傳統(tǒng)的鍋爐布煤裝置采用直立閘板式,煤從煤斗依靠自重落到爐排上,通過煤閘板距爐排高度調(diào)節(jié)給煤厚度,煤層易被壓實(shí),且煤層顆粒分布不均,大小塊混在一起,不平整,松散度小,鼓風(fēng)量過量系數(shù)大,燃燒時(shí)火焰分布不均,容易造成老鷹鐵、爐排片燒損,造成停機(jī),富通新能源生產(chǎn)銷售
生物質(zhì)鍋爐,主要燃燒
木屑顆粒機(jī)、
秸稈顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。
分層分行式布煤裝置采用特殊設(shè)計(jì)的無層次分級(jí)篩,煤下落時(shí)大小煤塊分先后落到前進(jìn)的煤排上,使大的煤塊在下面,粉面在上面,形成疏松的分層結(jié)構(gòu),通風(fēng)效果好;同時(shí)由于分級(jí)篩結(jié)構(gòu)造成上層的粉煤自然形成波浪形狀,可增加燃燒面積30%~50%,由于波峰煤先燃燒,下落到波谷可自行翻動(dòng)煤層,形成半沸騰狀燃燒狀態(tài),鼓風(fēng)量過量系數(shù)小,燃燒時(shí)火焰分布均勻。
1、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1.1分層分行布煤裝置結(jié)構(gòu)
1.2結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
(1)設(shè)備設(shè)有濕煤攪動(dòng)輥,不僅對(duì)濕煤進(jìn)行強(qiáng)制攪動(dòng),還可將冬天的凍煤塊進(jìn)行破碎,改燃煤靠自重下落為機(jī)械疏導(dǎo)式下落,避免了燃煤的沉積和粘棚。
(2)燃煤經(jīng)重力轉(zhuǎn)移煤輥轉(zhuǎn)移至計(jì)量煤輥,計(jì)量輥上設(shè)有計(jì)量棒,使煤定量均勻地分布在爐排橫幅落到無層次分級(jí)篩上,大粒度向無級(jí)篩下部移動(dòng)先落在爐排上,小粒度在上部被篩出落到上層,可形成表面平整、斷面上粒度由大到小的煤層,由于無級(jí)篩端部格柵間有一定距離,整個(gè)斷面呈波浪形,使通風(fēng)條件更加符合鏈條爐的結(jié)構(gòu)要求,大幅度減緩老鷹鐵及側(cè)密封的燒毀程度;并因爐排漏細(xì)煤量的驟減,而使?fàn)t排掉片和起包的可能性降低,還因取消了煤閘板,不必?fù)?dān)心燒損煤閘板。
(3)采用傾斜式煤閘板,可使大于150mm粒徑的塊煤、矸石等異物在30s內(nèi)撥入爐內(nèi),大幅度減少直式煤閘板被大塊煤卡住的現(xiàn)象。
(4)防漏風(fēng)活動(dòng)翻板有效阻隔爐內(nèi)外之間氣體的流動(dòng),確保爐溫及熱效率不受影響,同時(shí)避免了卡煤的發(fā)生。
(5)采用原鍋爐傳動(dòng),無需額外動(dòng)力。設(shè)備除每季度各潤滑點(diǎn)注油一次外,無需任何其他維護(hù),操作方法與原布煤裝置基本相同,人員無需另外培訓(xùn)。
(6)由于設(shè)備按原煤斗外形尺寸設(shè)計(jì),安裝時(shí)可利用停機(jī)檢修時(shí)間,8h可完成拆除舊設(shè)備和安裝新設(shè)備,不影響開機(jī)。
2、應(yīng)用效果
公司原有三臺(tái)SZL-10-I.25AⅢ型鍋爐均采用煤閘板布煤裝置,設(shè)備出力只有6t/h,熱效率僅為60%,運(yùn)行很不經(jīng)濟(jì)。2006年全部改造為分層分行布煤裝置后,省節(jié)能檢測(cè)中心對(duì)#1鍋爐改造前后熱工測(cè)試數(shù)據(jù)如表1,改造3年以來從未發(fā)生過任何機(jī)械性故障。
一臺(tái)10t/h鍋爐每年約節(jié)約用煤900t,減排S02 711.2t,減排煙塵1.33t,按噸煤價(jià)700元,全年可節(jié)約燃料成本63萬元,設(shè)備增加三個(gè)傳動(dòng)輥,由爐排直接帶動(dòng),不增加動(dòng)力,設(shè)備基本無易損件,經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益顯著。