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      生物質(zhì)鍋爐新聞動(dòng)態(tài)

       

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      600MW超臨界鍋爐末級(jí)過(guò)熱器爆漏原因分析

      發(fā)布時(shí)間:2013-11-26 08:46    來(lái)源:未知

      0、引言
          湖南華電長(zhǎng)沙發(fā)電有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱長(zhǎng)沙電廠)#l機(jī)組于2007年10月2日初帶負(fù)荷試運(yùn)中,鍋爐高負(fù)荷累計(jì)運(yùn)行不到10h就發(fā)生了末級(jí)過(guò)熱器管爆漏。需要指出的是,同類型鍋爐末級(jí)過(guò)熱器在調(diào)試期間也曾多次發(fā)生末級(jí)過(guò)熱器中間第16屏、外數(shù)第10內(nèi)圈管爆漏,因此,有必要分析末級(jí)過(guò)熱器爆漏的原因,避免再次發(fā)生類似的失效損壞。
      1、鍋爐類型及過(guò)熱器
          長(zhǎng)沙電廠一期工程#1,#2鍋爐采用東方鍋爐(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱東鍋廠)引進(jìn)日本巴布科克一日立公司(BHK)技術(shù)設(shè)計(jì)制造的國(guó)產(chǎn)超臨界參數(shù)、變壓、直流、本生型鍋爐,其型號(hào)為DC1900/25.4 -Ⅱl,Ⅱ型布置、單爐膛、一次中間再熱、尾部雙煙道,帶有脫硝裝置,采用平行擋板調(diào)節(jié)再熱汽溫、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)、平衡通風(fēng)、露天布置,采用內(nèi)置式啟動(dòng)分離系統(tǒng)。
      該爐采用前后墻對(duì)沖燃燒方式,設(shè)計(jì)燃用山西潞安礦業(yè)集團(tuán)有限公司貧煤。爐膛上部布置屏式過(guò)熱器,水平煙道依次布置末級(jí)過(guò)熱器和末級(jí)再熱器,尾部豎井的四周為包墻過(guò)熱器。富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機(jī)、木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時(shí)我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
          過(guò)熱器系統(tǒng)流程:頂棚過(guò)熱器一包墻過(guò)熱器一一級(jí)過(guò)熱器一一級(jí)噴水減溫器一屏式過(guò)熱器入口匯集集箱一屏式過(guò)熱器人口小集箱一屏式過(guò)熱器出口小集箱一屏式過(guò)熱器出口匯集集箱一二級(jí)噴水減溫器一末級(jí)過(guò)熱器。
          末級(jí)過(guò)熱器蛇形管布置在水冷壁折焰角上,沿爐寬方向布置有31片屏,管排橫向節(jié)距為609.6mm,管子縱向節(jié)距為57 mm。每片管屏由20根管子并聯(lián)繞制而成,其爐內(nèi)受熱面管子的材質(zhì)均為國(guó)產(chǎn)SA213-TP347H,管屏內(nèi)、外圈管采用不同的管子規(guī)格,外圈管為∮50.8 mm×8.9 mm,其余的為∮45 mm×7.8mm。
      2、機(jī)組運(yùn)行、爆漏及檢查情況
      2.1機(jī)組運(yùn)行情況
          #l機(jī)組從2007年10月1日首次并網(wǎng)進(jìn)入帶負(fù)荷試運(yùn)過(guò)程,機(jī)組負(fù)荷在480 MW以上運(yùn)行不到10h,于10月2日發(fā)末級(jí)過(guò)熱器爆漏,此時(shí)鍋爐主汽壓力21 MPa、主汽溫度550℃,煙風(fēng)、汽水系統(tǒng)無(wú)異常,末級(jí)過(guò)熱器管壁壁溫最高為560℃。
      2.2爆漏情況
          爆漏部位在末級(jí)過(guò)熱器中間第16屏、外數(shù)第10內(nèi)圈管。爆口形狀為喇叭口狀,邊部減薄、刃狀,爆口附近管徑為48—49mm,有脹粗。
          爆漏材質(zhì)(SA213 - TP347H)系江蘇宜興市精密鋼管廠(銀環(huán)牌)依據(jù)AMSE標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),晶粒度控制在4—7級(jí)。
          對(duì)爆漏的管子外觀、測(cè)厚、蠕脹進(jìn)行檢查并進(jìn)行了金相檢查和機(jī)械性能試驗(yàn),從獲取爆漏樣及現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn),出列的管樣均滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。管子金相組織為奧氏體+夾雜物+少量碳化物沿晶界集聚,基本正常,爆口端部向火側(cè)金相組織為奧氏體+夾雜物+少量蠕變孔洞。經(jīng)作者分析認(rèn)為,爆漏原因?yàn)槎唐谶^(guò)熱。
      2.3末級(jí)過(guò)熱器入口聯(lián)箱檢查情況
          用內(nèi)窺鏡檢查末級(jí)過(guò)熱器入口聯(lián)箱,發(fā)現(xiàn)聯(lián)箱中存在長(zhǎng)660哪、寬40mm、厚4mm的扁鋼,扁鋼兩邊均勻點(diǎn)焊,其一端有明顯新斷裂痕跡,對(duì)扁鋼其中的一面中間焊接痕跡進(jìn)行光譜分析,確認(rèn)焊接痕跡含有合金成分。
      3、爆漏原因分析和措施
      3.1扁鋼來(lái)源
          過(guò)熱器二級(jí)減溫器前后的導(dǎo)汽管在安裝前已清理。對(duì)于屏式過(guò)熱器出口聯(lián)箱、末級(jí)過(guò)熱器入口聯(lián)箱,在安裝前已經(jīng)由建設(shè)、監(jiān)理及施工單位對(duì)聯(lián)箱內(nèi)部進(jìn)行了檢查確認(rèn),并在吹管后打開(kāi)手孔,未發(fā)現(xiàn)有異物存在,因此,該扁鋼不應(yīng)來(lái)自聯(lián)箱,而是來(lái)自過(guò)熱器二級(jí)減溫器。經(jīng)對(duì)照過(guò)熱器二級(jí)減溫器圖紙,初步判定該扁鋼為減溫器制造過(guò)程中的工藝材料——減溫器混合管拼縫處內(nèi)側(cè)襯墊脫落,后經(jīng)東鍋廠傳真證實(shí)確為減溫器混合管內(nèi)脫落的焊縫襯墊出現(xiàn)問(wèn)題而造成爆漏。
      3.2扁鋼堵塞易造成的故障
          左數(shù)第16屏位于末級(jí)過(guò)熱器入口聯(lián)箱中間部位,而外數(shù)第10根在聯(lián)箱底部。末級(jí)過(guò)熱器聯(lián)箱設(shè)計(jì)為兩端進(jìn)汽,且在末級(jí)過(guò)熱器進(jìn)口聯(lián)箱設(shè)計(jì)了防止運(yùn)行中汽溫分布不均的節(jié)流孔。末級(jí)過(guò)熱器進(jìn)口聯(lián)箱管接頭管子為045 mm×8mm,其對(duì)應(yīng)的節(jié)流孔徑分別為∮13 mm,∮13.5mm,∮14 mm,∮14.5 mm,∮15 mm,∮15.5mm;管子∮50.8×9mm的節(jié)流孔徑為32.8 mm。由于末級(jí)過(guò)熱器入口聯(lián)箱管接頭節(jié)流孔孔徑小,因此,從末級(jí)過(guò)熱器之前帶過(guò)來(lái)的雜物便在此被“截留”,扁鋼便被堵在末級(jí)過(guò)熱器入口聯(lián)箱中間底部接頭節(jié)流孔處。在高負(fù)荷時(shí)導(dǎo)致末級(jí)過(guò)熱器中間屏、外數(shù)第10內(nèi)圈管堵管處蒸汽流量不足,從而引起該管短期過(guò)熱爆漏。
          從同類型超臨界機(jī)組鍋爐調(diào)試期間爆漏部位統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看,異物堵塞易造成該部位的管子短期過(guò)熱爆漏。
      3.3減溫器混合管拼縫處內(nèi)側(cè)襯墊脫落
          過(guò)熱器二級(jí)減溫器采用笛形管直套筒噴水減溫器,其作用是通過(guò)減溫水吸收過(guò)熱蒸汽的熱量,使減溫水汽化并與過(guò)熱蒸汽混合達(dá)到降低汽溫之目的。它不僅可用于調(diào)節(jié)過(guò)熱器的出口汽溫,而且還能起到均衡兩側(cè)汽溫的作用。減溫器設(shè)計(jì)的任務(wù)是保證減溫水在減溫器內(nèi)部汽化,以免水珠接觸過(guò)熱器聯(lián)箱內(nèi)壁引起熱交變應(yīng)力導(dǎo)致聯(lián)箱熱應(yīng)力疲勞破壞。為了防止尚未汽化的減溫水滴直接擊中減溫器的聯(lián)箱內(nèi)壁,致使聯(lián)箱內(nèi)壁受交變熱應(yīng)力作用而產(chǎn)生裂紋,該減溫器內(nèi)在噴水管后均設(shè)有混合管。
          東鍋廠設(shè)計(jì)的過(guò)熱器二級(jí)減溫器規(guī)格為∮506mm×78 mm,材質(zhì)為P91,減溫器混合管∮334 mm×8mm,材質(zhì)12CrlMoV,設(shè)計(jì)允許工作壓力27.4MPa,溫度為547℃。由于過(guò)熱器二級(jí)減溫器混合管拼接后長(zhǎng)度長(zhǎng)、直徑小,焊縫根部會(huì)產(chǎn)生尺寸較大的焊瘤,而工藝措施上無(wú)法徹底清除,焊瘤極易在運(yùn)行過(guò)程中脫落而堵塞高溫過(guò)熱器管子。因此,東鍋廠減溫器制造工藝規(guī)定在減溫器混合管拼縫處內(nèi)側(cè)需采用襯墊,規(guī)格為∮318mm×40 mm×4哪(內(nèi)徑×寬度×厚度)、材質(zhì)12CrlMoV,襯墊與混合管未要求點(diǎn)焊,這樣,既可保證焊縫根部(內(nèi)側(cè))成型好,又可有效防止焊縫根部產(chǎn)生焊瘤。正常情況下,該襯墊和拼縫處母材通過(guò)焊縫自然融合為一體,在混合管拼縫完成后,該襯墊可不必去掉。
          實(shí)際上的襯墊材質(zhì)未按要求采用12CrlMoV,而用20號(hào)碳鋼,20號(hào)碳鋼最高允許溫度為480℃。襯墊與混合管僅僅是局部點(diǎn)焊,由于拼縫處兩端間距過(guò)小,使得焊縫根部位置抬高,且襯墊未與混合管母材熔為一體。
          眾所周知,很多部件在交變熱應(yīng)力下工作并不發(fā)生故障,關(guān)鍵在于交變應(yīng)力的大小、變化頻率及本身應(yīng)力狀態(tài)等。該減溫器內(nèi)部裝置所受的壓應(yīng)力不大,溫差10℃引起的熱應(yīng)力均為15~17 MPa,應(yīng)該說(shuō)承受50℃以下的溫度變化而又沒(méi)有其他附加應(yīng)力時(shí),是不足以引起疲勞破壞的。但對(duì)20號(hào)碳鋼而言,該處溫度變化大、且超過(guò)材料最高允許溫度達(dá)60℃以上,其本身引起的熱應(yīng)力屈服點(diǎn)塑性變形就會(huì)造成襯墊疲勞,也就是在機(jī)組啟動(dòng)、運(yùn)行過(guò)程中,在交變熱應(yīng)力作用下20號(hào)碳鋼的襯墊與混合管就會(huì)分開(kāi)、脫落。富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯(cuò)的選擇。
      3.4采取的措施
          鍋爐過(guò)熱器二級(jí)減溫器混合管拼縫處內(nèi)側(cè)襯墊取出后,#1鍋爐末級(jí)過(guò)熱器再未發(fā)生類似的失效損壞。
      4、結(jié)束語(yǔ)
          (1) 600 MW超臨界鍋爐末級(jí)過(guò)熱器發(fā)生異物堵塞引起的短期過(guò)熱爆漏,其爆漏部位多發(fā)生在中間第16屏、外數(shù)第10內(nèi)圈管。
          (2)由于制造工藝用的過(guò)熱器二級(jí)減溫器混合管襯墊材質(zhì)用錯(cuò),導(dǎo)致襯墊脫落,并進(jìn)入末級(jí)過(guò)熱進(jìn)口聯(lián)箱,引起末級(jí)過(guò)熱器管部分堵塞而失效損壞。
          (3)建議制造廠完善制造工藝,嚴(yán)格執(zhí)行已有的規(guī)定,加強(qiáng)質(zhì)量控制,防止異物進(jìn)入鍋爐受熱面管。
          (4)要求鍋爐減溫器安裝前及檢修中,均對(duì)減溫器混合管襯墊進(jìn)行檢查、清理。

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