云浮發(fā)電廠1號(hào)鍋爐為上海鍋爐廠制造的SG-420/13.7 -M419型超高壓中間再熱燃煤鍋爐,設(shè)計(jì)煤種為劣質(zhì)無(wú)煙煤,采用正四角布置的直流燃燒器。1號(hào)爐自1991年投產(chǎn)以來(lái),存在燃燒不穩(wěn)、爐內(nèi)結(jié)渣、飛灰含碳量高和一次風(fēng)阻力大等問題。為此,曾委托華中理工大學(xué)、廣東省電力試驗(yàn)研究所進(jìn)行了技術(shù)改造,并經(jīng)廠內(nèi)技術(shù)人員不斷改進(jìn)和調(diào)試,取得了一定效果:汽溫提高、爐內(nèi)結(jié)渣減緩,但仍存在著低負(fù)荷穩(wěn)燃性能不強(qiáng)、飛灰含碳量較高、鍋爐經(jīng)濟(jì)性不高等問題。特別是近一兩年來(lái),該爐燃用摻雜煤質(zhì)較差的小礦煤,使煤種特性多變,隨之帶來(lái)燃燒穩(wěn)定性變差,特別是低負(fù)荷時(shí)燃燒不穩(wěn)定,低于100MW負(fù)荷時(shí)就要投油穩(wěn)定燃燒,嚴(yán)重影響了機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。為了進(jìn)一步提高鍋爐的性能,云浮發(fā)電廠委托浙江大學(xué)對(duì)1號(hào)爐燃燒器作進(jìn)一步改造。富通新能源生產(chǎn)銷售
生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒
顆粒機(jī)、
木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時(shí)我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
1、設(shè)備概況
該爐呈“Ⅱ”型露天布置,爐膛四周為水膜式水冷壁,爐膛上方布置有前屏過(guò)熱器,爐膛出口處布置后屏過(guò)熱器,水平和尾部煙道中按煙氣流向依次布置對(duì)流過(guò)熱器、再熱器熱段、再熱器冷段、上級(jí)空氣預(yù)熱器省煤器和下級(jí)空氣預(yù)熱器。設(shè)計(jì)燃燒劣質(zhì)無(wú)煙煤,燃燒器四角布置,燃燒器自T而上依次為:第一層下二次風(fēng);第二層中下二次風(fēng);第三層下一次風(fēng);第四層中一次風(fēng);第五層中二次風(fēng);第六層上一次風(fēng);第七層上二次風(fēng);第八層三次風(fēng)。該爐采用中間倉(cāng)儲(chǔ)式制粉系統(tǒng),熱風(fēng)送粉。
1.1鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)
過(guò)熱蒸汽流量/t h-1 420
過(guò)熱蒸汽壓力/MPa 13.7
過(guò)熱蒸汽溫度/℃ 540
再熱蒸汽壓力/MPa 2.45/2.25(進(jìn)/出1
再熱蒸汽流量/t h-1 350
再熱蒸汽溫度/℃ 324/540(進(jìn)/出1
給水溫度/℃ 240
熱風(fēng)溫度/℃ 400
排煙溫度/℃ 135.5
2、寬調(diào)節(jié)雙穩(wěn)燃煤粉濃淡低負(fù)荷穩(wěn)燃技術(shù)原理
該穩(wěn)燃技術(shù)就是把熱回流法和煤粉濃縮法加以結(jié)合,通過(guò)水平方向煤粉濃淡分流及導(dǎo)向裝置,在向火面的垂直方向產(chǎn)生煤粉濃集層。由于垂直煤粉濃集層與上游高溫火焰的強(qiáng)對(duì)流加熱,而水平煤粉濃集層與回流區(qū)高溫?zé)煔鈴?qiáng)湍流換熱,呈立體交叉分布的多方位煤粉濃集層被很快加熱而著火,這樣,相對(duì)集中的一個(gè)著火區(qū),就變成互相引燃,互相支撐的多個(gè)著火面,從而達(dá)到穩(wěn)定劣質(zhì)煤燃燒。同時(shí),由于煤粉濃集層都在向火面,有利于防止火焰沖壁,減少水冷壁結(jié)渣。該燃燒技術(shù)的濃淡分流器可以通過(guò)調(diào)節(jié)撞擊塊的高度來(lái)改變濃淡側(cè)的煤粉濃度比例,以適應(yīng)不同煤種和鍋爐負(fù)荷的需要,在必要時(shí)可調(diào)節(jié)分流器可恢復(fù)到改造前的狀態(tài)。該燃燒技術(shù)在噴口出口處裝有熱電偶,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)噴口溫度,而噴口溫度在一定程度上反映了煤粉著火點(diǎn)距離,有利于司爐及時(shí)調(diào)整,解決了高負(fù)荷或煤質(zhì)較好時(shí)可能出現(xiàn)的噴口燒壞問題。
3、燃燒器改造前后鍋爐的性能比較
3.1鍋爐效率
大修前鍋爐效率測(cè)試情況為:試驗(yàn)煤種情況見表1、試驗(yàn)運(yùn)行工況見表2,雙磨運(yùn)行工況效率為87.2%,單磨為88.95%,兩者平均值為88.07%。大修后鍋爐效率測(cè)試情況為:試驗(yàn)煤種情況見表1、試驗(yàn)運(yùn)行工況見表2,雙磨運(yùn)行工況效率為90.885%,單磨為92.85%,兩者平均值為91.868%。由表1~3可知,大修前后煤質(zhì)情況基本相同,各運(yùn)行工況主要參數(shù)也相近,鍋爐效率比大修前提高了3.79%,此數(shù)據(jù)表明,燃燒器的改造大大提高了鍋爐的經(jīng)濟(jì)性,其主要原因是煤粉濃淡燃燒提高了無(wú)煙煤鍋爐燃燒的穩(wěn)定性。這樣我們可以選擇正寶塔配風(fēng),提前加大送風(fēng)量,及時(shí)提供充足氧量,有利于煤粉充分燃燼,提高了鍋爐效率,從而不必采取倒寶塔配風(fēng)方式來(lái)穩(wěn)定鍋爐燃燒。
3.2飛灰含碳量
由表3知,大修前飛灰可燃物含碳量為:雙磨運(yùn)行工況的飛灰含碳量為13.0%,單磨運(yùn)行工況的飛灰含碳量為10.14%.兩者的平均值為11.57%;大修后飛灰可燃物含碳量為:雙磨運(yùn)行工況的飛灰含碳量為8.26%,單磨運(yùn)行工況的飛灰含碳量為3.09%,兩者的平均值為5.68%;大修后飛灰可燃物比大修前下降了5.9%。大修后燃燒器的改造,提高了鍋爐燃燒的穩(wěn)定,改變了鍋爐二次風(fēng)配風(fēng)方式,有利煤粉的燃燼,降低了飛灰含碳量,有利于飛灰的再使用。
3.3低負(fù)荷穩(wěn)燃特性
燃燒器改造前,鍋爐在帶95MW負(fù)荷時(shí),鍋爐負(fù)壓波動(dòng)大,鍋爐燃燒不穩(wěn),需要投油助燃。大修改造后,進(jìn)行低負(fù)荷穩(wěn)燃試驗(yàn)時(shí),試驗(yàn)煤質(zhì)情況見表1,撞擊塊位置置于100%開度,試驗(yàn)負(fù)荷64 MW(50%BMCR),鍋爐能不投油穩(wěn)定燃燒,連續(xù)運(yùn)行時(shí)間大于3h,鍋爐負(fù)壓波動(dòng)在+50Pa范圍內(nèi),其他各項(xiàng)參數(shù)也很穩(wěn)定,因此,燃燒器改造后,鍋爐最低穩(wěn)燃負(fù)荷可達(dá)64MW,低負(fù)荷穩(wěn)燃能力大大增強(qiáng)。
3.4NOx的排放特性
大修改造后,進(jìn)行了燃燒器撞擊塊高度調(diào)整所對(duì)應(yīng)的NOx排放規(guī)律的測(cè)試。一共進(jìn)行了3個(gè)工況的試驗(yàn),撞擊塊位置分別為100%、50%、0%開度,所測(cè)得的NOx排放濃度分別為475.53 x10-6、492.64x10-6、506.48x10-6.該濃度已換算為氧量濃度為6%狀態(tài)時(shí)的濃度。由測(cè)量數(shù)據(jù)可知,隨著撞擊塊位置的開度增加,煤粉濃縮比增加,一次風(fēng)濃側(cè)煤粉濃度增加,局部低氧燃燒,抑制了NOx的生成,因而NOx排放濃度減小。按照廣東省制定的排放標(biāo)準(zhǔn),NOx≯650mg/Nm3(約1 335xl0-6),因此,改造燃燒器后,鍋爐的NOx排放符合環(huán)保要求,而且可以結(jié)合實(shí)際運(yùn)行情況,隨時(shí)調(diào)整撞擊塊位置,進(jìn)一步降低NOx的排放,能帶來(lái)更大的社會(huì)環(huán)保效益。富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯(cuò)的選擇。
4、結(jié) 論
(1)燃燒器改造后,鍋爐的經(jīng)濟(jì)性明顯提高,表現(xiàn)在兩個(gè)方面:一是鍋爐效率提高了3.79%;二是飛灰可燃物的含碳量由大修前的11.6%下降到5.68%,下降了5.9%,有利于飛灰作為建材原料的再使用。
(2)低負(fù)荷穩(wěn)燃能力明顯增強(qiáng),可以在不投助燃油情況下帶64 MW負(fù)荷(50%BMCR)。
(3)燃燒器改造后,NOx排放濃度較低,滿足地區(qū)排放規(guī)定,而且排放濃度可根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況進(jìn)一步調(diào)整降低,最低可達(dá)到475xl0-6,具有良好的環(huán)保效益。