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生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)
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410t/h鍋爐文丘里水膜除塵器的技術(shù)改造
發(fā)布時間:2013-10-14 09:52 來源:未知
海勃灣發(fā)電廠2xl00 MW發(fā)電機組,分別于1994年2月和9月正式投入生產(chǎn),410t/h煤粉鍋爐配用AL-R224DW型引風機。運行幾年后,引風機開始出現(xiàn)振動現(xiàn)象,并有加劇的趨勢。停運檢查發(fā)現(xiàn)葉片積灰較厚,多為灰垢粘結(jié)物,只能通過人工清灰的方法進行處理,增加了檢修人員的勞動強度,且限制了機組出力,F(xiàn)場2臺鍋爐共4臺引風機,嚴重時每天需清灰1.5臺一次,因引風機電機頻繁的啟停,電機轉(zhuǎn)子銅條開焊現(xiàn)象也相對嚴重,形成惡性循環(huán),影響了機組的安全經(jīng)濟運行。
1、引風機積灰振動問題的原因分析
1.1除塵器效率試驗及煙氣量的測定
該機組所用除塵器為文丘里臥式水膜除塵器,文丘里噴管及捕滴器均由花崗巖石塊砌制而成,霧化噴頭為旋塞式,按內(nèi)噴式布置。采用煙塵等速取樣裝置分別對1號爐的4臺除塵器出入口在鍋爐滿負荷及70%額定負荷2個工況下進行了煙氣中的含灰情況取樣,測定出除塵器的效率,見表l所示,滿負荷下的煙氣量見表2。由效率測試情況可知除塵器效率低于95%的設(shè)計要求。富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機、木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
1.2除塵器效率低的原因分析
1.2.1 管理因素
由于運行管理制度不完善,部分運行人員責任心不強,對除塵器的檢查不到位,水壓調(diào)整不及時,環(huán)形水槽水位不能穩(wěn)定,致使除塵器水膜不均勻,喉部噴嘴水壓不穩(wěn),灰粒撞擊水滴的動量小,捕捉灰粒的能力削弱,造成除塵器效率低。
1.2.2環(huán)境因素
電廠所在烏海地區(qū)地處北方,冬季天氣寒冷,最低溫度可達-20℃以下,且風力較大,經(jīng)常吹落煙道的保溫,易形成亞硫酸溶液,腐蝕尾部煙道,造成系統(tǒng)漏風,也降低除塵器效率。
1.2.3設(shè)備因素
經(jīng)有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場檢查測試后認為:除塵器的施工質(zhì)量較差,結(jié)構(gòu)尺寸與設(shè)計不符,這也是造成除塵器效率偏低的主要原因。具體分析如下:
(1)除塵器喉部噴管及捕滴器裂縫較多,漏風嚴重,干擾了煙氣的正常動力工況,特別是捕滴器筒壁的漏風,削弱了水膜與筒壁的附著力,對水膜的正常流動產(chǎn)生不良影響,造成煙氣帶水量增加,相應(yīng)增加了帶灰量,不僅除塵器效率低而且也增大了引風機的負荷量與電能消耗。
(2)文丘里喉部截面積偏大,喉管煙速達不到要求,造成文丘里噴嘴霧化不良,飛灰與水滴撞擊的動量小,不能合理擾混。捕滴器入口煙速偏低,灰粒離心力減弱,被引風機吸走的數(shù)量增加,降低了除塵器效率。
(3)除塵器基礎(chǔ)下沉,結(jié)構(gòu)變形,噴管底部漏風嚴重,停爐后灰水外溢,導致文丘里水平段基礎(chǔ)部位(普通紅磚砌筑)受到嚴重腐蝕,發(fā)生基礎(chǔ)下沉,水平段斷裂,漏風漏水,致使捕滴器入口蝸殼與文丘里斷裂,漏風嚴重,大大降低了除塵效率。
(4)捕滴器入口導水槽溢水嚴重,起不到擋水的作用,煙氣沖帶溢水,使煙氣帶水量增加。
(5)文丘里霧化噴嘴設(shè)計不合理,飛灰沖刷噴嘴管道,易使噴嘴管道磨損漏水、壓力下降、霧化不良,喉部飛灰封堵不嚴而直接進入捕滴器,飛灰慣性較弱而使除塵器效率下降。
綜上分析認為:因文丘里水膜除塵器效率低,捕滴器捕捉灰粒能力差,煙氣帶水多等原因,導致飛灰進入引風機易粘結(jié)在引風機葉片的非工作面而形成灰垢,從而造成引風機轉(zhuǎn)子的動不平衡而產(chǎn)生振動。
2、除塵器的改造設(shè)計
2.1 文丘里結(jié)構(gòu)尺寸的確定
通過對文丘里管煙氣量及結(jié)構(gòu)尺寸的詳細設(shè)計計算,得出以下各部分尺寸規(guī)格:
2.1.1 收縮管入口截面
由于是對原除塵器進行改造設(shè)計,原尺寸與新設(shè)計尺寸相差較小,而且煙道已固定不變,故取原始結(jié)構(gòu)尺寸a1=2 m,b1=1.9 m,收縮管長L1=2.54 m。
2.1.2喉管截面
700/0額定負荷喉部風速要求為55 m/s,則喉部截面積為0.687m2,與額定負荷計算所得截面積基本相等,完全滿足運行工況要求。但原喉管實際截面積為0.94m2,兩者相差太大,又考慮受到煙道阻力及引風機出力的影響,給一定的修正值,故修正為0.73m2。修正后,計算在額定負荷100MW時喉部風速為65 m/s,在設(shè)計允許范圍內(nèi);700/0額定負荷70 MW時喉部風速為51.8 m/s,在設(shè)計允許范圍內(nèi)。故可確定ah=1.35 m,bh-0.54 m。取Lh=0.25 m.
2.1.3擴散管出口截面積
原出口截面的高度aLl.9 m,本次改造對捕滴器大罐只進行堵漏找平修補,并重新設(shè)計,故取a2l.9 m,b2=1.2 m。擴散管長度L2=5.06 m。
2.1.4文丘里管道長度
長度值為L=/l+Lh+L2=7.85 m。
2.2文丘里管的阻力計算
摩擦阻力系數(shù)(麻石板)A=0.2,局部阻力系數(shù)(據(jù)擴散角和收縮角而定)0=0.15,擴散管與喉管截面積比p=Fb/F2=0.307,干態(tài)阻力系數(shù)tg=0.28,喉管處濕氣體重度yh_0.83 kg/m3,濕態(tài)阻力系數(shù)C,=0.87,故文丘里管阻力△Pr934.574 Pa。富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯的選擇。
2.3引風機出力的校核
鍋爐的2臺引風機選用武漢鼓風機廠生產(chǎn)的AL-R224DW型引風機,出力為575 053 m3/h,全壓為4 693 Pa。700/0額定負荷工況下,文丘里管實際排煙量Qh_136 061.9m/h,則整臺鍋爐的排煙量Q=544 247.6 m3/h,滿足單風機帶70%額定負荷的要求。額定負荷工況下,文丘里實際排煙量Qh-171677.7 m3/h.則整臺鍋爐的排煙量Q=686 710.5 m3/h,滿足2臺風機的出力要求。
煙氣在過熱器、省煤器和空預器流動,風機前的煙道總阻力(忽略局部阻力)為△P=3 753.7 Pa,滿足引風機風壓的要求。故文丘里管的改造,符合設(shè)計要求,不影響風機的正常出力。
3、結(jié)語
通過對410t/h鍋爐文丘里水膜除塵器的技術(shù)改造,除塵器效率顯著提高,可達96%以上,見表3。
改造后,引風機葉片積灰現(xiàn)象大大減少,減輕了檢修人員的勞動強度。除塵器投入運行后,運行情況良好,消除了漏風、漏水現(xiàn)象,達到了預期的目的。
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