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      顆粒機(jī)配件新聞動(dòng)態(tài)

       

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      傳統(tǒng)中小型球磨機(jī)的改進(jìn)

      發(fā)布時(shí)間:2013-10-10 09:32    來(lái)源:未知

      0、前言
          有研究數(shù)據(jù)表明,球磨機(jī)的能耗利用率只有2%一3%左右,如球磨機(jī)電耗是lOOkWh,其中“克服應(yīng)力和內(nèi)聚力,使物料生成新表面”的有用功僅2—3kWh,其余97~98kWb的能量則消耗在“提升研磨體、噪音、發(fā)熱以及傳動(dòng)系統(tǒng)的摩擦損耗”等環(huán)節(jié)上。雖然立磨等擠壓粉磨設(shè)備的能耗利用率有較大幅度的提高,但球磨機(jī)具有產(chǎn)品顆粒組成比較理想等獨(dú)特優(yōu)點(diǎn),使其在水泥等行業(yè)依然保持難以替代的地位,節(jié)能降耗因此成為當(dāng)前球磨機(jī)相關(guān)研究和改進(jìn)的主攻方向。
          筆者曾是一家建材機(jī)械廠的產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員,該廠生產(chǎn)的選礦用中小型球磨機(jī),此前一直沿襲“滑動(dòng)軸承、邊緣傳動(dòng)、剮性聯(lián)軸器”等效率較低的傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)(見(jiàn)圖1)。筆者結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)經(jīng)驗(yàn),借鑒當(dāng)前球磨機(jī)相關(guān)節(jié)能技術(shù),對(duì)傳統(tǒng)中小型球磨機(jī)進(jìn)行了結(jié)構(gòu)改進(jìn)。以下是∮1200×2400規(guī)格球磨機(jī)改進(jìn)的實(shí)例說(shuō)明:
      1、滑動(dòng)軸承改滾動(dòng)軸承
          球磨機(jī)能耗利用率極低的根源在于工作原理上的“先天缺陷”,球磨機(jī)是靠簡(jiǎn)體旋轉(zhuǎn)帶動(dòng)研磨體進(jìn)行“拋射運(yùn)動(dòng)”,以實(shí)現(xiàn)對(duì)物料的沖擊和磨削作用,這就制約了“研磨體的提升、噪音、摩擦發(fā)熱”等能耗環(huán)節(jié)。要達(dá)到節(jié)能降耗的目標(biāo),設(shè)計(jì)人員往往在球磨機(jī)傳動(dòng)系統(tǒng)上下工夫。綜觀當(dāng)前有關(guān)球磨機(jī)的節(jié)能技術(shù),大多數(shù)遵循“改進(jìn)傳動(dòng)系統(tǒng),降低摩擦損耗”的思路,這其中最具典型的就是滑動(dòng)軸承改滾動(dòng)軸承。研究表明,滑動(dòng)摩擦功耗約占球磨機(jī)配用電機(jī)功率的18%~29%,滾動(dòng)軸承替代滑動(dòng)軸承后,磨機(jī)配用電機(jī)功率可減少17%~22%,能夠有效實(shí)現(xiàn)節(jié)能的目標(biāo)。因大型滾動(dòng)軸承的設(shè)計(jì)、制造及密封等難題沒(méi)有完全攻克,滾動(dòng)軸承在大型球磨機(jī)上的應(yīng)用還處于探索階段,但對(duì)中小型球磨機(jī)而言,則不存在軸承的配套問(wèn)題,富通新能源銷(xiāo)售球磨機(jī)、雷蒙磨粉機(jī)等磨機(jī)機(jī)械設(shè)備。
          筆者對(duì)Ø1200×2400球磨機(jī)首先進(jìn)行了滑動(dòng)軸承改滾動(dòng)軸承(見(jiàn)圖2)。該規(guī)格球磨機(jī)原電機(jī)功率55KW,改進(jìn)后降為45KW,實(shí)踐證明設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常,按照一天工作8h,一年工作300d計(jì)算,其節(jié)能的經(jīng)濟(jì)效益相當(dāng)可觀。需要補(bǔ)充說(shuō)明,滑動(dòng)軸承必須配套稀油潤(rùn)滑系統(tǒng),干法生產(chǎn)的球磨機(jī)還必須配套冷卻水系統(tǒng),這兩個(gè)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,維護(hù)困難,其油耗、水耗占生產(chǎn)成本的很大比重。滾動(dòng)軸承采用油脂潤(rùn)滑,免去了稀油潤(rùn)滑和冷卻水循環(huán)系統(tǒng)。歸納起來(lái),滾動(dòng)軸承對(duì)用戶(hù)有“節(jié)能、節(jié)油、節(jié)水”三大好處,對(duì)制造商而言,也有簡(jiǎn)化工藝和降低成本的好處。滑動(dòng)軸承的軸瓦采用巴氏合金材料,不僅價(jià)格昂貴,而且澆鑄和機(jī)加工要求高,潤(rùn)滑系統(tǒng)和冷卻水系統(tǒng)所對(duì)應(yīng)的軸承座的內(nèi)部結(jié)構(gòu)也相當(dāng)復(fù)雜,改滾動(dòng)軸承后,筆者將軸承底座設(shè)計(jì)為無(wú)需木模的鋼板焊接件。
          滑動(dòng)軸承改滾動(dòng)軸承設(shè)計(jì)要點(diǎn)有:①軸承類(lèi)型的選擇:球磨機(jī)具有低速、重載的特點(diǎn),支承裝置必須彌補(bǔ)“兩端中空軸同心度誤差”和“筒體運(yùn)行中產(chǎn)生的撓度”等問(wèn)題,本案最終選用調(diào)心性能較好的雙列調(diào)心球面滾子軸承;②軸承具體規(guī)格的選擇:需要兼顧承載能力和裝配尺度兩個(gè)因素。具體思路是:由生產(chǎn)能力確定進(jìn)、出料通路的尺度,繼而確定中空軸的外徑即滾動(dòng)軸承內(nèi)徑(見(jiàn)第3部分中空軸設(shè)計(jì)),然后再由承載能力確定軸承外徑和寬度;③軸承軸向定位組合:球磨機(jī)載荷大,工作過(guò)程中簡(jiǎn)體發(fā)熱,熱脹冷縮的應(yīng)力是軸承軸向定位必須考慮的關(guān)鍵問(wèn)題,方案中采用了“出料端固定、進(jìn)料端游動(dòng)”的組合方式,為了避開(kāi)進(jìn)料端大塊物料的沖擊,傳動(dòng)裝置往往布置在出料端,出料端固定保證了傳動(dòng)裝置的正常工作。需要特別注意,兩端軸承組件中僅端蓋軸向定位尺寸有5mm的微小差異,進(jìn)出料端的軸承組件在現(xiàn)場(chǎng)不得裝反。
      2、邊緣傳動(dòng)改中心傳動(dòng)
          中心傳動(dòng)方案在大型球磨機(jī)上比較常見(jiàn),中小型球磨機(jī)大多數(shù)默認(rèn)邊緣傳動(dòng)的方案。有研究表明,中心傳動(dòng)的機(jī)械效率比邊緣傳動(dòng)高,在一般情況下,中心傳動(dòng)n=0.92 - 0.95,邊緣傳動(dòng)17=0. 86-0.90,兩者相差5%左右,采用中心傳動(dòng)對(duì)能耗基數(shù)大并常年運(yùn)轉(zhuǎn)的球磨機(jī)而言,其節(jié)能的經(jīng)濟(jì)效益非?捎^。另外中心傳動(dòng)結(jié)構(gòu)緊湊,規(guī)格相同的條件下,中心傳動(dòng)比邊緣傳動(dòng)重量要輕,節(jié)省鋼材約15%18%左右,這就大大降低了制造商的生產(chǎn)成本。中心傳動(dòng)采用完全密封的減速器,使用壽命長(zhǎng),日常維修工作量少,而邊緣傳動(dòng)的開(kāi)式齒輪處于難以嚴(yán)格密封的齒輪罩內(nèi),粉塵侵入磨損相當(dāng)劇烈,其壽命較短,邊緣傳動(dòng)的零件分散,供油點(diǎn)和檢查點(diǎn)較多,操作、檢修困難。
          傳統(tǒng)Ø1200×2400規(guī)格球磨機(jī)嫁接“中心傳動(dòng)”的設(shè)計(jì)難點(diǎn),首推“中空軸結(jié)構(gòu)和尺度的設(shè)計(jì)”,具體有以下三個(gè)方面:①中空軸外徑的確定:傳統(tǒng)的進(jìn)出料中空軸內(nèi)部裝有進(jìn)出料口(見(jiàn)圖1),考慮物料沒(méi)有強(qiáng)烈“磨蝕”性質(zhì),改進(jìn)方案去除了進(jìn)出料口,進(jìn)出料通路改走中空軸內(nèi)孔,孔內(nèi)鑄有螺旋結(jié)構(gòu),內(nèi)孔直徑和原先進(jìn)出料口接近,去除進(jìn)出料口的好處就在于縮小了中空軸外徑(即滾動(dòng)軸承的內(nèi)徑),在滿足承載能力和使用壽命的前提下,盡可能減小滾動(dòng)軸承的配套規(guī)格,滾動(dòng)軸承規(guī)格越大,對(duì)制造商和用戶(hù)均意味著配件采購(gòu)成本越高;②中空軸與簡(jiǎn)體連接結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì):改進(jìn)前簡(jiǎn)體端蓋和中空軸是整體碗形結(jié)構(gòu)(見(jiàn)圖1),筒體出料倉(cāng)布置在碗形空腔之中,改進(jìn)后簡(jiǎn)體端部采用焊接式平端蓋,中空軸與簡(jiǎn)體連接法蘭大大縮小,簡(jiǎn)體中空軸采用鉸制孔螺栓連接,機(jī)加工必須保證簡(jiǎn)體兩端的法蘭止口同軸度,出料倉(cāng)結(jié)構(gòu)形式也要作相應(yīng)的改變等;③中空軸強(qiáng)度計(jì)算:邊緣傳動(dòng)的出料中空軸不承受設(shè)備傳動(dòng)的扭矩載荷,中心傳動(dòng)的出料中空軸(見(jiàn)圖3)是典型的轉(zhuǎn)軸(既承受彎矩又傳遞扭矩),本案同時(shí)兼任出料口的角色,筆者采用經(jīng)驗(yàn)類(lèi)比法,初定中空軸的壁厚,然后再校核疲勞強(qiáng)度、剛度等。因球磨機(jī)的載荷因素非常復(fù)雜,中空軸計(jì)算模型有待行家進(jìn)一步探討。
          減速器型號(hào)和速比的選擇也是邊緣傳動(dòng)改中心傳動(dòng)的重要問(wèn)題?紤]方便采購(gòu)的因素,本案最終選擇了通用型圓柱齒輪減速器,其規(guī)格滿足設(shè)備“重載、連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)”的工作狀態(tài),速比按照“簡(jiǎn)體旋轉(zhuǎn)速度保持不變”的原則計(jì)算,即邊緣傳動(dòng)齒輪副的傳動(dòng)比轉(zhuǎn)嫁給減速器,減速器規(guī)格有所增大(單級(jí)變兩級(jí)),采購(gòu)成本相對(duì)提高,但綜合考慮節(jié)省大小齒輪副等因素,產(chǎn)品的總體制造成本和用戶(hù)使用(維修、配件)成本均明顯下降。
      3、其他方面的改進(jìn)
          在上述改進(jìn)方案的基礎(chǔ)上,筆者考慮球磨機(jī)使用運(yùn)行中的其他因素.對(duì)傳統(tǒng)∮1200×2400規(guī)格球磨機(jī),同時(shí)進(jìn)行了以下兩點(diǎn)改進(jìn):
          剛性聯(lián)軸器改液力偶合器:球磨機(jī)必須帶負(fù)荷(研磨介質(zhì)球體)啟動(dòng),為此必須加大電機(jī)容量和相應(yīng)增加供電系統(tǒng)容量,導(dǎo)致電網(wǎng)運(yùn)行因數(shù)下降,磨機(jī)啟動(dòng)電流大,對(duì)電網(wǎng)形成沖擊,影響生產(chǎn)系統(tǒng)中其它設(shè)備的正常運(yùn)行。筆者將球磨機(jī)電機(jī)輸出軸與減速器輸入軸之間的剛性聯(lián)軸器改為液力偶合器(見(jiàn)圖2),使用效果證明,盡管使用滾動(dòng)軸承后電機(jī)功率下降一檔,但球磨機(jī)啟動(dòng)性能卻大大改善(啟動(dòng)電流下降),事實(shí)上也就提高了設(shè)備運(yùn)行中的電機(jī)使用效能。
          獨(dú)立底座改一體化底座:傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)中小型球磨機(jī)的筒體兩端軸承底座、電機(jī)底座、減速器的底座是“各自為政”,產(chǎn)品出廠時(shí)部件分散發(fā)運(yùn),集成度低,現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)整工作量較大等。筆者采納用戶(hù)建議,本案將筒體部的兩端軸承底座用鋼架連成一體,將電機(jī)和減速器的底座合二為一(見(jiàn)圖2)。一體化底座既方便產(chǎn)品集成發(fā)運(yùn),又減少了現(xiàn)場(chǎng)安裝工作量,用戶(hù)水泥基礎(chǔ)也可以節(jié)省下來(lái)(小規(guī)格磨機(jī)底座連成一體后,可直接在地面上安置),本案提高了傳動(dòng)系統(tǒng)的剛度和傳動(dòng)精度,從而延長(zhǎng)了設(shè)備的使用壽命。
      4、結(jié)束語(yǔ)
          在全社會(huì)倡導(dǎo)科學(xué)發(fā)展觀的今天,節(jié)能降耗具有重要的意義。但中小型球磨機(jī)因能耗基數(shù)相對(duì)較低,目前國(guó)內(nèi)研究機(jī)構(gòu)對(duì)其關(guān)注程度遠(yuǎn)不及大型球磨機(jī)。還有一些傳統(tǒng)的觀念制約著中小型球磨機(jī)的改進(jìn)步伐,比如很多資料和教科書(shū)都有“中心傳動(dòng)雖然效率高,但設(shè)備制造復(fù)雜,多用于大型磨機(jī)”的說(shuō)法。實(shí)踐證明,筆者將“中心傳動(dòng)”嫁接到中小型球磨機(jī)上,制造商簡(jiǎn)化了工藝,降低了生產(chǎn)成本,用戶(hù)實(shí)現(xiàn)節(jié)能,降低了維護(hù)和配件成本。

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