1、概述
華能上海石洞口第一發(fā)電廠4×300 MW亞臨界燃煤機(jī)組,除灰渣系統(tǒng)采用電除塵器除灰、氣力輸灰,水力除渣、水力輸送的方式。鍋爐島內(nèi)除渣采用明渠方式;以谳敾蚁到y(tǒng)故障狀態(tài)時采用濕排,也由明渠水力輸送至灰渣漿池,由泵外送至灰場。
全廠灰渣系統(tǒng)分2個單元獨立運行,每2臺爐為1個單元。每單元設(shè)置沖灰泵4臺,渣漿泵3臺,灰渣漿池1個。每單元正常運行時,2臺沖灰泵和2臺渣漿泵投運,分別向灰場排放。
經(jīng)實地調(diào)研,在4臺機(jī)組運行時,4臺沖灰泵投運,母管壓力只有0.35 MPa,沖灰渣能力較差。經(jīng)測算,進(jìn)入渣漿池的總水量約3 600—3 720 t/h.除了沖渣水與濕排灰漿水,還有來自工業(yè)水的渣斗冷卻、水封溢流水流入,因此每單元開l臺渣漿泵不夠,通常2個單元開3臺(其中2臺并聯(lián)l根母管),且需由循環(huán)水補水以調(diào)節(jié)灰漿池液位。經(jīng)測定:每臺沖灰泵流量:779 t/h(母管壓力:0.5一0.6 MPa);富通新能源生產(chǎn)銷售
生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒
顆粒機(jī)、
木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
每臺沖灰泵電流:19—20 A(共有4臺);每臺爐渣斗冷卻、溢流水量:150 Uh
(共有4臺);獨立運行時灰漿泵電流:40A(共2
臺);并聯(lián)運行時灰漿泵電流:33 A(共2臺)。
經(jīng)估算,全廠水力除灰渣系統(tǒng)水耗、能耗如下:
4臺爐工業(yè)水總耗量:600 t/h;
4臺爐沖灰水總耗量:3 116 t/h:
4臺沖灰泵總耗電量:666 kW.h;
4臺灰漿泵總耗電量:1 228 kW·h
上述調(diào)研結(jié)果顯示,該系統(tǒng)廠用電量偏高,水耗偏大,不合理用水較多,既浪費了資源,同時因灰渣水離子濃度高,pH呈堿性,通常超過10,必須加酸中和處理。因此排向灰場后對環(huán)境造成了一定的影響。
2、原因分析與處理
分析上述現(xiàn)狀,要解決現(xiàn)有問題,首先要在保證設(shè)備正常運行的前提下控制進(jìn)入灰渣池的沖灰、渣水總量,其次要改善設(shè)備性能,提高系統(tǒng)可靠性,達(dá)到節(jié)能減排的目標(biāo)。
2.1存在問題
(1)沖渣明渠內(nèi)原設(shè)計的噴嘴位置不合理,數(shù)量多,維護(hù)不夠。噴口直徑因磨損已由∮10mm擴(kuò)大至∮13—15 mm,部分噴嘴甚至已脫落。噴嘴口至渣溝底距離偏高,且許多噴嘴與溝底成水平狀態(tài),使沖灰渣效能偏低。
(2)電除塵器灰斗的灰正常運行時由倉泵收集、氣力輸送至干灰?guī)。但因倉泵系統(tǒng)設(shè)備故障較多,不能長期保持穩(wěn)定輸送。且由于下灰雙向翻扳門結(jié)構(gòu)不嚴(yán)密,經(jīng)常漏灰至出灰器,需投運水力沖灰,因此出灰器水封水與灰溝噴嘴長期投用,且水封水量較大。
(3)冷渣斗冷卻水由工業(yè)水提供,斗內(nèi)原采用直管直接噴水,且數(shù)量及位置布置不合理,基本處于漫灌狀態(tài),溢流水溫度僅比進(jìn)水溫度高2—3℃,每臺爐約耗水150 t/h.用水明顯過多。
(4)省煤器灰斗由于出灰器內(nèi)水氣上浸,排灰口長期堵塞,但出灰器與噴嘴用水卻長期投用。
2.2改造措施
(1)改造冷渣斗噴嘴,降低水耗至50 t/(h.爐)(目前仍有2臺爐以100 t/(h爐)運行,待改造),減少了工業(yè)水量。經(jīng)過試驗,原有填水門去除。
(2)通過加強(qiáng)維護(hù)和設(shè)備改進(jìn),降低倉泵系統(tǒng)故障率;在電除塵1—3號電場灰斗加裝灰閘門,防止翻板門不嚴(yán)而導(dǎo)致的漏灰,解決了必須長期投用沖灰水的問題,且對灰渣公用溝中的噴嘴進(jìn)行了優(yōu)化試驗,減少了噴嘴數(shù)量。
(3)改進(jìn)沖灰渣水系統(tǒng),將原有2個單元的沖灰渣水母管連通,合并為一個大系統(tǒng)。在母管的終端增加了排污門,避免母管結(jié)垢而減小通徑,降低管道阻力。整修每臺爐的沖灰渣噴嘴,將噴口降至離溝底距離約200 mm,與溝底呈10 N15。噴射角,并調(diào)整噴嘴位置,減少數(shù)量。根據(jù)功能,沖渣溝內(nèi)的噴嘴口由原設(shè)計的∮10 mm改為∮7mm,噴嘴數(shù)量由109減至71只,出灰器與沖灰溝內(nèi)的噴嘴改為∮6mm,數(shù)量由286減至248只。如此,經(jīng)改進(jìn)后,4臺爐的噴嘴總數(shù)由395只減至319只,降低了20%,噴嘴口徑也降低了58%,可節(jié)約大量沖灰。
(4)省煤器灰斗加裝灰閘門,以保持嚴(yán)密性。對原灰溝進(jìn)行封堵,以最短的距離并入渣溝,減少
噴嘴數(shù)量。改變運行機(jī)制,長期投用出灰器,溝內(nèi)噴嘴實行排灰沖灰,停排關(guān)閉的方式。
(5)在原設(shè)計中,沖灰水泵還承擔(dān)電除塵器高壓柜空調(diào)冷卻水的供給。由于排水清澈,可重復(fù)使用,現(xiàn)將各空調(diào)冷卻水排放管分別接至各爐電除塵器三電場供出灰器使用,減少沖灰水的使用量。
(6)對出灰系統(tǒng)的灰溝以修復(fù)為主,進(jìn)行了表面磁磚修補,以節(jié)約資金。
(7)公共段渣溝進(jìn)行全面清挖,調(diào)整噴嘴數(shù)量及口徑。
經(jīng)過上述改造措施,在2006年7月中旬實現(xiàn)了l臺沖灰泵運行。沖灰渣能力不僅沒有降低,反而有所提高。當(dāng)時母管壓力已達(dá)0. 85 MPa,此時還包括了2只電除塵濕出灰器因故障仍在排放的水量。
在需排出量得到有效控制以后,徹底關(guān)閉了Dg300的循環(huán)水補水門?紤]到3臺大渣漿泵投運已不經(jīng)濟(jì),拆除了2臺大渣漿泵,安裝了小型渣漿泵(150ZM-32型),并聯(lián)使用,雙向可切換。
實現(xiàn)了1臺渣漿泵投運,泵出力仍顯偏大,通過葉輪切削來降低出力(電流33 A)。同時可日處理化學(xué)廢水約800 t。小型渣漿泵電機(jī)采用多余的沖灰泵電機(jī)替代,電纜、操作系統(tǒng)均利用原渣漿泵配置,節(jié)約改造資金,取得良好的效果。
節(jié)能、降耗、減排是國家重點關(guān)注的項目,是企業(yè)一項長期而艱巨的任務(wù)。開展此項工作,應(yīng)深入調(diào)查、研究,因地制宜,實事求是,采取針對性措施,“對癥下藥”,就能取得良好效果。
目前,改造取得了一定的效果,但如何保持成果,關(guān)鍵在于加強(qiáng)該系統(tǒng)的日常維護(hù)和管理,保證設(shè)備維護(hù)由專人負(fù)責(zé),確保效益的長期穩(wěn)定,富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯的選擇。
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生物質(zhì)壁爐
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秸稈顆粒機(jī)
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木屑顆粒機(jī)