片銹蝕。
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