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      生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

       

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      480T/h循環(huán)硫化床鍋爐水冷壁管破損的原因分析與探討

      發(fā)布時間:2013-10-21 09:44    來源:未知

      1、設(shè)備概況
          山西兆豐鋁業(yè)公司自備電廠設(shè)計為哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司生產(chǎn)的HG-480/13.7-L.MG21型超高壓參數(shù).單汽包、一次再熱、高溫絕熱旋風(fēng)分離器、平衡通風(fēng)、回料閥給煤、固態(tài)排渣、半露天布置循環(huán)流化床鍋爐,與哈爾濱汽輪機(jī)廠有限責(zé)任公司生產(chǎn)CK135-13.24/533/135/0.981型汽輪機(jī)和哈爾濱電機(jī)廠有限責(zé)任公司生產(chǎn)的QF-135-2型發(fā)電機(jī)相配套。正常運行中,鍋爐爐膛床壓維持持5KPa運行,料層厚度800mm,床溫設(shè)計899℃。自2006年6月三臺機(jī)組相繼投運以來,鍋爐密相區(qū)衛(wèi)燃帶與水冷壁管過渡區(qū)接焊縫、密相區(qū)爐膛四角拐角處以及后墻水冷壁37m出口處多次出現(xiàn)鍋爐水冷壁破裂造成機(jī)組停運事故,機(jī)組最長運行周期沒有超過40天,破管的發(fā)生嚴(yán)重影響機(jī)組的穩(wěn)定運行。針對鍋爐頻繁破管情況,廠成立了技術(shù)研究小組,組織技術(shù)人員進(jìn)行了認(rèn)真研究分析,并針對性的提出和實施了防范措施.富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機(jī)、木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
      2、水冷壁管破損原因分析
          鍋爐水冷壁管的磨損豐要集中在三個區(qū)域:即鍋爐密相區(qū)爐膛下部衛(wèi)燃帶與水冷壁管過度區(qū)、密相區(qū)四交拐角處及鍋爐稀相區(qū)至旋風(fēng)分離器處后墻水泠壁。其中,鍋爐密相區(qū)爐膛下部衛(wèi)燃帶與水冷壁管過渡區(qū)域管壁的磨損原因主要有。
          密相區(qū)燃料燃燒硫化后延爐膛內(nèi)壁面下流的固體燃料在管路與澆注料交界區(qū)域,因流動方向的改變對水冷壁管產(chǎn)生沖刷,長期磨損水冷壁管造成破管。
          交界區(qū)域內(nèi)由于鍋爐硫化沿爐壁面下流的固體物料與爐內(nèi)向上硫化運動的固體物料運動方向相反,加上硫化風(fēng)配風(fēng)不合理,在局部產(chǎn)生渦旋流,對水冷壁管產(chǎn)生磨損。
          鍋爐鰭片連接處有“凸臺”,出現(xiàn)“凸臺”,使得下降灰流與水冷壁管形成了沖擊角,爐內(nèi)循環(huán)物料沿水冷壁向下流過“凸臺”時改變方向,直接沖刷水冷壁管子的某個部位,造成該處水冷壁快速沖刷磨損,尤其是永冷壁管與澆注料接觸的兩側(cè),不僅加劇對接部位的焊口和鰭片的磨損,而且還對鄰近管子造成嚴(yán)重磨損。
          鍋爐密相區(qū)防局部磨材料和澆注料脫落,致使水冷壁管產(chǎn)生了切割效應(yīng),增加對管壁磨損。
          鍋爐永冷壁管路未進(jìn)行防磨處理。
          爐膛密相區(qū)四交拐角處管壁的磨損原因是:角落區(qū)域內(nèi)壁面向下流動的固體物料密度相對較高,固體床料流動量大,鍋爐水冷壁管磨損量與煙氣流速的3次方成正比關(guān)系,在鍋爐實際運行過程中,鍋爐運行人員擔(dān)心硫化不良,為了提高鍋爐運行保險系數(shù),常以較大風(fēng)量運行,造成煙氣流速過快,嚴(yán)重加劇鍋爐的磨損,管壁磨損嚴(yán)重,同時在相區(qū)四交拐角處水冷壁管路的連接鰭片與鍋爐鋼絮連接,由于應(yīng)力不均造成水冷壁拉伸撕裂。
          鍋爐稀相區(qū)至旋風(fēng)分離器入口處因煙氣流向改變,對管壁的沖刷影響較重,在運行期間,由于事故調(diào)整,經(jīng)常提負(fù)壓運行,加劇對管壁的沖刷。
      3、鍋爐水冷壁管破損預(yù)防探討
         硫化床鍋爐重大特點是善熱能力強(qiáng),最大的缺點是磨損嚴(yán)重,針對上述磨損問題,我們在分析基礎(chǔ)上總結(jié)并制定出以下舫范措施。
        為了避免密相區(qū)衛(wèi)燃帶水冷壁管對接焊縫打磨不平形成的“凸臺”及密相區(qū)衛(wèi)燃帶水冷壁管澆注料形成的“凸臺,應(yīng)加強(qiáng)鍋爐在停爐檢修過程中的檢查和施工質(zhì)量施工過程中質(zhì)量跟蹤及驗收把關(guān),通過檢修工作控制施工工程質(zhì)量。
        對水冷壁管處澆洼料爐墻進(jìn)行改進(jìn),將密相區(qū)衛(wèi)燃帶水冷壁管結(jié)合處下方懸空,不進(jìn)行澆注,讓下落的灰直接撞擊澆注料,同時注意澆注料選材和施工工藝。
        鍋爐密相區(qū)水冷壁管對接焊縫設(shè)計時要注意管路連接垂直度,焊日光滑,以避免在富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯的選擇。
      焊縫處形成的“凸臺”,造成水冷壁管磨損。
        對鍋爐水冷壁管路全部進(jìn)行超音速電弧噴涂,超音速電弧噴涂是目前國際上比較先進(jìn)的噴涂施工方法,比普通電弧噴涂和火焰噴涂較理想,以電弧為熱源,將熔化的耐磨合金絲材用高速氣流霧化,并以高速噴到工件表面形成涂層的一種工藝,它可以延緩磨損來延長鍋爐運行周期,是一種技術(shù)經(jīng)濟(jì)性比較好的方法。已經(jīng)作過超音速電弧噴涂的鍋爐要在每次停爐檢修時對噴涂部位進(jìn)行重點檢查,存在隱患的部位一定要重新進(jìn)行修補(bǔ).
          加強(qiáng)運行管理,盡量維持鍋爐微正壓運行,如果爐膛負(fù)壓偏高,鍋爐爐膛內(nèi)灰濃度增大,鍋爐水冷壁管的磨損就相對增加。因此,在沒有波及機(jī)組安全運行的指令下,絕對不能提高負(fù)壓標(biāo)準(zhǔn)運行。
          注意一、二次風(fēng)配風(fēng)調(diào)節(jié),一、二次鳳配風(fēng)調(diào)節(jié)比例為1.2:1為宜,一次風(fēng)應(yīng)控制在總風(fēng)量的5510左右,二次風(fēng)控制在總風(fēng)量的45%左右,這樣能保證配風(fēng)均衡,鍋爐燃燒達(dá)到最佳狀態(tài)。
         合適控制料層差壓,料層差壓偏高,磐然會增大流化鳳量,增加對鍋爐水冷壁管的磨損。
        加強(qiáng)鍋爐定期吹灰,每班至少要吹掃一次,有利于積灰不至于沉淀,影響傳熱,維持正常的排煙溫度,減少管路金屬疲勞.
          對鍋爐燃用煤要進(jìn)行嚴(yán)格管理,盡量控制使用4200大卡低熱質(zhì)煤設(shè)計煤種,在這種工況下,排渣熱損失小,電耗低,鍋爐效率高,水冷壁磨損減小,同時要加強(qiáng)顆粒度控制,大于12mm不高于10%,并納入運行指令進(jìn)行管理。
      4、效果分析
          自備電廠通過對鍋爐水冷壁管路破損分析研究,找到了影響鍋爐穩(wěn)定運行的主要原因,并分階段進(jìn)行運行調(diào)節(jié)試驗,改變澆注料原有的施工技術(shù)工藝,對鍋爐全面進(jìn)行行超音速電弧噴涂,增加了停機(jī)檢查和工藝控制力度,強(qiáng)化了燃煤供應(yīng)管理,對鍋爐變工況運行加大考核,通過采取相應(yīng)的措施,鍋爐受熱面的磨損大大得到了控制,機(jī)組長周期運行由原來的40天達(dá)到145天,機(jī)組非停次數(shù)由原來一年18次降低到4次,創(chuàng)全國同行業(yè)、同容量機(jī)組的先進(jìn)水乎,鍋爐水冷壁管路破這一技術(shù)難題得到了緩解。
      5、結(jié)語
         循環(huán)流化床鍋爐特性決定了受熱面必然存在磨損,鍋爐水冷壁管磨損是鍋爐受熱面磨損最嚴(yán)重的部位,隨著鍋爐運行時間加長,電網(wǎng)考核任務(wù)加大,鍋爐水冷壁管磨損問題仍是我們繼續(xù)加大力度研究的任務(wù),我們盡可能采取得力措施減少和避免磨損,延緩鍋爐運行周期,減少非計劃停爐次數(shù),才能使在鍋爐安全與經(jīng)濟(jì)運行之間選擇最佳運行工況,有待于在今后的鍋爐運行過程中,不斷進(jìn)行分析,總結(jié)經(jīng)驗,提高鍋爐水冷壁管磨損控制和預(yù)防水平,實現(xiàn)鍋爐安全,經(jīng)濟(jì)運行。

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