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生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)
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330MW亞臨界鍋爐冷態(tài)啟動及優(yōu)化燃燒調(diào)整
發(fā)布時間:2013-10-18 09:24 來源:未知
1、工程概況
1.1鍋爐概況
某熱電廠一期工程選用2臺330 MW空冷供熱機組,#l,#2鍋爐選用上海鍋爐廠有限公司生產(chǎn)的SC - 1178/17.5 -M型亞臨界、一次中問再熱、自然循環(huán)汽包爐。該鍋爐采用單爐膛、倒U形布置、四角切圓燃燒方式、中速磨冷一次風(fēng)直吹式制粉系統(tǒng)、平衡通風(fēng)、全鋼架懸吊結(jié)構(gòu)、傘封閉布置、固態(tài)排渣。爐膛采用四角切圓燃燒,每角共裝設(shè)14層噴嘴,5層煤粉燃燒器、7層二次風(fēng)、2層燃盡風(fēng)。每層煤粉燃燒器周圍配有周界風(fēng),在7層二次風(fēng)之中配有3層輕油燃燒器。煤粉燃燒器自下而上編號為A.B,C,D,E,二次風(fēng)噴嘴自下而上編號為AA,AB,BC,CD.DE,EE,OFA,燃盡風(fēng)噴嘴編號為SOFA1,SOFA2,油層燃燒器自下而上編號為AB.BC,DE。一次風(fēng)噴然器最大擺角為±200,二次風(fēng)噴然最大擺角為±300。燃燒器主要運行參數(shù)見表1。
1.2等離子點火器實現(xiàn)原理及其配套設(shè)備
1.2.1 等離子點火器工作原理
等離子點火器的基本原理是電極接觸引弧,即陰極與陽極接觸后通過特定的直流電源給陰陽極加大電流,當(dāng)陰極離開陽極時引燃電弧,同時,電弧在線圈磁力的作用下被拉出噴管之外,壓縮空氣在電弧的作用下被電離為高溫等離子體,形成等離子電弧。該等離子體內(nèi)含有大量活性粒子,這些粒子正負(fù)電荷數(shù)相等,對內(nèi)為良導(dǎo)體,對外顯中性,其內(nèi)部有著上萬度的高溫。該等離子體射流用機械和磁壓縮的方法送至需進行點火的部位,讓煤粉通過該等離子體,由于受到超高溫的強烈作用,煤粉顆粒在1 ms內(nèi)迅速釋放出揮發(fā)分,并被破裂粉碎而再次釋放揮發(fā)分,從而迅速燃燒。
1.2.2輔助系統(tǒng)
輔助系統(tǒng)由載體空氣系統(tǒng)、冷卻水系統(tǒng)、圖像火檢系統(tǒng)、熱控系統(tǒng)、冷爐制粉系統(tǒng)、等離子燃燒器壁溫監(jiān)測系統(tǒng)、等離子一次風(fēng)監(jiān)測系統(tǒng)等組成。
其中,載體空氣系統(tǒng)設(shè)計了2種氣源:一路為等
離子廠供載體風(fēng)機提供,載體風(fēng)同時提供圖像火檢的冷卻風(fēng);一路為儀用壓縮空氣經(jīng)減壓至10 kPa作為載體風(fēng)。了能實現(xiàn)鍋爐冷態(tài)啟動,在’l磨煤機入口設(shè)汁暖風(fēng)旁路加裝了暖風(fēng)器,通過輔助蒸汽加熱可使磨煤機入口風(fēng)溫提高至180℃,滿足了鍋爐冷態(tài)啟動的條件并能制出合格的煤粉送入鍋爐。
1.3制粉系統(tǒng)及主要設(shè)計參數(shù)
每臺鍋爐設(shè)有5臺MPS190型中速磨煤機,其工作過程如下:需碾磨的原煤從磨煤機的中央落到磨環(huán)上,旋轉(zhuǎn)磨環(huán)借助于離心力將原煤運動至碾磨輥道上,通過磨輥進行碾磨。一次風(fēng)通過噴嘴環(huán)均勻進入磨環(huán)周圍,將經(jīng)過碾磨從磨環(huán)上甩出的煤粉混合物烘干并輸送至上部分離器,在分離器中進行分離,粗粉被分離出來返回磨環(huán),合格的煤粉被一次風(fēng)帶出分離器。磨煤機采用液壓加載方式,出力為15~38t/h,給煤機的出力為5—45t/h。
2、鍋爐的冷態(tài)啟動
2.1制粉系統(tǒng)一次風(fēng)的調(diào)平
為了使同層一次風(fēng)速相同,從而保證鍋爐熱態(tài)時燃燒中心居中,通過一次風(fēng)管上的可調(diào)縮孔進行了同層一次風(fēng)速的調(diào)平試驗,試驗結(jié)果見表2。
2.2熱工邏輯的改動及聯(lián)鎖實現(xiàn)
(1)對應(yīng)于等離子點火系統(tǒng)的制粉系統(tǒng),增加了“等離子模式”下點火能量的判斷:即等離子模式下,A層投粉點火能量是等離子全投;B層投粉點火能量必須是A磨運行且等離子全投,給煤量大于30t/h;C層投粉必須滿足A磨運行、等離子全投且B給煤機給煤量大于30 t/h。
(2)磨煤機出口速關(guān)閥:正常模式下磨煤機運行禁關(guān);等離子模式下,等離子斷弧關(guān)閉對應(yīng)的磨煤機出口速關(guān)閥。
(3)制粉系統(tǒng)跳閘:等離子模式下,2/4及以上等離子斷弧后制粉系統(tǒng)跳閘。
(4) MFT觸發(fā)后,通過邏輯和硬接線實現(xiàn)等離子點火器跳閘。
2.3制粉系統(tǒng)暖磨
對制粉系統(tǒng)暖磨,對等離子蒸汽加熱器充分疏水暖透后,開啟制粉系統(tǒng)的一次風(fēng)機和密封風(fēng)機,開啟對應(yīng)的制粉系統(tǒng)的風(fēng)門調(diào)整一次風(fēng)管風(fēng)速在18—20 m/s,開展蒸汽加熱器的入口手動門,并保持蒸汽參數(shù)在0.8 MPa/250℃左右。此外,為了改善著火條件,投入一次風(fēng)、二次風(fēng)暖風(fēng)器,提高了入爐的一次風(fēng)溫及二次風(fēng)溫。
2.4等離子點火系統(tǒng)啟動
在制粉系統(tǒng)一次風(fēng)出口溫度達到80℃左右時,進行等離子拉弧,在進行等離子拉弧前確認(rèn)等離子冷卻水壓力在0.4—0.6 MPa.載體風(fēng)壓在6—9 kPa.#1~#4等離子燃燒器依次拉弧并觀察等離子的電壓和電流是否穩(wěn)定。
2.5鍋爐點火啟動
在等離子拉弧后,準(zhǔn)備啟動磨煤機,針對MPS型中速磨的特點,在啟動前抬起磨輥,無加載力時轉(zhuǎn)啟磨煤機,接著啟動給煤機并在給煤量為l5t/h時對磨煤機布煤l min左右,然后降磨輥并設(shè)定加載為7.5 MPa,風(fēng)速為19~20 m/s和初投煤粉質(zhì)量濃度不小于0.3 kg/kg,風(fēng)量為45.7 t/h,然后調(diào)整給煤量為20 t/h。制粉系統(tǒng)加載達到7.5 MPa后,#l一#4等離子燃燒器很快著火,負(fù)壓在±500 Pa波動,燃燒狀況良好。
2.6鍋爐點火時的調(diào)整
鍋爐點火前調(diào)整風(fēng)箱差壓在380 Pa左右、等離子燃燒器對應(yīng)周界風(fēng)開度15%、鍋爐總風(fēng)量在30%BMCR;點火后根據(jù)鍋爐升溫升壓的需要調(diào)整制粉系統(tǒng)出力為15 t/h,對燃燒進行了調(diào)整,燃燒情況良好。
2.7冷態(tài)啟動小結(jié)
上述冷態(tài)啟動過程經(jīng)歷鍋爐蒸汽吹管、空冷系統(tǒng)沖洗、冷態(tài)啟動沖車等幾個階段的考驗,鍋爐燃燒穩(wěn)定、升溫升壓滿足要求、汽溫汽壓在可調(diào)范圍內(nèi)。
3、試運過程中出現(xiàn)的問題及處理
3.1等離子點火系統(tǒng)在調(diào)試期間遇到的問題及處理
鍋爐在冷態(tài)啟動時,遇到了煤質(zhì)變化,燃燒明顯變差:負(fù)壓擺動較大,著火距離遠(yuǎn)且火焰偏弱,不連續(xù)。針對煤質(zhì)變差的情況做了燃燒調(diào)整,主要調(diào)整過程為:
(1)增加等離子電流,加大等離子功率;
(2)減少陰離子間隙,加強建立更穩(wěn)定的電弧,防止斷弧、滅火;
(3)在蒸汽加熱器設(shè)計范圍內(nèi),提高進汽壓力、溫度,提高一次風(fēng)溫,減少煤粉所需的著火熱;
(4)在保證一次風(fēng)攜粉能力的技術(shù)上,適當(dāng)降低一次風(fēng)速,減少著火距離,使揮發(fā)分在經(jīng)過等離子燃燒器時盡可能析出燃燒;富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機、木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
(5)關(guān)小等離子燃燒器對應(yīng)的二次風(fēng)周界風(fēng)擋板,推遲高速、低溫的二次風(fēng)與一次風(fēng)的混合,提高了燃燒器噴口的煤粉濃度,更利于燃燒;
(6)在燃燒了一段時間后,逐步提高制粉系統(tǒng)的出力,加強燃燒,空氣預(yù)熱器出口一次風(fēng)溫、二次風(fēng)溫得以很快提高,更促進了燃燒的穩(wěn)定和改善。
(7)經(jīng)過上述一系列調(diào)整,鍋爐燃燒情況有了明顯改善。
3.2試運行過程中磨煤機振動原因分析及處理
在制粉系統(tǒng)運行過程中,磨煤機多次出現(xiàn)振動,振動的原因大致可分為2種。
(1)在制粉系統(tǒng)首次啟動前,3個磨輥和碾盤之間的間隙沒有調(diào)平,導(dǎo)致制粉系統(tǒng)在運行時磨盤里的煤層厚度不一致,引起磨煤機振動。處理方法:在磨煤機啟動前,必須調(diào)整液壓儲能器內(nèi)的惰性氣體壓力,使3個儲能器內(nèi)的壓力一致并低于制粉正常運行最低加載力,保證加載力能進入儲能器,否則也會引起磨煤機的振動。
(2)針對MPS型中速磨在磨輥落到位后磨輥和碾盤之間沒有間隙的特點,在制粉系統(tǒng)運行前,必須抬起磨輥,在它們之間有煤后才可以運行;在給磨煤機布煤時,必須把握合適的給煤量和布煤時間,因為煤層太或太厚都有可能引起磨煤機的振動。處理方法:在給磨煤機上煤時,必須投入除鐵器、除木器和碎煤機,大塊的鐵塊、石頭和煤矸石等進入磨煤機后也會引起磨煤機的振動,尤其在試運初期,更要加強制粉系統(tǒng)的振動監(jiān)視;在頻繁啟動制粉系統(tǒng)時,要加強石子煤的清理,每次降磨輥加載之前都要啟動給煤機,如不及時清理石子煤等大塊物料,會引起制粉系統(tǒng)的振動。
4、鍋爐的燃燒調(diào)整及優(yōu)化
為了掌握鍋爐運行的技術(shù)經(jīng)濟特性,在鍋爐運行負(fù)荷下,通過改變影響燃燒的各個因素來確定鍋爐燃燒系統(tǒng)的運行方式,從而保證鍋爐汽溫、汽壓、蒸發(fā)量等主要運行參數(shù)達到設(shè)計要求,保證鍋爐燃燒著火穩(wěn)定、火焰中心適當(dāng)、火焰分布均勻、配風(fēng)合理、避免嚴(yán)重結(jié)焦等,盡量使機組安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行,機組帶80% ~100%負(fù)荷進行了燃燒調(diào)整試驗。
4.1周界風(fēng)(燃料風(fēng))風(fēng)量試驗
各給煤機轉(zhuǎn)速在70%左右,且燃煤低位發(fā)熱量高達25 MJ/kg,周界風(fēng)擋板開度只能在60%一100%小幅變化,以防止因著火點與燃燒器噴口間距過小而燒毀噴口或發(fā)生結(jié)焦;當(dāng)周界風(fēng)擋板開度在80%~100%變化時,因煤質(zhì)明顯好于設(shè)計煤種,火焰的穩(wěn)定性一直較好,沒有明顯的火焰閃爍現(xiàn)象。在啟動初期,為了燃燒穩(wěn)定,控制周界風(fēng)開度在15%—20%,避免風(fēng)速較高的二次風(fēng)提前與一次風(fēng)混合而使著火提前;在燃燒穩(wěn)定后及時調(diào)整周界風(fēng)的開度,周界風(fēng)的開度是燃燒器對應(yīng)的燃料量的函數(shù),有效避免了火焰沖墻和燃燒器區(qū)域結(jié)焦。
4.2輔助風(fēng)風(fēng)量試驗
風(fēng)箱與爐膛的壓差始終保持在1000 Pa左右。因A-E磨煤機電機軸承溫度極度不穩(wěn)定,為保證設(shè)備安全和整套試運順利進行,平均分配各臺磨煤機給煤量,在此運行方式下,爐膛內(nèi)火焰中心偏高,經(jīng)現(xiàn)場溫度測量,確認(rèn)火焰中心位于E層噴燃器與燃盡風(fēng)口之間;同時,在滿負(fù)荷時全關(guān)兩級過熱減溫水的情況丁,鍋爐主汽溫度偏低,因此,為保證主蒸汽溫度,只有將燃燒器擺角向上擺至最大角度以維持較高的火焰中心,滿足提高主蒸汽溫度的需要。
根據(jù)以上鍋爐的現(xiàn)實狀況和試驗期間燃煤的易燃特性,試驗期間將AA,AB,BC層輔助風(fēng)門基本置于最大開度,CD,DE層輔助風(fēng)門置于75%開度,EE。OFA,SOl'A I,SOFAⅡ?qū)虞o助風(fēng)門置于60%開度。與試驗前參照鍋爐說明書進行輔助風(fēng)擋板開度配置的爐內(nèi)工況相比,此運行方式下爐膛內(nèi)火焰中心高度和火焰中心的溫度有一定下降,同時有效減少了爐膛內(nèi)的結(jié)焦,保證了鍋爐連續(xù)大負(fù)荷運行期間運行的安傘性。
此外,在進行燃燒調(diào)整時發(fā)現(xiàn),風(fēng)箱與爐膛風(fēng)箱的差壓變送器顯示明顯偏向,差壓的取樣點分別是二次風(fēng)箱靜壓及爐膛出U爐膛靜壓。由于2個采用點存在30 rn的高度差,導(dǎo)致硅示偏小(顯示偏小約300 Pa),在調(diào)整前利用風(fēng)箱靜壓與爐膛負(fù)壓的差值對差壓變送器進行了修正。
4.3消旋風(fēng)(OFA)風(fēng)量試驗
在其他各層二次風(fēng)小風(fēng)門調(diào)整好的基礎(chǔ)七,在80%一100%開度調(diào)整消旋風(fēng)OFA的風(fēng)門。試驗表明,在兩側(cè)二次風(fēng)配風(fēng)和煤粉分配均勻的情況下,調(diào)整消旋風(fēng)可在一定程度上減小爐膛出口兩側(cè)煙溫的偏差。
4.4一次風(fēng)量試驗
因A-E磨煤機電機軸承溫度極度不穩(wěn)定,為保證設(shè)備安全和整套試驗進行,各臺磨煤機給煤量平均分配,出力一般維持在20一35 t/h。試驗時維持鍋爐負(fù)荷和各個磨煤機出力(給煤量)不變,在24~ 32 m/s -次風(fēng)速下調(diào)整各磨煤機入口一次風(fēng)量,同時監(jiān)視磨煤機進出口差壓,利用高溫計對爐內(nèi)溫度場進行測量,并進行飛灰含碳量分析。試驗表明,當(dāng)磨煤機給煤量維持在30t/h,一次風(fēng)速在27—29 m/s時,磨煤機進出口差壓基本穩(wěn)定在3—4 kPa,磨煤機可保證較高的出力,并可避免堵磨;爐內(nèi)溫度場穩(wěn)定,溫度場溫度分布均勻,可在維持爐內(nèi)燃燒區(qū)域較高溫度水平的同時控制爐內(nèi)結(jié)焦;飛灰呈灰白色,含碳量較低。
4.5總風(fēng)量試驗
鍋爐在滿負(fù)荷時,調(diào)整送風(fēng)機的出力,改變爐膛出口氧量(改變量為額定氧量的3. 5%一4.5%),通過對不同爐膛出口氧量水平下鍋爐及輔助設(shè)備運行參數(shù)的對比,初步確定在燃用低位發(fā)熱量25 MJ/kg的燃煤時,爐膛出口氧量維持在4.0%左右,飛灰可燃物和排煙溫度相對較低,是效率較高的運行配風(fēng)方式。
4.6煤粉細(xì)度試驗
鍋爐整套調(diào)試期間的煤粉細(xì)度改變試驗結(jié)果表明,滿負(fù)荷時的鍋爐煤粉細(xì)度Rgo為18%—24%時,可保證磨煤機具有較高的出力,鍋爐運行參數(shù)和爐膛內(nèi)各處溫度,飛灰含碳量等綜合指標(biāo)較好。
4.7燃燒器擺角試驗
鍋爐整套調(diào)試期間,滿負(fù)荷時兩級過熱減溫水全關(guān)的情況下,鍋爐主汽溫度偏低。為保證主汽溫度水平,將燃燒器擺角向上擺至最大角度,以維持較高的火焰中心。在低負(fù)荷時,調(diào)節(jié)燃燒器擺角可滿足再熱器出口汽溫和壁溫調(diào)整需要。但在機組正常運行時,再熱汽溫在設(shè)計擺角的基礎(chǔ)上,再熱汽溫偏低大約5℃,如需維持正常汽溫,擺角需擺置最上位置(最大角度),此時,會影響機組的排煙溫度、進而影響鍋爐效率,因此,建議在機組正常運行時運行上層燃燒器。
4.8燃料量分配試驗
鍋爐整套調(diào)試期間,曾分別采用了3種磨煤機投用方式:投用A,B,C,D磨煤機;投用B.C,D,E磨煤機;投用A,B,D,E磨煤機。試驗表明,不同的磨煤機投用方式因相應(yīng)投入的噴口標(biāo)高位置不同,對爐膛內(nèi)火焰中心高度影響較大。
4.9灰器投用效果試驗
爐膛吹灰后,鍋爐主汽溫度下降明顯,只有將燃燒器擺角向上擺至最大角度,并投用E磨煤機,以維持鍋爐主汽溫度在正常范圍內(nèi)。因此,在調(diào)試期間為盡量降低以上影響,預(yù)先進行過熱器吹灰;在爐膛內(nèi)吹灰時,爐膛內(nèi)有明顯掉焦現(xiàn)象,說明爐膛內(nèi)吹灰效果較好、受熱面清潔。
經(jīng)過上述一系列燃燒調(diào)整,鍋爐燃燒穩(wěn)定、不結(jié)焦、煙溫不偏斜、飛灰和爐灰含碳量較低,通過性能試驗證明鍋爐的主要參數(shù)達到了設(shè)計要求,鍋爐處于高效穩(wěn)定運行,驗證了燃燒調(diào)整的有效性,對運行人員的操作具有積極的意義。富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯的選擇。
5、結(jié)論
(1)對等離子點火技術(shù)在大瓔鍋爐上的應(yīng)用過程及注意問題進行了論述,為同類新建機組和已建機組改造等離子點火系統(tǒng)提供參考。
(2)對啟動過程中遇到的問題,尤其是等離子點火初期及磨煤機的振動問題進行了分析和歸納總結(jié),同時給出了處理和避免的方法,對同類設(shè)備處理有一定的幫助。
(3)通過燃燒調(diào)整試驗,基本摸清了鍋爐的燃燒特性并使鍋爐處在一個比較合理的燃燒工況,對運行人員的操作有一定的指導(dǎo)意義;鍋爐高效、安全的運行增加了整個機組可利用系數(shù)。
(4)為了節(jié)省燃油,很多新建機組及投產(chǎn)機組都改造了等離子少油點火系統(tǒng),對于依靠燃燒器擺角調(diào)節(jié)汽溫的燃燒器而言,底層燃燒器不參與擺動,因此,燃燒器的改動主要在最下層,但是較多機組設(shè)計在額定負(fù)荷時底層燃燒器備用,下層燃燒器不參與擺動調(diào)節(jié);但實際運行人員都希望能夠投入下層燃燒器,以使等離子、少油等燃燒器在事故或低負(fù)荷時起到穩(wěn)燃作用。希望設(shè)計廠商能針對等離子和少油點火系統(tǒng)的鍋爐進行優(yōu)化設(shè)計,以更好地滿足用戶需要。
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