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      生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

       

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      350MW機(jī)組鍋爐低負(fù)荷灰渣可燃物含量高和結(jié)渣的分析

      發(fā)布時間:2013-10-17 08:33    來源:未知

          FW公司設(shè)計制造的燃燒器前墻大風(fēng)箱集中布置的鍋爐存在幾個較大問題:低負(fù)荷下飛灰和底渣可燃物含量高;爐膛凝渣管出口煙溫高,較容易發(fā)生前煙道進(jìn)口堆渣;爐膛及煙道煙溫分布呈兩側(cè)高、中間低的M型,造成再熱器管超溫嚴(yán)重。本文就某電廠一直存在的低負(fù)荷下飛灰和底渣可燃物含量高,并在燃燒系統(tǒng)低氮改造后進(jìn)一步增大的問題,以及對2008年8月發(fā)生一次低負(fù)荷下堆渣現(xiàn)象進(jìn)行了一系列熱態(tài)對比試驗和煙道氧量分布試驗,并在冷態(tài)對磨煤機(jī)一次風(fēng)管和各燃燒器出口二次風(fēng)速進(jìn)行了測量,以分析燃燒器一、二次風(fēng)量分布的均勻性,查找上述問題產(chǎn)生的原因和解決方法。
      1、鍋爐改造前后的設(shè)備運行狀況
          某電廠1號及2號爐是350 MW機(jī)組鍋爐,由FW公司生產(chǎn)的亞臨界自然循環(huán)汽包鍋爐。每臺鍋爐配有16只流量可調(diào)的雙調(diào)風(fēng)燃燒器,分4層全部布置于前墻,由上至下編號依次為A、B、C、D,燃燒器從B側(cè)到A側(cè)序號是1、2、3、4。所有燃燒器共用前墻的1個大二次風(fēng)箱。為了防止燃燒器區(qū)域高溫腐蝕和結(jié)渣,在前墻最下層燃燒器下部的兩端外側(cè)各設(shè)1只直徑為930 mm的邊界風(fēng)噴口。每只燃燒器配有電動的二次風(fēng)套筒擋板,套筒擋板有“關(guān)”、“點火”、“全開”等3個邏輯位置,對應(yīng)燃燒器停運、油槍運行和燃燒器運行方式。富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機(jī)、木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
          電廠分別于2005年和2007年在1號、2號爐上進(jìn)行了降低NO,的燃燒系統(tǒng)改造。改造的主要內(nèi)容是保留每只燃燒器原有的二次風(fēng)套筒擋板及控制邏輯和徑向調(diào)整的外調(diào)風(fēng)器葉片,將原有燃燒器一次風(fēng)和內(nèi)二次風(fēng)部分更換為具有更低NO。功能的Opti-Flow rM燃燒器。在燃燒器的上方增加4只燃盡風(fēng)(OFA)噴口,在上層燃燒器靠兩側(cè)墻處增加2只防止高溫腐蝕的側(cè)翼風(fēng)(WP)噴口,對原來的大二次風(fēng)箱增加了均流裝置,減小了中間兩列燃燒器通風(fēng)面積,并調(diào)小其調(diào)風(fēng)器邏輯全開的定位,以提高各燃燒器二次風(fēng)配風(fēng)的均勻性。
          燃燒器改造前后2臺磨煤機(jī)低負(fù)荷運行情況見表1。由表1可知,改造前后鍋爐均存在飛灰可燃物高的問題,下二層燃燒器運行時還出現(xiàn)底渣可燃物特別高的現(xiàn)象,尤其是燃燒系統(tǒng)低氮改造以后1號爐的問題更加突出。
          由表l可以看出,最下二層(CD)燃燒器運行時的灰和渣可燃物最高,最上二層(AB)燃燒器運行時飛灰可燃物和底渣可燃物相對較低。通過試驗還發(fā)現(xiàn),下二層燃燒器(CD)運行時比上二層燃燒器(AB)運行時達(dá)到相同氧量所用二次風(fēng)量要大40 t/h,同樣高負(fù)荷時的下三層燃燒器運行時比上三層燃燒器運行時所用二次風(fēng)量要多用50—60t/h。在下二層和下三層燃燒器運行時鍋爐經(jīng)常出現(xiàn)兩側(cè)氧量偏差較大,在工況小幅波動或稍做風(fēng)量調(diào)整會發(fā)生爐膛兩側(cè)氧量反向大幅度變化的燃燒器搶風(fēng)現(xiàn)象。1號爐運行中時常發(fā)生CO高、燃燒區(qū)黑煙多的燃燒惡化情況,在二層燃燒器運行的低負(fù)荷下發(fā)生了一次爐膛出口煙道堆渣故障,同時發(fā)現(xiàn)底渣可燃物高達(dá)50%。
      2、鍋爐配風(fēng)及灰渣可燃物高的原因分析
          煤粉在爐內(nèi)燃燒的好壞、燃盡程度主要取決
      于溫度和氧量(配風(fēng))。低負(fù)荷運行時爐膛溫度相對較低,一般認(rèn)為影響煤粉在爐內(nèi)燃燒和燃盡程度的主要因素是爐膛溫度,那么就應(yīng)采用降低一次風(fēng)速、降低氧量、提高風(fēng)粉混合物溫度等運行調(diào)整手段。但是該鍋爐設(shè)計的容積熱負(fù)荷和斷面熱負(fù)荷,以及單只燃燒器熱負(fù)荷很高,鍋爐設(shè)計容積熱負(fù)荷和斷面熱負(fù)荷分別為165.8 kW/nf和5.8 MW/rrr2,單只燃燒器設(shè)計最大熱負(fù)荷82.4MW,所以低負(fù)荷運行中采用2臺磨煤機(jī)、8只燃燒器運行時,煤粉濃度較高,燃燒區(qū)域溫度相對較高。影響燃燒和燃盡程度的主要因素應(yīng)該是在配風(fēng)和氧量方面,煤粉燃燒時因為較嚴(yán)重的局部缺風(fēng)造成了燃燒惡化。
      3、鍋爐燃燒器一、二次風(fēng)量分配
      3.1熱態(tài)一、二次風(fēng)量的分配
          為了重點查找1號爐低負(fù)荷下鍋爐灰渣可燃物高和煙道堆渣的原因。進(jìn)行了不同二層燃燒器運行組合下變風(fēng)量以及運行中改變個別燃燒器風(fēng)量的試驗。通過在煙道內(nèi)實測氧量分布方法檢查,校核各種燃燒器組合方式在原調(diào)風(fēng)器套筒定位情況下的氧量分布均勻性和一氧化碳產(chǎn)生量。多次試驗表明,當(dāng)OFA正常參與再熱汽調(diào)溫時,保持調(diào)風(fēng)器套筒在原定位情況下沿爐膛寬度煙道中氧量偏差不是很大;CD、BC、AB 2臺磨煤機(jī)運行時最低氧量為4.32%,基本可以滿足正常運行要求。
      通過對1號爐各磨煤機(jī)一次風(fēng)管風(fēng)量測量來檢查同層燃燒器之間一次風(fēng)和煤粉偏差情況,在大、小兩個風(fēng)量下測得的一次風(fēng)量相對偏差都滿足小于10%的要求,最大相對偏差7.17%,基本排除了一次風(fēng)量偏差大造成燃燒不完全的可能性。
      3.2冷態(tài)測量各調(diào)風(fēng)器風(fēng)量
          冷態(tài)時檢查了1號爐調(diào)風(fēng)器套筒擋板邏輯全關(guān)位置對應(yīng)的實際開度。檢查發(fā)現(xiàn),調(diào)風(fēng)器套筒擋板邏輯全關(guān)位置對應(yīng)的實際開度偏差較大,有7只超過設(shè)計的25.4 mm,最大的達(dá)到51mm。OFA邏輯全關(guān)位置的機(jī)械開度也偏大,在26~38 mm之間。
          為了檢查、確認(rèn)燃燒器之間配風(fēng)偏差和停運燃燒器冷卻風(fēng)量,在爐內(nèi)對燃燒器噴口的內(nèi)、外二次風(fēng)速進(jìn)行了測量,通過燃燒器噴口風(fēng)速反映燃燒器風(fēng)量(面積相同)的偏差。測量時總二次風(fēng)量控制在與鍋爐2臺磨煤機(jī)運行時相同的600 t/h,OFA保持全關(guān),只通過冷卻風(fēng)。測量結(jié)果見表2。
          通過測量發(fā)現(xiàn),從停運燃燒器進(jìn)入爐膛的冷卻風(fēng)過大,尤其是下二層燃燒器通風(fēng)時,上邊二層停運燃燒器進(jìn)入爐膛的冷卻風(fēng)份額最大。當(dāng)不考慮從OFA進(jìn)入的冷卻風(fēng)量和從側(cè)翼風(fēng)及邊界風(fēng)口進(jìn)入的風(fēng)量時,從AB二層停運燃燒器進(jìn)入的冷卻風(fēng)占所有燃燒器進(jìn)入爐膛二次風(fēng)量的37.1%。上二層燃燒器運行時,同樣不考慮從OFA進(jìn)入的冷卻風(fēng)量和側(cè)翼風(fēng)及邊界風(fēng)時,從CD二層停運燃燒器通過的冷卻風(fēng)占所有燃燒器進(jìn)入爐膛二次風(fēng)的28, 6%。
          冷態(tài)進(jìn)行1號爐燃燒器二次風(fēng)速測量時發(fā)現(xiàn),在CD層燃燒器通風(fēng)工況下,通風(fēng)運行的C2、C3和D2、D3燃燒器外二次風(fēng)風(fēng)量就小于停運的A4、Bl燃燒器的外二次風(fēng)冷卻風(fēng)量。停運的Bl燃燒器通過的冷卻風(fēng)比通風(fēng)運行的D3燃燒器的風(fēng)速還高40.51%。同時發(fā)現(xiàn),通風(fēng)運行燃燒器之間的二次風(fēng)速偏差也較大,在CD層燃燒器通風(fēng)工況下,運行燃燒器的C4外二次風(fēng)風(fēng)速是D2燃燒器的2.63倍,最大和最小外二次風(fēng)速分別比平均值高40. 37%和低31. 97%。
          為了進(jìn)行對比,在2號爐小修時也進(jìn)行了冷態(tài)測量。測量后發(fā)現(xiàn),2號爐停運燃燒器漏風(fēng)小于l號爐。
          冷態(tài)測量中還發(fā)現(xiàn),調(diào)風(fēng)器開度與通過的二次風(fēng)量不成正比。試驗時將CD層燃燒器運行時風(fēng)速最低的C2和D2開大,再進(jìn)行風(fēng)速測量,在其他條件均不改變情況下將這2只調(diào)風(fēng)器手動開大了30 mm,但測量后發(fā)現(xiàn)這2只燃燒器的風(fēng)速反而由原來的11. 38 m/s和12, 13 m/s降低到9.9m/s和9.8m/s,這也和熱態(tài)運行中有時開大氧量偏低區(qū)域?qū)?yīng)燃燒器調(diào)風(fēng)器時,反而造成該區(qū)域氧量進(jìn)一步的降低相呼應(yīng)。這可能是因為大風(fēng)箱配風(fēng)使各燃燒器調(diào)風(fēng)器處風(fēng)壓不同,稍做調(diào)整時會使各燃燒器風(fēng)的靜壓和動壓波動,在慣性作用下反而使開大的調(diào)風(fēng)器的燃燒器風(fēng)量變小。
      4、試驗結(jié)果分析
          通過對熱態(tài)進(jìn)行的煙道氧量分布測量和冷態(tài)進(jìn)行的燃燒器噴口風(fēng)速測量證明,造成鍋爐低負(fù)荷二層燃燒器運行時灰渣可燃物高的原因是運行燃燒器二次風(fēng)量偏小,運行燃燒器之間的二次風(fēng)量偏差大,煤粉燃燒區(qū)域氧量過低,煤粉燃盡程度低。以1號爐為例,最下二層燃燒器運行時,通過運行燃燒器進(jìn)入的二次風(fēng)量只占鍋爐總二次風(fēng)量的42. 5%,上層停運燃燒器進(jìn)入的冷卻風(fēng)和OFA及側(cè)翼風(fēng)距離煤粉燃燒中心區(qū)較遠(yuǎn),風(fēng)的有效利用率低,造成煤粉燃燒中心區(qū)域嚴(yán)重缺氧或部分區(qū)域嚴(yán)重缺氧,同時產(chǎn)生大量的還原性CO氣體,未完全燃燒的焦碳粒通過由停運燃燒器和OFA及側(cè)翼風(fēng)風(fēng)在上部形成的富氧區(qū)時,因為溫度和時間原因仍有較多部分不能燃盡,這樣鍋爐飛灰可燃物含量會較高。最下層燃燒器下部沒有補充風(fēng),對灰粒沒有托浮作用,下層燃燒器燃燒不完全時,含有大量可燃物的煤灰顆粒就落入底渣斗內(nèi),同樣造成底渣可燃物含量會較高。因缺氧產(chǎn)生的還原性CO氣體能使灰熔點降低,配風(fēng)和燃燒很差時,灰熔點的下降和燃燒惡化會使灰粒通過凝渣管后溫度仍高于灰熔點,造成低負(fù)荷下爐膛凝渣管出口的煙道堆渣,同時灰渣可燃物含量大幅升高。華能日照電廠在查找水冷壁高溫腐蝕原因時,在爐膛后墻對應(yīng)下二層燃燒器標(biāo)高處加裝了兩排多個測點,也發(fā)現(xiàn)在下二層燃燒器運行時所有測點測得的CO含量均超過2.4%。富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯的選擇。
          與該電廠另外2臺配350 MW機(jī)組的3號、4號鍋爐相比,同樣是燃燒器前墻布置,不同的是每層燃燒器一個小風(fēng)箱,小風(fēng)箱進(jìn)口有二次風(fēng)量調(diào)整擋板,沒有設(shè)置邊界風(fēng)。以同樣方式進(jìn)行冷態(tài)燃燒器噴口風(fēng)速測量中發(fā)現(xiàn),下二層燃燒器通風(fēng)和上二層燃燒器通風(fēng)運行時,通過運行燃燒器進(jìn)入的二次風(fēng)量分別占鍋爐總二次風(fēng)量的89, 4%和89. 7%,而且運行燃燒器之間的風(fēng)量也較均勻,最高(或最低)風(fēng)速與平均風(fēng)速的偏差在10%之內(nèi)。雖然3號、4號爐的容積熱負(fù)荷、斷面熱負(fù)荷以及單只燃燒器熱負(fù)荷均比l號、2號爐低,相比之下燃燒器著火情況也不及1號、2號爐,但灰渣可燃物含量卻比1號、2號爐小得多,這也間接說明了燃燒器配風(fēng)對煤粉燃燒的重要性。
          根據(jù)試驗結(jié)果可以認(rèn)為,造成運行燃燒器二次風(fēng)量小、氧量低的原因是:
          (1)停運燃燒器邏輯全關(guān)的開度大,造成停運燃燒器冷卻風(fēng)量過大。
          (2)燃燒器改造后增的的OFA和側(cè)翼風(fēng)占去15%~20%份額的二次風(fēng)。
          (3)邊界風(fēng)量在低負(fù)荷時占去總二次風(fēng)的21. 7%。因為邊界風(fēng)在最下層燃燒器下方的外側(cè)靠兩側(cè)墻處,邊界風(fēng)對燃燒器煤粉燃燒不產(chǎn)生直接影響,風(fēng)的有效利用率低,降低了燃燒器區(qū)域的燃燒用風(fēng)。
          (4)該鍋爐所有燃燒器集中布置在前墻的大風(fēng)箱中,因風(fēng)箱內(nèi)風(fēng)壓分布不均勻,燃燒器的配風(fēng)不均勻,不同的氧量就會造成燃燒偏差。
      5、改  進(jìn)
          根據(jù)冷態(tài)風(fēng)速測量試驗結(jié)果,征求了設(shè)計人員意見后將1號爐OFA電氣全關(guān)零位向下進(jìn)行了調(diào)整,對冷卻風(fēng)最大的AB層的6只和D層的1只調(diào)風(fēng)器套筒擋板的邏輯全關(guān)位置進(jìn)行了關(guān)小的調(diào)整,其他調(diào)風(fēng)器因為機(jī)械的原因,下調(diào)的范圍很小,難度很大,不再進(jìn)行調(diào)整。將C2、D2調(diào)風(fēng)器邏輯全開位置定位開大了150 mm。重新調(diào)整、定位后,運行情況有了一定的好轉(zhuǎn),OFA調(diào)整風(fēng)量的范圍增大,控制再熱器金屬溫度的能力有較大的提高.1號爐再熱器金屬超溫的時間有很大幅度的降低,分別比前三個月降低了32.6%、52. 3%和78,5%。下二層燃燒器運行和下三層燃燒器運行時CO含量有了一定程度的下降,爐膛下部黑煙沒有了,底渣可燃物含量有了一定幅度的下降。熱態(tài)測量煙道內(nèi)氧量分布的均勻性較好,基本排除了低負(fù)荷煙道堆渣的可能。
      6、結(jié)語
          通過熱態(tài)試驗和冷態(tài)風(fēng)速測量找到了鍋爐低負(fù)荷下二層燃燒器運行時灰渣可燃物含量高、煙道’堆焦的原因。在1號爐上對OFA和部分燃燒器調(diào)風(fēng)器零位進(jìn)行了關(guān)小的調(diào)整,減小了上層停運燃燒器冷卻風(fēng)量,取得了一定的效果。但因為該鍋爐大風(fēng)箱的結(jié)構(gòu)特點和邊界風(fēng)噴口沒有改變,各燃燒器配風(fēng)均勻性不能得到徹底改善,加之燃燒系統(tǒng)低氮改造后增加了OFA和側(cè)翼風(fēng),其風(fēng)量占去較大份額的二次風(fēng),而燃燒器調(diào)風(fēng)器零位過大,造成停運燃燒器冷卻風(fēng)量偏大。因為結(jié)構(gòu)原因沒有得到根本性改觀,所以要使鍋爐灰渣可燃物含量大幅度降低困難較大。雖然通過提高總風(fēng)量,增加鍋爐過量空氣系數(shù)來降低鍋爐灰渣可燃物含量,但會造成鍋爐排煙熱損失增大,使鍋爐效率下降。減小邊界風(fēng)對于提高運行燃燒器二次風(fēng)率有益,但調(diào)節(jié)幅度受爐膛結(jié)渣限制。多次試驗證明,目前設(shè)備狀況下邊界風(fēng)關(guān)得過小會造成爐膛頻繁結(jié)渣、掉渣。要使鍋爐運行工況有一個全面的改觀,筆者認(rèn)為可以考慮將大風(fēng)箱分層改為小風(fēng)箱,調(diào)整和檢修調(diào)風(fēng)器和OFA機(jī)械裝置,將冷卻風(fēng)量再進(jìn)一步降低;同時將2只大噴口的邊界風(fēng)改為多只小噴口布置在燃燒器下方,并降低其風(fēng)量比例。

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