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      礦山機(jī)械新聞動(dòng)態(tài)

       

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      往復(fù)推動(dòng)篦式冷卻機(jī)生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題及改進(jìn)措施

      發(fā)布時(shí)間:2014-06-05 08:58    來源:未知

          某廠2500t/d熟料水泥生產(chǎn)線配用的往復(fù)推動(dòng)篦式冷卻機(jī)型號(hào)是TC-1164型。該設(shè)備由上殼體、下殼體、篦床、篦床傳動(dòng)裝置、篦床支承裝置、熟料破碎機(jī)、自動(dòng)潤(rùn)滑裝置及冷卻風(fēng)機(jī)組等八部分組成。該設(shè)備在多年的使用中出現(xiàn)了一些問題,本文就這些問題采取的措施進(jìn)行介紹,以資借鑒。
      1、φ1000×3000錘式破碎機(jī)的的改進(jìn)
      1.1軸承座潤(rùn)滑的改進(jìn)
      1.1.1軸承座潤(rùn)滑存在的問題
        原軸承座潤(rùn)滑采用側(cè)加油擠壓潤(rùn)滑,即在兩側(cè)軸承端蓋的上部設(shè)有配壓彈簧式注油孔,用黃油槍注入L-3號(hào)鋰基脂進(jìn)行潤(rùn)滑。此注油方式存在兩個(gè)問題。一是人工注油不方便,特別是主傳動(dòng)這邊,主傳動(dòng)皮帶輪直徑大,加之防護(hù)罩高度達(dá)1.4 m,從皮帶輪外側(cè)注油非常困難,從皮帶輪內(nèi)側(cè)注油地方狹小,主電機(jī)與機(jī)體之間橫向間隙只有0.3 m,而皮帶輪與機(jī)體之間縱向間隙僅有0.2 m,人只能橫向側(cè)身進(jìn)入,再縱向靠近軸承座,而且只能從軸承座外側(cè)端蓋油孔注油,內(nèi)側(cè)因空間小黃油槍擺不開;二是側(cè)面擠壓潤(rùn)滑存有一定的不足,因?yàn)樵撎庉S承座溫度高,除自身產(chǎn)生一定的熱量外,還有破碎熟料帶來的熱量,特別在夏季,軸承溫度居高不下,均在60℃以上.僅靠側(cè)面擠壓潤(rùn)滑油量是不夠的。
      1.1.2軸承座潤(rùn)滑方式的改進(jìn)
          我們將軸承座潤(rùn)滑方式改為中間潤(rùn)滑,使?jié)櫥椭苯舆M(jìn)入軸承內(nèi)部,見圖1所示。具體操作如下:首先在原軸承座吊裝螺栓孔內(nèi)打一個(gè)φ10的孔,將軸承座打透,此時(shí)該孔正好與軸承的中間槽對(duì)齊(原配用軸承型號(hào):22338CAFE4;老型號(hào):113638)。然后再做一個(gè)聯(lián)接件,中間打有①8的通孔,一端設(shè)計(jì)絲扣與吊裝螺栓孔絲扣一樣,另一端做一個(gè)止退扣,與四分的膠管配合。最后膠管引出,在篦冷機(jī)側(cè)面上,離地面1.2 m高的地方焊接螺旋式加油杯。該軸承座潤(rùn)滑方式改進(jìn)后,不但有利于軸承潤(rùn)滑,而且人工注油非常方便,站在地面上可以了。
      1.2錘頭的改進(jìn)
          原錘頭設(shè)計(jì)外形見圖2所示,材質(zhì)選用ZGMn13A,破碎熟料量14萬t,有時(shí)趕上窯況不好,連續(xù)的出大球或掉窯皮,錘頭的壽命僅為10萬t左右。為進(jìn)一步提高錘頭的使用壽命,我們對(duì)錘頭進(jìn)行了改進(jìn),在錘頭的兩受力側(cè)面上,增加了三對(duì)①60的半圓形耐磨筋。同時(shí)在鑄造上摻入微量鉻和鎳等元素,使錘頭具有良好的耐磨性和沖擊硬化性能。經(jīng)使用效果較好,破碎熟料量增加至20萬t,有效地提高了錘頭的使用壽命。
      2、篦式冷卻機(jī)的改進(jìn)
      2.1橫梁的改造
        篦式冷卻機(jī)的橫梁架在篦冷機(jī)二段上,上面掛滿鐵環(huán)。由于該處溫度高,橫梁架使用一段時(shí)間后,在鐵環(huán)重力的作用下,發(fā)生彎曲變形,中部下垂,嚴(yán)重時(shí)中間下垂230 mm。我們?cè)诟鼡Q新的橫梁時(shí),在橫梁的上部加了橫筋,見圖3所示。橫筋用100×200的工字鋼焊接而成。加上橫筋后,加強(qiáng)了中間的強(qiáng)度,克服了因高溫及重力引起的橫梁彎曲變形。原來橫梁使用一年就發(fā)生彎曲,改造后使用二年半也沒發(fā)生彎曲變形,效果較好。
      2.2傳動(dòng)軸鋼套的固定
      2.2.1鋼套固定的原因
          篦冷機(jī)傳動(dòng)軸傳動(dòng)較大的動(dòng)力,推動(dòng)第一段、第二段的熟料前進(jìn),且磨損較快。為保護(hù)軸與軸套,在主動(dòng)軸上裝有鋼套,在曲柄連桿上裝有銅套。鋼套、銅套的裝配都屬于過渡配合,但鋼套與銅套的配合屬于間隙配合,為保證其間存有潤(rùn)滑油,最小徑向間隙不能小于0.30mm。工作時(shí)銅套與鋼套之間充滿0號(hào)鋰基脂潤(rùn)滑油,通過曲柄使鋼套在銅套內(nèi)旋轉(zhuǎn),來傳遞動(dòng)力。銅套的磨損量非常大,當(dāng)銅套徑向磨損量達(dá)到2mm以上時(shí),傳動(dòng)振動(dòng)加大,引起傳動(dòng)軸與鋼套的過渡配合發(fā)生松動(dòng)位移,隨著振動(dòng)的加大,在傳動(dòng)扭矩的作用下,使傳動(dòng)軸與鋼套產(chǎn)生相對(duì)運(yùn)動(dòng),使傳動(dòng)軸發(fā)生磨損。
      2.2.2鋼套的固定
        我們經(jīng)過多次觀察,發(fā)現(xiàn)傳動(dòng)軸與鋼套的磨損部位大都在主傳動(dòng)軸偏心輪這一邊。為防止傳動(dòng)軸與鋼套的松動(dòng)磨損,我們對(duì)鋼套進(jìn)行了固定,見圖4所示。在鋼套的法蘭處打三個(gè)φ10 mm錐度孔(與M8沉頭螺栓相配),在偏心輪上鉆孔并攻打M8的螺栓絲孔,用三條M8的沉頭螺栓來固定鋼套。使用該技術(shù)后,近一年多來沒發(fā)生傳動(dòng)軸與鋼套松動(dòng)磨損現(xiàn)象,只是鋼套外徑受銅套的磨擦有些磨損。當(dāng)鋼套外徑磨損間隙徑向超過1 mm時(shí),就進(jìn)行更換,拆卸M8螺栓非常方便。
      3、錘破軸承降溫的改進(jìn)
          錘式破碎機(jī)的軸承工作溫度較高,特別在夏季,軸承溫度均在60℃以上,嚴(yán)重時(shí)在70℃居高不下,對(duì)軸承的使用壽命造成影響,必須采取降溫措施。通常采取的措施是風(fēng)冷,即用0.75 kW或l kW的小型軸流式風(fēng)機(jī)對(duì)軸承座進(jìn)行直吹,使軸承溫度保持在60℃以下。我廠一線采用了水冷的方法,二線采用了風(fēng)冷的方法,都收到了較好的效果。
        一線水冷的方法:水冷軸承的降溫裝置見圖5所示,在軸承座的底座上,利用筋板之間的空隙,焊接了一個(gè)內(nèi)擋板和一個(gè)底擋板,做了一個(gè)水盒,設(shè)有進(jìn)水管及出水管,接上冷卻循環(huán)水就可以了。
          二線風(fēng)冷的方法:用角鐵做了一個(gè)1m高的方架,把軸流式風(fēng)機(jī)放在上面,調(diào)整角度正好對(duì)著軸承座,方架距離軸承座在1.3 m左右。軸流式風(fēng)機(jī)的型號(hào):T35-11-5;風(fēng)量:9110m3/h;全壓:180 Pa;轉(zhuǎn)速:1 450 r/min;功率:0.75 kW。
      4、結(jié)束語
        我廠現(xiàn)有兩臺(tái)TC-1164型篦式冷卻機(jī),采用以上措施后使用效果較好,不但延長(zhǎng)了部分零配件的使用壽命,而且提高了設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率,從而保證了回轉(zhuǎn)窯的正常生產(chǎn)。
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