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      礦山機(jī)械新聞動(dòng)態(tài)

       

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      石灰石破碎技術(shù)與工藝改進(jìn)

      發(fā)布時(shí)間:2014-02-22 09:23    來(lái)源:未知

      1、存在的問(wèn)題
          我廠石灰石破碎系統(tǒng)由一臺(tái)HBC800×14. 7m鏈板機(jī),一臺(tái)PE600×900顎式破碎機(jī),一臺(tái)B500×25m深斗提升機(jī),兩臺(tái)PCB -∮1000×800錘式破碎機(jī)和一臺(tái)PIA50×23. 68m提升機(jī)組成。隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大,該系統(tǒng)存在的主要問(wèn)題如下:
          (l)石灰石含泥量大,石渣含水量通常在3%- 4%。遇到雨天時(shí)就更加嚴(yán)重,石渣水分高達(dá)8%,根本無(wú)法將石渣入機(jī)破碎,只能在顎破機(jī)進(jìn)料槽處安裝固定篩,將部分石渣篩出,當(dāng)篩分效果差時(shí),只要連續(xù)數(shù)斗石灰石喂入錘破機(jī),電流突然比正常值(200A)高出1-2倍,崗位工不得不立即停止喂料(深斗機(jī)與鏈板機(jī)為聯(lián)鎖控制),此時(shí)顎破腔內(nèi)尚有一定存料,破碎后的石灰石就聚滿(mǎn)在深斗機(jī)內(nèi),當(dāng)錘破機(jī)電流下降至正常,崗位工再次喂料時(shí),由于深斗提升機(jī)頭部有45。的爬坡布置,爬坡時(shí),堆集滿(mǎn)的石灰石從上向下滾動(dòng),除有的滾到地上外,嚴(yán)重的是有的鍥入深斗提升機(jī)料斗之間,造成料斗的擠壓破壞,嚴(yán)重時(shí)一個(gè)月?lián)p壞20多個(gè)料斗。
          (2)錘破機(jī)篩架結(jié)構(gòu)為左右獨(dú)立的雙排布置,篩條圓周方向?yàn)槿忾]。篩條單邊承架的厚度為35mm,篩架為雙排結(jié)構(gòu),因此篩架的正中間就有2×35mm+(5- 10) mm間隙=75 - 80mm的位置無(wú)法布置篩條,也就降低了錘破機(jī)的排料能力。若中間兩排錘軸上安裝新錘頭,由于下部石灰石不能及時(shí)排出,造成了錘頭磨損過(guò)快,因此平時(shí)只在正中間布置兩排舊錘頭,僅僅起到向兩邊撥料的作用,正因?yàn)?8個(gè)錘頭中有12個(gè)錘頭不能充分發(fā)揮打擊和排料作用,所以錘破機(jī)的產(chǎn)量無(wú)法提高。特別是隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大,顎破機(jī)破碎能力不足,不得不將出機(jī)粒度由投產(chǎn)初的小于130mm放大到220mm,而為了進(jìn)一步提高磨機(jī)臺(tái)產(chǎn),又必須把錘破機(jī)原篩條間隙由13mm改為8mm,在這樣情況下,兩臺(tái)錘破機(jī)臺(tái)產(chǎn)在80t/h左右,剛好與三臺(tái)∮2.2×6.5m生料磨機(jī)生產(chǎn)能力相平衡,只能靠增加設(shè)備的運(yùn)行時(shí)間才能勉強(qiáng)滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要。
          (3)我廠石灰石破碎必須根據(jù)進(jìn)廠石灰石中石渣的含泥量及天氣情況決定是否將石渣篩出,在天氣好,石渣干燥時(shí),又將石渣搭配入石灰石進(jìn)行破碎,這樣就使石灰石產(chǎn)生離析,造成了成分的波動(dòng),由于我廠只有4個(gè)350噸的石庫(kù),通常只能兩個(gè)庫(kù)搭配,均化系數(shù)低,影響了出磨生料的合格率。在下雨多的年份,篩出石渣最多一年達(dá)4-5萬(wàn)噸,增加了=次運(yùn)輸?shù)某杀尽?br />     (4)提升機(jī)經(jīng)過(guò)多年的運(yùn)行,鏈板、鏈斗磨損較大,該機(jī)是重力誘導(dǎo)式出料,在石灰石比較濕的情況下,料斗積料,回料多,造成簡(jiǎn)體嚴(yán)重磨穿。
      2、技改措施
          這幾年來(lái),為了提高石灰石破碎系統(tǒng)的產(chǎn)量,我廠局部采取了如將錘破機(jī)篩條由雙排篩架改為單排篩架,增加錘頭的有效利用率等措施,雖也取得了一定的成效,但這只是杯水車(chē)薪,該破碎系統(tǒng)仍然故障頻頻,已成為我廠生產(chǎn)的瓶頸,有必要從根本上進(jìn)行解決,主要采取了如下措施:
          (1)取消深斗機(jī),改為B800皮帶機(jī)。鑒于深斗機(jī)故障多,維修費(fèi)及維修工作量大的缺點(diǎn),今年春節(jié)期間我廠拆除了該機(jī),通過(guò)降低二破機(jī)的安裝高度,用一條傾角為18°的皮帶機(jī)代替,改造后傳動(dòng)功率由17kW降低為5.5kW。
          (2)因?yàn)樵N破機(jī)破碎能力低,電耗大,對(duì)電網(wǎng)沖擊大,越來(lái)越難以滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要,經(jīng)多方考查論證,最后決定用一臺(tái)四川新都新力設(shè)備制造有限公司產(chǎn)的PC∮1300×1300(2001款)反擊錘式破碎機(jī)配200kW電動(dòng)機(jī)來(lái)代替,我們選用這種破碎機(jī)的依據(jù)為:a、該機(jī)為剛性轉(zhuǎn)子,打擊能量大,充分利用“石打石”反擊破碎的原理,破碎機(jī)中70% - 80%破碎是在物料間自相撞擊產(chǎn)生的,因而錘頭、襯板的磨損小,電機(jī)功率低;b、入料粒度要求小于200mm,與我廠現(xiàn)在最大人料粒度220mm比較接近;c、該破碎機(jī)下面篩條為半封閉狀態(tài),調(diào)節(jié)板可雙面使用,使用壽命長(zhǎng),調(diào)節(jié)方便,不堵不卡,退讓性好,安全性高,非常適合我廠石灰石中含泥多易造成堵塞破碎機(jī)篩孔的特點(diǎn);d、采用專(zhuān)利的組合錘頭,可四個(gè)面掉換使用;e、篩架可調(diào),比調(diào)節(jié)板更能有效地保障出料粒度,產(chǎn)生過(guò)載負(fù)荷可自動(dòng)退讓?zhuān)O(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)更安全。今年春節(jié)期間,把兩臺(tái)錘破機(jī)拆除,將標(biāo)高為+2. 70的基礎(chǔ)打掉,新錘破機(jī)安裝在標(biāo)高為+0. 30的機(jī)墩上,由于機(jī)墩標(biāo)高的下降,出機(jī)石灰石入提升機(jī)的溜角不夠,我們?cè)谄扑闄C(jī)底部標(biāo)高為-1. 80地坑內(nèi)安裝一條B600×3500皮帶機(jī)把出機(jī)石灰石輸送至提升機(jī)進(jìn)料槽內(nèi)。
          (3)把提升機(jī)上下鏈輪及鏈斗、鏈板拆除,利用原提升機(jī)簡(jiǎn)體、軸及軸承座,在原軸上安裝HIA00提升機(jī)頭尾輪.而將HL400提升機(jī)料斗加寬為500,更換原來(lái)的傳動(dòng)裝置,將電動(dòng)機(jī)功率由17kW改為22kW,改造后在正常工況下,提升機(jī)電流反而由原來(lái)的30A下降為現(xiàn)在的24A。
          (4)在提升機(jī)出料口處增加一臺(tái)B1800×5800振動(dòng)篩,與新錘破機(jī)組成閉路循環(huán)破碎系統(tǒng)?刂坪Y網(wǎng)孔徑為6×6mm,為了選擇合適的織篩網(wǎng)金屬線的線徑,我們通過(guò)試驗(yàn)證實(shí)當(dāng)線徑大于3mm時(shí),篩孔非常容易堵塞,只能靠提高振幅和頻率才能減少此現(xiàn)象的發(fā)生,但又增加了樓板的振動(dòng),容易剪斷篩網(wǎng)。當(dāng)線徑小于1. Smm時(shí),篩網(wǎng)又易沖爛和磨斷,最后我們選擇合適的線徑為2.0 -2. Smm。
      3、效果與體會(huì)
          (1)此石灰石破碎系統(tǒng)改造完畢后,不論破碎機(jī)入機(jī)粒度如何變化,不論石灰石中含泥量和含水量多少,破碎機(jī)都不堵不卡,電動(dòng)機(jī)電流穩(wěn)定在300 - 380A之間,波動(dòng)范圍小,對(duì)電網(wǎng)沖擊影響小。現(xiàn)在當(dāng)最大進(jìn)機(jī)粒度為220mm,成品要求全部通過(guò)6mm篩網(wǎng)的情況下,循環(huán)負(fù)荷在30% - 50%,成品量達(dá)到90~100t/h,完全滿(mǎn)足了生產(chǎn)的需求,并且當(dāng)石灰石中含泥量越大,石灰石越濕的情況下,篩分后成品中小于3mm細(xì)粉的含量越多。
          (2)該反擊破碎機(jī)投入使用后,由于不堵不卡,就不再需要篩分石渣,不僅穩(wěn)定了石灰石的成分,提高了出磨生料的合格率,而且節(jié)約了二次運(yùn)輸石渣的費(fèi)用,一年僅此費(fèi)用就為我廠節(jié)約8-9萬(wàn)元。
          (3)由于此系統(tǒng)為閉路循環(huán)破碎,破碎后石灰石成品粒度大小均齊,含有大量的細(xì)粉,這就對(duì)提高磨機(jī)臺(tái)產(chǎn),優(yōu)化研磨體的級(jí)配創(chuàng)造了良好條件。技改前后入磨石灰石顆粒組成見(jiàn)表1。在破碎機(jī)改造的同時(shí),我廠還對(duì)三臺(tái)生料磨的選粉機(jī)進(jìn)行了技術(shù)改造,由原來(lái)∮3.5m離心選粉機(jī)改造為KX700高效選粉機(jī),改造后磨機(jī)臺(tái)產(chǎn)(t/h)與去年同期對(duì)比見(jiàn)表2。
          (4)此系統(tǒng)改造后,裝機(jī)容量由改造前的382kW降低為336kW,新系統(tǒng)的產(chǎn)量比以前增加10 - 20t/h.這樣破碎系統(tǒng)的電耗就明顯下降,由原來(lái)的2. 86 -3. 28kWh/t下降到現(xiàn)在的2.3~2. 4kWh/t左右,按下降0.SkWh/t,僅此一項(xiàng)年可節(jié)電17.39萬(wàn)kwh,年節(jié)約近10萬(wàn)元。
          (5)深斗機(jī)一次大修需維修費(fèi)約20萬(wàn)元,平均使用期5年,年均大修費(fèi)4萬(wàn)元,但這只是針對(duì)鏈排、滾輪、頭尾輪及傳動(dòng)而言,并不包括料斗的非正常磨損,因?yàn)閴罕鈹D爛的料斗每年至少100多個(gè)需要修復(fù),F(xiàn)改為皮帶機(jī)代替深斗機(jī)后,從運(yùn)行兩個(gè)多月的情況看,由于我廠顎破機(jī)出機(jī)粒度大,皮帶磨損也非常大,預(yù)計(jì)每年需要換四條皮帶,近200m,一年僅皮帶機(jī)費(fèi)用就接近4萬(wàn)元,與原深斗機(jī)維修費(fèi)用相比,略有節(jié)約,效果不甚明顯,但降低了維修工的勞動(dòng)強(qiáng)度,節(jié)省了因深斗機(jī)故障停機(jī)維修的時(shí)間。
          技改后的反擊破碎機(jī)共有18個(gè)錘頭,每個(gè)錘頭四個(gè)面可調(diào)換使用,錘頭720元/個(gè),按照運(yùn)行兩個(gè)多月錘頭磨損的情況估算,若每年要求生產(chǎn)35萬(wàn)噸石灰石,估計(jì)需要三副錘頭,共需38880元;而改造前兩臺(tái)錘破機(jī)每年需要錘頭900多個(gè),錘頭70元/個(gè),共需63000元,每年可節(jié)約24120元的維修費(fèi)。
          (6)多破少磨工藝的關(guān)鍵是:閉路循環(huán)破碎工藝和選擇合適的破碎設(shè)備。
      4、結(jié)束語(yǔ)
          (1)從反擊破碎機(jī)運(yùn)行兩個(gè)多月來(lái)的實(shí)踐看,其實(shí)際生產(chǎn)能力小于銘牌產(chǎn)量,這個(gè)現(xiàn)象帶有.定的普遍性,設(shè)備選型時(shí)應(yīng)引起足夠重視。因?yàn)殂懪飘a(chǎn)量180 - 200t/h是在人機(jī)粒度全部小于200mm,平均出料粒度即d80<l0mm的情況下的設(shè)計(jì)產(chǎn)量,特別引起注意的是應(yīng)正確理解d80<l0mm的概念,即出料粒度80%小于l0mm,而不是全部物料的出料粒度小于10mm,在使用廠家用振動(dòng)篩或回轉(zhuǎn)篩嚴(yán)格控制出料粒度的情況下,篩孔越小、錘頭篩條磨損越嚴(yán)重,循環(huán)負(fù)荷將明顯增大,同時(shí)破碎機(jī)生產(chǎn)成品的能力也將下降,這就要求在設(shè)備選型時(shí)應(yīng)有足夠的設(shè)備儲(chǔ)存能力,否則將不能達(dá)到預(yù)期效果。
          (2)在使用廠家采用閉路循環(huán)破碎工藝時(shí)應(yīng)充分考慮破碎機(jī)除鐵的重要性。一般使用廠家只是在入破碎機(jī)前的皮帶上安裝除鐵器,除鐵器當(dāng)然要具備足夠的除鐵能力,但這遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠安全。因?yàn)槿羝扑闄C(jī)機(jī)體內(nèi)部出現(xiàn)螺絲斷裂、易損件脫落等現(xiàn)象時(shí),由于有篩網(wǎng)的嚴(yán)格控制,所有的鐵件無(wú)法及時(shí)排除,若發(fā)現(xiàn)不及時(shí)將出現(xiàn)嚴(yán)重?fù)p壞錘頭、調(diào)節(jié)板、反擊板及篩條的后果。我廠在投產(chǎn)使用兩個(gè)多月時(shí)曾發(fā)生因固定調(diào)節(jié)板的螺栓松動(dòng),未及時(shí)發(fā)現(xiàn)緊固,造成調(diào)節(jié)板與固定座接觸面減小,從調(diào)節(jié)板的螺孔處斷裂,部分調(diào)節(jié)板掉入破碎機(jī)內(nèi),損壞其它調(diào)節(jié)板、篩條及反擊板的嚴(yán)重后果。現(xiàn)在我廣已在振動(dòng)篩篩余料的出口處增加一個(gè)除鐵器以防類(lèi)似事故的再次發(fā)生。另外,建議使用廠家最好使用懸掛式電磁除鐵器,不要使用懸掛式永磁除鐵器,盡管同等規(guī)格的永磁除鐵器較電磁除鐵器便宜,但因永磁除鐵器吸鐵后排鐵非常困難,如果崗位工是女工時(shí)就更加困難。另外,因?yàn)槭怯来懦F器,停機(jī)清潔維修時(shí),若不加注意,極容易損壞崗位工隨身攜帶的手表等物品,這一點(diǎn)應(yīng)引起使用廠家的重視。至于防止有色金屬進(jìn)入破碎機(jī)的問(wèn)題,我廠正在商討中,初步計(jì)劃在皮帶機(jī)除鐵器的后面安裝一個(gè)金屬探測(cè)儀,一旦發(fā)現(xiàn)有色金屬時(shí),金屬探測(cè)儀將報(bào)警,并自動(dòng)停鏈板機(jī)、皮帶機(jī),進(jìn)行人工排除。
          (3)由于原錘破機(jī)機(jī)墩高度的降低,安裝新反擊破碎機(jī)時(shí)必須在該機(jī)下面增加一條B600×3500的皮帶機(jī)才能把出機(jī)石灰石輸送到提升機(jī)進(jìn)料槽,因?yàn)槠扑闄C(jī)回轉(zhuǎn)時(shí)的揚(yáng)塵及皮帶機(jī)運(yùn)行中的漏料,該皮帶機(jī)下面積料非常嚴(yán)重,一般運(yùn)行6-7個(gè)小時(shí)后就要停機(jī)1個(gè)小時(shí)清理積料,這成了本次技改的唯一缺陷,有待于進(jìn)一步采取措施解決好這一問(wèn)題。
          (4)隨著社會(huì)的進(jìn)步,水泥生產(chǎn)正向著綠色方向發(fā)展,環(huán)保與節(jié)能是水泥生產(chǎn)永恒的主題,希望使用廠家在搞好節(jié)能的同時(shí),積極搞好揚(yáng)塵的治理。特別是使用廠家在增加振動(dòng)篩后揚(yáng)塵較難處理,F(xiàn)在我廠正準(zhǔn)備采取把整個(gè)振動(dòng)篩房間密封后安裝新的布袋收塵器將其揚(yáng)塵處理好。


      相關(guān)破碎機(jī)產(chǎn)品:
      1、顎式破碎機(jī)
      2、圓錐破碎機(jī)
      3、雷蒙磨粉機(jī)

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