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      生物質(zhì)鍋爐新聞動(dòng)態(tài)

       

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      410t/h鍋爐高溫省煤器改造

      發(fā)布時(shí)間:2013-10-13 08:37    來源:未知

          福建永安火電廠5#鍋爐是武漢鍋爐廠生產(chǎn)的高溫高壓固態(tài)排渣爐,型號(hào)為WG2-410/100-7型,采用“Ⅱ”型布置,分別由爐膛、水平煙道、尾部煙道三部分組成,單汽包自然循環(huán)全露天布置。下降管、爐室、過熱器、省煤器懸吊于爐頂構(gòu)架上。
          省煤器的主要作用是利用鍋爐尾部低溫?zé)煔獾臒崃縼砑訜徨仩t給水,從而降低鍋爐排煙溫度、提高鍋爐熱效率、節(jié)約燃料消耗量。但是由于省煤器布置在鍋爐尾部的煙氣低溫區(qū),因溫度降低而使煙氣攜帶的飛灰顆粒硬化,極易造成省煤器的磨損。所以防止省煤器的磨損是鍋爐檢修的主要工作之一。
          近幾年來,入爐燃煤灰分遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì)值。燃煤灰分大,導(dǎo)致飛灰濃度增大、煙氣量增加、煙氣流速提高,使省煤器穿墻管的迎流面下第一、二、三、四根管均形成較大磨損。高溫省煤器磨損泄漏現(xiàn)象嚴(yán)重,嚴(yán)重危及鍋爐的安全運(yùn)行,因此很有必要徹底解決磨損問題。富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機(jī)、木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時(shí)我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
      一、高溫省煤器泄漏及磨損原因分析
          1.省煤器改造前結(jié)構(gòu)。410t/h鍋爐原高溫省煤器,采用光管式、錯(cuò)列布置在鍋爐尾部煙道內(nèi)。在迎流方向的第一排、第二排管子的上方均裝有Q235A材料的防磨瓦,其主要參數(shù):管子規(guī)格(b32mmx4mm,橫向節(jié)距50 mm,縱向節(jié)距120mm.雙回路共2x2x118排,對(duì)流受熱面積1llOm2,進(jìn)口水溫240C,出口水溫287C,平均煙速8.4m/s。
          2.省煤器泄漏原因分析。引起省煤器泄漏的主要因素有防磨裝置損壞;給水品質(zhì)不合格,造成省煤器管被腐蝕;飛灰磨損;管材或焊接質(zhì)量不合格;水垢、焊渣或其他雜質(zhì)堵管,使部分管子出現(xiàn)過熱損傷;給水溫度變化大,或點(diǎn)火升壓過程中補(bǔ)充水溫度不高,使管子受到不正常的應(yīng)力;省煤器再循環(huán)門使用不當(dāng)。在2005年中修中發(fā)現(xiàn)省煤器有16根管嚴(yán)重磨損,最薄的管子壁厚只有1.6mm。為了防止受熱面磨損,二級(jí)省煤器增加了大量防磨瓦,經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后,積灰嚴(yán)重、而且使受熱面積減少一半,傳熱效率降低,導(dǎo)致進(jìn)汽包給水溫度由設(shè)計(jì)值287℃降至278℃,一、二級(jí)減溫水比設(shè)計(jì)值增大15.5t/h,造成減溫水量不足,過熱汽溫控制困難,鍋爐排煙溫度由設(shè)計(jì)值134℃升至145℃,排煙損失增大。
          3.省煤器磨損原因分析。省煤器磨損由飛灰氣流橫向沖刷其管壁表面而產(chǎn)生,飛灰顆粒對(duì)管壁起著沖擊與切削作用。
          (1)煙氣流速的影響。由于永安火電近兩年鍋爐燃煤灰分普遍在35%~40%之間(鍋爐設(shè)計(jì)煤種灰分為28%)。由于灰分高、發(fā)熱量低造成煙氣量增大、煙速增高。中間部分的煙氣流速僅為3—5 m/s,靠近前、后墻的煙氣流速達(dá)10~llm/s,煙氣流速呈不均勻分布。局部煙氣流速過大,管壁磨損厚度與煙氣流速的三次方成正比,故前、后墻磨損特別嚴(yán)重。
          (2)飛灰濃度的影響。尾部煙道的飛灰濃度較高,而靠近前、后墻的煙氣流速也偏高,加快了前、后墻附近管子的磨損速度。
          (3)受熱面布置的影響。對(duì)于錯(cuò)列布置的管束,第二排每根管子正對(duì)第一排兩管之間,灰粒流人管束后,由于流通截面的減小,隨煙氣一起被加速后直接沖擊在第二排管子上,因此第二排管的磨損量比第一排大兩倍,以后各排管的磨損量比第一排大30%~40%。
      二、H型鰭片管特性分析
          1-H型鰭片管防磨機(jī)理分析如下:
          (1)煙氣流速分析,和同長(zhǎng)度光管相比H型鰭片管的受熱面積大大增加,同等工況下,采用H型鰭片管可減少管排數(shù),使煙氣流通面積增加,流速降低。故受熱面的磨損明顯減輕。
          (2)流動(dòng)特性分析,當(dāng)煙氣流經(jīng)鰭片時(shí),煙氣發(fā)生繞流,灰粒在水平方向上發(fā)生位移向通道中間集中,減輕受熱面的磨損。另外,鰭片管之間的間隙小,將大煙道分成若干小煙道,使煙氣速度和濃度更趨于均勻,可減輕煙氣的沖刷作用。
          2.H型鰭片式省煤器管與膜式省煤器管特性對(duì)比。膜式省煤器,片與片之間形成了很多個(gè)小的煙氣通道,煙氣流速大的地方始終大,煙速小的地方始終小,煙速高的地方磨損加劇,煙速低的地方積灰增多,傳熱量減少。鰭片式省煤器,每排組件管與管之間的間隙小,將大煙道分成若干個(gè)小煙道,使煙氣速度和煙氣濃度更趨于均勻,減輕煙氣對(duì)省煤器的沖刷,避免省煤器的局部磨損。從傳熱角度來看,膜式省煤器的傳熱性能比鰭片式省煤器差。這是因?yàn)樵谀な绞∶浩鲀?nèi),煙氣擾流性能差,在受熱面上形成較厚的附面層,因而熱阻增加,傳熱性下降。而鰭片式省煤器由于煙氣具有擾流性,附面層薄,再加上擾動(dòng)的作用,使傳熱效果增強(qiáng),因而傳熱性能比膜式省煤器好。從加工制造來看,膜式省煤器加工制作工藝比鰭片式省煤器復(fù)雜。膜式省煤器的優(yōu)點(diǎn)是可以取消管夾,但膜片就成了管子及工質(zhì)的承重原件,膜片的拉力或壓力及管內(nèi)介質(zhì)的壓力全部作用在管子上,使管子負(fù)擔(dān)增加,可靠性下降。
      三、高溫省煤器改造方案及實(shí)施
          1.高溫省煤器改造原則:
          (1)保持改造前后的空預(yù)器位置、支吊方式不變,同時(shí)保證排煙溫度在現(xiàn)運(yùn)行條件下不再提高,需全面考慮改造對(duì)鍋爐穩(wěn)定運(yùn)行的不良影響,人孔及相應(yīng)平臺(tái)位置不變。
          (2)省煤器磨損問題得到較為徹底的解決,同時(shí)兼顧降低鍋爐排煙溫度,降低鍋爐運(yùn)行費(fèi)用。
          (3)省煤器上、下部留有足夠的檢修空間。
          2.高溫省煤器改造方案:
          (1)采用H型鰭片管結(jié)構(gòu)省煤器,管排數(shù)84排、雙回路,管規(guī)格+32mmx4mm,橫向節(jié)距142mm,縱向節(jié)距90mm,鰭片厚度3mm,高度66mm,鰭片間距25mm。H型鰭片管結(jié)構(gòu)如圖l所示,改造后省煤器結(jié)構(gòu)如圖2所示。
          (2)二級(jí)省煤器進(jìn)出口聯(lián)箱及支承梁進(jìn)行更換。
          (3)為防止單組管排變形,在管排中間加裝起吊管夾,在管排兩側(cè)加裝臨時(shí)固定支架。
          (4)在安裝后的管排中間彎頭部位,上下安裝均流板,兩側(cè)加蓋防磨瓦,防磨板材質(zhì)采用Cr6S1Mo,左右側(cè)管排調(diào)整平齊,防止煙氣產(chǎn)生渦旋流。
      四、改造后的效果
          改造后H型鰭片省煤器于2006年5月安裝投運(yùn),取得了較好的效果,鍋爐效率、排煙溫度等各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì)要求,磨損情況明顯改善。改造前排煙溫度平均值161℃,改造后排煙溫度平均值151℃。改造后,平均煙速?gòu)?.45m/s降至8,2m/s,管子磨損速率明顯下降。改善了尾部受熱面煙溫的分布,二級(jí)省煤器出口給水溫度升至276—281℃,達(dá)到設(shè)計(jì)要求。鍋爐整體熱效率由修前的400t/h流量時(shí)的78.93%,提高到402t/h流量時(shí)的85.80%。富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯(cuò)的選擇。
      五、結(jié)論
          1.改造方案可行,運(yùn)行性能達(dá)到設(shè)計(jì)預(yù)期值,排煙溫度下降,省煤器的磨損減輕。
          2.選用H型鰭片省煤器擴(kuò)展了換熱面積,H型鰭片省煤器的受熱面積是同長(zhǎng)度光管的5—6倍,換熱量是光管的3~3.5倍,明顯降低了排煙溫度。
          3.在相同受熱面的條件下,省煤器在煙道內(nèi)的體積大大減少,擴(kuò)大了檢修空間。
          4.H型鰭片省煤器所用管子根數(shù)從改前的236根減至176根,彎頭及焊口數(shù)均比改造前大幅減少,所以爆漏的機(jī)率也會(huì)相對(duì)減小。

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