浩良河水泥廠始建于1992年,1996年點(diǎn)火生產(chǎn),回轉(zhuǎn)窯∮3.95mx56m,立磨是MPS3150型;采用黏土、石灰石、鐵粉三組份原料配料生產(chǎn)。其中黏土未經(jīng)烘干處理,直接由黏土
破碎機(jī)破碎后與石灰石在預(yù)配料站混合,經(jīng)布料機(jī)輸送到預(yù)均化堆場(chǎng)均化。預(yù)均化堆場(chǎng)采用長方形封閉結(jié)構(gòu),配有橋式刮板取料機(jī)(300 t/h),物料經(jīng)取料機(jī)
皮帶輸送機(jī)輸送到到立磨粉磨。
自投產(chǎn)以來,該臺(tái)橋式刮板取料機(jī)事故頻發(fā)。如:刮板減速機(jī)的扇形齒、錐形齒斷裂;刮板鏈斷裂、變形;刮板變形;小車料耙行走輪軸承經(jīng)常損壞等等。這些事故的發(fā)生,致使立磨停產(chǎn),有時(shí)甚至造成大窯停產(chǎn)。
分析認(rèn)為,造成取料機(jī)事故頻發(fā)的原因主要在于結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和工藝設(shè)計(jì)上。如:刮板在取料的過程中,當(dāng)接近頭輪時(shí),刮板有一個(gè)向上爬升的過程,爬升的距離約長4m、高3m。由于刮板向上爬升時(shí)攜帶有大量的混合料,使刮板及刮板鏈承受很大的阻力;同時(shí)還經(jīng)常有個(gè)別大的石灰石卡在頭輪根部,在刮板剛要爬升的地方,使刮板及刮板鏈阻力過大。這樣,易使刮板變形扭曲,刮板鏈斷裂,頭輪襯板磨損嚴(yán)重而需經(jīng)常更換。因此,降低或取消爬升段則成為解決這些問題的關(guān)鍵,為此我們采取了以下措施。
首先,將皮帶及皮帶架進(jìn)行拆除,在原位置挖了一條地溝,將皮帶及皮帶架固定在地溝里,從而將頭輪整體下落,使刮板水平行走,見圖l。由于不存在爬升的過程,這樣使刮板及刮板鏈所受阻力大大減小。第二,保持頭輪部分的原有設(shè)備部件不動(dòng),對(duì)頭輪主梁進(jìn)行了加固處理。第三,增加刮板鏈的厚度、剛度,同時(shí)提高刮板所選用鋼板的厚度和硬度,并增加刮板加強(qiáng)筋的數(shù)量,且將刮板底座與加強(qiáng)筋之間加焊一塊鋼板,使底座不再變形,刮板不再后仰。
另外,因浩良河水泥廠地處寒帶,冬季非常寒冷,但生產(chǎn)用黏土未經(jīng)烘干處理,因此潮濕黏土在預(yù)均化堆場(chǎng)存放幾天后,會(huì)被凍得很硬。原設(shè)計(jì)取料機(jī)的松料耙離地面高1m左右,而低于1m的凍料層就沒有任何松料裝置對(duì)其進(jìn)行松料處理,只能完全靠刮板硬刮硬啃實(shí)施取料,這也會(huì)致使刮板變形、刮板鏈斷裂。為此,我們首先在原松料耙的下部焊了大量的鋼棒,從而使料耙的松料高度下降了50cm,即可使料耙最下面的主梁離地面50cm,另外又自做了松料裝置(即將兩塊槽鋼對(duì)扣焊接上,四周焊上了加強(qiáng)筋,將槽鋼一端及下面焊上了大量的鋼棒,然后每隔1m-個(gè)焊到料耙下面的主梁上即可),以對(duì)最下面50 cm厚的凍料層進(jìn)行松料處理。這樣,堆場(chǎng)下層的凍料層也能得到很好的松動(dòng),從而減輕了刮板、刮板鏈及料耙行走輪軸承的負(fù)荷及阻力。
此外,還采取了以下措施。一是將料耙高出料堆4m多的部分割去,以減輕行走輪軸承的負(fù)荷;二是將桁架由鋼絲繩拉拽方式改為硬連接,以增加料耙的刮料壓力:三是增加料耙液壓缸壓力,由原來4MPa提升到10MPa;四是加大取料機(jī)料耙框架驅(qū)動(dòng)裝置的電機(jī)功率,以避免料堆凍硬后,耙車行走受阻;五是控制料堆休止角≤45°,因取料機(jī)耙架工作有效傾斜角度應(yīng)為42°- 45°。
經(jīng)過上述一系列的技術(shù)改造后,該取料機(jī)生產(chǎn)能力大大提升,從此再?zèng)]有發(fā)生過上述各種事故。
相關(guān)輸送機(jī)產(chǎn)品:
1、
皮帶輸送機(jī)