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      生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

       

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      600MW鍋爐采用等離子煤粉點(diǎn)火系統(tǒng)

      發(fā)布時(shí)間:2013-11-14 08:44    來源:未知

          鍋爐啟動及低負(fù)荷助燃用油是發(fā)電成本的重要組成部分。我國是石油消費(fèi)和進(jìn)口大國,隨著世界原油價(jià)格的上漲,節(jié)約鍋爐燃油就成為降低發(fā)電成本的重要手段。
          等離子點(diǎn)火技術(shù)是一種新型燃燒技術(shù),其原理是采用一定壓力的潔凈空氣為介質(zhì),在直流電流的作用下,由強(qiáng)磁場控制產(chǎn)生功率穩(wěn)定的定向流動空氣等離子體,該等離子體在燃燒器內(nèi)形成局部高溫,能迅速將通過的煤粉射流點(diǎn)燃并形成火炬噴入爐膛。大唐盤電4號爐對B層燃燒器及其對應(yīng)的B磨煤機(jī)采用等離子燃燒器進(jìn)行了改造,在啟動試運(yùn)階段應(yīng)用該技術(shù)并獲得了成功,從而開創(chuàng)了600 MW大型機(jī)組、中速磨直吹式制粉系統(tǒng)采用等離子點(diǎn)火技術(shù)的先河、鍋爐主燃燒器同時(shí)作為啟動燃燒器、在基建調(diào)試階段應(yīng)用,節(jié)約了數(shù)量可觀的燃油,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機(jī)木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時(shí)我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
      1、設(shè)備簡介
          天津大唐盤山發(fā)電有限責(zé)任公司(簡稱盤電)4鍋爐為HG-2023/17. 6-YM4型亞臨界控制循環(huán)、一次中間再熱、單爐膛、受熱面Ⅱ型布置、四角切圓燃燒方式、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、半露天布置煤粉汽包型鍋爐。
          鍋爐采用寬調(diào)節(jié)比同心反切圓、低NOx排放燃燒技術(shù),OFA燃燼風(fēng)噴嘴高位布置,水平擺動,主燃燒器噴口可以上下擺動±30。。燃燒器共有22個噴口,其中2個OFA噴口、10個AUX輔助風(fēng)噴口、4個油配風(fēng)噴口和6個煤粉一次風(fēng)噴口。鍋爐的設(shè)計(jì)煤種為準(zhǔn)格爾煙煤。
          制粉系統(tǒng)采用正壓直吹式系統(tǒng),配2臺雙吸入離心式冷一次風(fēng)機(jī)及6臺ZGM123中速磨煤機(jī),5臺運(yùn)行能帶滿負(fù)荷。磨煤機(jī)標(biāo)準(zhǔn)碾磨出力為96.2 t/h,對設(shè)計(jì)煤種,磨煤機(jī)的最大出力為72.02 t/h,對應(yīng)的最小出力為28.8 t/h。
          等離子點(diǎn)火系統(tǒng)共設(shè)計(jì)有4支等離子點(diǎn)火裝置,裝在B層主燃燒器位置,它由濃淡分離裝置,等離子引弧裝置(陰極、陽極)、一級燃燒室、二級燃燒室,周界二次風(fēng)等部分組成,具有點(diǎn)火啟動及低負(fù)荷穩(wěn)燃兩種功能。
      2、等離子煤粉點(diǎn)火燃燒器應(yīng)用情況
          大唐盤電4號鍋爐在機(jī)組基建試運(yùn)階段應(yīng)用了等離子煤粉無油點(diǎn)火技術(shù),于2002年3月30日首次點(diǎn)火成功。點(diǎn)火前主汽壓力1. 01 MPa,B磨煤機(jī)啟動。B磨煤機(jī)加載彈簧壓縮量80 mm,分離器擋板開度58°,給煤量30 t/h,磨入口風(fēng)量52km3/h,入口風(fēng)溫149℃,磨出口溫度61℃,爐膛內(nèi)壁再入口處煙溫489℃~497℃,低于鍋爐廠規(guī)定的538℃。等離子點(diǎn)火系統(tǒng)、冷爐制粉系統(tǒng)、輔助系統(tǒng)、電源系統(tǒng)等運(yùn)行狀況良好,連續(xù)運(yùn)行45min。
          2002年3月31日,主汽壓力0. 66 MPa,再次投用等離子煤粉點(diǎn)火系統(tǒng),啟動B磨,給煤量22 t/h,進(jìn)行燃燒調(diào)整試驗(yàn),調(diào)整后爐膛負(fù)壓穩(wěn)定、火焰明亮、火檢穩(wěn)定,燃燒狀況比首次有明顯改善。4月6日,投用等離子煤粉點(diǎn)火系統(tǒng),鍋爐升溫、升壓到汽機(jī)沖車參數(shù),控制主汽溫升速率為1. 65C/min,成功實(shí)現(xiàn)了采用等離子無油煤粉點(diǎn)火系統(tǒng)進(jìn)行600 MW機(jī)組高壓缸啟動方式的汽機(jī)沖轉(zhuǎn)及定速試驗(yàn)。
      2002年4月23日,在機(jī)組整套啟動過程中,連續(xù)投入等離子煤粉點(diǎn)火系統(tǒng),先后完成鍋爐的升溫、升壓,汽機(jī)沖轉(zhuǎn)、定速,發(fā)電機(jī)并網(wǎng)、帶大負(fù)荷,至機(jī)組負(fù)荷300 MW,鍋爐停油時(shí)停運(yùn)等離子點(diǎn)火裝置。4月29日機(jī)組滑參數(shù)停機(jī)過程中,投入等離子煤粉點(diǎn)火裝置,替代了部分油槍,汽機(jī)缸溫降低到260℃,滑停取得了成功。
      3、等離子煤粉點(diǎn)火燃燒器在本鍋爐應(yīng)用中存在的難點(diǎn)
          等離子煤粉無油點(diǎn)火系統(tǒng)在中速磨直吹式制粉系統(tǒng)鍋爐上應(yīng)用必須克服以下難點(diǎn):首先應(yīng)能在鍋爐冷態(tài)時(shí)制備出合格的煤粉,其次應(yīng)有足夠的能量直接點(diǎn)燃煤粉,這對該系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和制造提出了較高的要求,必須有效地解決上述問題。同時(shí),在該系統(tǒng)的具體應(yīng)用中,還存在著以下一些難點(diǎn)。
      3.1鍋爐啟動方式問題
          根據(jù)規(guī)定,鍋爐啟動初期應(yīng)滿足下列要求:初始燃燒率應(yīng)小于最大燃燒率的5%;爐水升溫率不高于1.5 ℃/min,對應(yīng)的啟動初期最高升壓率為0. 035 MPa/min。否則,容易造成鍋爐升溫、升壓速率較快,水冷壁受熱不均,鍋爐整體膨脹不能保證等問題。為此,首先需要確定滿足冷態(tài)啟動正常升溫、升壓速率的燃料量。經(jīng)初步計(jì)算,對準(zhǔn)格爾煤,磨煤機(jī)給煤量應(yīng)小于16t/h,當(dāng)燃用大同煤時(shí)給煤量應(yīng)小于14t/h。根據(jù)3號鍋爐試運(yùn)經(jīng)驗(yàn),磨煤機(jī)最小出力為25 t/h,顯然無法達(dá)到上述要求。
          針對鍋爐的上述特性,我們確定了本鍋爐等離子點(diǎn)火系統(tǒng)的投運(yùn)方式:鍋爐起壓前(關(guān)空氣門前),不投入等離子點(diǎn)火系統(tǒng);鍋爐起壓后,及時(shí)投入等離子點(diǎn)火燃燒系統(tǒng),但必須控制合理的給煤量,汽機(jī)側(cè)打開機(jī)組旁路系統(tǒng)以保證適當(dāng)?shù)纳郎、升壓速率?br /> 3.2如何維持合理的升溫、升壓速率
          為維持合理的升溫、升壓速率,必須控制適當(dāng)?shù)娜剂狭。本鍋爐磨煤機(jī)最小出力為25 t/h,根據(jù)機(jī)組以往啟動經(jīng)驗(yàn),汽機(jī)沖車、發(fā)電機(jī)并網(wǎng)期間所需燃油約為9~15 t/h,對應(yīng)的給煤量應(yīng)為18~30t/h,即,為滿足投運(yùn)等離子點(diǎn)火燃燒系統(tǒng)要求,必須降低磨煤機(jī)最小出力至18 t/h。經(jīng)過分析和研究,決定采取下列措施降低磨煤機(jī)最小出力:
          (1)適當(dāng)降低磨煤機(jī)磨輥的加載力:將磨煤機(jī)加載彈簧的壓縮量調(diào)整至80 mm;
          (2)適當(dāng)關(guān)小磨煤機(jī)出口分離器擋板的開度,增加回粉量并使煤粉細(xì)度變;
          (3)適當(dāng)減小一次風(fēng)量(但應(yīng)保證磨煤機(jī)出口一次風(fēng)管的風(fēng)速大于18 m/s)。
      3.3汽機(jī)高壓缸啟動方式下的再熱器保護(hù)問題
          盤電4號機(jī)設(shè)計(jì)的啟動方式為高壓缸啟動,即在汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)前,汽機(jī)高旁全關(guān),再熱器處于干燒狀態(tài),為保護(hù)再熱器,尤其是壁式再熱器.鍋爐廠規(guī)定:并網(wǎng)前爐膛出口煙溫應(yīng)小于538 C。經(jīng)過分析和研究,決定采用下列手段控制爐膛出口煙溫:
          (1)運(yùn)行中合理控制燃料量,盡量降低磨煤機(jī)最小出力;
          (2)適當(dāng)調(diào)整燃燒器配風(fēng),增加送風(fēng)量,開大頂部二次風(fēng);
          (3)加強(qiáng)爐膛出口煙溫監(jiān)測。
      4、等離子煤粉點(diǎn)火燃燒器應(yīng)用試驗(yàn)研究
      4.1冷爐制粉系統(tǒng)工作特性試驗(yàn)
          中速磨直吹式制粉系統(tǒng)鍋爐應(yīng)用等離子無油點(diǎn)火技術(shù)的關(guān)鍵問題和難點(diǎn)在于能否實(shí)現(xiàn)“冷爐制粉”,本鍋爐等離子點(diǎn)火燃燒器設(shè)計(jì)采用蒸汽加熱器加熱磨煤機(jī)制粉所需熱空氣(己申請專利),故摸索該系統(tǒng)的工作特性至關(guān)重要,通過多次試運(yùn)調(diào)整,在每次“等離子運(yùn)行模式”B磨煤機(jī)啟動前,適當(dāng)提高輔汽聯(lián)箱壓力,并提前1 h投入蒸汽加熱器,對B磨進(jìn)行通風(fēng)暖磨,其加熱能力滿足“冷爐制粉”要求,歸納如下:
          (1)在廠用汽壓力0.8~1.0 MPa時(shí),投入蒸汽加熱器,磨煤機(jī)入口一次風(fēng)溫維持在149~156℃,當(dāng)B磨煤機(jī)給煤量18~25 t/h時(shí),磨煤機(jī)出口風(fēng)溫可以達(dá)到54~63℃,基本能滿足磨煤機(jī)的干燥出力要求;
          (2)在蒸汽加熱器投入運(yùn)行,B磨煤機(jī)暖磨完成并啟動后,運(yùn)行2h,空預(yù)器后一次風(fēng)溫即可達(dá)到170 ℃,蒸汽加熱器可以退出運(yùn)行;
          (3)蒸汽加熱器加熱一次風(fēng)主要依靠蒸汽在冷卻過程中的凝結(jié)放熱,所以在蒸汽加熱器投入時(shí),應(yīng)盡可能提高汽源壓力,同時(shí)加熱器的疏水罐要維持一定的水位,以保證合理的運(yùn)行方式。
      4.2一次風(fēng)速對等離子煤粉點(diǎn)火燃燒器著火特性的影響試驗(yàn)
          一次風(fēng)速對煤粉著火的影響很大,風(fēng)速太高會使著火推遲,燃燒不穩(wěn),太低則會造成一次粉管積粉、磨煤機(jī)堵磨等事故,所以一次風(fēng)速的合理選擇對等離子燃燒器著火至關(guān)重要。對本系統(tǒng),通過運(yùn)行調(diào)整及試驗(yàn)研究,確認(rèn)給煤量為18~25 t/h時(shí),一次風(fēng)量控制在38~45 km3/h比較合理,對應(yīng)的粉管一次風(fēng)速約為19~23 m/s。
          另外,對于四角切圓燃燒鍋爐、中速磨直吹式制粉系統(tǒng),為保證4個燃燒器同時(shí)著火,要求磨煤機(jī)出口4根一次粉管的風(fēng)速相同,對一次風(fēng)速調(diào)平的要求較高。在本系統(tǒng)試運(yùn)過程中,在冷態(tài)調(diào)平工作的基礎(chǔ)上,對B磨煤機(jī)出口一次風(fēng)速進(jìn)行了熱態(tài)調(diào)平,調(diào)平的結(jié)果見表1。
          運(yùn)行實(shí)踐表明,B磨煤機(jī)出口粉管經(jīng)熱態(tài)阻力調(diào)平后,燃燒器各角的著火情況明顯改善,爐膛負(fù)壓穩(wěn)定、火焰明亮、火檢穩(wěn)定。
      4.3煤粉濃度對等離子煤粉點(diǎn)火燃燒器著火特性的影響試驗(yàn)
          煤粉濃度高有利于煤粉的點(diǎn)燃著火,但太高會使著火初期氧量補(bǔ)充不足,不完全燃燒增加,控制不當(dāng)還會造成一次粉管積粉或燃燒器燒損,因此,合理的煤粉濃度對保證本系統(tǒng)的長期穩(wěn)定投運(yùn)至關(guān)重要。
          通過試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),鍋爐點(diǎn)火初期,在等離子點(diǎn)火方式下,B磨給煤量18~30t/h,一次風(fēng)量40~52km 3/h(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下,下同)時(shí),煤粉著火穩(wěn)定、火焰中心明亮,燃燒器噴口火焰穩(wěn)定,穩(wěn)燃特性較好。其中給煤量22 t/h,一次風(fēng)量43 km3/h,即煤粉濃度為0.4時(shí)的著火最為穩(wěn)定。
      4.4磨出口風(fēng)溫對等離子煤粉點(diǎn)火燃燒器著火特性的影響試驗(yàn)
          根據(jù)燃燒理論,對于一次風(fēng)射流,其溫度越高,煤粉著火所需要的著火熱越少,煤粉越容易點(diǎn)燃。故在等離子點(diǎn)火裝置投運(yùn)時(shí),盡量采用較高的磨煤機(jī)出口風(fēng)粉混合物溫度以利于燃燒。
          在本鍋爐等離子煤粉點(diǎn)火燃燒器試運(yùn)過程中,進(jìn)行了磨出口一次風(fēng)溫對煤粉著火特性的影響試驗(yàn)。試驗(yàn)中磨出口溫度的變化范圍為50~80℃,在相同的磨入口一次風(fēng)量下,隨著磨出口一次風(fēng)溫降低到60℃以下,煤粉著火有閃爍現(xiàn)象,且風(fēng)溫越低,閃爍越明顯;反之,隨著磨出口一次風(fēng)溫的提高,煤粉著火的穩(wěn)定性明顯改善。
          在運(yùn)行中,應(yīng)根據(jù)實(shí)際燃燒狀況,通過調(diào)整一次風(fēng)量和提高蒸汽加熱器汽源壓力來保證盡量高的磨出口一次風(fēng)溫,從而保證煤粉著火穩(wěn)定。
      4.5煤粉細(xì)度對等離子煤粉點(diǎn)火燃燒器著火的影響試驗(yàn)
          煤粉細(xì)度對煤粉著火特性影響較大,煤粉越細(xì),比表面積越大,溫升越快,著火越穩(wěn)定。在本鍋爐等離子煤粉點(diǎn)火燃燒器試運(yùn)期間進(jìn)行了煤粉細(xì)度的調(diào)整試驗(yàn),通過改變磨煤機(jī)出口的分離器擋板開度,改變煤粉細(xì)度。分別在分離器擋板開度為58°、50°、45°3種工況下進(jìn)行試驗(yàn),現(xiàn)說明如下:
          (1)當(dāng)磨煤機(jī)分離器擋板開度為58°時(shí),煤粉能夠著火,但著火后火焰波動現(xiàn)象明顯,同時(shí)磨煤機(jī)最小出力也不易進(jìn)一步降低到20t/h以下;
          (2)從燃燒器出口煤粉著火的情況分析,隨著磨煤機(jī)分離器擋板開度關(guān)小,著火穩(wěn)定性提高,火焰明亮,爐膛負(fù)壓穩(wěn)定;
          (3)當(dāng)磨煤機(jī)分離器擋板開度為50。時(shí),煤粉著火穩(wěn)定,磨煤機(jī)出力能達(dá)到55 t/h,可滿足設(shè)計(jì)的5臺磨帶滿負(fù)荷的要求;
          (4)當(dāng)磨煤機(jī)分離器擋板開度為45。時(shí),煤粉細(xì)度R90。太細(xì)(4.94%),不利于長期運(yùn)行。
          通過上述試驗(yàn),建議將B磨分離器擋板開度設(shè)為50°,以利于煤粉著火及穩(wěn)定燃燒,并滿足鍋爐帶負(fù)荷的需求。富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯的選擇。
      4.6周界二次風(fēng)對等離子煤粉點(diǎn)火燃燒器著火的影響試驗(yàn)
          對于等離子煤粉點(diǎn)火燃燒器而言,周界二次風(fēng)作用主要有兩個,首先是煤粉在燃燒器內(nèi)著火后,形成貼壁冷卻氣膜,對燃燒器壁面進(jìn)行冷卻,保證燃燒器不被燒損;其次是為著火后的煤粉射流補(bǔ)充燃燒所需氧量。
          為了找出周界二次風(fēng)對等離子點(diǎn)火燃燒器著火特性的影響規(guī)律,試驗(yàn)中分別控制其周界風(fēng)開度為10%、20%、30%、40%、60%,現(xiàn)將試驗(yàn)結(jié)果說明如下:
          (1)周界風(fēng)由10%逐步增加到40%時(shí),從爐膛就地觀察,火焰剛度增強(qiáng),火焰后部變亮,火焰長度增加,更接近爐膛中心;爐膛出口煙溫變化不大,煙溫探針測出的煙氣溫度為425~428℃。
          (2)周界風(fēng)由10%逐步增加到40%時(shí),燃燒器噴口著火穩(wěn)定,火焰明亮,測量的火焰溫度分別為1號:1160℃,2號:1250℃,3號:1080℃,4號:l180℃,火焰溫度基本不變。
          (3)周界風(fēng)開度控制60%時(shí),爐膛火焰電視畫面變暗,火檢信號強(qiáng)度變?nèi),爐膛負(fù)壓波動幅度增大,燃燒開始惡化。
          由上述試驗(yàn)可以看出,合理控制周界二次風(fēng)對等離子煤粉點(diǎn)火燃燒器的著火及穩(wěn)燃非常關(guān)鍵,建議在其投運(yùn)初期,周界二次風(fēng)門開度控制在10%~20%;待煤粉著火穩(wěn)定后,再逐漸開大至30%~40%,以利于煤粉的著火、穩(wěn)燃及燃燼。4.7應(yīng)用等離子煤粉點(diǎn)火燃燒器  高壓缸啟動方式的汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)試驗(yàn)
          2002年4月6日、4月23日,4號機(jī)組采用等離子煤粉點(diǎn)火燃燒方式啟動,進(jìn)行高壓缸啟動方式的汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)試驗(yàn),通過試驗(yàn)成功地實(shí)現(xiàn)了等離子煤粉點(diǎn)火方式、無油運(yùn)行,鍋爐升溫、升壓,汽機(jī)沖轉(zhuǎn)、定速及發(fā)電機(jī)并網(wǎng)工作。
          試驗(yàn)期間:鍋爐升溫、升壓過程中控制溫升速率為1.65℃/min,給煤量為22 t/h;汽機(jī)沖轉(zhuǎn)過程中,B磨給煤量最小18 t/h,無油槍投入,爐膛出口煙溫在470℃以下,再熱器沒有超溫現(xiàn)象發(fā)生。
      5、結(jié)論
          等離子煤粉點(diǎn)火系統(tǒng)在大唐盤電4號鍋爐應(yīng)用中,經(jīng)過試驗(yàn)研究和調(diào)整,成功實(shí)現(xiàn)了冷爐制粉、600 MW鍋爐點(diǎn)火初期無油直接啟動磨煤機(jī)及600 MW機(jī)組高壓缸啟動方式汽輪機(jī)的無油沖轉(zhuǎn)、定速,發(fā)電機(jī)并網(wǎng)。
          鍋爐等離子煤粉點(diǎn)火啟動過程中,爐膛火焰明亮,燃燒穩(wěn)定;升溫、升壓速率符合鍋爐冷態(tài)啟動曲線要求,受熱面金屬壁溫?zé)o超溫現(xiàn)象。

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