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      生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

       

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      211-75/39型煤粉鍋爐燃燒器改型試驗

      發(fā)布時間:2014-03-05 08:49    來源:未知

      0、前言
          長城鋁業(yè)公司熱力廠原有211-75/39型鍋爐5臺,均是哈爾濱鍋爐有限公司的早期產(chǎn)品;額定出力75t/h,過熱蒸汽壓力3.82MPa,過熱溫度450℃,系中壓粉煤鍋爐。鍋爐前墻布置3只雙蝸殼式燃燒器,兩側(cè)墻各布置一臺馬弗爐用于點(diǎn)火和助燃。在本次技術(shù)改造前存在的主要問題有:在燃用義馬煤摻燒10%鶴壁小窯煤的情況下,長期存在過熱器區(qū)域結(jié)焦積灰嚴(yán)重、過熱器后煙溫偏高、主汽溫嚴(yán)重超溫,且運(yùn)行時燃燒器出口有黑龍、著火滯后、火焰上抬、燃燒穩(wěn)定性差,特別是煤質(zhì)較差或混煤木均時,燃燒更不穩(wěn)定,因此造成鍋爐熱效率低、出力嚴(yán)重不足(45—50t/h)。有鑒于此,長城鋁業(yè)公司熱力廠將“211—75/39型鍋爐恢復(fù)出力”列為重點(diǎn)科技招標(biāo)項目,對其中1號爐實(shí)施技術(shù)改造,重點(diǎn)是改用普華PW-I型煤粉燃燒器。文中就其改造效果進(jìn)行總結(jié)評述和分析,富通新能源銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。
      1、改造目標(biāo)與方案
          改造的目標(biāo)如下:
          (1)鍋爐在額定參數(shù)為75t/h下長期安全、穩(wěn)定運(yùn)行;煤質(zhì)為:義馬煤摻和小窯無煙混煤。
          (2)鍋爐熱效率r7 =91%以上,鍋爐燃燒效率,7 r=96%(不低于94%)。
          (3)不發(fā)生危及鍋爐正常運(yùn)行的結(jié)渣(焦)現(xiàn)象。
          經(jīng)過充分調(diào)查研究和測試分析,認(rèn)為影響鍋爐正常運(yùn)行的關(guān)鍵原因是燃燒器結(jié)構(gòu)與布置不合理:前墻單線布置3只雙蝸殼式旋流燃燒器,造成火焰集中、燃燒器區(qū)域熱負(fù)荷過高、火焰溫度高,致使低熔點(diǎn)煤易在該域內(nèi)結(jié)焦。同時它們離側(cè)墻壁較近,易使擴(kuò)展的火焰沖墻結(jié)焦。該燃燒器在運(yùn)行中火焰擴(kuò)展度較大,難以調(diào)節(jié),燃燒高揮發(fā)份的煤時,火焰靠近噴嘴,噴口區(qū)溫度較高,火焰也較長。在燃燒器出口處,一、二次風(fēng)旋流很強(qiáng),較粗的煤粉也易穿過空氣甩出,進(jìn)入貧氧燃燒區(qū),甚至甩至燃燒器附近壁面,從而產(chǎn)生結(jié)焦。此外,用馬弗爐點(diǎn)火和助燃使?fàn)t內(nèi)空氣動力場紊亂,馬弗爐區(qū)域也經(jīng)常結(jié)焦。因此提出以下改造方案和措施:
          (1)采用哈爾濱普華中心專利產(chǎn)品PW-I型粉煤燃燒器替換原雙蝸殼式燃燒器,并采用4臺燃燒器兩側(cè)墻對沖布置方式,燃燒器標(biāo)高下移,以便使燃燒穩(wěn)定,火焰集中,減輕鍋爐結(jié)焦,同時使火焰中心下移,降低爐膛出口煙溫,減輕過熱器前結(jié)渣現(xiàn)象。
          (2)作為配套措施,分別用4根∮299 x 10的管子作為一次風(fēng)管送粉,另外設(shè)置4根∮219x6的管子作為三次風(fēng)管,制粉系統(tǒng)為鋼球磨中儲倉乏氣送料。同時,更換送風(fēng)機(jī),提高風(fēng)壓,保證燃燒器二次風(fēng)達(dá)到設(shè)計風(fēng)速。
          (3)取消點(diǎn)火用馬弗爐,采用重油電子點(diǎn)火技術(shù),并增設(shè)火焰強(qiáng)度監(jiān)測系統(tǒng)。
          普華PW-I型粉煤燃燒器的結(jié)構(gòu)簡圖如圖1所示。該型燃燒器的結(jié)構(gòu)和運(yùn)行特點(diǎn)如下:一次風(fēng)攜帶煤粉經(jīng)由蝸殼以旋流方式進(jìn)入燃燒器內(nèi),三次風(fēng)也經(jīng)蝸殼進(jìn)入,且產(chǎn)生的氣流旋轉(zhuǎn)方向與一次風(fēng)相同;二次風(fēng)分為兩路,一路以直流方式進(jìn)入燃燒坑道,另一路則分為三級由噴嘴分別送入一、三次風(fēng)所形成的旋轉(zhuǎn)煤粉氣流中,三級噴嘴每級4只,均順著氣流旋轉(zhuǎn)的切線方向交錯布置,兩路二次風(fēng)均可通過風(fēng)門進(jìn)行調(diào)節(jié)。這樣煤粉氣流經(jīng)多級旋轉(zhuǎn),其旋流強(qiáng)度不斷增強(qiáng),同時因風(fēng)溫逐級升高,可使煤粉得到良好預(yù)熱,較好地改善了煤粉氣流的著火條件,同時火焰剛性也得到了增強(qiáng),有利于煤粉的燃燼,從而減少了結(jié)焦的可能性。此外,該型燃燒器還具有較好的調(diào)節(jié)性能。
      2、改造前后效果對比
          在鍋爐改造前后的運(yùn)行記錄中各取6組數(shù)據(jù)(從1h~6h)對比如表l。表中還列出了同期未燃炭損失和鍋爐熱效率的實(shí)測結(jié)果。
          表中可見,在燃用相同煤種時,改造后鍋爐出力和熱效率有明顯提高。經(jīng)4個月的運(yùn)行考核證明:改造后雖然熱風(fēng)溫度有所降低,但鍋爐仍然能在3.8~3.9MPa、430—450℃、70~75t/h負(fù)荷參數(shù)下長期穩(wěn)定運(yùn)行,過熱器無超溫跡象,燃燒可控性好,燃燒效率明顯提高,結(jié)渣與結(jié)焦明顯減輕;具_(dá)到了改造目標(biāo)要求。
      3、燃燒區(qū)域動力場與熱場的測試分析
          改造后分別就該爐冷態(tài)動力場和熱場進(jìn)行試驗測試,圖2為冷態(tài)動力場測試結(jié)果。從測試結(jié)果可以看出:
          (1)燃燒器出口處氣流的回流區(qū)深人燃燒器噴口內(nèi),與燃燒器的冷態(tài)空氣動力場的噴出口段相吻合。
          (2)各燃燒器的射出氣流充滿爐膛截面,各氣流相互干擾小。
          (3)爐膛貼壁處氣流上升速度為0.6—1.5 m/s,根據(jù)以往的經(jīng)驗,貼壁處氣流速度小于2m/s時,將不會產(chǎn)生火焰沖墻,可防止壁面結(jié)焦。
          (4)爐膛中間部位,燃燒器射出氣流仍維持一定的速度,這對爐膛充滿以及保證燃燒后期混合是有利的。
          由此可得出結(jié)論:PW-I型燃燒器采用兩側(cè)墻對沖布置時,爐內(nèi)氣流工況是良好的。
          為了考察PW-I型燃燒器的燃燒穩(wěn)定性,在實(shí)施改造前還在該鍋爐上進(jìn)行了單個燃燒器試驗,即采用一只同功率的PW-I型燃燒器替換原前墻布置的3只雙蝸殼燃燒器中中間的一只。圖3、4即是試驗期間采用紅外熱成像儀測得的兩種燃燒器出口火焰中心區(qū)域的溫度場試驗結(jié)果。比較圖3、4可以看出:采用PW-I型燃燒器后,燃燒發(fā)展迅速,火焰溫度高,火焰短而粗,高溫區(qū)大,火焰溫度梯度大,靠近水冷壁區(qū)域溫度低,從而使燃燒區(qū)域的輻射傳熱得到了加強(qiáng),并為燃燒低灰熔點(diǎn)煤時防止結(jié)渣創(chuàng)造了條件。此外,在試驗中當(dāng)人為切斷爐膛兩側(cè)的雙蝸殼式燃燒器,僅用一只PW-I型燃燒器燃燒的情況下,仍能長時間獨(dú)立地維持燃燒,且火焰結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。而當(dāng)切斷試驗燃燒器和一側(cè)雙蝸殼式燃燒器時,另一側(cè)雙蝸殼式燃燒器在很短時間內(nèi)即滅火。由此證明,PW-I型燃燒器的著火與燃燒性能確實(shí)優(yōu)于原雙蝸殼式燃燒器,這是能取得以上改造效果的根本原因。
      4、結(jié)論
          (1)按改造方案,對211-75/39型煤粉鍋爐(1爐)實(shí)施了技術(shù)改造,改造后鍋爐運(yùn)行狀態(tài)具有明顯改善,鍋爐出力和熱效率基本達(dá)到改造目標(biāo)要求。
          (2)對于211-75/39型煤粉鍋爐,采用4只哈爾濱普華PW-I型燃燒器沿兩側(cè)墻對沖布置方式,替代原設(shè)計的前墻布置3只雙蝸殼燃燒器方式,可明顯改善風(fēng)煤混合狀況,強(qiáng)化著火和穩(wěn)定燃燒,并能提高爐膛內(nèi)氣流充滿度,從而提高燃燒效率和鍋爐熱效率,且能有效防止水冷壁及過熱器區(qū)域的結(jié)焦(渣)和積灰。
          (3)試驗測試和運(yùn)行狀況對比表明,燃燒器改型是成功的,其結(jié)果可為今后同類型鍋爐的改造提供借鑒,富通新能源不但生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,而且還大量銷售可以供生物質(zhì)鍋爐燃燒使用的秸稈顆粒燃料和楊木木屑顆粒燃料。


      相關(guān)生物質(zhì)鍋爐顆粒機(jī)產(chǎn)品:
      1、生物質(zhì)蒸鍋
      2、秸稈壓塊機(jī)
      3、木屑顆粒機(jī)

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