廣東省連州電廠2臺(tái)125MW新建機(jī)組的鍋爐(420t/h)由哈爾濱鍋爐廠制造,用于燃燒低揮發(fā)份的無(wú)煙煤,煤質(zhì)分析見(jiàn)表1。機(jī)組已于2000年3月、8月分別投入商業(yè)運(yùn)行。在調(diào)試期間和生產(chǎn)初期,鍋爐燃燒穩(wěn)定性一直很差,常常發(fā)生滅火現(xiàn)象,造成鍋爐主燃料跳閘,電廠被迫投入大量的助燃油,嚴(yán)重影響了機(jī)組的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,甚至對(duì)機(jī)組設(shè)備的安全性也產(chǎn)生了一定影響。雖通過(guò)大量的燃燒調(diào)整,但效果不盡人意。為了徹底解決問(wèn)題,在綜合分析滅火原因后,首先于2001年5月對(duì)1號(hào)鍋爐進(jìn)行了必要的改造,通過(guò)實(shí)際運(yùn)行檢驗(yàn),總結(jié)出成功的改造經(jīng)驗(yàn),又在2001年12月對(duì)2號(hào)鍋爐進(jìn)行了改造,改造十分成功。
1、鍋爐改造前的狀況
1.1鍋爐簡(jiǎn)介
鍋爐型號(hào)為HG-420/13.7-WM2,單鍋筒、自然循環(huán)、集中下降管、一次中間再熱、Ⅱ形布置的固態(tài)排渣煤粉爐。爐膛為正方形9580x9580mm,頂棚管標(biāo)高44450mm。
鍋爐采用鋼球磨中間倉(cāng)儲(chǔ)制,一爐兩磨,熱風(fēng)送粉。燃燒設(shè)備為四角切向布置直流式,假想切圓直徑為∮639mm,逆時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn),三次風(fēng)對(duì)沖布置。燃燒器布置如圖1所示,其中:上、下二層燃燒器為百葉窗水平濃淡式,帶側(cè)邊風(fēng),中間一層為雙通道自穩(wěn)式燃燒器,帶有腰部風(fēng)。點(diǎn)火方式采用高能點(diǎn)火器輕油煤粉兩級(jí)點(diǎn)火。燃燒器設(shè)計(jì)特性參數(shù)見(jiàn)表2~3。為保證燃料充分燃燼,在水冷壁上敷設(shè)了150m2的衛(wèi)燃帶。富通新能源生產(chǎn)銷售
生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒
顆粒機(jī)、
木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時(shí)我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
1.2穩(wěn)燃試驗(yàn)
在鍋爐調(diào)試時(shí),按原設(shè)計(jì)配風(fēng)不能退油穩(wěn)燃,嚴(yán)重影響了機(jī)組的正常投運(yùn)。為此進(jìn)行了大量的燃燒調(diào)整試驗(yàn)及采用了一些穩(wěn)燃措施以期找到最佳的燃燒方式,解決鍋爐退油滅火問(wèn)題,主要是調(diào)整二次風(fēng)的不同配風(fēng)方式,如圖2所示。試驗(yàn)逐步加大按兩頭大、中間小的二次風(fēng)配比,直至下、中一次風(fēng)噴口間的二次風(fēng)完全關(guān)閉,成了下、中一次風(fēng)噴口集中燃燒的布置方式。
試運(yùn)初期,暖風(fēng)器因故未能投入,使熱風(fēng)溫度遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)的370℃,且一次風(fēng)速較高,遠(yuǎn)高于22 m/s設(shè)計(jì)值,各層二次風(fēng)配比較均勻,這樣退油后鍋爐馬上滅火了。圖2中Tl工況降低了一次風(fēng)速,同時(shí)將中下層及腰部風(fēng)二次風(fēng)門開(kāi)度減小,側(cè)邊風(fēng)全關(guān),這樣燃燒情況有了改善,但退完最后一只油槍9min后,爐膛仍然發(fā)生滅火。
試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),爐膛最下層一次風(fēng)噴口區(qū)域的溫度最低,后下部溫度比中部低300℃以上,比上部低100℃以上,實(shí)際上從爐上看火孔也可看到下層燃燒很不完全,爐內(nèi)火焰發(fā)紅。將原1支穩(wěn)燃大油槍換成小油槍,這種下層燃燒不穩(wěn)的現(xiàn)象更明顯,使下層的溫度更低。為進(jìn)一步提高下層爐溫,除投入暖風(fēng)器提高一次風(fēng)溫外,試驗(yàn)進(jìn)一步關(guān)小最下層二次風(fēng)和燃油二次風(fēng)后,效果顯著,特別是下部燃燒得到了極大改善,這表明爐內(nèi)燃燒穩(wěn)定,此時(shí)撤出最后一只油槍,爐內(nèi)燃燒未發(fā)生波動(dòng),爐膛負(fù)壓正常變化,退油后下層爐溫略降。
從試驗(yàn)結(jié)果可明顯看到,二次風(fēng)最下層的油層風(fēng)門開(kāi)度大小對(duì)爐內(nèi)火焰溫度影響很大,如圖3所示。當(dāng)該風(fēng)門開(kāi)度從70%關(guān)到40%時(shí),下層溫度上升了57℃,繼續(xù)關(guān)小至25%開(kāi)度,溫度又上升了近100℃,此時(shí)下層火焰溫度已超過(guò)1400℃,油層風(fēng)門再關(guān)至20%,下層火焰溫度仍上升,在該狀態(tài)下退出油槍,鍋爐達(dá)到了穩(wěn)定燃燒工況。
盡管調(diào)試時(shí)實(shí)現(xiàn)了退油燃燒,但2臺(tái)機(jī)組投產(chǎn)以來(lái),鍋爐還是一直燃燒不穩(wěn),改造前平均每月要滅2次火,有時(shí)甚至一天滅火2、3次,極大地影響了電廠的安全生產(chǎn),為此鍋爐生產(chǎn)廠家、電廠、廣東省電力試驗(yàn)研究所等單位在仔細(xì)分析原因的基礎(chǔ)上,對(duì)鍋爐進(jìn)行了綜合改造。
1.3原因分析
穩(wěn)燃試驗(yàn)表明,鍋爐燃燒器設(shè)計(jì)不合理是造成鍋爐燃燒不穩(wěn)的主要原因。對(duì)低揮發(fā)份難著火的無(wú)煙煤,本應(yīng)采用一次風(fēng)集中布置的方式,而設(shè)計(jì)時(shí)卻采用了一、二次風(fēng)噴口相間布置的均等配風(fēng)方式。一、二次風(fēng)噴口的距離太近,對(duì)一次風(fēng)的干擾太大,一、二次風(fēng)相交提前,降低了火焰中心的溫度,影響燃燒穩(wěn)定。運(yùn)行中降低二次風(fēng)速運(yùn)行,又導(dǎo)致?tīng)t膛過(guò)?諝庀禂(shù)偏低,降低了鍋爐的出力和效率,飛灰可燃物高達(dá)18%—20%,鍋爐效率只有85%(設(shè)計(jì)鍋爐效率為90.31%)。
另外,熱風(fēng)溫度偏低,只有320℃。投入暖風(fēng)器運(yùn)行后熱風(fēng)溫度為350℃,達(dá)不到設(shè)計(jì)值376.6℃,這不利于無(wú)煙煤的著火和穩(wěn)燃。
送風(fēng)機(jī)滿出力不足。鍋爐滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),2臺(tái)送風(fēng)機(jī)滿出力運(yùn)行,也只能基本維持鍋爐總風(fēng)量,沒(méi)有調(diào)節(jié)裕量。其主要是由于暖風(fēng)器安裝在送風(fēng)機(jī)的出口風(fēng)道,阻力很大,對(duì)送風(fēng)機(jī)造成了很大的壓損,由此造成爐膛出口A、B側(cè)氧量只有2.7 010,滿負(fù)荷時(shí)氧量不足,造成煤粉燃燒不完全,飛灰可燃物增大,降低了鍋爐的效率。
2、鍋爐的改造情況
1號(hào)爐在2001年5~6月對(duì)燃燒器、省煤器、一次風(fēng)管、給粉機(jī)、衛(wèi)燃帶等進(jìn)行了綜合改造。
2.1 燃燒器改造
燃燒器改造目的:燃燒器改造的指導(dǎo)思想是一次風(fēng)集中布置,確保著火穩(wěn)定;拉大一、二次風(fēng)噴口的距離,使二次風(fēng)在煤粉火炬邊緣著火后與一次風(fēng)相交,改善后期配風(fēng),使風(fēng)量滿足燃燒需要,以求較好的燃盡效果,提高燃燒效率。
燃燒器改造內(nèi)容:
(1)下二次風(fēng)口標(biāo)高不變,油槍由下部風(fēng)室移至上部風(fēng)室;
(2)下中二次風(fēng)取消;
(3)下層一次風(fēng)上移150mm;
(4)雙通道燃燒器下移181mm;
(5)上中二次風(fēng)口尺寸加大,位置下移,并加裝了一層1 t/h的小油槍;取消偏轉(zhuǎn)7°的角度;
(61上上二次風(fēng)標(biāo)高由16 928mm增至16 956mm;取消偏轉(zhuǎn)20。的角度;
(7)三次風(fēng)改為自引式,射流方向仍維持原對(duì)沖布置。
改造后的燃燒器布置也列于圖2中。
(注:在改造前為降低爐膛出口兩側(cè)的煙溫差,將二次風(fēng)口偏轉(zhuǎn),結(jié)果燃燒更不穩(wěn)定,減小溫差的效果不明顯。)
2.2 省煤器改造
省煤器改造目的:運(yùn)行中熱風(fēng)溫度偏低,通過(guò)減小高溫省煤器受熱面,以提高預(yù)熱器區(qū)域的溫壓,提高熱風(fēng)溫度,有利于無(wú)煙煤的著火和穩(wěn)燃。
省煤器改造內(nèi)容:高溫省煤器受熱面14排減小為12排。
2.3一次風(fēng)管改造
大修中對(duì)一次風(fēng)管進(jìn)行優(yōu)化布置,盡量減小一次風(fēng)管的上升段及彎頭,降低一次風(fēng)管的阻力。
2.4給粉機(jī)改造
切小給粉機(jī)葉輪15mm,縮小給粉機(jī)下粉孔,降低單位時(shí)間的給粉量,以達(dá)到提高給粉機(jī)轉(zhuǎn)速的目的。
2.5暖風(fēng)器的作用不明顯,反而增大阻力,故取消曖風(fēng)器.。
2.6增補(bǔ)衛(wèi)燃帶
為了強(qiáng)化燃燒,提高鍋爐穩(wěn)燃能力,在三次風(fēng)噴口上增補(bǔ)了50m2衛(wèi)燃帶,衛(wèi)燃帶分區(qū)布置。
2001年底在1號(hào)爐改造的經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上,電廠對(duì)2號(hào)鍋爐進(jìn)行了改造。為了提高熱風(fēng)溫度,在1號(hào)鍋爐改造中,割除了上級(jí)空預(yù)器前的少部分省煤器,以期提高空預(yù)器前煙溫,從而可以提高熱風(fēng)溫度。但是,實(shí)踐證明,割管措施并不理想,煙溫沒(méi)有多大提高,熱風(fēng)溫度偏低也沒(méi)改善。然而有設(shè)計(jì)要求,省煤器不能夠多割,因此,此項(xiàng)改造措施不在2號(hào)鍋爐上使用。
為了減少再熱汽溫A側(cè)比B側(cè)汽溫高的偏差的問(wèn)題,2號(hào)爐割除了水平煙道上的A側(cè)高溫再熱器的部分管子,減少了受熱面。這是減少汽溫偏差的最直接方法。其它的改造內(nèi)容,2號(hào)爐完全同1號(hào)爐。
3、鍋爐改造后的效果
3.1燃燒穩(wěn)定性
1號(hào)爐自2000年3月4日移交投產(chǎn)至2001年5月,鍋爐因燃燒不穩(wěn)滅火累計(jì)達(dá)30次,平均每月2次。改造后燃燒穩(wěn)定性極大地提高,83 MW負(fù)荷可退油穩(wěn)燃,達(dá)到燃燒器大修改造的最低退油穩(wěn)燃負(fù)荷的要求。1號(hào)、2號(hào)爐迄今為止未出現(xiàn)過(guò)因燃燒不穩(wěn)而滅火的現(xiàn)象,鍋爐的穩(wěn)燃問(wèn)題得到徹底解決。
3.2鍋爐效率
1號(hào)爐改造前進(jìn)行了鍋爐效率試驗(yàn),飛灰可燃物高達(dá)19%,鍋爐效率僅為85.1%,改造后飛灰可燃物已降低至10%~13%,大修后鍋爐效率為88.44%,比大修前要提高3.34%。
1號(hào)爐取消了暖風(fēng)器后,解決了滿負(fù)荷時(shí)送風(fēng)機(jī)出力不足、缺氧燃燒的問(wèn)題。目前,滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),氧量可調(diào)整至4%~6%,飛灰可燃物又由13%降至8%~10%,鍋爐效率由88.44%提高至89%。
由于很多措施2號(hào)爐吸取了1號(hào)爐的經(jīng)驗(yàn)在大修前已實(shí)施,故鍋爐熱效率的提高沒(méi)有1號(hào)爐明顯,大修前后提高了0.5%。再熱汽溫的偏差有所減小。
3.3其它效果
一次風(fēng)優(yōu)化改造后,大大地降低了一次風(fēng)管阻力,解決了運(yùn)行中容易堵粉管的問(wèn)題。
給粉機(jī)改造后,解決了給粉機(jī)下粉不均的問(wèn)題,提高了鍋爐燃燒的穩(wěn)定性。
在上中二次風(fēng)噴口增加一層小油槍后,提高了油槍在調(diào)峰時(shí)的穩(wěn)燃效果,深度調(diào)峰時(shí)用上層小油槍助燃,降低了助燃用油。下層油槍由下隔倉(cāng)上移至上隔倉(cāng)后,接近了下層油槍和下一次風(fēng)噴口的距離,改善了冷升爐投粉時(shí)下層油槍點(diǎn)不著煤粉的情況,提高了升爐的速度,節(jié)省了升爐點(diǎn)火用油。富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯(cuò)的選擇。
4、小 結(jié)
連州電廠2臺(tái)鍋爐的成功改造,遵循了無(wú)煙煤燃燒的基本原則:一次風(fēng)集中布置,使煤粉燃燒相對(duì)集中,能量集中;在燃燒區(qū)敷設(shè)衛(wèi)燃帶對(duì)提高燃燒器附近的爐溫、穩(wěn)定燃燒是起了很大作用的。改造使電廠取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益,其經(jīng)驗(yàn)對(duì)無(wú)煙煤鍋爐的設(shè)計(jì)、運(yùn)行有很好的借鑒意義。