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      秸稈粉碎機新聞動態(tài)

       

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      煤粉碎機振動故障特征識別及診斷

      發(fā)布時間:2013-10-23 09:39    來源:未知

          振動分析是設(shè)備故障診斷重要且常用的方法,在復雜工況下運行的大型機組的頻譜圖較復雜,這些頻譜圖的頻譜特征與某種激勵相對應,相應的任一種激勵在頻譜圖上都有特定的響應。但是,同一種故障形式在不同機組不同工況下的頻譜圖上表現(xiàn)為不同的頻譜特征,因此,監(jiān)測人員必須認真分析,根據(jù)故障所表現(xiàn)的故障特征及機械運行的實際情況,結(jié)合工藝操作,做出比較準確的判斷,從而采取相應的處理手段,減少維修時間,保證生產(chǎn)的正常運行。
      l、設(shè)備概況
          我廠一焦系統(tǒng)有MFD - 100粉碎機一臺,用以粉碎配煤,以達到煉焦用煤所要求的細度。2001年7月和10月、2000年4月三次出現(xiàn)振動增大現(xiàn)象,在離機組幾十米外的地方都有明顯振感。
          粉碎機主要性能參數(shù):轉(zhuǎn)速980 r/min(565 m/s).轉(zhuǎn)子尺寸:∮1100 x 850,功率:130 kW。機組測點分布如圖l。
      2、實例1
          2001年7月粉碎機的振動加劇,雖然每次更換板錘時,對板錘配對安裝找靜平衡,但振動依然有增大趨勢,實測粉碎機振動值如表1(D:um,V:mm/s,A:mm2/s)根據(jù)ISO - 2372推薦的各類機器振動評定標準,粉碎機的振動烈度(V值)在允許和不允許的邊界上,并且從近兩個月的數(shù)據(jù)來看,振動變化趨勢是振動烈度增強,所以必須查找原因,采取措施。
         根據(jù)測振儀位移頻域分析所得數(shù)據(jù)畫出的譜圖如圖2、圖3所示,振動主頻率為15.5 Hz,與粉碎機基頻(工作頻率)基本一致,即表現(xiàn)為同頻振動。(所謂同頻振動是指在旋轉(zhuǎn)機械的振動頻譜圖上,旋轉(zhuǎn)機械工作頻率的能量占通頻幅值的主導地位,具有這種特征的振動稱為同頻振動)。
          從所測數(shù)據(jù)及頻譜圖上可以看出:
          (1)徑向振動大。振動在基頻處有穩(wěn)定的高峰,其他倍頻振幅小。在啟動即轉(zhuǎn)速提高時,振動幅值隨著增大(這是不平衡的重要特征)。
          (2)軸向振動小。造成徑向振動基頻幅值大的故障原因有:軸不對中,機械松動、機械基礎(chǔ)共振等。我們在監(jiān)測中發(fā)現(xiàn),振動主要發(fā)生在粉碎機機體上,即聯(lián)軸節(jié)單側(cè)振值較大。
          (3)并且軸向振動小,而不對中故障嚴重時,呈現(xiàn)在軸承徑向譜圖特征為精確二倍基頻。因此初步排除不對中的可能;檢查了各處基礎(chǔ)聯(lián)接,一切正常,因此也排除了機械松動;單獨開粉碎機與聯(lián)動開車振動值變化不大,所以排除機械基礎(chǔ)共振。
          從上面分析可得結(jié)論:振動增大主要原因是不平衡量的增加,但振動變化還未超出允許值,暫不會引起突發(fā)事故,但必須加強監(jiān)測,在超過允許值以前,不必停車,建議盡快安排做動平衡調(diào)試。
          根據(jù)診斷結(jié)論,粉碎機繼續(xù)運轉(zhuǎn)了一個月,9月20日組織檢修,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子內(nèi)部雜物多,造成結(jié)垢及磨損,進行清理后并到陜西鼓風機廠做動平衡調(diào)試,重新安裝后,振動明顯減少,振值
      3、實例2
          2001年10月下旬,粉碎機振動又突然增大,實測加速度值為31.4mm2/s,速度值為7.8mm/s,,位移峰值為0.173um,在測振中,有時出現(xiàn)加速度值高出測量范圍(0~200mm2/S),說明振動極不穩(wěn)定。我們分析數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)加速度、烈度值都增大,位移值反而相對穩(wěn)定。在負載變化時,振幅有波動,我們進行位移頻域分析時,發(fā)現(xiàn)是徑向同頻振動。
          由于轉(zhuǎn)子做動平衡剛一個月,不平衡引起的振動可能性不大。轉(zhuǎn)子不對中及振動基礎(chǔ)作了檢查,無明顯缺陷。根據(jù):(1)振動為同頻振動;(2)振動不穩(wěn)定,振動隨負荷變化;(3)加速度、速度值增大,位移相對穩(wěn)定,判斷可能是軸承缺油或是油進雜質(zhì)或是軸承損壞。馬上打開軸承,發(fā)現(xiàn)是軸承缺油,由于發(fā)現(xiàn)及時,滾道及滾柱磨損不大,補油后重新運轉(zhuǎn),粉碎機運轉(zhuǎn)逐漸正常,由于發(fā)現(xiàn)及時,避免了較大檢修。
      4、實例3
          2000年4月,在一次檢修后,振動較大,我們測振后發(fā)現(xiàn)有以下幾個特征:(1)聯(lián)軸節(jié)兩端的軸承振動最大。(2)負荷增大時,振動增大。(3)徑向、軸向振動都比正常大,并且垂直方向比水平方向振值大。(4)振動頻率分析時,基頻、兩倍頻率、多頻成份都存在。停機后,我們先對聯(lián)軸節(jié)測量(因為檢修時更換了一件聯(lián)軸節(jié)),對中超差甚大,垂直方向兩軸中心偏移達1.2 mm,我們從這個原因分析振動特征:①由于聯(lián)軸節(jié)不對中改變了軸承中的油膜壓力,聯(lián)軸節(jié)兩側(cè)軸承的支承負荷將有較大變化,負荷減少的軸承在某些情況下可引起油膜失穩(wěn);②聯(lián)軸節(jié)不對中時,由于低位置軸承被高位置軸承架空,油膜穩(wěn)定性下降,引起位置低的軸承振幅比位置高的軸承大;③振幅大的方向就是原始不對中方向。對聯(lián)軸節(jié)找正后,振動明顯減少,位移最大值由原來的0.31um降為0.19 um,速度峰值由8.6mm/s降為4.9 mm/s,頻域分析時,兩倍頻率、多倍頻率分量消失。
      5、結(jié)語
          根據(jù)振動分析儀所測數(shù)據(jù)診斷出設(shè)備的故障類型、部位及嚴重程度,需不斷地學習總結(jié)、實踐,并且需在定期檢測中,做好數(shù)據(jù)記錄,注意振動的發(fā)展趨勢,將有利于故障診斷,逐步實現(xiàn)設(shè)備預知維修。

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