1、鍋爐吹灰蒸汽系統(tǒng)
某電廠兩臺(tái)300 MW機(jī)組,配套鍋爐為東方鍋爐廠生產(chǎn)的DG1025/18.3 -Ⅱ4型鍋爐,是采用CE公司引進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)的亞臨界、一次中間再熱、自然循環(huán)、四角切圓燃燒、燃煤汽包鍋爐。過熱器、再熱器布置見圖l。
鍋爐采用蒸汽吹灰方式,設(shè)計(jì)汽源取自后屏過熱器進(jìn)口集箱,B - MCR工況蒸汽壓力為18.4 MPa,溫度為447℃,吹灰系統(tǒng)見圖2。
2、原蒸汽吹灰系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問題
2.1閥門磨損較快,易泄漏
采用后屏入口蒸汽作為吹灰汽源時(shí),閥門壓力高、差壓大:B - MCR工況門前為18.4 MPa,門后為1.6 MPa.差壓接近17 MPa。
2.2受熱面吹損嚴(yán)重
閥門泄漏不僅會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)性的降低,而且由于個(gè)別吹灰器提升閥不嚴(yán)密,還會(huì)使蒸汽一直吹某一受熱面,增加了槍管自身泄漏以及鍋爐四管泄漏的可能性…。某電廠就曾出現(xiàn)過將吹灰系統(tǒng)的調(diào)節(jié)門、電動(dòng)門、手動(dòng)門全部關(guān)閉后,管道仍然帶壓的情況,2006年、2007年兩臺(tái)鍋爐的A級(jí)檢修中,均發(fā)現(xiàn)爐膛、水平煙道、尾部煙道吹灰器對(duì)應(yīng)部分位置受熱面磨損相當(dāng)嚴(yán)重,再運(yùn)行一段時(shí)間就有可能造成受熱面泄漏事故的發(fā)生。下面以2007年l號(hào)機(jī)組大修時(shí)的檢查情況進(jìn)行說明。富通新能源生產(chǎn)銷售
生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒
顆粒機(jī)、
木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時(shí)我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
水冷壁第2層左側(cè)吹灰器孔中心向后水冷壁管多根,第4層后墻吹灰器孔右向左第1根水冷壁管吹損,嚴(yán)重超標(biāo),原始厚度均為7.5 mm,最薄的管子已減至3.9 mm,見表1。水平煙道處的中溫、高溫再熱器以及省煤器等多處也均有吹損現(xiàn)象。
3、吹灰汽源改造為再熱蒸汽的優(yōu)點(diǎn)
3.1運(yùn)行安全性提高
(1)閥門的使用壽命延長(zhǎng)
使用壁再出口蒸汽時(shí),B - MCR工況時(shí)汽壓只有3. 70 MPa,不到后屏汽源的20%;差壓只有2.1 MPa,不到后屏汽源的12. 5%。閥門的工作條件得到顯著改善,泄漏的可能性大為減少,運(yùn)行可靠性將大幅提高。
(2)鍋爐受熱面壽命延長(zhǎng)
汽源改造后,由于運(yùn)行壓力低、閥門可靠性提高,鍋爐各受熱面被蒸汽長(zhǎng)期吹掃損壞的可能性減小,壽命延長(zhǎng)。
3.:2運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性提高
每臺(tái)吹灰器蒸汽耗用量見表2。由于設(shè)計(jì)蒸汽消耗量是在每個(gè)吹灰器前均為最小閥前壓力時(shí)的數(shù)值,而實(shí)際運(yùn)行時(shí),為滿足所有吹灰器的壓力需求,取1.6 MPa,與文獻(xiàn)推薦數(shù)值基本一致。在此壓力下,吹灰器實(shí)際耗用蒸汽量將大于設(shè)計(jì)值,按用汽量正比于蒸汽壓力,實(shí)際耗用蒸汽量見表2括號(hào)內(nèi)數(shù)字。
按照吹灰順序:空預(yù)器→爐膛→過熱器→中、高溫再熱器→低溫過熱器→省煤器→空預(yù)器。為保證空預(yù)器不堵塞,每一個(gè)完整的吹灰流程空氣預(yù)熱器都要吹兩次灰,因此,每次吹灰蒸汽消耗量為25154 kg,折算到24 h計(jì)算,相當(dāng)于耗用1048kg/h蒸汽。
根據(jù)等效熱降法,計(jì)算出不同負(fù)荷下,后屏進(jìn)口蒸汽、壁再出口蒸汽損失1 t/h,導(dǎo)致機(jī)組煤耗率的增加值見表3。
按平均耗用l 048 kg/h蒸汽計(jì)算,則改造后煤耗可降低0.06658g/(kW.h)。按照機(jī)組年運(yùn)行5500 h,發(fā)電量16.5億kW.h,標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)1000元/t計(jì),每年可節(jié)約110t標(biāo)準(zhǔn)煤,折合人民幣11萬元。
3.3吹灰母管內(nèi)蒸汽溫度更加穩(wěn)定
按照熱力學(xué)理論:在不考慮管道散熱時(shí),節(jié)流降壓是一個(gè)等焓膨脹的過程。不同負(fù)荷時(shí)改造前后減壓后的蒸汽溫度見表4、表5。
由表4,5可以看出,吹灰汽源使用后屏汽源時(shí),從B - MCR工況到50%負(fù)荷,吹灰母管蒸汽溫度變化接近80℃;而在改用壁再出口蒸汽后,相同負(fù)荷變化幅度下,溫度變化不到30℃,只有原來的40%;痣姍C(jī)組調(diào)峰幅度都是比較大的,每次全面吹灰時(shí)間都至少需要3—4 h.在此期間機(jī)組負(fù)荷可能會(huì)有較大的變化,吹灰蒸汽溫度變化小,將會(huì)減少金屬的熱疲勞,延長(zhǎng)使用壽命。富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯(cuò)的選擇。
4、汽源改造的有關(guān)問題及解決措施
4.1選取壁再出口汽源問題
再熱蒸汽共有3處汽源可供選擇,分別為壁再進(jìn)口、壁再出口、高再出口(即再熱蒸汽),選取壁再出口蒸汽的原因如下:
(1)如果選用高再出口再熱蒸汽,由于溫度高(541℃),超過了碳鋼管道的許用溫度,因此在減壓的同時(shí),必須增設(shè)噴水減溫器,以降低蒸汽溫度到允許值,會(huì)導(dǎo)致以下后果:系統(tǒng)復(fù)雜;運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性差;溫度不易控制,事故可能性大;減溫器溫差大,很容易成為事故根源。
(2)不同負(fù)荷下壁再進(jìn)口蒸汽節(jié)流到1.6MPa時(shí)的蒸汽溫度見表6,與表5對(duì)比后可以發(fā)現(xiàn),將比使用壁再進(jìn)口汽源低70℃左右。
如果選用壁再進(jìn)口汽源,則汽溫偏低,過熱度小,可能帶來如下后果;
亂蒸汽對(duì)受熱面發(fā)生沖刷、磨損,甚至引起受熱面爆破事故。
b.燃燒波動(dòng)大,容易造成爐膛滅火。
4.2機(jī)組啟動(dòng)期間的受熱面吹灰問題
鍋爐啟動(dòng)、停運(yùn)、低負(fù)荷階段,需要投油助燃,這時(shí)油煤混燒,燃燼率較差,空預(yù)器上將會(huì)有大量未燃燼的燃料,必須要連續(xù)吹灰,以避免發(fā)生火災(zāi)。
吹灰汽源改為壁再出口蒸汽后,由于在鍋爐點(diǎn)火升壓一直到160 MW負(fù)荷時(shí),再熱蒸汽壓力都無法滿足吹灰要求,可能產(chǎn)生空預(yù)器無法吹灰問題。
實(shí)際上即使是后屏汽源,在機(jī)組啟動(dòng)初期也是無法使用的。本型汽輪機(jī)設(shè)計(jì)沖轉(zhuǎn)主蒸汽(即高過出口)參數(shù)為4.2 MPa,320℃,節(jié)流到1.6MPa時(shí)的蒸汽溫度為288. 85℃,也達(dá)不到吹灰要求參數(shù),后屏就更達(dá)不到了。
因此,機(jī)組啟動(dòng)時(shí)只能利用鄰機(jī)所供的高輔汽源吹灰。
4.3歐灰蒸汽壓力波動(dòng)問題
再熱蒸汽壓力運(yùn)行中無法人為控制,隨著負(fù)荷的變化,再熱蒸汽壓力也同步變化。按照弗留格爾公式,再熱蒸汽壓力與機(jī)組負(fù)荷成正比。因此,吹灰汽源改造后將可能出現(xiàn)變負(fù)荷時(shí)吹灰壓力變化,影響吹灰效果。
這一問題是建立在機(jī)組主汽壓力不變運(yùn)行的基礎(chǔ)上的。而實(shí)際上現(xiàn)代大機(jī)組為提高低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)的經(jīng)濟(jì)性,無一例外地均采用滑壓運(yùn)行方式,既使選用后屏進(jìn)口汽源,壓力也是隨著負(fù)荷的變動(dòng)而變動(dòng)的。
按表4,從B - MCR工況到150 MW,鍋爐出口主汽壓力變化幅度是從18.4 MPa到10. 07 MPa,絕對(duì)值變化8. 33 MPa,相對(duì)變化幅度為45%;按表5,選用壁再出口汽源,從B - MCR到150MW,汽壓變化幅度是從3.7 MPa到1.77 MPa,絕對(duì)值變化只有1.93 MPa,相對(duì)變化幅度為52%,基本一致。而壓力變化絕對(duì)值只有后屏的23%。因此,運(yùn)行時(shí)吹灰蒸汽壓力將更穩(wěn)定。
既使運(yùn)行中機(jī)組負(fù)荷確有變化,一般情況下,機(jī)組變負(fù)荷率為每min變化不超過額定功率的2%,按照弗留格爾公式,再熱蒸汽壓力變化率也就是額定功率時(shí)再熱汽壓的2%,即每min變化幅度只有0.07 MPa,如此低的變化率,吹灰蒸汽壓力調(diào)節(jié)門可以很輕松地調(diào)整過來。
4.4再熱蒸汽管壁超溫問題
由于四角切圓鍋爐水平煙道都存在一定的煙氣偏差,對(duì)于逆時(shí)針?biāo)慕乔袌A鍋爐,煙溫分布的規(guī)律是左側(cè)小于右側(cè),因此,在設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)考慮將蒸汽從左側(cè)壁再出口蒸汽管引出,保證煙溫高的右側(cè)蒸汽流量不變,以免加劇偏差。
4.5閥門更換問題
原采用后屏進(jìn)口蒸汽汽源時(shí),調(diào)節(jié)門前管道設(shè)計(jì)為∮76 x12 mm.內(nèi)徑為52 mm.手動(dòng)門、電動(dòng)門、氣動(dòng)調(diào)節(jié)門也均是按此設(shè)計(jì),調(diào)節(jié)門后管道設(shè)計(jì)為∮89 x6 mm,內(nèi)徑為78刪。調(diào)節(jié)門采用fisher系列號(hào)為J124763產(chǎn)品,如果改為使用壁再出口汽源而不更換閥門,門后壓力不變,那么在調(diào)節(jié)門進(jìn)口壓力4.0 MPa,蒸汽流量只有9 096kg/h;調(diào)節(jié)門入口壓力2.0 MPa,門后壓力1.5 MPa時(shí),蒸汽流量只有3 831 kg/h,無法滿足吹灰流量要求(按表2,當(dāng)IK - 525EL投用時(shí),實(shí)際蒸汽流量為141 kg/min,折算為8 460 kg/h),因此閥門必須要一并更換。
4.6安全門.
原吹灰管道安全門起座值設(shè)計(jì)為4.0 MPa,而改造后再熱蒸汽壓力最高也不到4.0 MPa。因此吹灰管道安全門可以取消,進(jìn)一步減少了泄漏的可能性。
5、結(jié)論
吹灰汽源由主蒸汽系統(tǒng)改造為再熱蒸汽系統(tǒng)后,可以減少閥門泄漏可能性,降低維護(hù)檢修成本;可以減少鍋爐受熱面吹損,提高運(yùn)行安全性;可以減少蒸汽損失,提高運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性。某電廠兩臺(tái)機(jī)組自2008年改造后,到目前為止運(yùn)行正常,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。