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      顆粒機配件新聞動態(tài)

       

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      磁性襯板在百花嶺選礦廠0#球磨機的應(yīng)用實踐

      發(fā)布時間:2013-11-01 08:45    來源:未知

          長期以來,百花嶺選礦廠一段磨礦的10臺球磨機使用的均是高錳鋼襯板,雖然也曾試用過其它類型的襯板,但由于鋼球較大,沖擊磨損均很嚴重,最終都不甚理想。高錳鋼襯板的應(yīng)用周期一般為4個半月,拆除與安裝均屬于高強度的勞動。隨著科學(xué)技術(shù)的迅猛發(fā)展,新材料制成的襯板在選礦行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。如橡膠襯板、聚氨脂襯板、磁性襯板和鋼膠復(fù)合型襯板等。這些新型襯板均具有重量輕、安裝方便、更加耐磨和節(jié)能的優(yōu)點。為了提高襯板的使用壽命,進一步降低成本,在公司二段球磨機成功使用磁性襯板的基礎(chǔ)上,經(jīng)過多方考察論證,選用中國冶金礦業(yè)總公司北京金發(fā)工貿(mào)公司研制的第3代金屬磁性襯板,在百花嶺選礦廠的0#球磨機排礦端試用半套。
          2003年12月29日磁性襯板安裝后投入試用,至今已運行l(wèi)a多,運行中多次檢查發(fā)現(xiàn):襯板吸附層良好,磁性無太大的衰減,磨損程度在預(yù)料范圍以內(nèi),礦粒無磁化現(xiàn)象。根據(jù)現(xiàn)場長期隨機采樣結(jié)果分析:磁性襯板應(yīng)用在一段磨礦上,具有安裝方便,節(jié)省更換時間,運行時間長,運行過程零成本,且節(jié)能等良好效果。對磨礦質(zhì)量無影響,尤其是運行周期相當(dāng)于3套高錳鋼襯板,大大地節(jié)約了運行費用,達到了降低成本的目的,富通新能源銷售球磨機、雷蒙磨粉機等磨機機械設(shè)備。
      1、磁性襯板的國內(nèi)外概況和發(fā)展趨勢
          20世紀70年代,挪威和美國就有人提出了用磁性襯板保護球磨機筒體的思想。1980年瑞典Skega公司橡膠襯板的創(chuàng)始人Bertil Brandt在其發(fā)明專利中提出了8種較實用的磁性襯板結(jié)構(gòu),都是用橡膠、聚氨脂等高分子材料包裹永磁體,使襯板工作面依附1層保護層,而襯板與筒體之間用螺栓固定。
          1981年,瑞典Trelleborg公司也推出了橡膠磁性襯板,在諾蘭達礦山有限公司Horne選礦廠∮2.imx3.6 m的二段煉銅熔渣磨機進行了試驗,取得了理想的效果。
          80年代中,前蘇聯(lián)黑色金屬選礦研究設(shè)計院研制了橡膠磁性襯板,在磨機介質(zhì)直徑≤40 mm的球磨機上進行了試驗,結(jié)果襯板壽命延長1.7倍,節(jié)電1.4%~4.4%,降低介質(zhì)消耗2.7%~4.0%。
          20世紀90年代初期開始,北歐、非洲及美洲的加拿大、美國等一些國家相繼推廣應(yīng)用了磨機磁性襯板。
          20世紀80年代中、后期,北京礦業(yè)研究總院、沈陽光大科技研究院、長沙礦業(yè)研究院和鞍山黑色冶金礦山研究設(shè)計院等單位先后進行了磁性襯板的研制工作。北京礦業(yè)研究總院于1987年開始磁性襯板的研究,所研制的橡膠磁性襯板和金屬磁性襯板先后通過了有色金屬工業(yè)總公司和有色金屬工業(yè)協(xié)會組織的技術(shù)鑒定。
          國內(nèi)磁性襯板的應(yīng)用一般都在鐵礦山且在小介質(zhì)的磨機內(nèi)使用。一是鐵粉易在磁性襯板表面形成保護層;二是小介質(zhì)對襯板的沖擊相對較小。隨后在有色礦山上逐步推廣應(yīng)用。
      2、磁性襯板在公司的使用情況
          磁性襯板在金堆城鉬業(yè)公司的使用始于1995年,安裝于選鐵車間咖2.1mx4.5 m的再磨機上。該球磨介質(zhì)為∮40 mm鋼球,吸附層厚度30 mm。運行至今已有9a,因為是用于選鐵生產(chǎn),保護層形成的較好,且介質(zhì)小,所以使用時間可能更長一些。1998年以后在選鉬工藝中其它∮2.1 mx3 m的再磨機上相繼換上了磁性襯板。鋼球吸附良好。已運行3~5 a,從未因襯板停車,實現(xiàn)了襯板零成本運行。
      3、磁性襯板在公司一段磨礦中使用的可行性分析
          通過對國內(nèi)多個磁性襯板應(yīng)用廠家的實地考察,酒泉鋼鐵廠在一段球磨機上使用∮100 mm鋼球,襯板壽命達2a。首鋼水廠鐵礦一段∮2700×3600球磨機使用∮100 mm鋼球,使用8個月后改在二段磨礦上。鞍鋼調(diào)軍臺選礦廠1臺∮5.5 m×8.8m球磨機使用∮80 mm鋼球,磁性襯板已運行近
      2a,狀況良好。
          但以上都是在鐵礦山上使用,且鋼球直徑都在~100 mm以下,鐵礦都對磁性襯板有一定的保護功能。能否在金堆城∮120 mm球磨介質(zhì)的一段磨機上使用還需分析。
          首先公司礦石普氏硬度10~16,硬度屬中等,其次國內(nèi)應(yīng)用∮120 mm的鋼球極為少見?紤]到∮120 mm與∮100 mm鋼球在重量上的差別較大∮120 mm鋼球單個重6.6 kg,∮100 mm鋼球單個重3.9 kg)所以將磨礦介質(zhì)改為∮100 mm鋼球后風(fēng)險降低。另外采取定期補加一定碎球的措施嘗試在一段球磨機上使用。
      4、磁性襯板的安裝與使用情況
      4.1  安裝前的準備
          由于磁性襯板對一段磨礦介質(zhì)的要求為∮≤100 mm,而當(dāng)時0#球磨添加的鋼球直徑為120咖。為配合磁性襯板的順利應(yīng)用,于2003年7月21日起在0#添加西100 mm的鋼球。在此期間,0#球磨的指標匯總見表1。
          同樣是高錳鋼襯板,使用咖100 mm的鋼球,溢流細度比使用∮120 mm的鋼球的提高3.98%,添加由鍛鉚提供的∮l20mm鋼球,2003年l~7月平均鋼球單耗0.77kg/t原礦;添加由鑄鐵提供的∮100 mm鋼球,2003年8~12月平均鋼球單耗0.80 kg/t原礦,鋼球單耗略有上升,這也與鋼球的材質(zhì)有關(guān),具體鋼球性能見表4。
          使用磁性襯板時需要用大量的小球作為吸附物,形成保護層,在安裝磁性襯板前,準備了鐵粉、小球、片球以備用。
      4.2磁性襯板的結(jié)構(gòu)
          該磁性襯板使用硬質(zhì)條形永久磁鐵作為磁性單元,將數(shù)個磁性單元的N極和S極相對交錯排列,鑲嵌進保護材料中,組成磁性襯板塊,并形成一系列的磁回路。磁回路的形成極其重要,它具有2個功能:①將襯板牢固地吸附在磨機外殼上;②吸附磨機中易磁化的物料,如球磨機在運轉(zhuǎn)中磨剝下來的鋼球碎球、碎塊等,形成襯板保護層。
      4.3磁性襯板的工作原理
          在磁性襯板的磁場強度作用下,襯板表面吸附西25 mm左右的鋼球保護層,由于磁性襯板中磁性單元的N極和S極交錯排列,被吸附的保護層呈現(xiàn)波紋狀,對物料有提升作用,同時也連續(xù)不斷地補充磨損的保護層。保護層使礦料和磨礦介質(zhì)不直接作用于襯板表面,以減緩襯板表面的受力和磨損,延長襯板的使用壽命。
      4.4磁性襯板的優(yōu)點
          JF -I-3.6型磁性襯板重量輕,是普通錳鋼襯板重量的70%,省球、節(jié)電,噪音小,不需要螺栓固結(jié),安裝方便,不漏礦漿,降低了工人勞動強度。
      4,5原錳鋼襯板的拆除與磁性襯板的安裝
          ∮100mm鋼球能滿足現(xiàn)工藝的需要,這就為磁性襯板的應(yīng)用奠定了良好的基礎(chǔ)。2003年12月27日0#球磨停車,待球磨內(nèi)礦漿基本排凈后,開始原錳鋼襯板的拆除工作。28日早,在人料端的半個簡體上(3.3m)安裝錳鋼襯板。28日下午3點開始在其排礦端的半個簡體上安裝磁性襯板。
          由于磁性襯板的外表面與簡體弧度一致,它可以牢固的吸附在筒體上。12月29日早8:40 -次開車成功,運行平穩(wěn),筒體無漏礦漿現(xiàn)象。隨后,對0#球磨進行長期的質(zhì)量跟蹤,以考察磁性襯板對相關(guān)磨礦指標的影響。
      4.6磁性襯板對指標的影響
          根據(jù)日常考察,將其按季度分階段,指標總匯見表2。
          表2與表l對比可以看出:鋼球直徑同為Ø100mm,使用磁性襯板時,0#排礦細度比使用高錳鋼襯板提高3. 91%,溢流細度提高1.52%,為浮選作業(yè)提供合適的料漿。表2中2003年12月30日~2004年3月31日的鋼球消耗較高,達到了0.89kg/t原礦,是因為在使用磁性襯板初期,對球磨機內(nèi)小球的消耗規(guī)律掌握不清,添加小球介質(zhì)偏多,使球磨機臺時效率不易提高,現(xiàn)場多添加鋼球介質(zhì)所致。表2中的臺時效率較表1中有所下降,是因為公司著眼一山的長遠發(fā)展考慮,從2004年2月起對球磨機臺時效率進行了限制。表2中的運轉(zhuǎn)率合計(2004年)為97. 62%較表1中93. 05%有明顯提高,說明磁性襯板對提高球磨機運轉(zhuǎn)率有益。
          為分析磁性襯板對鋼球消耗的影響,對近年O“球磨鋼球消耗統(tǒng)計見表3。由于使用了3種鋼球,對其性能進行比較,見表4。
          從表3可以得出:使用磁性襯板時,2004年l~7月添加由鑄鐵提供的∮100 mm鋼球,鋼球單耗0,83 kg/t原礦,結(jié)合表2分析,是由于使用初期對球磨內(nèi)小介質(zhì)的磨損規(guī)律掌握不清,前3個月鋼球消耗偏高所致;2004年8—11月添加由耐磨二提供的~100 mm鋼球,鋼球單耗0.73 kg/t原礦,從表4分析,兩種鋼球的硬度、耐沖擊韌性有差異,導(dǎo)致鋼球單耗的差異。而耐磨二∮100mm鋼球的硬度與耐沖擊韌性與鍛鉚∮120 mm的接近,其單耗僅為0.73kg/t原礦。說明鋼球消耗與材質(zhì)有關(guān)。由于磁性襯板的重量僅為錳鋼襯板的70%,使得電動機實際負荷減小,節(jié)電是一定的。
      5、經(jīng)濟效益分析
          購置一套磁性襯板的費用為75萬元;按照目前的使用情況,壽命為la以上。而l套高錳鋼襯板的使用壽命為5個月,價格為32,5萬元。則年節(jié)約費用6. 25萬元。磁性襯板與高錳鋼襯板的指標對比見表5。
          由表5可知,使用磁性襯板,保守估計運轉(zhuǎn)率增加1.5%,臺時效率按90t/臺時,則年多產(chǎn)鉬精礦(45%)為0. 135%×90×24×365×1.5%×85%÷45%=30.16 t。
          由于鉬精礦的價格受市場因素影響波動較大,取多數(shù)情況可以達到的5萬元/t,則年增加收入為:30. 16 x5=150.8萬元。
          則使用磁性襯板后,年收入增加150.8+6.25= 157.06萬元。
          這還不包括由于磨礦細度上升所帶來的回收率提高、電耗減少、藥劑用量略減所產(chǎn)生的經(jīng)濟效益,并且減輕了工人的勞動強度,加強了設(shè)備本體衛(wèi)生。
          若在其余9臺球磨機上推廣應(yīng)用,則經(jīng)濟效益顯著。
      6、結(jié)論
          磁性襯板在0#球磨機排礦端已使用1a,根據(jù)日常跟蹤考察發(fā)現(xiàn),它對排礦細度無不利影響,生產(chǎn)工藝穩(wěn)定,可得到以下結(jié)論。
          (1)襯板的使用周期加長,由每年更換3套高錳鋼襯板變?yōu)橹恍韪鼡Ql套磁性襯板,大大減輕了更換襯板的勞動強度,且磁性襯板的重量為錳鋼襯板的70%~80%,單塊重約26 kg,人工搬運輕松、方便,不需動用起吊設(shè)備,增加安全系數(shù)。
          (2)提高設(shè)備運轉(zhuǎn)率,節(jié)省了更換襯板、緊螺絲時間,無漏礦漿現(xiàn)象,設(shè)備本體衛(wèi)生良好,實現(xiàn)了襯板零成本運行,使用la的情況表明,O+球磨機運轉(zhuǎn)率比2003年提高3. 12%。
          (3)經(jīng)過1a的生產(chǎn)實踐和經(jīng)濟效益分析,使用磁性襯板和高錳鋼襯板相比,在襯板的使用費用、提高設(shè)備的運轉(zhuǎn)率、節(jié)電等方面有明顯的優(yōu)勢。若嘗試在車間另外9臺球磨上全面推廣應(yīng)用,則每年將節(jié)省襯板費用60萬元,由于多產(chǎn)鉬精礦而增加的收入上千萬元。
          (4)磁性襯板在我公司乃至有色礦山一段磨礦中首次使用成功,具有較高的技術(shù)價值,為以后的推廣應(yīng)用奠定良好的基礎(chǔ)。

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