國(guó)內(nèi)某電廠4臺(tái)200 MW機(jī)組的鍋爐為東方鍋爐廠DG670/140-8型超高壓、中間再熱、自然循環(huán)煤粉爐,單爐體、π型布置。目前存在的主要問(wèn)題是鍋爐排煙溫度較高,高負(fù)荷時(shí)排煙溫度在140℃左右,此部分熱量并沒(méi)有得到有效利用。
原設(shè)計(jì)為每?jī)膳_(tái)機(jī)組配有一套煙氣脫硫系統(tǒng),為兩爐一塔,配有一臺(tái)增壓風(fēng)機(jī),煙氣脫硫后直接排人煙囪,脫硫系統(tǒng)不設(shè)置氣氣換熱器(GGH),為了避免高溫?zé)煔鈱?duì)脫硫塔及進(jìn)口煙道內(nèi)防腐材料的破壞,采用對(duì)高溫?zé)煔鈬娝姆椒ń档蜔煔鉁囟取H缒懿扇∮行Т胧,在利用煙氣余熱的同時(shí)又能將排煙溫度降低20—30℃,則既可以降低機(jī)組熱耗,又能節(jié)約大量淡水資源。本文提出通過(guò)增設(shè)低溫省煤器并對(duì)其進(jìn)行設(shè)計(jì)優(yōu)化,回收利用煙氣余熱,降低機(jī)組的煤耗,同時(shí)減少脫硫用水,實(shí)現(xiàn)節(jié)能環(huán)保,富通新能源銷售
生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒
木屑顆粒機(jī)壓制的木屑生物質(zhì)顆粒燃料。
1、設(shè)計(jì)方案
低溫省煤器安裝在鍋爐尾部煙道,其水側(cè)連接于汽輪機(jī)回?zé)嵯到y(tǒng)的低溫給水。低溫給水在低溫省煤器中吸收排煙熱量,降低了排煙溫度,而水溫升高后則可減少加熱給水的抽汽量。
1.1 系統(tǒng)聯(lián)結(jié)方式的選擇
低溫省煤器主要有兩種聯(lián)結(jié)方式,分別是串聯(lián)聯(lián)結(jié)和并聯(lián)聯(lián)結(jié),如圖1、圖2所示。串聯(lián)聯(lián)結(jié)方式的優(yōu)點(diǎn)是流經(jīng)低溫省煤器的水量大,排煙余熱利用的程度較高,經(jīng)濟(jì)效果較好。但凝結(jié)水的阻力增加,所需凝結(jié)水泵壓頭增加,電廠改造時(shí)需要更換凝結(jié)水泵。并聯(lián)聯(lián)結(jié)低溫省煤器的傳熱效果低于串聯(lián)聯(lián)結(jié),但不必更換凝結(jié)水泵。另外,并聯(lián)低溫省煤器系統(tǒng)是獨(dú)立的旁路,便于停用和維修。
基于以上分析,根據(jù)機(jī)組各低壓加熱器進(jìn)出口溫度,考慮到低負(fù)荷工況時(shí)低溫省煤器入口水溫過(guò)低將導(dǎo)致受熱面低溫腐蝕,在并聯(lián)聯(lián)結(jié)方式的基礎(chǔ)上提出一種新型的聯(lián)接方式,如圖3所示,即分別從1號(hào)低壓加熱器人口引出一路較低溫度的凝結(jié)水,2號(hào)低壓加熱器人口引出一路較高溫度的凝結(jié)水,經(jīng)混合后進(jìn)人低溫省煤器,與煙氣進(jìn)行熱交換后進(jìn)人3號(hào)低壓加熱器入口。本系統(tǒng)設(shè)一臺(tái)加壓泵,以克服整個(gè)水系統(tǒng)帶來(lái)的阻力。兩路出水管路上各設(shè)置一只調(diào)節(jié)閥,調(diào)節(jié)兩路混合水溫度至設(shè)定值。該聯(lián)結(jié)方式的優(yōu)點(diǎn)是可以調(diào)節(jié)低溫省煤器人口水溫,獲得更好的傳熱效果,從而節(jié)省受熱面布置。
1.2煙氣系統(tǒng)布置方式的選擇
低溫省煤器的布置方式主要有3種:布置在空氣預(yù)熱器出口、除塵器進(jìn)口,布置在脫硫吸收塔進(jìn)口、增壓風(fēng)機(jī)出口,以及分段布置。
如在空氣預(yù)熱器出口、除塵器進(jìn)口布置低溫省煤器,煙氣在空氣預(yù)熱器出口之后就被減溫至90~100℃,煙氣的體積流量也相應(yīng)減少約10%,因而可以減少除塵器的除塵面積以及除塵器的占地面積和用材,同時(shí)可降低引風(fēng)機(jī)流量。據(jù)相關(guān)研究,飛灰的比電阻隨溫度的降低而降低,電除塵器的除塵效率隨之增高。但是煙氣溫度的降低增加了舊電廠已有的電除塵器防腐蝕的難度,同時(shí)增加了除塵器內(nèi)堵灰的可能性?紤]到國(guó)內(nèi)電除塵器的低溫防腐技術(shù)尚未成熟,目前還沒(méi)有低溫電除塵器投運(yùn)的實(shí)例,一旦除塵器因堵灰或腐蝕嚴(yán)重需要檢修,就可能影響整個(gè)機(jī)組的運(yùn)行。因此,對(duì)于舊電廠改造,一般不推薦此方案。
如在脫硫吸收塔進(jìn)口、增壓風(fēng)機(jī)出口布置低溫省煤器,此時(shí)煙氣中的絕大部分飛灰已被除塵器除去,基本不存在換熱器磨損和堵灰的問(wèn)題,因此換熱器可以使用翅片管式或板式結(jié)構(gòu)以提高傳熱系數(shù),而且可以免去蒸汽吹掃裝置。若置于引風(fēng)機(jī)之后,則可避免換熱器一旦腐蝕泄漏,凝結(jié)水漏入引風(fēng)機(jī)的問(wèn)題,引風(fēng)機(jī)葉片也不需要考慮低溫防腐。此布置方案的運(yùn)行可靠性和維護(hù)成本都優(yōu)于第一種方案,設(shè)備占用的空間也較小。但由于增壓風(fēng)機(jī)后的煙道長(zhǎng)度有限,無(wú)法布置兩臺(tái)爐的低溫省煤器,同時(shí)新增低溫省煤器后荷載增加,原煙道支架改造非常困難,因此該方案也不能在本工程中采用。
分段布置方式是考慮到單獨(dú)的某一區(qū)段容納不下整個(gè)低溫省煤器裝置,因此將它分成幾個(gè)相對(duì)獨(dú)立的管箱布置,適合于舊電廠改造。由于增壓風(fēng)機(jī)后煙道長(zhǎng)度有限,初步考慮在增壓風(fēng)機(jī)前后各布置一段。通過(guò)計(jì)算發(fā)現(xiàn):兩臺(tái)爐的部分低溫省煤器管箱布置在增壓風(fēng)機(jī)后、脫硫塔前彎管過(guò)渡段時(shí),煙氣阻力將增加約2000 Pa.現(xiàn)有的增壓風(fēng)機(jī)將不能克服此阻力;同時(shí)新增低溫省煤器荷載約600t,原煙道支架將無(wú)法承受。若新增煙道支架,現(xiàn)場(chǎng)也無(wú)法布置;即使不考慮阻力和土建因素,僅從經(jīng)濟(jì)性分析,此方案的投資回收年限約為19.4年,對(duì)舊電廠改造顯然是不合適的。綜合以上考慮,認(rèn)為在增壓風(fēng)機(jī)后不適合布置低溫省煤器。所以,本工程低溫省煤器只能布置在引風(fēng)機(jī)后、增壓風(fēng)機(jī)前的水平煙道上。
1.3低溫省煤器設(shè)計(jì)參數(shù)的確定
為了保證增設(shè)低溫省煤器后能達(dá)到預(yù)期效果,減少改造對(duì)設(shè)備帶來(lái)的危險(xiǎn),必須先進(jìn)行引風(fēng)機(jī)和增壓風(fēng)機(jī)風(fēng)量、壓頭的校核計(jì)算及低溫省煤器熱力計(jì)算,通過(guò)技術(shù)經(jīng)濟(jì)性比較,確定低溫省煤器的設(shè)計(jì)參數(shù)。低溫省煤器的傳熱元件采用ND鋼、H型鰭片管,抗腐蝕,耐磨損,防積灰。表1是該電廠加裝低溫省煤器在機(jī)組熱耗保證工況(THA工況)的設(shè)計(jì)和結(jié)構(gòu)參數(shù)。
2、增設(shè)低溫省煤器需要考慮的問(wèn)題
2.1受熱面積灰
鍋爐煙氣中的灰分不僅會(huì)污染傳熱管表面,影響傳熱效率,嚴(yán)重時(shí)還會(huì)堵塞煙氣流動(dòng)通道,增加煙氣流動(dòng)阻力甚至影響鍋爐安全運(yùn)行,導(dǎo)致停爐清灰。干灰清理主要考慮3項(xiàng)措施:
(1)保證吹灰器的布置能吹到所有的管束,不留吹灰死角。
(2)設(shè)計(jì)煙氣流速高于10m/s且速度相對(duì)均勻,使煙氣在流動(dòng)中具有一定的自清灰能力。
(3)利用低溫省煤器煙氣人口擋板的定時(shí)啟閉,減小煙氣流通總面積,增加吹灰時(shí)段的煙氣流速,達(dá)到清除積灰的目的。
2.2受熱面腐蝕
研究表明,將低溫省煤器置于壁溫小于105℃、但比煙氣中水蒸汽飽和溫度高25aC的區(qū)間時(shí),金屬壁溫的腐蝕速度≤0.2 mm/a.這是可以接受的腐蝕速度。工作在這個(gè)金屬壁溫區(qū)的低溫省煤器進(jìn)水溫度較低(一般在60—70℃),因此本文對(duì)該工程低溫省煤器人口水溫按65C考慮。
由于低溫省煤器在酸腐蝕的工況下運(yùn)行,所以選用合適且性價(jià)比高的耐腐蝕材料非常重要。根據(jù)目前國(guó)內(nèi)外的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),可以考慮采用的材料主要有:不銹鋼、耐腐蝕的低合金碳鋼,復(fù)合鋼管及表面搪瓷處理的碳鋼等。不銹鋼材料雖然抗腐蝕性能好,但由于材料價(jià)格較高,換熱系數(shù)低,因此本文對(duì)該工程低溫省煤器按耐腐蝕的低合金碳鋼考慮。
3、經(jīng)濟(jì)性分析
采用等效焓降法進(jìn)行熱經(jīng)濟(jì)性分析。增設(shè)低溫省煤器前后,低壓缸各級(jí)抽汽除了流量變化外,溫度和壓強(qiáng)均無(wú)變化,凝結(jié)水流經(jīng)各級(jí)加熱器的進(jìn)出口溫度也沒(méi)有變化。確定抽汽流量要先根據(jù)低溫省煤器煙氣側(cè)的放熱量計(jì)算出換熱器的水側(cè)流量,然后再根據(jù)熱量平衡計(jì)算相關(guān)低壓加熱器抽汽流量。具體計(jì)算如表2所示。
裝設(shè)低溫省煤器后,煙氣阻力約增加330Pa,根據(jù)測(cè)試報(bào)告,增壓風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)均有一定的富裕量,可以克服該新增阻力;低壓缸排汽增加考慮到后將增加凝汽器循環(huán)水的能耗,低溫省煤器凝結(jié)水加壓泵也需要消耗能量,以及風(fēng)機(jī)功率的增加等,煙氣余熱利用后最終將使供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗降低1.34 g/kWh,具體計(jì)算如表3所示。
根據(jù)電廠運(yùn)行數(shù)據(jù).全年總運(yùn)行小時(shí)數(shù)為7 920 h。全年運(yùn)行負(fù)荷分布時(shí)間折合到額定工況下的運(yùn)行小時(shí)數(shù)如表4所示。
設(shè)置低溫省煤器后,由于降低了脫硫塔進(jìn)口的煙氣溫度,每臺(tái)機(jī)組脫硫系統(tǒng)可減少噴水量約12 t/h.全年節(jié)約用水55596 t。考慮脫硫系統(tǒng)工業(yè)水制備、噴淋設(shè)備投用等綜合成本,水價(jià)按2.2元,t計(jì),每臺(tái)機(jī)組每年可節(jié)省水費(fèi)12.23萬(wàn)元。
設(shè)置低溫省煤器需要增加靜態(tài)投資約480萬(wàn)元。每8年需花費(fèi)112萬(wàn)元更換冷段受熱面,加上運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用,折合后每年約需20萬(wàn)元運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。經(jīng)濟(jì)性分析見(jiàn)表5所示。
4、結(jié)論
綜上所述,設(shè)置低溫省煤器能有效降低進(jìn)入脫硫塔的煙氣溫度,并回收了煙氣余熱。分析、計(jì)算的結(jié)論如下:
(1)低溫省煤器適合布置在增壓風(fēng)機(jī)前、引風(fēng)機(jī)后的煙道上。
(2)低溫省煤器水側(cè)采用改進(jìn)型并聯(lián)聯(lián)結(jié)方式,從1號(hào)低壓加熱器進(jìn)出口的主凝結(jié)水管路上,分別引出兩路凝結(jié)水,混合后經(jīng)過(guò)低溫省煤器,再返回3號(hào)低壓加熱器主凝結(jié)水入口。
(3)低溫省煤器投運(yùn)后每臺(tái)機(jī)組供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗將降低1.34 g/kWh.每年可節(jié)省燃料費(fèi)用108.53萬(wàn)元;節(jié)省脫硫系統(tǒng)用水55 596 t,每臺(tái)機(jī)組每年可節(jié)省水費(fèi)12.23萬(wàn)元。按初始投資480萬(wàn)元計(jì)算,6年可收回動(dòng)態(tài)投資,富通新能源銷售生物質(zhì)鍋爐,同時(shí)我們還銷售生物質(zhì)鍋爐燃燒使用的木屑生物質(zhì)顆粒燃料。
相關(guān)生物質(zhì)鍋爐顆粒機(jī)產(chǎn)品:
1、
生物質(zhì)壁爐
2、
秸稈顆粒機(jī)
3、
木屑顆粒機(jī)