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      生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

       

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      600MW超臨界鍋爐衛(wèi)燃帶改造數(shù)值模擬

      發(fā)布時間:2013-10-23 09:37    來源:未知

      0、引言
          當前我國電力工業(yè)發(fā)展迅速,伴隨著大量超臨界、超超臨界機組的相繼投運,及“以大代小”等政策的實施,節(jié)能效果明顯,全國平均供電煤耗從2005年的370g/kWh降為2008的349g/kWh。但是我國動力用煤多年以來“煤質(zhì)差,而且煤質(zhì)多變”的特點仍然突出,乃至一些超臨界機組也存在燃煤偏離設計煤種的情況,導致滅火頻繁、出力下降、可靠性降低等問題。
          針對某600MW超臨界鍋爐運行中存在的實際問題開展研究。由于地理位置、運輸成本及煤炭市場供求關(guān)系影響,該爐燃煤嚴重偏離設計煤種,制粉出力不足。同時還表現(xiàn)出再熱汽溫偏低、飛灰可燃物高的現(xiàn)象。針對該爐這些現(xiàn)場實際問題,經(jīng)研究提出了對該爐進行衛(wèi)燃帶改造的技術(shù)方案,目的在于強化著火、燃盡的同時,提高爐膛出口煙溫,增加再熱器的吸熱比例。富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機、木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
          爐內(nèi)燃燒過程的數(shù)值模擬技術(shù)近年來發(fā)展較快,不乏用來指導工程應用的實例。利用其指導鍋爐改造的實施,可有效降低改造風險、控制改造費用及提高改造的成功率。本文對該爐衛(wèi)燃帶改造前后的爐內(nèi)燃燒狀況進行了數(shù)值預報,并結(jié)合實際改造情況進行了分析。
      1、研究對象及存在問題
      1.1研究對象
          本文研究對象為600MW超臨界參數(shù)變壓運行螺旋管圈直流爐,單爐膛、一次中間再熱、四角切圓燃燒方式、平衡通風、Ⅱ型布置、固態(tài)排渣、全鋼架懸吊結(jié)構(gòu)。設計煤種為貴州煙煤。
          燃燒系統(tǒng)由24只直流式燃燒器分6層布置于爐膛下部四角。制粉系統(tǒng)采用正壓冷一次風直吹式系統(tǒng)設計,配6臺MPS中速磨。
          過熱蒸汽系統(tǒng):由汽水分離器引出后,經(jīng)爐頂引至后煙井包覆,然后送回爐膛上部的分隔屏,其后為后屏、高過。從總體布置及傳熱特點來看,呈輻射式汽溫特性。
          再熱蒸汽系統(tǒng):有布置于鍋爐尾部的低溫再熱器水平段(10683m2)和低溫再熱器垂直段(1518m2),還有布置于爐膛出口處的末級再熱器(2443m2)?傮w呈對流特性。
        再熱蒸汽調(diào)溫主要采用擺動燃燒器噴嘴角度來改變火焰中心高度,從而改變爐膛出口煙溫。噴嘴上下擺動角度為30°。過熱蒸汽調(diào)溫除受燃燒器噴嘴擺動影響外,主要靠噴水和調(diào)節(jié)煤水比來調(diào)溫。
          表1中列出實際煤種的成份為統(tǒng)計平均值,實際燃煤來源復雜,有無煙煤,也有褐煤,所以對煤粉氣流的著火和燃盡有很大影響。
      1.2存在問題
          由于實際燃煤中包含大量無煙煤,而制粉系統(tǒng)配備的是MPS中速磨,該磨不適于磨制無煙煤,致使磨煤機出力、煤粉細度均達不到要求,同時磨的磨損嚴重。
          再者為燃盡程度差,2008年8月運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計表明,飛灰可燃物達8%~16%,灰渣可燃物達10%~27%。
          同時還表現(xiàn)出再熱汽溫偏低,額定工況高,再出口汽溫設計值為569℃,實際只能達到546℃左右。
      2、改造方案介紹
          分析表明,導致該爐出現(xiàn)上述問題的主要原因是實際煙煤來源雜而且差,尤其是大量無煙煤的存在。從鍋爐設計及改造技術(shù)來看,敷設衛(wèi)燃帶是強化無煙煤著火和燃盡的主要措施,同時可使爐膛出口及尾部煙道煙溫升高,從而改變過熱系統(tǒng)與再汽系統(tǒng)的吸熱比例,促進再熱汽溫升高,有助于解決現(xiàn)場存在的問題。
          本文針對該爐實際情況,設計了水冷壁衛(wèi)燃帶敷設方案。在燃燒器區(qū)域四墻水冷壁均敷設,各墻衛(wèi)燃帶設計面積見表2,總計為237. 2mz。圖1所示為前墻衛(wèi)燃帶設計方案。
      3、數(shù)值模擬
          為了考察敷設衛(wèi)燃帶的實施效果,本文對改造前后的爐內(nèi)燃燒及換熱狀況進行了數(shù)值預報。
      3.1計算區(qū)域與網(wǎng)格生成
          圖2所示為數(shù)值求解區(qū)域,將其延伸至尾部煙道,以考察此處煙溫的變化。共劃分52萬個網(wǎng)格,全部采用六面體結(jié)構(gòu),其中在燃燒器區(qū)域速度梯度最大處,即噴口入口處,采用了與射流入射角夾角較小網(wǎng)格生成技術(shù),以減小偽擴散。
      3.2計算工況及入口邊界條件
      計算了衛(wèi)燃帶改造前后的爐內(nèi)燃燒工況(如表3所示)。兩工況下的入口邊界相同,僅是衛(wèi)燃帶所在區(qū)域的壁面條件設置不同,原始工況下,壁面定義為定溫條件,改造工況設定為絕熱壁面。
      3.3數(shù)學模型
          采用標準雙方程模型來模擬四角切圓燃燒鍋爐的爐內(nèi)氣相湍流流動。三維笛卡爾坐標系下控制方程的統(tǒng)一形式如下:
          爐內(nèi)燃燒過程的其它模型分別是:湍流燃燒模型采用概率密度函數(shù)法;輻射模型為求解速度較快的P-l模型;顆粒相的模擬采用拉格朗日隨機軌道法;煤的熱解和燃燒模型分別采用雙匹配競爭反應模型和動力擴散模型。
          采用SIMPLE算法求解壓力與速度的耦合問題。為提高計算精度,動量、湍動能及能量采用二階迎風格式。
      4、結(jié)果與分析
      4.1爐內(nèi)燃燒過程總體情況
          圖4為敷設衛(wèi)燃帶工況下的爐膛縱截面溫度場。從中可看出四角切圓燃燒方式的特點,在燃燒器區(qū)域存在環(huán)狀高溫區(qū),向著冷灰斗及爐膛出口方向,煙溫逐漸降低,至爐膛出口處煙溫約1200K。
          兩個模擬工況的主要差別體現(xiàn)在爐膛溫度水平的變化,為此,將沿爐高不同截面的截面平均溫度繪于圖5。
          由圖5可知,受敷設衛(wèi)燃帶影響,整個爐內(nèi)溫度水平均有提高,其中燃燒器區(qū)域的溫度差別較大,在26. 544m標高處溫差最大達70℃,而到55. 051m標高溫差約15℃。
      4.2敷設衛(wèi)燃帶對著火的影響
          圖5所示燃燒器區(qū)域平均溫度得到較大的提升,對促進煤粉氣流的著火作用明顯。再者,本文設計衛(wèi)燃帶的布置方案時,重點在噴口的兩側(cè)品字形布置,下層多、上層少,這種布置方法不僅考慮了強化著火,同時也為了盡可能地減輕結(jié)渣。如圖6所示,在衛(wèi)燃帶區(qū)域,最高溫度達1600K。
      4.3敷設衛(wèi)燃帶對爐內(nèi)換熱的影響
          表5為模擬結(jié)果中對爐膛各區(qū)域水冷壁吸熱量的統(tǒng)計?梢钥闯,由于敷設衛(wèi)燃帶后整個爐內(nèi)的溫度水平上升,無衛(wèi)燃帶各區(qū)段水冷壁的吸熱量明顯增加,但由于237. 2m2的衛(wèi)燃帶的絕熱效果,整個爐內(nèi)水冷壁的吸熱量有所降低,爐膛出口煙溫升高,這對總體呈對流特性的再熱系統(tǒng)的汽溫升高是有幫助的。
      4.4敷設衛(wèi)燃帶對燃盡的影響
          對各角燃燒器噴口煤粉氣流的軌道跟蹤表明,原始工況下煤粉氣流碳的轉(zhuǎn)化率平均值為92. 3%,敷設衛(wèi)燃帶后達到93.0%,其原因在于敷設衛(wèi)燃帶后,著火條件改善,著火提前,燃盡時間延長,加之爐膛溫度水平整體上升,所以燃盡率提高效果顯著。
      5、現(xiàn)場鍋爐改造情況
          該爐在隨后的大修中進行了衛(wèi)燃帶改造及制粉系統(tǒng)、燃燒系統(tǒng)的調(diào)整。大修后運行數(shù)據(jù)表明,同負荷下再熱汽溫提高了約10℃,飛灰含碳量約5%左右。再熱汽溫的升高及燃盡率的提高均比較明顯。富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯的選擇。
      6、結(jié)論
          通過本次數(shù)值模擬研究,可以看出本文提出的衛(wèi)燃帶改造方案對解決該鍋爐現(xiàn)場存在的問題有顯著效果,總結(jié)如下:
          ①敷設衛(wèi)燃帶后,整個爐膛的溫度水平明顯升高,截面平均溫度最高可提高約70℃,這對促進該爐著火穩(wěn)定和提高燃盡率均有顯著效果;
          ②衛(wèi)燃帶的遮蓋減少了爐膛水冷壁的吸熱,但由于爐內(nèi)煙溫的升高,水冷壁的總吸熱量減少不明顯,這是增設衛(wèi)燃帶卻沒有大幅提升再熱汽溫的一個原因;
          ③要想進一步解決該爐現(xiàn)場存在的問題,不能單純依靠敷設衛(wèi)燃帶的方法,尚需燃燒系統(tǒng)及受熱面結(jié)構(gòu)等方面的研究和改造來實現(xiàn)。

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