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秸稈粉碎機(jī)新聞動(dòng)態(tài)
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料位控制技術(shù)在PYD2200圓錐破碎機(jī)的應(yīng)用實(shí)踐
發(fā)布時(shí)間:2013-10-18 09:28 來源:未知
銅礦峪礦選礦廠設(shè)計(jì)能力12000t/d,由一段與二段兩個(gè)平行的6000t/d系統(tǒng)組成,破碎作業(yè)采用三段一閉路的流程(見圖1),粗碎作業(yè)一段采用PX -900/150旋回破碎機(jī)、二段采用PJ1500 x2100顎式破碎機(jī),中碎作業(yè)采用PYB-2200標(biāo)準(zhǔn)圓錐破碎機(jī),細(xì)碎作業(yè)采用PYD-2200短頭圓錐破碎機(jī)。碎礦產(chǎn)品粒度設(shè)計(jì)為-15mm,2006年前-20mm占83%。
在三段一閉路流程中,細(xì)碎作業(yè)主要處理經(jīng)過檢查篩分作業(yè)后的篩上返回產(chǎn)品,其效率的高低在整個(gè)工藝流程中占有舉足輕重的地位。對(duì)于給定的礦石和設(shè)備,細(xì)碎圓錐破碎機(jī)的效率主要由給礦粒度、給礦量與排礦口大小所決定,三者相互影響相互制約,一個(gè)因素發(fā)生變化另一個(gè)因素必須相應(yīng)地變化,才能使破碎機(jī)的破碎效率高。但是,由于采用人工操作,缺乏相應(yīng)的自動(dòng)檢測與控制手段,在生產(chǎn)使用中難以根據(jù)條件變化實(shí)時(shí)調(diào)整給礦量,結(jié)果造成破碎設(shè)備負(fù)荷不穩(wěn)定,破碎腔內(nèi)的礦量要么不足或布料不均勻、破碎效果差、循環(huán)負(fù)荷大,要么過多、過負(fù)荷,影響生產(chǎn)的正常進(jìn)行。為此,考慮在碎礦一段細(xì)碎圓錐破碎機(jī)采用料位控制技術(shù),提高生產(chǎn)過程的自動(dòng)化控制水平,以達(dá)到提高碎礦生產(chǎn)系統(tǒng)能力,降低碎礦產(chǎn)品粒度,節(jié)能降耗的目的。
1、實(shí)施方案
通過對(duì)江西銅業(yè)公司德興銅礦、銅陵有色金屬公司冬瓜山銅礦等使用細(xì)碎過程控制系統(tǒng)的礦山進(jìn)行考察,對(duì)細(xì)碎過程的運(yùn)行工況的研究及工藝流程的分析,最后確定與電氣科技有限公司聯(lián)合實(shí)施對(duì)細(xì)碎過程料位控制改造。主要內(nèi)容為:對(duì)碎礦一段系統(tǒng)的3號(hào)、4號(hào)細(xì)碎破碎機(jī)實(shí)施自動(dòng)監(jiān)測控制,在破碎腔安裝料位計(jì),實(shí)時(shí)檢測圓錐破碎機(jī)內(nèi)的礦石料位;給礦皮帶采用變頻器實(shí)現(xiàn)變頻調(diào)速;主回路安裝電流變送器,檢測圓錐破碎機(jī)的主機(jī)電流,通過變頻器改變給礦皮帶的速度調(diào)節(jié)給礦量,以控制破碎腔內(nèi)的礦石料位,進(jìn)而穩(wěn)定破碎機(jī)電機(jī)功率在設(shè)定的范圍之內(nèi)。
控制系統(tǒng)改造方案主要采用計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)對(duì)細(xì)碎的兩臺(tái)圓錐破碎機(jī)進(jìn)行優(yōu)化控制,具體完成以下功能:
(1)給礦皮帶采用變頻器調(diào)速。
(2)在細(xì)碎圓錐破碎機(jī)的破碎腔內(nèi)安裝料位計(jì),實(shí)時(shí)檢測圓錐破碎機(jī)內(nèi)的礦石料位。
(3)在細(xì)碎圓錐破碎機(jī)的主回路安裝電流變送器,檢測圓錐破碎機(jī)的主機(jī)電流。
(4)根據(jù)給礦皮帶速度和圓錐破碎機(jī)料位發(fā)出料位報(bào)警,停給礦皮帶,由操作工檢查破碎腔的料位。
(5)檢測中碎、細(xì)碎圓錐破碎機(jī)的進(jìn)油溫度、回油溫度、油壓、斷油等狀態(tài)以及圓錐破碎機(jī)的故障狀態(tài),實(shí)現(xiàn)對(duì)圓錐破碎機(jī)的狀態(tài)監(jiān)控和報(bào)警。
(6)完成設(shè)備作業(yè)率、故障率統(tǒng)計(jì),實(shí)現(xiàn)設(shè)備故障記錄、歷史數(shù)據(jù)查詢功能。
(7)提供運(yùn)行工藝流程畫面顯示,主要參數(shù)顯示,報(bào)警信息顯示、趨勢圖等畫面。
(8)具備網(wǎng)絡(luò)接口,為將監(jiān)控信息和生產(chǎn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳送到廠區(qū)有關(guān)部門,使各個(gè)部門及時(shí)了解破碎過程的生產(chǎn)情況,為領(lǐng)導(dǎo)層提供決策依據(jù)打下基礎(chǔ)。
(9)提供手動(dòng),自動(dòng)兩種操作方式的調(diào)試。
手動(dòng)方式下設(shè)備在現(xiàn)場操作,不由計(jì)算機(jī)控制,主要用于檢修。在自動(dòng)操作方式下,PLC完成細(xì)碎圓錐破碎機(jī)、液壓和潤滑系統(tǒng)、給礦皮帶的連鎖控制;給礦量由系統(tǒng)按照給定的料位范圍自動(dòng)調(diào)整,使控制破碎機(jī)的功率達(dá)到最佳,也可以由操作員在計(jì)算機(jī)屏幕上設(shè)置皮帶電機(jī)的頻率,系統(tǒng)按照操作員的給定值控制給礦皮帶的速度。
(10)完成管、控一體化的調(diào)試。
整體配置方案設(shè)計(jì),由電氣科技有限公司和選礦廠有關(guān)技術(shù)人員確定,中條山有色金屬公司有關(guān)專家審核通過。
2、工藝配置及安裝調(diào)試
2.1系統(tǒng)簡介及設(shè)備說明
系統(tǒng)采用美國GE公司的PLC硬件系統(tǒng),通過GE公司的控制平臺(tái),實(shí)現(xiàn)3號(hào)、4號(hào)細(xì)碎過程自動(dòng)化改造。系統(tǒng)集成順序控制、運(yùn)動(dòng)控制、過程控制及傳動(dòng)控制于一體,構(gòu)建了一個(gè)綜合性的控制平臺(tái)。為了滿足生產(chǎn)工藝的需要,結(jié)合現(xiàn)場操作人員的操作習(xí)慣,系統(tǒng)操作采用自動(dòng)調(diào)節(jié)、手動(dòng)調(diào)節(jié)、現(xiàn)場手動(dòng)三種控制方式。
(1)中心控制柜:通過中心控制柜實(shí)現(xiàn)3號(hào)、4號(hào)細(xì)碎給礦的自動(dòng)控制,對(duì)3號(hào)、4號(hào)細(xì)碎及自動(dòng)給料系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控。
(2)傳動(dòng)裝置:兩套傳動(dòng)裝置分別控制3號(hào)、4號(hào)細(xì)碎給礦皮帶。通過控制柜的手動(dòng)/自動(dòng)傳動(dòng)裝置分別實(shí)現(xiàn)3號(hào)、4號(hào)細(xì)碎給礦皮帶的手動(dòng)控制與自動(dòng)控制。
(3)監(jiān)控系統(tǒng):設(shè)有上位機(jī)圖形監(jiān)控系統(tǒng),提
供系統(tǒng)狀態(tài)中文動(dòng)態(tài)畫面顯示,包括設(shè)備參數(shù)、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、故障記錄及報(bào)警
(4)操作按鈕盒:分別控制3號(hào)、4號(hào)細(xì)碎給礦皮帶的啟動(dòng)與停止。
(5)電笛:當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí),通過電笛發(fā)出故障聲響。
2.2安裝及調(diào)試
選礦廠子2007年6月22日至7月15日對(duì)細(xì)碎料位控制系統(tǒng)進(jìn)行了改造,具體由廠家技術(shù)人員指導(dǎo),選礦廠配合,按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行各項(xiàng)安裝及調(diào)試,安裝過程順利,在安裝過程多次組織協(xié)調(diào)會(huì),研究安裝及調(diào)試過程中遇到的各種問題。通過調(diào)試確定:3號(hào)細(xì)碎的料位為1.2m,4號(hào)細(xì)碎的料位為1.25m,實(shí)現(xiàn)“擠滿式”給礦,控制細(xì)碎主電機(jī)的運(yùn)行電流在28~32A,控制主機(jī)功率在設(shè)定范圍內(nèi)。
3、取得的效果
改造后,細(xì)碎破碎機(jī)實(shí)現(xiàn)了“擠滿式”給礦,破碎效率明顯提高,細(xì)碎通過能力由改造前的每臺(tái)310t/h提高到360tjh,提高了16%,比預(yù)計(jì)的8%提高了8%;碎礦系統(tǒng)能力由400t/h提高到450t/h,提高了13%。細(xì)碎破碎機(jī)的產(chǎn)品粒度由-20mm30%~35%提高到45%~50%,提高了15%;碎礦最終產(chǎn)品粒度由-20mm 83%提高到85.5%,提高了2.5%。
4、經(jīng)濟(jì)效益
改造后碎礦系統(tǒng)能力明顯提高,系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間縮短,系統(tǒng)電耗下降。改造前的l—6月份的電耗為2.3kW .Wt.改造后降為2.15kW .Wt,降低了0.15kW.h/t,按照每年處理215萬t礦石、電價(jià)0.384元/kW.h計(jì)算,年節(jié)電32.25萬kW-h,折合人民幣123840元。改造總投資25萬元左右,約兩年時(shí)間就可收回投資。
5、存在問題
改造后的系統(tǒng)已基本運(yùn)行平穩(wěn),但是由于細(xì)碎作業(yè)的通過能力每臺(tái)提高了50t/h,兩臺(tái)提高了100t/h,輸送細(xì)碎產(chǎn)品的集礦皮帶的負(fù)荷增加,經(jīng)常出現(xiàn)過載現(xiàn)象,制約著料位控制技術(shù)的正常實(shí)施,有待進(jìn)一步改進(jìn)。
6結(jié)語
該系統(tǒng)自2007年6月份改造以來,運(yùn)行逐步趨于正常,已在生產(chǎn)中發(fā)揮了積極的作用,達(dá)到了提高碎礦生產(chǎn)效率,節(jié)能降耗的目的。通過對(duì)制約料位控制技術(shù)的集礦皮帶的進(jìn)一步改造,其效果會(huì)更加明顯。
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