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      生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

       

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      SZS10-1.257300-Y(Z)型鍋爐過熱器爆管事故根源與措施

      發(fā)布時間:2014-01-12 08:50    來源:未知

      0、引言
          在煉油企業(yè)中,鍋爐蒸汽動力系統(tǒng)是重要組成部分,大部分的工藝(如加熱、干燥或濃縮、蒸汽裂化、蒸餾等)都需要蒸汽的連續(xù)供應(yīng)。廣西東油公司年產(chǎn)100萬t成品柴油、汽油,現(xiàn)有4臺(1×20T/h+3×10T/h)燃油蒸汽鍋爐,其中兩臺型號為SZSlO-1.25/300-Y(Z)的燃油蒸汽鍋爐向投用幾年以來,多次發(fā)生過熱器爆管事故,影響著整個煉油廠的工藝及產(chǎn)品質(zhì)量,危及安全生產(chǎn)。發(fā)生事故的兩臺鍋爐均由南京某鍋爐廠生產(chǎn),過熱器管所用材質(zhì)為12CrlMOVC,規(guī)格為∮38×3.5,幾次爆管位置基本是處在過熱器蛇形管下部彎頭處,破口為縱向裂開,成棱角形撕裂特征,從爆管處看,有過熱粗脹現(xiàn)象,剖開檢查,管壁有較厚鹽垢。為解決過熱器爆管問題,公司多次組織專題研究,2010年5月初,筆者有幸應(yīng)邀參加并主導(dǎo)鍋爐過熱器爆管成因分析及整改,富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機、秸稈顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。
      1、原因分析
        在不考慮腐蝕、磨損的情況下,過熱器能否正常運行,主要取決于放熱與吸熱的熱態(tài)平衡,也就是過熱器蛇形管受熱面被高溫火焰或熱煙氣所加熱,同時又被流動的蒸汽介質(zhì)所冷卻。當(dāng)放熱與吸熱平衡,且過熱器蛇形管的壁溫也保持在設(shè)計參數(shù)內(nèi),在這種平衡情況下最能有效地保證過熱器管的正常運行和使用壽命。當(dāng)放熱與吸熱的功能平衡被破壞,如放熱大于吸熱或吸熱小于放熱等現(xiàn)象,金屬管壁溫迅速上升,金屬強度會隨著溫度的升高而降低,在管內(nèi)壓力的作用下,過熱器管很容易發(fā)生蠕脹、爆管危險事故。
          1.1過熱器設(shè)計因素
          過熱器受熱面布置在煙氣溫度較高的地方,一般布置在700℃-900℃的溫度范圍內(nèi),達(dá)到既有足夠的傳熱溫差,又保證過熱器蛇形管在允許的溫度范圍內(nèi)工作,SZSI0-I.25/300-Y(Z)鍋爐過熱器布置在爐膛出口處,采用垂直吊掛方式。熱力計算結(jié)果為:過熱器過熱器入口溫度960℃,出口溫度875℃,設(shè)計額定蒸汽溫度為300℃。從規(guī)范查知,12CrMoVC管材基本許用應(yīng)力如下表:
          這樣的設(shè)計應(yīng)該說是可行的、合理的,從實際運行看,過熱器入口煙溫890。C,出口煙溫810℃,蒸汽在管內(nèi)流速約為33m/s,過熱器蛇形管取樣化驗,材質(zhì)成份符合規(guī)范CB5310-2008《高溫鍋爐用無縫鋼管》12CrMoV(;管材的要求。無論是管子的材質(zhì)強度,還是蒸汽介質(zhì)的流速和溫度,均能完全滿足T:況的要求。
          1.2運行因素
          1 2 1鍋爐負(fù)荷
          一般來說,過熱器蒸汽溫度隨著負(fù)荷的增加而升高。由于負(fù)荷增加,燃料消耗量增大,燃燒后產(chǎn)生的煙氣量隨之增加,導(dǎo)致煙氣流速加大,傳熱系數(shù)增高;同時由于燃料消耗量增加,使煙氣溫度升高,因此對流過熱器的吸熱量的增加值超過了由于負(fù)荷增加蒸汽T質(zhì)吸熱量的增加值((Qgr/D)增大,使tgr升高)。如果鍋爐經(jīng)常超負(fù)荷運行,過熱器蛇形管長期處于放熱與吸熱的功能平衡被破壞的狀態(tài),過熱器爆管的可能性會大幅增加。
          1 2 2汽水品質(zhì)的影響
          通常,鍋水中鹽份很大,如果蒸汽大量帶水,水份在過熱器進一步蒸發(fā)變?yōu)檫^熱蒸汽,而鹽份將會積累在過熱器內(nèi)壁上,特別是下部彎頭處。隨時間會越積越厚,增加了管內(nèi)壁熱阻,惡化過熱器的傳熱能力,將使過熱器壁溫上升,造成過熱器超溫、氧化、蠕變直至爆管。
          1 2.3其它影響因素
          在運行中,影響過熱器正常工況的因素還有很多,如爐膛結(jié)渣、火焰中心移動、以及受熱面本身積灰、結(jié)渣等都會引起過熱蒸汽溫度發(fā)生波動,嚴(yán)重的,會給過熱器的正常壽命帶來危害。
      2、改善汽水品質(zhì)探討
          2.1提高汽水分離效率
          改善汽水品質(zhì)首先從提高汽水分離效率著手。在正常情況下,汽水分離效率的高低決取于鍋筒內(nèi)的汽水分離裝置。SZSlO-1.25/300-Y(Z)型鍋爐鍋筒內(nèi)部采用組合式汽水分離裝置,下部由蒸汽擋板,水下孔板組成。蒸汽由蒸汽擋板引到水下孔板以下,經(jīng)水下孔板節(jié)流后,從孔板的小孔中均勻進入鍋筒蒸汽空問。蒸汽向上時經(jīng)過給水層,使蒸汽中帶水含鹽濃度下降。蒸汽進入鍋筒汽空間后經(jīng)過一段距離進入波形板分離器,經(jīng)波形板分離后多路引出從而達(dá)到汽水分離的效果。經(jīng)對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),此兩臺鍋爐是在同蒸發(fā)量的飽和蒸汽鍋爐增加過熱器改造而來,內(nèi)部裝置設(shè)計有缺陷:
          1)汽空間高度不足,汽水一、二級分離器結(jié)構(gòu)簡單,汽水分離效率差。
          2)鍋爐給水分配管設(shè)計過高,與鍋爐中水位基本相同,且無溢水斗,當(dāng)鍋爐水位低于中水位時,給水分配管出來的水易隨蒸汽進入過熱器蛇形管。
          以上缺陷導(dǎo)致蒸汽帶水嚴(yán)重,進入過熱器的蒸汽品質(zhì)下降。
          2.2控制鍋水堿度
          規(guī)范CB/T1576-2008《工業(yè)鍋爐水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》要求鍋爐內(nèi)水的堿度需嚴(yán)格控制,堿度過高容易引起汽水共沸而帶水嚴(yán)重,堿度高即鍋水中鹽濃度高,汽帶出的水中的鹽量也會增加,造成過熱器積鹽加快。
          綜合以上幾方面分析,結(jié)合兩爐爆管破口的特征并對比另外兩臺無事故鍋爐(1×20T/h+l×10T/h)的運行情況,筆者認(rèn)為,蒸汽帶水嚴(yán)重是兩臺SZSI0-I.25/300-Y(Z)型鍋爐多次發(fā)生過熱器爆管事故的主要根源,這一結(jié)論也得到廣西特檢院有關(guān)專家的贊同。
      3、改進措施
          圍繞蒸汽帶水嚴(yán)重這一根源,重點對鍋筒內(nèi)部裝置作如下改進:
          1)給水分配管(中心線)降低至鍋爐低水位下,降低至低水位下80mm,增加溢水斗,使給水平穩(wěn)均勻,以減少蒸汽帶鹽;
          2)在二級分離器前增加鋼絲網(wǎng)分離器,提高汽水分離效果;
          3)加長二次分離器的疏水管,使其能伸到最低水位面以下30mm:
          4)降低并加長水下孔板,安裝在最低水位以下120mm處。
          從2010年5月初改造至今,過熱器已連續(xù)安全運行近5個月。運行證明,經(jīng)過上述改造后,汽水分離效率得到顯著提高,改善了過熱器進口前的蒸汽品質(zhì),從根源上成功解決過熱器爆管問題。
      4、結(jié)論
        鍋爐蒸汽動力系統(tǒng)是諸多生產(chǎn)企業(yè)的“心臟”,一旦發(fā)生事故,將會影響到整個企業(yè)的正常生產(chǎn)。在實際發(fā)生的鍋爐事故當(dāng)中,過熱器爆管事故占有相當(dāng)大的比例,只要正確分析過熱器爆管的原因,找出根源,采取相應(yīng)的措施,就可以有效地杜絕或減少過熱器爆管事故發(fā)生,確保企業(yè)安全生產(chǎn)。


      相關(guān)生物質(zhì)鍋爐顆粒機產(chǎn)品:
      1、生物質(zhì)蒸鍋
      2、秸稈壓塊機

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