湛江電廠3號300 MW機組的DG 1025/18. 2-Ⅱ(5)亞臨界壓力、一次中間再熱、自然循環(huán)、單爐膛、全懸吊露天布置、平衡通風(fēng)、尾部雙煙道燃煤汽包爐采用中貯式熱風(fēng)送粉系統(tǒng),配備4臺MT23570型鋼球磨煤機,燃燒器為直流擺動式雙切圓布置,雙假想切圓直徑分別為600 mm、800 mm。鍋爐設(shè)計煤種為晉東南無煙煤與貧煤的混煤,現(xiàn)擬改燒煙煤。
1、燃煤特性及熱力計算
鍋爐燃用煤質(zhì)特性見表1。通過對改造前后煤種特性進行分析,并應(yīng)用判別指數(shù)n3進行判別可知:(1)煙煤的著火穩(wěn)定性、燃盡性和結(jié)渣性等方面都優(yōu)于混煤,與該電廠3號鍋爐的特性相適應(yīng)。(2)由于煙煤的揮發(fā)分和水分增加,煤的著火點降低。磨煤機進出口溫度等要求比原設(shè)計煤種低,熱風(fēng)送粉系統(tǒng)存在安全隱患,必須降低風(fēng)粉混合溫度。(3)煙煤較設(shè)計煤種難磨、灰分大、熱值低,使得煤耗量增大,磨煤機出力需增加。(4)設(shè)計煤種的灰熔點DT溫度為1 300℃,而煙煤的DT溫度為1 420℃,結(jié)焦性與設(shè)計煤種相似,但燃用煙煤時的爐膛容積熱負荷、斷面熱負荷、燃燒區(qū)域熱負荷都比設(shè)計煤種要求低,所以應(yīng)注意防止改燒煙煤引起的結(jié)焦問題,富通新能源生產(chǎn)銷售
生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒
顆粒機、
木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售
分別對100%負荷下熱風(fēng)送粉系統(tǒng)中的設(shè)計煤種和降低風(fēng)粉混合溫度后的煙煤進行熱力計算,主要計算結(jié)果如表2所示。
由表2的結(jié)果可知,改燒煙煤后,排煙溫度的上升導(dǎo)致排煙熱損失增加,但機械未完全燃燒熱損失q4由3%降為2%,最終的鍋爐熱效率由原來的91.22%增加到91. 50%。
爐膛出口溫度由原來燒混煤時的1 149℃下降到燒煙煤時的l113℃。由于爐膛出口煙溫降低,過熱器吸熱量減少,使過熱器管壁溫度降低;第1、2級噴水量較設(shè)計煤種大為減少,試燒過程中應(yīng)防止汽溫不足。
對磨煤機進行相關(guān)計算可得磨煤機出力儲備系數(shù)由燃用設(shè)計煤種時的1. 331降低為1.315,表明改燒煙煤對磨煤機出力有影響,但影響不大。
由上述分析可知,由于煤質(zhì)發(fā)生變化,為使鍋爐安全經(jīng)濟運行,并保證有較好的低負荷穩(wěn)燃能力,首先要改造制粉系統(tǒng),降低風(fēng)粉混合溫度;其次,適當(dāng)調(diào)整原有燃燒器系統(tǒng),保證達到額定汽溫,使機組在改燒煙煤后仍能經(jīng)濟運行。
2、煤粉細度對燃燒特性的影響
煤粉細度對于燃燒特性具有很大的影響,合適的煤粉細度對于爐膛穩(wěn)定燃燒和提高熱效率有很大幫助。通過熱重分析和一維沉降爐試驗對不同煤粉細度下(R90 =10%、15%、20%、30%、50%)煙煤的燃燒特性進行了研究,試燒確定合適的煤粉細度,結(jié)果如圖1所示。
由圖1可見,煤粉細度對燃燒有明顯影響,煤粉變細,能使著火提前,但煤粉細度R90由20%降低到15%時,煤的著火特性改善程度不大;微分熱重曲線(DTG)反映了煤粉細度對最大燃燒速率的影響,煤粉變細有利于提高最大燃燒速率,煤粉細度R由50%降低到20%時,最大燃燒速率明顯改善,煤粉細度R90由20%降低到10%時,最大燃燒速率改善程度不大。因此,煙煤在煤粉細度R90為15%~20%間的著火特性變化不明顯。
另外,運用一維沉降爐模擬燃燒煙煤,并利用灰平衡原理處理試驗結(jié)果,計算固定碳的燃盡率,結(jié)果如表3所示,圖2為不同細度下的煤粉燃盡率曲線。
由表3可見,煤粉越細,燃盡率越高,但從圖2可知,擬燒煤種在細度為15%~20%之間的燃盡率變化不大。為此,煤粉細度R90可在15%~20%間調(diào)整,這與文獻中對煙煤的煤粉細度推薦值相符。
3 3號爐改造
(1)將風(fēng)粉混合溫度降低到160℃以下,即在一次熱風(fēng)中加入部分未經(jīng)空氣預(yù)熱器預(yù)熱的冷風(fēng),通過在空氣預(yù)熱器處加裝一次冷風(fēng)旁路來實現(xiàn),但這會導(dǎo)致排煙溫度上升,對經(jīng)濟性有所影響,需通過現(xiàn)場試驗來確定冷風(fēng)旁路閥的最佳開度。
(2)降低風(fēng)粉混合溫度后,根據(jù)設(shè)計煤種和煙煤的煤質(zhì)特性,對燃燒器系統(tǒng)的相關(guān)參數(shù)進行修改(表4),其中二次風(fēng)溫不能通過燃燒調(diào)整來改變,二次風(fēng)速可不變。
(3)當(dāng)煤粉細度R90由20%降到15%時,煙煤的著火和燃盡率改善程度不大,可根據(jù)負荷變化將煤粉細度Rg。在15%—20%間調(diào)整,對應(yīng)的粗粉分離器擋板刻度從燒混煤的30°調(diào)整為燒煙煤的40°。另外,為了制粉系統(tǒng)安全,將磨煤機出口溫度控制在70℃以下。
4、改造結(jié)果及建議
湛江電廠3號爐改造后進行了168 h的試燒試驗,結(jié)果如下:
(1)經(jīng)過運行調(diào)整,3號鍋爐燃用煙煤時各燃燒器噴口的著火點并不比燃用設(shè)計煤種時有明顯的提前,且能夠適應(yīng)負荷(180~300 MW)、風(fēng)粉混合溫度(125~160℃)、一次風(fēng)速(25—30 m/s)、煤粉細度(R90在15%~20%)在一定范圍內(nèi)的變化,鍋爐燃燒穩(wěn)定。
(2)在機組300 MW負荷下,如鍋爐水冷壁剛吹過灰,只有2臺磨煤機運行或者氧量比較小時,主蒸汽溫度和再熱蒸汽溫度有時會偏低至530℃左右;隨爐膛結(jié)渣和沾污的增多、提高運行氧量,主蒸汽溫度和再熱蒸汽溫度均可提高至額定值,減溫水量與負荷的關(guān)系如圖3所示。
(3)由于空氣預(yù)熱器冷風(fēng)旁路閥(一次風(fēng)機出口至空氣預(yù)熱器出口之間)的開啟,排煙溫度升高13.4~20.7℃,相應(yīng)的排煙熱損失增大0.7%~1.4%;飛灰可燃物降低5.4%~6.5%,相應(yīng)的機械不完全燃燒損失降低2.0%~4.1%;鍋爐熱效率提高1.3%~2.8%,平均提高2%;鍋爐的NO排放降低63~138 mg/m3(標準狀態(tài))(16%~30%)。
(4)為了保證鍋爐燃用煙煤時的安全性和經(jīng)濟性,3號鍋爐熱一次風(fēng)溫可按圖4進行控制,可盡量減少排煙損失,而冷風(fēng)旁路閥開度可根據(jù)熱一次風(fēng)溫進行調(diào)節(jié)。
針對湛江電廠3號爐煙煤試燒情況,建議如丁:
(1)長期燃用煙煤時,原有船體燃燒器應(yīng)該改造為更適合煙煤燃燒的燃燒器,改造時應(yīng)考慮低NO.燃燒要求。
(2)3號鍋爐空氣預(yù)熱器漏風(fēng)大(18%~20%),傳熱效率較低,加上空氣預(yù)熱器冷風(fēng)旁路使排煙溫度升高,對脫硫系統(tǒng)有較大的不利影響,建議大修期間對3號鍋爐空氣預(yù)熱器進行檢修,富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯的。
相關(guān)生物質(zhì)鍋爐顆粒機產(chǎn)品:
1、
生物質(zhì)壁爐
2、
秸稈顆粒機
3、
木屑顆粒機