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      生物質(zhì)鍋爐新聞動(dòng)態(tài)

       

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      600MW超臨界幾組鍋爐氣說(shuō)分離器啟動(dòng)輸水回收的解決方案

      發(fā)布時(shí)間:2013-11-24 15:37    來(lái)源:未知

      0、引言
          華能汕頭電廠二期工程1x600MW超臨界機(jī)組,其鍋爐島由東方鍋爐廠設(shè)計(jì)與供貨,汽輪機(jī)島由哈爾濱汽輪機(jī)有限公司與哈爾濱發(fā)電機(jī)有限公司設(shè)計(jì)與供貨。凝汽器由上海動(dòng)力設(shè)備廠有限公司設(shè)計(jì)與供貨。其他系統(tǒng)及輔助設(shè)備,由西北電力設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì),國(guó)內(nèi)有關(guān)廠家供貨,廣東火電集團(tuán)公司安裝,東北電力科學(xué)研究院調(diào)試所調(diào)試。工程自2003-10-18開(kāi)工,2005-10-20完成168 h試運(yùn)。這是我國(guó)自行設(shè)計(jì)的第3臺(tái)600 MW超臨界機(jī)組。在此工程安裝期間,得悉正在啟動(dòng)調(diào)試中的華能沁北電廠600 MW超臨界機(jī)組鍋爐汽水分離器啟動(dòng)疏水排放引起凝汽器背包式疏水?dāng)U容器超壓、管道閥門(mén)振動(dòng)、管道內(nèi)部測(cè)溫元件吹損、噪聲增大、凝結(jié)水溫升高等一系列問(wèn)題,以致機(jī)組無(wú)法正常啟動(dòng)及疏水不能回收。由于此工程與沁北電廠的設(shè)計(jì)單位都是西北電力設(shè)計(jì)院,凝汽器的選型及結(jié)構(gòu)是一樣的,都是雙背壓背包式疏水?dāng)U容器,鍋爐啟動(dòng)疏水排放的設(shè)計(jì)都是通過(guò)361閥減壓后排到凝汽器背包式疏水?dāng)U容器的。因此,如果不采取改進(jìn)措施,沁北電廠發(fā)生的問(wèn)題將會(huì)在華能汕頭電廠重復(fù)發(fā)生。為此,汕頭電廠與設(shè)計(jì)院及設(shè)備供貨廠家及時(shí)進(jìn)行了技術(shù)探討,制定了解決方案。通過(guò)方案實(shí)施,解決了此問(wèn)題。富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機(jī)、木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時(shí)我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
      1、鍋爐汽水分離器啟動(dòng)疏水排放原設(shè)計(jì)方案的問(wèn)題及分析
      1.1原設(shè)計(jì)方案及存在的問(wèn)題
          鍋爐汽水分離器啟動(dòng)疏水通過(guò)2個(gè)并聯(lián)連接的361閥減壓后,匯合到1根母管上,然后分2路,其中一路(管道直徑D377 mmx12 mm)通過(guò)電動(dòng)隔離閥排到鍋爐疏水?dāng)U容器,另一路(管道直徑D377 mmx12 mm)通過(guò)電動(dòng)隔離閥排到低背壓疏水?dāng)U容器。在鍋爐啟動(dòng)過(guò)程中,當(dāng)疏水質(zhì)量不合格時(shí),疏水排放到鍋爐疏水?dāng)U容器。當(dāng)疏水質(zhì)量合格時(shí),疏水排放到凝汽器背包式疏水?dāng)U容器,將合格的工質(zhì)回收。
          鍋爐汽水分離器啟動(dòng)疏水排放量,在最大工況下為475t/h、壓力8.99MPa,濕度為對(duì)應(yīng)壓力下的飽和溫度304℃、熱焓1 361kl/kg、質(zhì)量濃度705.4 kg/m3。經(jīng)過(guò)361閥節(jié)流減壓后的壓力為0.852 MPa、熱焓2 830 kj/kg。此時(shí)的介質(zhì)為兩相流體。
          原設(shè)計(jì)方案存在的問(wèn)題:(1)凝汽器背包式疏水?dāng)U容器超壓到100 kPa左右,并產(chǎn)生明顯的振動(dòng)及噪音;(2)7級(jí)及8級(jí)低壓加熱器的疏水不能疏入凝汽器背包式疏水?dāng)U容器;(3)凝結(jié)水溫升高,凝結(jié)水泵有汽蝕振動(dòng)的跡象;(4)與凝汽器背包式疏水?dāng)U容器相連的其他疏水管道閥門(mén)產(chǎn)生振動(dòng)及噪音;(5)361閥后的管道內(nèi)部測(cè)溫元件被吹毀損壞。
      1.2原因分析
          (1)凝汽器背包式疏水?dāng)U容器超壓:凝汽器背包式疏水?dāng)U容器的容積約為20m3,上部與凝汽器汽室相通,下部與凝汽器底部的熱井相通。減溫水采用凝結(jié)水泵出口的凝結(jié)水,流量約為50m3/hl。除了接納經(jīng)361閥減壓后的壓力為0.852 MPa、流量475 t/h、熱焓2 830 kj/kg的鍋爐汽水分離器啟動(dòng)疏水兩相流體外,還接納l段、5段和6段抽汽管道的疏水、小機(jī)本體的疏水、1號(hào)高壓加熱器緊急疏水、5號(hào)低壓加熱器的緊急疏水、7號(hào)與8號(hào)低壓加熱器的緊急疏水、8號(hào)低壓加熱器的正常疏水、汽水分離器疏水、除氧器溢放水、輔汽管道疏水箱疏水以及自主凝結(jié)水來(lái)的減溫噴水。在機(jī)組啟動(dòng)階段,低壓加熱器與高壓加熱器基本無(wú)疏水可放,在正常運(yùn)行情況下,沒(méi)有溢水及放水,其他疏水量很小,基本可忽略不計(jì)。由于鍋爐汽水分離器啟動(dòng)疏水僅經(jīng)361閥降壓而不降溫,使361閥后的疏水汽化潛熱增大,形成兩相流,介質(zhì)的比容增大,體積流量增大,熱焓量增多,壓力仍有0.852 MPa之高,凝汽器背包式疏水?dāng)U容器超壓的原因主要是接納鍋爐啟動(dòng)汽水分離器疏水引起。主要原因:
          361閥之后的壓力為0.852 MPa、流量475 t/h、熱焓2 830 kj/kg的兩相流體,通過(guò)在凝汽器背包式疏水?dāng)U容器減溫水噴水降溫后,大部分蒸汽凝結(jié)為水后排人凝汽器熱水井。小部分蒸汽通過(guò)背包式疏水?dāng)U容器上部的通孔排入凝汽器汽室。由于在啟機(jī)階段,鍋爐尚不需大量的水,這部分水匯合主凝結(jié)水通過(guò)凝結(jié)水泵出口的再循環(huán)管,在凝汽器一凝結(jié)水泵一再循環(huán)閥門(mén)及管道一凝汽器進(jìn)行循環(huán)。盡管采用了噴水減溫,但是由于減溫水是采用凝結(jié)水泵出口的凝結(jié)水,鍋爐汽水分離器啟動(dòng)疏水的熱量并沒(méi)有被凝汽器的冷卻水帶走,而是在凝汽器一凝結(jié)水泵一再循環(huán)閥門(mén)及管道一凝汽器系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行循環(huán),隨著啟機(jī)時(shí)間的延長(zhǎng),鍋爐汽水分離器啟動(dòng)疏水的熱量不斷進(jìn)入,凝結(jié)水的溫度就會(huì)逐步升高,凝結(jié)水用于背包式疏水?dāng)U容器的減溫水的溫度也逐步升高,減溫水的效率就會(huì)下降,導(dǎo)致進(jìn)入背包式疏水?dāng)U容器的鍋爐汽水分離器啟動(dòng)疏水不能很好地降溫。此時(shí),較高的鍋爐汽水分離器啟動(dòng)疏水的溫度對(duì)應(yīng)著較高的飽和壓力。這就是凝汽器背包式疏水?dāng)U容器超壓的原因。
          (2)7級(jí)及8級(jí)低壓加熱器疏水不能疏入凝汽器背包式疏水?dāng)U容器:由于以上原因,凝汽器背包式疏水?dāng)U容器的壓力超壓到約100 kPa,而7級(jí)及8級(jí)低壓加熱器疏水設(shè)計(jì)壓力僅為20.5 kPa。7級(jí)及8級(jí)低壓加熱器的疏水壓力低于凝汽器背包式疏水?dāng)U容器的壓力,這就是7級(jí)及8級(jí)低壓加熱器的疏水不能疏人凝汽器背包式疏水?dāng)U容器的原因。
          (3)凝結(jié)水溫升高,凝結(jié)水泵有汽蝕振動(dòng)的跡象:由于以上原因,凝汽器背包式疏水?dāng)U容器的壓力超壓到約100 kPa,在壓力100 kPa下其對(duì)應(yīng)的飽和溫度約100℃。這部分疏水流到凝汽器熱水井,凝汽器熱水井中的凝結(jié)水溫度升高。而凝汽器熱水并對(duì)應(yīng)的壓力是凝汽器汽側(cè)的壓力。按規(guī)程啟機(jī)時(shí)凝汽器汽側(cè)壓力小于10 kPa,其對(duì)應(yīng)的飽和溫度最高約46℃。此時(shí)凝結(jié)水泵入口的凝結(jié)水溫度高于凝汽器汽側(cè)壓力10 kPa對(duì)應(yīng)的飽和溫度約為46℃,凝結(jié)水泵人口的凝結(jié)水由此發(fā)生汽化。這就是凝結(jié)水溫升高引起凝結(jié)水泵有汽蝕振動(dòng)跡象的原因。
          (4)與凝汽器背包式疏水?dāng)U容器相連的其他疏水管道閥門(mén)產(chǎn)生振動(dòng)及噪音:由于以上原因,疏水已被汽化形成兩相流進(jìn)入凝汽器背包式疏水?dāng)U容器,加上減溫水的溫度不穩(wěn)定,是逐步升高的,由此引起凝汽器背包式疏水?dāng)U容器內(nèi)部壓力也是不穩(wěn)定的,疏水在一個(gè)不穩(wěn)定的壓力下,形成脈沖式的汽化過(guò)程。這些在不穩(wěn)定壓力下形成脈沖式汽化的介質(zhì)將產(chǎn)生噪聲,并沖擊與凝汽器背包式疏水?dāng)U容器內(nèi)部相連的其他管道及閥門(mén)引起振動(dòng)。這就是與凝汽器背包式疏水?dāng)U容器相連的其他疏水管道閥門(mén)產(chǎn)生振動(dòng)及噪音的原因。
          (5)361閥后的管道內(nèi)部的測(cè)溫元件被吹毀損壞:經(jīng)過(guò)兩相流介質(zhì)的計(jì)算,361閥后的介質(zhì)流速達(dá)到約120 m/s。而根據(jù)《火電發(fā)電廠汽水管道設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定》(DLT5054-1996)的規(guī)定,推薦疏水在調(diào)節(jié)閥出口側(cè)的流速為20—100 m/s。由此分析361閥后的介質(zhì)流速過(guò)高,超過(guò)了規(guī)程的極限。管道內(nèi)部的測(cè)溫元件不能承受如此高速介質(zhì)的沖擊。這是361閥后管道內(nèi)部的測(cè)溫元件被吹損的原因。
      2、鍋爐汽水分離器啟動(dòng)疏水排放設(shè)計(jì)修改的目的及解決方案
      2.1  設(shè)計(jì)修改目的
          設(shè)計(jì)修改的目的有2個(gè):一是鍋爐汽水分離器啟動(dòng)巰水的排放不能引起設(shè)備超壓等一系列問(wèn)題,影響機(jī)組正常啟動(dòng);二是合格的啟動(dòng)疏水盡量回收,避免水質(zhì)浪費(fèi)。
      2.2解決方案
          (1)將361閥后合格的鍋爐啟動(dòng)疏水直接排地溝或循環(huán)水溝。這種方案系統(tǒng)最簡(jiǎn)單,操作最方便,也最節(jié)省設(shè)備投資費(fèi)用,F(xiàn)在有些電廠采用了這種設(shè)計(jì)。其最大缺點(diǎn)是水質(zhì)不能回收,造成了有效水質(zhì)的浪費(fèi)。據(jù)初步統(tǒng)計(jì),剛投運(yùn)的機(jī)組,由于水質(zhì)較臟,啟機(jī)一次需排2 000~5000t疏水(含鍋爐啟動(dòng)合格與不合格爐水排放等)。大量的排放疏水,將造成化水車(chē)間制水的緊張,供不應(yīng)求;其次,是運(yùn)行費(fèi)用的增加。對(duì)于缺乏淡水資源的電廠,由于淡水成本較高,此費(fèi)用還會(huì)大幅度增加,這是水資源浪費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)用增多的不經(jīng)濟(jì)方案。
          (2)將361閥后的鍋爐啟動(dòng)疏水排除氧器。這種方案可能是最有效的。361閥后鍋爐汽水分離器啟動(dòng)疏水,其參數(shù)為:壓力0.852 MPa、流量475 t/h、熱焓2 830 kj/kg。而除氧器的參數(shù)為:設(shè)計(jì)壓力1.3 MPa、最高工作壓力1.13 MPa、設(shè)計(jì)溫度370℃。最高工作溫度369℃。安全門(mén)動(dòng)作值1.24 MPa。總?cè)莘e345 m30有效容積235 m3。凝結(jié)水最大流量1  400 t/h。從上述參數(shù)看,將361閥后的鍋爐啟動(dòng)疏水排至除氧器是合適的。最大的好處是不僅鍋爐汽水分離器啟動(dòng)疏水的介質(zhì)得到回收,而且介質(zhì)的熱焓通過(guò)除氧器利用,又回收返回了鍋爐,消除了鍋爐汽水分離器啟動(dòng)疏水熱焓的浪費(fèi),又節(jié)省了部分鍋爐啟動(dòng)用的加熱蒸汽。從安全性來(lái)考慮,經(jīng)過(guò)361閥減壓后,其介質(zhì)壓力低于除氧器的工作壓力,是安全的,只有在361閥受沖擊損壞減壓效果失效,則可能引起除氧器超壓。當(dāng)然,也有其他措施在此情況下防止除氧器超壓,如:增加除氧器安全門(mén)的數(shù)量及排放面積等。
          根據(jù)我國(guó)國(guó)情,我國(guó)有關(guān)部門(mén)曾發(fā)布過(guò)很多防止除氧器爆炸的嚴(yán)厲文件。我國(guó)電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《火電發(fā)電廠設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程》(DL5000-2000第10.4.4條明確規(guī)定:除氧器的啟動(dòng)汽源應(yīng)來(lái)自啟動(dòng)鍋爐或廠用輔助蒸汽系統(tǒng)。設(shè)計(jì)院一般不愿突破上述規(guī)定,將鍋爐汽水分離器啟動(dòng)疏水排除氧器,做除氧器的熱源。因此,如何突破上述規(guī)定,建議有關(guān)主管部門(mén)組織討論,認(rèn)真進(jìn)一步探討與實(shí)踐。在總結(jié)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,適時(shí)對(duì)我國(guó)相關(guān)技術(shù)規(guī)程進(jìn)行修改,以利及時(shí)發(fā)揮節(jié)水節(jié)能的作用,是有實(shí)際意義的。
          (3)將361閥后的鍋爐啟動(dòng)疏水通過(guò)大氣式水箱減壓減溫后,用疏水泵打入凝汽器。目前也有電廠是采用這種方案設(shè)計(jì)的。這種方案能回收合格水質(zhì),且運(yùn)行安全。但這種方案的主要缺點(diǎn)是設(shè)備投資過(guò)大,要增加1個(gè)很大的冷卻水箱及泵送裝置和運(yùn)行費(fèi)用,系統(tǒng)復(fù)雜,設(shè)備占地面積大。這是不經(jīng)濟(jì)的方案。
          (4)將361閥后的鍋爐啟動(dòng)疏水通過(guò)三級(jí)減溫減壓器排凝汽器。這種方案主要是考慮安全及疏水回收。因?yàn)槟魅莘e很大,帶壓介質(zhì)進(jìn)入凝汽器立即擴(kuò)容,其熱量立即被凝汽器的冷卻水帶走,不會(huì)造成凝汽器的超溫超壓。由于介質(zhì)在進(jìn)入凝汽器喉部前,進(jìn)一步通過(guò)三級(jí)減溫減壓器降溫降壓,介質(zhì)速度已充分降低,不會(huì)造成對(duì)凝汽器管子及其他部件的沖刷。這種方案只能回收合格的鍋爐啟動(dòng)疏水即工作介質(zhì),而不能回收介質(zhì)的熱量。在方案(2)暫不能實(shí)施的情況下,此方案與方案(3)通過(guò)技術(shù)經(jīng)濟(jì)對(duì)比分析,具有投資少,系統(tǒng)簡(jiǎn)單,占地面積小等優(yōu)點(diǎn),是較為可行的方案。其具體設(shè)計(jì)及實(shí)施的情況如下:
          a.做2個(gè)三級(jí)減溫減壓裝置,其位置布置在凝汽器喉部,361閥后的鍋爐啟動(dòng)疏水通過(guò)三級(jí)減溫減壓裝置后,其熱量被凝汽器的循環(huán)冷卻水帶走。三級(jí)減溫減壓裝置的噴水冷卻水采用凝結(jié)水泵出口的凝結(jié)水。水量約為50 t/h。三級(jí)減溫減壓裝置的具體設(shè)計(jì)數(shù)據(jù):設(shè)計(jì)壓力0.898 MPa;設(shè)計(jì)溫度200℃;工作壓力0.852 MPa;工作溫度170℃;流量266 t/h(單臺(tái)減溫器,不含噴水量)。
          有關(guān)技術(shù)要求:三級(jí)減壓減溫裝置安裝在凝汽器喉部后水室側(cè),當(dāng)系統(tǒng)啟動(dòng)運(yùn)行時(shí),凝汽器溫度壓力不應(yīng)超過(guò)限定值,不能影響大小機(jī)排汽及凝汽器的正常工作性能。三級(jí)減溫減壓裝置材料及布置位置應(yīng)充分考慮到運(yùn)行中汽水沖擊影響,以避免對(duì)本體及凝汽器內(nèi)部管路的沖蝕破壞。三級(jí)減壓減溫裝置還應(yīng)有足夠的加強(qiáng)措施,以承受管道的熱脹推力及力矩,并承受汽液兩相流引起的振動(dòng)。設(shè)備管道接口D426 mmx14 mm、材料12CrlMoVo噪聲要求:在距設(shè)備周界水平方向1.0 m處所測(cè)的噪聲水平應(yīng)不超過(guò)85 dB。
          b.取消原凝汽器背包式疏水?dāng)U容器上361閥后的鍋爐汽水分離器啟動(dòng)疏水接口,把此接口改接到新增加的三級(jí)減壓減溫裝置的入口接口上。
          c.把361閥后的管道由原1根改為2根,其尺寸由原D377 mm改為D426 mm。
      3、方案(4)實(shí)施后的效果
          經(jīng)方案(4)實(shí)施改進(jìn)系統(tǒng)后,隨主設(shè)備運(yùn)行順利通過(guò)168 h試運(yùn)行及連續(xù)8個(gè)月運(yùn)行的情況看,由于鍋爐汽水分離器啟動(dòng)疏水改排三級(jí)減溫減壓裝置,凝汽器背包式疏水?dāng)U容器不超壓,振動(dòng)及噪音在正常合格范圍。7、8級(jí)低壓加熱器的疏水能正常疏入凝汽器。由于鍋爐汽水分離器啟動(dòng)疏水的熱量被凝汽器冷卻水帶走,凝結(jié)水溫正常,凝結(jié)水泵沒(méi)有汽蝕振動(dòng)的跡象。與凝汽器背包式疏水?dāng)U容器相連的其他疏水管道閥門(mén)不產(chǎn)生振動(dòng)及噪音。由于361閥后的管道直徑改大,介質(zhì)流速由原120 m/s降到86 m/s,管道內(nèi)部測(cè)溫元件運(yùn)行正常,其元件未被吹毀損壞。鍋爐汽水分離器啟動(dòng)疏水通過(guò)凝汽器能正;厥铡H(jí)減溫減壓裝置沒(méi)有對(duì)凝汽器管子造成沖刷及產(chǎn)生其他新的問(wèn)題。大量鍋爐汽水分離器啟動(dòng)疏水得到回收。此項(xiàng)設(shè)計(jì)改進(jìn)達(dá)到了預(yù)期效果。富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯(cuò)的選擇。
      4、結(jié)語(yǔ)
      鍋爐汽水分離器合格的啟動(dòng)疏水經(jīng)361閥減壓后直接排放到凝汽器背包式疏水?dāng)U容器,已被實(shí)際證明會(huì)引起背包式疏水?dāng)U容器超壓等一系列問(wèn)題,不能保證機(jī)組正常啟動(dòng)。經(jīng)分析,可得到如下結(jié)論:
          (1)鍋爐汽水分離器合格的啟動(dòng)疏水經(jīng)361閥減壓后直接排地溝,此方案會(huì)造成鍋爐啟動(dòng)時(shí)大量的合格疏水浪費(fèi)。
          (2)將361閥后的鍋爐啟動(dòng)疏水排除氧器。此方案需待我國(guó)有關(guān)法規(guī)及設(shè)計(jì)規(guī)程有所突破后才能實(shí)施。
          (3)鍋爐汽水分離器合格的啟動(dòng)疏水經(jīng)361閥減壓后排大氣式水箱,用泵送系統(tǒng)把已減壓減溫的疏水打入凝汽器,此方案安全可靠,缺點(diǎn)是設(shè)備投資大,要增加泵送裝置和運(yùn)行費(fèi)用,系統(tǒng)復(fù)雜,設(shè)備占地面積大。
          (4)將361閥后的鍋爐啟動(dòng)疏水通過(guò)三級(jí)減溫減壓器排凝汽器喉部。此方案相對(duì)將啟動(dòng)疏水經(jīng)361閥減壓后排大氣式水箱,用泵送系統(tǒng)把已減壓減溫的疏水打入凝汽器的方案進(jìn)行比較證明,具有運(yùn)行安全可靠、回收介質(zhì)、節(jié)約水源、設(shè)備投資少、系統(tǒng)簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)。經(jīng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較,此方案為技術(shù)可行及節(jié)省投資的較切合實(shí)際的方案。

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