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      生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

       

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      300MW機(jī)組鍋爐結(jié)焦原因分析及優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)

      發(fā)布時間:2014-01-22 09:30    來源:未知

          某電廠300 MW機(jī)組鍋爐在運(yùn)行中存在著爐膛燃燒器區(qū)域結(jié)焦問題,結(jié)焦面積比較大,幾乎布滿前、后墻燃燒器區(qū)域,并造成了幾次因掉焦引起的鍋爐滅火,給機(jī)組的安全運(yùn)行帶來隱患。為解決爐內(nèi)結(jié)焦問題,對該爐進(jìn)行了動力場試驗(yàn)和熱態(tài)試驗(yàn),對爐內(nèi)的燃燒情況進(jìn)行了分析,并進(jìn)行了衛(wèi)燃帶改進(jìn)和燃燒優(yōu)化調(diào)整。調(diào)整后的運(yùn)行和試驗(yàn)證明,爐內(nèi)的結(jié)焦問題得到了很好解決。
      1、設(shè)備概況
          鍋爐為亞臨界參數(shù)、自然循環(huán)汽包鍋爐。鍋爐額定蒸發(fā)量為897 Uh,單爐膛平衡通風(fēng),尾部煙道倒L型布置。制粉系統(tǒng)采用4臺鋼球磨煤機(jī),中間倉儲式熱風(fēng)送粉系統(tǒng)。設(shè)計(jì)煤粉細(xì)度R90= 6010。燃燒系統(tǒng)采用El - DRB型旋流煤粉燃燒器,又稱為強(qiáng)化點(diǎn)火雙調(diào)風(fēng)燃燒器。內(nèi)二次風(fēng)為軸向進(jìn)風(fēng)結(jié)構(gòu),外二次風(fēng)為可產(chǎn)生較大旋流強(qiáng)度
      的切向進(jìn)風(fēng)結(jié)構(gòu),以此增強(qiáng)外二次風(fēng)的卷吸高溫?zé)煔獾哪芰韽?qiáng)化著火。燃燒器對沖布置在爐膛的前、后墻上,前墻三層、后墻三層,每層4個燃燒器,共24個燃燒器。利用分級燃燒的原理,燃燒系統(tǒng)中所有燃燒器上方布置了一層燃盡風(fēng)噴口,以控制燃燒過程中NO,的生成量。鍋爐燃用煤種為山西陽泉無煙煤和晉中地區(qū)貧煤的混合煤,兩種煤按I:l混合后的混煤為設(shè)計(jì)煤種。該設(shè)計(jì)煤種的揮發(fā)分含量較低,灰含量較高,為了保證煤粉的迅速著火、穩(wěn)定燃燒及燃盡,采用在爐膛內(nèi)燃燒器區(qū)域布置衛(wèi)燃帶的方式來提高爐膛溫度。鍋爐總圖及燃燒器剖面圖分別見圖l和圖2;富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機(jī)木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
      2、結(jié)焦原因分析
          通過冷態(tài)空氣動力場試驗(yàn)及熱態(tài)性能試驗(yàn)結(jié)果,該爐爐膛結(jié)焦原因如下:
          (1)衛(wèi)燃帶敷設(shè)方式
          試驗(yàn)中測試了爐膛溫度場的分布情況,爐內(nèi)高溫區(qū)主要集中在中、上層燃燒器區(qū)域,平均溫度水平在1550℃以上。燃燒器區(qū)域的各個噴口附近敷設(shè)的衛(wèi)燃帶之間距離比較近,導(dǎo)致衛(wèi)燃帶上的焦塊容易在兩個噴口之間產(chǎn)生“搭橋”現(xiàn)象,從而形成大塊的焦塊;同時局部爐溫偏高,又形成惡性循環(huán),加劇了結(jié)焦,很容易發(fā)生大塊焦落下引起鍋爐滅火。
          (2)旋流燃燒器葉片角度
          鍋爐在運(yùn)行中,前、后墻的各層燃燒器旋流葉片角度不一致,外二次風(fēng)角度從30 0到50 0不等,存在燃燒器出口風(fēng)速不均勻現(xiàn)象。EI-DRB型燃燒器的外二次風(fēng)是風(fēng)速很高的切向進(jìn)風(fēng)方式,外二次風(fēng)旋流葉片角度的不同直接影響了各噴口的出口風(fēng)速不均勻,導(dǎo)致爐內(nèi)的配風(fēng)不均勻,各噴口的燃燒狀況存在差別,增加了爐內(nèi)結(jié)焦的可能性。
          (3)煤粉細(xì)度
          熱態(tài)試驗(yàn)中進(jìn)行了不同負(fù)荷工況下的煤粉細(xì)度測試,測試結(jié)果見表2。煤粉細(xì)度R90介于12.8%_14.25%,與設(shè)計(jì)細(xì)度R90 =6%的偏差較大。制粉系統(tǒng)在運(yùn)行中存在不同負(fù)荷工況下煤粉細(xì)度不穩(wěn)定現(xiàn)象,因?yàn)榇置毫6夹枰^長的燃盡時間,往往在貼壁處形成還原性氣氛,使灰熔點(diǎn)降低,所以容易造成在燃燒器區(qū)域結(jié)渣現(xiàn)象。
          (4)前、后墻配風(fēng)不合理
          冷態(tài)測試中單只燃燒器的空氣動力場情況比較良好,但前、后墻風(fēng)箱風(fēng)壓存在差別,不同風(fēng)箱的燃燒器內(nèi)、外二次風(fēng)出口速度有一定的差別,其中相差較大的則導(dǎo)致了各個燃燒器的總二次風(fēng)量不均,容易引起火焰偏斜。爐內(nèi)熱負(fù)荷的不均勻增加了結(jié)焦的可能性。
          (5)爐內(nèi)氧量控制不穩(wěn),配風(fēng)不準(zhǔn)確
          熱態(tài)試驗(yàn)中電廠的氧量監(jiān)測表誤差較大,低于實(shí)際測量值。表盤數(shù)據(jù)為3.5%時實(shí)際測試氧量已達(dá)到5%;同時機(jī)組運(yùn)行時氧量不能投自動,人工控制使風(fēng)量偏大。
          另外實(shí)際運(yùn)行中一、二次風(fēng)的比例不能按照設(shè)計(jì)運(yùn)行,包括燃盡風(fēng)、三次風(fēng)都沒有風(fēng)量顯示,爐內(nèi)風(fēng)量分配具體數(shù)據(jù)不清楚,也不穩(wěn)定。當(dāng)一次風(fēng)的風(fēng)速及風(fēng)率運(yùn)行不合理時,盡管爐內(nèi)總空氣量大,但仍會出現(xiàn)局部區(qū)域的燃燒不完全和局部還原性氣氛,造成結(jié)焦。
      3、改進(jìn)及優(yōu)化調(diào)整
      3.1衛(wèi)燃帶敷設(shè)方式的改進(jìn)
          試驗(yàn)期間在燃用,超過IO%的煤種時,爐膛內(nèi)的著火條件比較正常,不存在著火困難的現(xiàn)象,因此可以通過適當(dāng)減少衛(wèi)燃帶來降低燃燒器區(qū)域的爐膛溫度,從而緩解結(jié)焦現(xiàn)象。
          在經(jīng)過熱力計(jì)算及熱態(tài)試驗(yàn)后,證明去掉一.部分衛(wèi)燃帶也可以保證鍋爐在額定負(fù)荷下的正常運(yùn)行。
          衛(wèi)燃帶的改進(jìn)方案見圖3和圖4。
          前、后墻上層燃燒器區(qū)域虛線以內(nèi)及噴口四周的陰影部分為原有衛(wèi)燃帶,改進(jìn)后把此處衛(wèi)燃帶全部去掉;中層燃燒器同樣虛線內(nèi)部分為原有衛(wèi)燃帶,改進(jìn)后將陰影部分全部去掉,保留陰影外和虛線邊框部分;下層燃燒器虛線內(nèi)部分為原有衛(wèi)燃帶,改進(jìn)后將300 mm高的陰影部分全部去掉,保留陰影外和虛線框內(nèi)的其余部分。
          側(cè)墻上、中層虛線內(nèi)部分原有衛(wèi)燃帶,改進(jìn)后按照圖4的尺寸形式去掉其中的陰影部分,保留虛線方框內(nèi)的其余空白部分。按照此方案改進(jìn)后的衛(wèi)燃帶敷設(shè)更為分散,這樣可以分離焦塊,促進(jìn)小焦塊的脫落和減少結(jié)焦。
      3.2調(diào)整二次風(fēng)
          通過對燃燒器內(nèi)、外二次風(fēng)葉片角度的調(diào)整,建立合理的燃燒工況。將內(nèi)二次風(fēng)葉片的角度調(diào)整在35。,增強(qiáng)噴口附近的旋流強(qiáng)度;保證煤粉迅速著火;外二次風(fēng)葉片的角度根據(jù)目前煤種可以按照“倒塔”型配風(fēng)方式來提高火焰中心位置,下層35°,中層40°,上層50°,以此降低燃燒器區(qū)域爐溫,緩解結(jié)焦。
      3.3提高煤粉細(xì)度
          煤粉越細(xì),在爐內(nèi)燃燒時,不完全燃燒損失就越小,且有利于穩(wěn)燃。如果煤粉中的粗顆粒量增加,這些粗顆粒極容易從氣流中分離出來,并粘結(jié)在水冷壁上。此外,粗煤粒都需要較長的燃盡時間,因而它們往往在貼壁處造成還原性氣氛,使灰熔點(diǎn)降低,造成燃燒器區(qū)域結(jié)渣。通過調(diào)整粗粉分離器擋板角度,將擋板由40°調(diào)整到35°,提高細(xì)粉比例,使Rgo在9%附近。
      3.4調(diào)整前、后墻配風(fēng)
          對二次風(fēng)箱的風(fēng)壓進(jìn)行了測量和調(diào)平。調(diào)平前216 MW時前墻風(fēng)壓為0.38 kPa,后墻風(fēng)壓為0,45 kPa;300 MW時前墻風(fēng)壓為0.51 kPa,后墻風(fēng)壓為0. 57 kPa。調(diào)整后墻風(fēng)箱擋板門開度至前、后風(fēng)壓相同,這時前墻三層二次風(fēng)門開度都為100%,后墻三層風(fēng)門開度均為90%,測得前、后墻風(fēng)壓均為0.56 kPa。
      3.5準(zhǔn)確控制爐內(nèi)各種風(fēng)量配比
      準(zhǔn)確控制送入爐膛的風(fēng)量對調(diào)整燃燒至關(guān)重要。合適的一、二次風(fēng)量和氧量可以保證鍋爐的燃燒穩(wěn)定,減少結(jié)焦的可能性,并使排煙溫度和飛灰含碳量達(dá)到較低的水平,提高熱效率,降低風(fēng)機(jī)能耗,降低煙氣流速,減輕受熱面磨損。
      4、調(diào)整效果
          調(diào)整后,進(jìn)行了鍋爐考核試驗(yàn)。鍋爐優(yōu)化調(diào)整前、后的運(yùn)行參數(shù)對比見表3。
      5、結(jié)語
          (1)該鍋爐結(jié)焦的主要原因是燃燒器區(qū)域衛(wèi)燃帶布置不合理和燃燒調(diào)整不當(dāng)。
          (2)改進(jìn)衛(wèi)燃帶后,鍋爐必須進(jìn)一步進(jìn)行燃燒優(yōu)化調(diào)整。通過對燃燒器、運(yùn)行氧量、一次風(fēng)速、二次風(fēng)箱擋板開度及煤粉細(xì)度的優(yōu)化調(diào)整,爐膛結(jié)焦現(xiàn)象進(jìn)一步減弱。同時,機(jī)組運(yùn)行參數(shù),包括減溫水量、飛灰可燃物都有所下降,主、輔機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定可靠,富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯的選擇。


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      2、秸稈顆粒機(jī)
      3、木屑顆粒機(jī)

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