煤是我國的主要能源之一,在燃燒過程中會排放大量的二氧化硫和氮氧化物等污染物,嚴(yán)重影響生態(tài)環(huán)境。據(jù)統(tǒng)計,90qo的S02是燃煤產(chǎn)生的,而S02排放量又是燃煤電廠對環(huán)境影響的一個重要因素,因此在用煤作為主要燃料的電廠,如何實現(xiàn)其高效、低污染的燃燒技術(shù)具有非常重要的意義。循環(huán)流化床燃燒技術(shù)是發(fā)展較為成熟的清潔煤燃燒技術(shù),是解決燃燒煤而產(chǎn)生的污染問題的主要方法之一。
福建省煤炭資源品種單一,多數(shù)屬揮發(fā)分2%~4%的Ⅱ類無煙煤,其著火和燃盡t非常困難,而循環(huán)流化床鍋爐(CFB)具有燃料適應(yīng)性廣、燃燒效率高、清潔燃燒等優(yōu)點成為燃用福建Ⅱ類無煙煤的首選爐型。目前,在福建省計委支持下,CFB鍋爐正向大型化發(fā)展,通過爐內(nèi)添加石灰石,在燃燒過程中脫硫,相比采用煤粉爐尾部煙氣凈化裝置進行煙氣脫硫,這種脫硫方法系統(tǒng)簡單,投資及運行費用低,脫硫效果好,還可以減少NOx排放。福建省屬于SOx、NOx排放濃度和排放總量都要控制的所謂“兩控區(qū)”,為了充分利用本省無煙煤資源又要達(dá)到“兩控”目的,采用爐內(nèi)脫硫的CFB鍋爐無疑是最好的選擇。晉江熱電廠鍋爐為東方鍋爐廠制造的DG260 -9. 81 -l型CFB鍋爐,額定蒸發(fā)量為260 t/h,壓力為9.81 MPa,鍋爐為單汽包、自然循環(huán)、CFB燃燒方式、星半露天布置,2x50 MW的抽凝機組。鍋爐的主要設(shè)計參數(shù)、煤和石灰石特性主要參數(shù)見表1、表2,富通新能源生產(chǎn)銷售
生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒
秸稈顆粒機、
木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。
1 CFB鍋爐爐內(nèi)添加石灰石的脫硫機理
高效脫硫是循環(huán)流化床鍋爐的一大優(yōu)點,而爐內(nèi)添加石灰石脫硫則是一種經(jīng)濟的脫硫方式,它具有設(shè)備投資省、占地面積小、能耗低、操作簡單等特點,且有較高的脫硫效率。石灰石在爐內(nèi)經(jīng)歷了煅燒和吸收氧化的過程,其反應(yīng)方程式為:
由此可見,石灰石煅燒成Ca0要吸收熱量,而Ca0與S02及02反應(yīng)生成CaS04釋放熱量,但吸、放熱量并不相等。石灰石中的CaC03在高溫下發(fā)生分解反應(yīng)生成Ca0,然后利用Ca0與S02及02反應(yīng),生成固體CaSO。隨爐渣、飛灰一起排出爐膛,從而實現(xiàn)固硫的目的。要提高脫硫效率,第一就是要促使第一個反應(yīng)的進行,提高Ca0的生成.第二是使Ca0與S02充分接觸,提高Ca0的轉(zhuǎn)化率(指和S02反應(yīng)的部分占總Ca0量的份額)。由于石灰石和二氧化硫反應(yīng)生成的硫酸鈣的體積大約是氧化鈣的2倍多(CaS04的摩爾體積是39.6 cm3/mol,而Ca0的摩爾體積是16.8cm3/mol),石灰石煅燒時留下的微孔會被生成的CaSO4所堵塞,使Ca0的轉(zhuǎn)化率較低(一般低于20%)。
2、循環(huán)流化床鍋爐石灰石給料系統(tǒng)的設(shè)置方案
石灰石給料系統(tǒng)是將石灰石順利而有效地送到爐內(nèi),使石灰石與燃料充分均勻地混合燃燒,從而達(dá)到較佳的脫硫效果。根據(jù)實際爐型特點和場地條件,設(shè)計以下2套方案。
2.1 皮帶式石灰石輸送系統(tǒng)
此系統(tǒng)將成品石灰石粉由皮帶輸送到煤斗,然后由給煤機通過播煤風(fēng)送進鍋爐爐膛,在爐膛內(nèi)進行混合?梢愿鶕(jù)入爐煤收到基硫分的變化或煙氣數(shù)據(jù)值,來改變皮帶機送粉的速度以調(diào)節(jié)石灰石的給料量。該系統(tǒng)可使用輸煤皮帶輸送石灰石粉至石灰石粉倉,結(jié)構(gòu)比較簡單,投資少。由于原煤和石灰石粉在爐內(nèi)混合不均勻,容易影響石灰石粉的利用率,石灰石粉投入量大、脫硫成本較高。
2.2爐內(nèi)混合給料系統(tǒng)
此方案是將石灰石給料系統(tǒng)做成一個獨立的系統(tǒng),將成品石灰石由輸送皮帶送至獨立的儲粉倉,從粉倉下來的粉料經(jīng)旋轉(zhuǎn)氣鎖閥、給料機和氣粉混合器后,由增壓風(fēng)機提供壓力風(fēng)通過回料密封管或爐膛四周的給料口送進爐膛。該系統(tǒng)較為復(fù)雜,要在鍋爐房運轉(zhuǎn)層爐側(cè)增設(shè)一儲粉倉,并相應(yīng)增加一些管路系統(tǒng),這樣可以使石灰石與燃煤混合較為均勻,可較好地進行脫硫反應(yīng),通過給料機對石灰石的調(diào)節(jié)也更為靈活,可以取得明顯的脫硫效果。
綜上2種方案,對脫硫效果要求不高,可采用皮帶式輸送系統(tǒng),一般在小型循環(huán)流化床鍋爐使用較多;對于大中型循環(huán)流化床鍋爐,則采用爐內(nèi)混合給料系統(tǒng)。晉江熱電廠采用了第2種給料系統(tǒng),每爐配備1套爐內(nèi)石灰石脫硫系統(tǒng),石灰石粉是通過多功能粉塵輸送車運來,并通過氣力輸送到日用倉里;經(jīng)羅茨風(fēng)機(1臺運行l(wèi)臺備用)、旋轉(zhuǎn)給料閥(進口變頻,簡稱l#閥)進入中間緩沖倉,從緩沖倉下來再經(jīng)旋轉(zhuǎn)給料閥(進口變頻,簡稱2#閥),經(jīng)風(fēng)粉混合器送至前、后墻的石灰石分配器,再通過床上2m處的下二次風(fēng)管與二次風(fēng)共同噴入爐膛。石灰石輸送系統(tǒng)如圖l所示。
3、爐內(nèi)脫硫的相關(guān)問題及解決辦法
3.1 石灰石系統(tǒng)管路的堵塞及粉倉漏粉
3.1.1原因分析、
石灰石系統(tǒng)運行初期,發(fā)現(xiàn)投粉后煙氣S02數(shù)值雖然明顯下降,但下降到一定程度后不再下降且有波動現(xiàn)象,查電機電流、風(fēng)管風(fēng)壓正常,加大給料機轉(zhuǎn)速后有下降趨勢,但一段時間后又出現(xiàn)上述現(xiàn)象,繼續(xù)加大給料機轉(zhuǎn)速,結(jié)果還是一樣。開倉檢查發(fā)現(xiàn)石灰石粉有結(jié)塊現(xiàn)象,經(jīng)分析原因可能是:
1)石灰石粉較細(xì)且極易吸潮,因而石灰石料倉容易結(jié)塊堵塞,造成石灰石粉下料不暢。
2)該系統(tǒng)由于后期技改,石灰石粉倉只能設(shè)置在備用電梯井,此處靠近鍋爐的疏水箱排汽口,環(huán)境較潮濕,使石灰石吸潮結(jié)塊加劇了管路堵塞。
3.1.2解決方法
1)在石灰石倉加裝一組空氣炮及電加熱裝置,可隨時根據(jù)需要投入空氣炮及電加熱裝置運行,結(jié)塊和給料不暢的情況大大改善。一般情況下石灰石粉堆積時間不宜太長,應(yīng)盡快用完日用倉中的料,避免料倉板結(jié)。若石灰石輸送管路堵塞,用壓縮空氣短時無法吹通,最好解列石灰石系統(tǒng),關(guān)閉爐膛前后部手動門,敲打管路,聽聲音,確認(rèn)何處堵塞,或打開法蘭進行人工疏通。
2)系統(tǒng)投運前后均一定要仔細(xì)檢查系統(tǒng),清理干凈所有雜物,并按要求進行吹掃等措施都能有效解決管路堵塞。
3)石灰石倉不是非常密封,石灰石系統(tǒng)運行或吹掃時,出現(xiàn)石灰石粉四處飛揚,車間環(huán)境污染,且增加石灰石損耗。針對此問題,我們在石灰石倉上方加裝排氣裝置及袋式除塵裝置,石灰石緩沖倉與石灰石倉加裝一根壓力平衡管,以防緩沖倉由于正壓運行而造成石灰石粉漏出。
4)以上問題主要缺點在于設(shè)計不夠完善,所以,石灰石給料系統(tǒng)的設(shè)置應(yīng)結(jié)合鍋爐容量、煤質(zhì)含硫量及脫硫效率要求進行合理布置,并相應(yīng)做好輔助設(shè)備和管件的優(yōu)化配置;在設(shè)計和施工過程中,應(yīng)注意以下問題:
a系統(tǒng)應(yīng)具有良好的密封性能,防止物料外漏。
b系統(tǒng)要配置較為精確的計量和靈活的調(diào)節(jié)裝置,可根據(jù)煙氣中的S02排放量適時地調(diào)節(jié)石灰石給料量。
c系統(tǒng)應(yīng)考慮有效的防磨措施,同時要對石灰石顆粒磨損爐內(nèi)加熱器有相應(yīng)的防范辦法。
⑧系統(tǒng)要選擇合適的輸送速度,并進行阻力計算和風(fēng)機壓頭的核算。
3.2運行床溫的選取
對于我國大多數(shù)燃燒貧煤和無煙煤的循環(huán)流化床鍋爐,只要床溫在800℃以上,是可以保證其著火和燃燒的。但揮發(fā)分含量極低的福建無煙煤,其著火溫度在900~950℃之間,因此,要保證其著火和充分燃燒,鍋爐的設(shè)計床溫為950℃左右,在實際運行時床溫則一般為950~1 050℃。因為石灰石粉進入爐膛須先有個加熱煅燒過程,才能使C02逸出和Ca0的生成,所以石灰石粉進入爐膛加熱溫度是個關(guān)鍵,最佳分解溫度為850℃左右,硫酸鹽化反應(yīng)的最佳溫度則為850—900℃,所以福建無煙煤的燃燒和脫硫在溫度匹配上存在較大矛盾。
為解決這一矛盾,經(jīng)反復(fù)試驗總結(jié),在保證燃燒效率的前提下,可以適當(dāng)降低床溫,將運行床溫控制在920一950℃左右,同時結(jié)合影響脫硫效率的主要因素鈣硫比、脫硫劑顆粒分布等,給出合適的脫硫參數(shù),只要保證脫硫效率達(dá)到80%以上,加上煤在爐內(nèi)燃燒時的自脫硫能力,則總的脫硫效率可達(dá)85%以上,基于福建無煙煤的含硫量在1%以下,其S02的排放濃度完全可以滿足國家的環(huán)保要求。
3.3顆粒粒經(jīng)的選擇
脫硫劑粒徑及粒徑分布對脫硫效率有較大影響,從反應(yīng)面積的角度看,顆粒的粒徑越小反應(yīng)面積越大,脫硫的轉(zhuǎn)化率越高,但是脫硫反應(yīng)的速度與燃燒速度相比是非常慢的。如果石灰石的顆粒粒徑太小,容易燒結(jié),不利于吸收,在顆粒還沒有與二氧化硫反應(yīng)時就已經(jīng)被煙氣攜帶出爐膛,引起飛灰損失增大,反而造成石灰石的利用率低,石灰石被大量浪費,并增加分離器和電除塵的負(fù)擔(dān),加重粉塵污染;如果顆粒太大,在二氧化硫擴散到顆粒內(nèi)部之前,它與顆粒表面生成的硫酸鈣已經(jīng)堵塞了擴散通道,使顆粒內(nèi)部的氧化鈣無法與二氧化硫反應(yīng),造成石灰石的浪費。粒徑的影響最終反映在孔的結(jié)構(gòu)上,顆粒越細(xì)煅燒越快,S02與Ca0反應(yīng)也越充分,同時隨著粒徑的減小,石灰石在煅燒時由于受破碎的燃燒機械力和熱應(yīng)力作用產(chǎn)生機械孔,其孔體積迅速增加,孔深縮短,有利于S02和02的擴散,從而提高了石灰石的利用率。對特定的石灰石時,存在一個最佳的石灰石粒徑以使達(dá)到最大的利用率,最佳粒徑要視石灰石的孔隙特性和分離器的分離特性而定,如剛好與循環(huán)物料的粒徑接近時即能保證一定的循環(huán)次數(shù),又能保證石灰石在爐膛中有足夠長的停留時間,Ca/S摩爾比也可以明顯降低。因為石灰石的粒度分布與顆粒的有效反應(yīng)面積及其在爐膛中的停留時間有關(guān),石灰石的特性轉(zhuǎn)化率和它的粒度分布關(guān)系密切,根據(jù)對返料顆粒的研究和試驗,石灰石顆粒粒徑一般控制在150一300um之間,一方面能保證稀相區(qū)有足夠的石灰石顆粒,從而提高脫硫效率,另一方面,較細(xì)的粒徑也使脫硫反應(yīng)對溫度的敏感性減弱,可適應(yīng)燃燒福建無煙煤所需的較高床溫。石灰石粒徑偏離最佳值均會導(dǎo)致脫硫效率低下,或造成石灰石的浪費,Ca/S摩爾比增大。管理方面應(yīng)加強石灰石品質(zhì)管理,控制給料量,可參照入廠煤管理模式,管好脫硫所用石灰石粉品質(zhì)。
3.4 Ca/S摩爾比的選取
Ca/S比是影響脫硫效率的首要因素,試驗前為了計算準(zhǔn)確隔離了鍋爐吹灰系統(tǒng)及所有排污系統(tǒng),在額定負(fù)荷下脫硫前測得S02含量l784.8mg/m3,然后按不同Ca/S比投入石灰石粉,運行30min后根據(jù)煙氣測得數(shù)據(jù),每10min抄表一次,取1h平均值,計算脫硫效率,其Ca/S摩爾比試驗結(jié)果見表3。由圖2可看出,Ca/S比在>2的時候脫硫效率較高,而低于2的情況下,脫硫效率下降明顯,因此,運行期間,不建議Ca/S<2。從試驗結(jié)果看,隨著Ca/S比的增加,Ca/S在2.2左右時候,脫硫的效率達(dá)82. 06%,有較高的經(jīng)濟性及脫硫效率,而NOx的排放增加數(shù)值不大,繼續(xù)增大Ca/S比,脫硫效率增幅不大,但考慮到石灰石費用,一般只要S02能達(dá)標(biāo)排放即可。另外,由于煅燒分解反應(yīng)是吸熱反應(yīng),會引起床溫降低,影響燃燒及增加灰渣物理熱損失,富裕的Ca0還將提高NOx的排放等等,因此,最佳Ca/S比選擇2.2左右。
4、影響脫硫效率的其它因素
在額定負(fù)荷下,投石灰石前,S02排放量約為1700mg/m3,投石灰石后,石灰石粉供給量達(dá)3.5t/h(設(shè)計消耗量≤2.5t/h).SO2排放量才接近400 Ing/m3左右,遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到預(yù)期的脫硫效果,且石灰石粉消耗量大,費用增大。由于對整個脫硫系統(tǒng)運行情況不了解,運行調(diào)整缺少經(jīng)驗,使得脫硫效率低,達(dá)不到設(shè)計效果,根據(jù)脫硫原理,除上述因素外分析了影響脫硫的其它因素。
4.1煤種對脫硫效率的影響
硫在燃料中的存在形式主要有FeS2有機硫( HxCgS2)、元素硫(Sx)和硫酸鹽硫等,前三者可燃,燃燒后會產(chǎn)生S02。通常在燃燒揮發(fā)分高的燃料時,石灰石顆粒捕捉S02的能力較差,只有在較高的鈣硫比的情況下才能獲得較高的脫硫效果。因此,在采購時要求煤的硫分不要太高,相比之下,可大大節(jié)省石灰石粉的消耗量,降低脫硫成本,提高鍋爐效率。福建無煙煤具有著火難、燃燼時間長、低硫、發(fā)熱量高及在燃燒中有爆裂等特點,而這些特點對爐內(nèi)加石灰石脫硫效果有促進作用。由于著火難,燃用福建無煙煤的床溫一般都控制在900℃以上,最高可達(dá)950℃,此溫度范圍恰好是脫硫效果良好的區(qū)間;Ca0與S02的反應(yīng)速度較慢,而福建無煙煤燃燼時間長就為反應(yīng)提供了足夠的時間;在高溫下會爆裂為很多細(xì)粉,增加了與石灰石粉接觸面積,有利于爐內(nèi)脫硫反應(yīng)的進行;較高的低位發(fā)熱量,也降低了添加石灰石脫硫反應(yīng)對鍋爐效率的影響。
4.2 返料量對脫硫效率的影響
煤中的硫是以2種形式存在的:有機硫和無機硫,有機硫主要存在于揮發(fā)物質(zhì)中,當(dāng)加熱時它能很快析出,而無機硫是以Fe2S的形式存在,它的釋放速度與碳燃燒速度相近,但比揮發(fā)物質(zhì)釋放速度慢了許多倍。如果物料循環(huán)倍率提高,石灰石隨物料高倍率循環(huán),增加了石灰石吸附粒子在燃燒室內(nèi)停留時間,無論對有機硫還是無機硫釋放出來的S02,使石灰石吸附粒子與其充分的接觸,這樣不但可以充分保證一定的脫硫效率,還可以減少石灰石吸附粒子的需要量。
在運行調(diào)節(jié)方面應(yīng)充分利用循環(huán)流化床內(nèi)運動的特點來增加顆粒的團聚及內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)量來提高脫硫效率。運行中控制好一次風(fēng)及上、下二次風(fēng)量的配比,形成一個固體內(nèi)循環(huán),從而提高Ca0顆粒在爐內(nèi)的停留時間,使SO2和02與Ca0顆粒充分接觸,為脫硫效率的提高創(chuàng)造良好的條件。物料循環(huán)倍率的變化在影響鍋爐燃燒效率的同時也會影響脫硫效率,返料器效率高時返料量大,循環(huán)倍率提高,也提高了煤顆粒及Ca0顆粒的循環(huán)次數(shù),使Ca0顆粒在爐內(nèi)的停留時間增加,Ca0與SO2充分的反應(yīng),從而提高脫硫效率。
5、添加石灰石后對鍋爐的影響
根據(jù)循環(huán)流化床低負(fù)荷運行特點,如果先降負(fù)荷到30%負(fù)荷運行時再投石灰石系統(tǒng),應(yīng)注意投石灰石系統(tǒng)運行前要保持較高床溫和床壓,因為系統(tǒng)投運后石灰石粉中Ca0轉(zhuǎn)化要吸收一定的熱量,且低負(fù)荷時床料相對較薄,儲熱量相對較少,容易造成床溫的大幅波動,影響鍋爐的安全運
6、總結(jié)
260 t/h循環(huán)流化床鍋爐爐內(nèi)脫硫需要解決的主要技術(shù)難點是燃燒與脫硫最佳溫度之間的矛盾。為了保證煤的著火和燃盡,運行床溫應(yīng)在950℃左右,在這個溫度下,選取合適的Ca/S比、脫硫劑粒徑等主要脫硫參數(shù),使脫硫效率在80%以上,就能夠有效降低S02的排放,降低脫硫成本。通過調(diào)試及改進,解決了系統(tǒng)及設(shè)備在設(shè)計、制造和安裝中存在的問題和缺陷,改變了一些運行參數(shù),基本掌握了系統(tǒng)設(shè)備的運行特性,整個石灰石系統(tǒng)運行狀況良好,投入率均在95%以上.鍋爐負(fù)荷在30%一100%范圍波動,石灰石系統(tǒng)仍能正常投運,煙氣的S02達(dá)標(biāo)排放,鍋爐的脫硫效果達(dá)到預(yù)期目的。
隨著人們環(huán)保意識的加強,循環(huán)流化床鍋爐必將得到更為廣泛地發(fā)展。由于循環(huán)流化床爐內(nèi)添加石灰石脫硫技術(shù)的可行性及經(jīng)濟性,石灰石給料脫硫系統(tǒng)將會在燃用福建無煙煤的循環(huán)流化床電廠中得到更多推廣應(yīng)用,使循環(huán)流化床鍋爐清潔燃燒的優(yōu)點得以更好體現(xiàn)。
相關(guān)生物質(zhì)鍋爐顆粒機產(chǎn)品:
1、
生物質(zhì)蒸鍋
2、
秸稈壓塊機
3、
木屑顆粒機