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      生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

       

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      420t/h鍋爐過熱器爆管原因分析及處理

      發(fā)布時間:2013-10-09 08:57    來源:未知

      1、前言
          株洲電廠2臺420 t/h鍋爐系上海鍋爐廠制造,鍋爐型號為SG420/13. 7-M419。分別于1994年6月,1994年12月安裝完畢并投運,到2004年3月底,l號機組已累計運行57 642 h;2號機組已累計運行57 668 h。近幾年,株洲電廠125MW機組2臺鍋爐“四管”爆管頻繁,現(xiàn)將事故原因分析如下。
      2、爆管原因分析
      2.1爆管基本情況
          統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示:爆管主要集中在低溫再熱器、后屏過熱器和省煤器。從破口形貌、測厚和脹粗情況看,磨損、過熱和焊口缺陷是爆管的3大主要原因。今年4月我們針對后屏過熱器長期過熱爆管進行了金相組織和力學(xué)性能試驗以及原因分析,故重點分析過熱爆管原因。富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機、木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
      2.2過熱爆管原因分析
      2.2.1典型爆口形貌
          1號爐后屏過熱器南數(shù)第8屏夾持管彎頭爆破口(2號爐后屏過熱器南數(shù)第7屏夾持管也在同一
          上述爆管設(shè)計材質(zhì)均為12CrlMoV,設(shè)計規(guī)格為∮38mm×5 mm,經(jīng)光譜分析驗證爆管材質(zhì)與設(shè)計材質(zhì)相符。
      2.2.2宏觀檢查
          l號爆破口管外壁氧化嚴(yán)重,內(nèi)壁也有明顯氧化膜,爆口朝彎頭外側(cè),呈扁長型,爆口沿縱向撕裂,長約90 mm,寬度最大處約25 mm,裂紋端部有細(xì)長裂紋,長約28 mm。裂口呈脆性斷口特征,斷口表面粗糙,邊緣為不平整的鈍邊。
          2號爆破口上有一縱向焊縫,破口較大,破口邊緣較鈍。
          對1號爆管的管子進行了管徑的測量,其中離爆口約1m處,管徑基本無脹粗,分別為38.12 mm,38. 20 mm,厚度為5.38 mm,5.36 mm。
          表2數(shù)據(jù)顯示:爆口附近管子有較明顯脹粗。破口具有長期過熱宏觀特征。
      2.2.3微觀金相檢查
          檢查結(jié)果:試樣一,爆口處的金相組織為珠光體+鐵素體,珠光體球化5級,碳化物在晶界聚集(見圖3),試樣二,爆口管子爆口背面的金相組織為珠光體十鐵素體,珠光體球化4~5級;試樣三,管子離爆口約Im處金相組織為珠光體十鐵索體,珠光體球化4級。
          檢查結(jié)果,離爆口Im處,珠光體十鐵素體珠光體球化3級;爆口處,珠光體十鐵素體珠光體球化4級(圖4);爆口背面處,珠光體十鐵素體珠光體球化2~3級。
          金相分析結(jié)果顯示,珠光體嚴(yán)重球化,勢必造成力學(xué)性能變化,故對其進行力學(xué)性能試驗。
      2.2.4力學(xué)性能試驗結(jié)果(表3)
          力學(xué)性能試驗結(jié)果顯示:12CrlMoV珠光體球化程度越高,抗拉強度下降幅度越大。后屏過熱器和對流過熱器越靠近下彎頭處距火焰中心越近,抗拉強度越低,基本已低于470 MPa的下限值,不合格。
      2.3綜合分析
          后屏過熱器和對流過熱器位于爐膛折焰角上部,此處煙氣溫度高,蒸汽溫度高。由于近2年燃燒煤質(zhì)發(fā)熱量低,灰份高,致使著火推遲,火焰滯后,火焰中心向后上方偏移以及運行方式等原因造成下彎頭熱負(fù)荷最高處局部過熱,由于金屬壁溫測點設(shè)在距頂棚過熱器下0.3m處,溫度測點不能真實反映底部彎頭處的金屬壁溫,故底部處于長期過熱狀態(tài)而沒有被發(fā)現(xiàn)。長期以來(尤其是去年以來)煤質(zhì)差,低發(fā)11000~14000 kj/kg較多,雙制運行時間多,運行人員很難控制汽溫,有時為了控制主汽溫一個班要拉4次制粉系統(tǒng),主汽溫超溫達550~555℃的現(xiàn)象較多。壓力波動大時汽溫忽高忽低。特別是元月初燒油1 000m3多,雖然金屬溫度沒有超過許用溫度,但煤差使所有金屬溫度在原基礎(chǔ)上普遍抬高20℃左右。
          截止2004年3月底,1,2號爐累計運行均超過57 600 h。后屏過熱器內(nèi)外壁均存在相對較厚的氧化膜,裂口為脆性斷口,具有長時過熱爆管的宏觀特征,金相分析結(jié)果表明,金相組織中珠光體球化嚴(yán)重,特別是爆口處,1號爆口和1(2)號爆口處珠光體球化均達到了5級,且碳化物向晶界聚集,具有長期超溫爆管的微觀特征。內(nèi)外壁氧化嚴(yán)重,金相組織惡化,導(dǎo)致了機械性能嚴(yán)重下降,這在機械性能試驗得到驗證。2號爆口處珠光體球化級別為4級,局部向火面抗拉強度低于下限值470 MPa,又由于破口邊緣有一縱向焊縫,估計在安裝或制造過程中被發(fā)現(xiàn)此處有缺陷進行了焊補處理,導(dǎo)致破口處管子承受較高水平的焊接殘余應(yīng)力,成為最薄弱環(huán)節(jié),在長期過熱導(dǎo)致抗拉強度下降和高應(yīng)力水平雙重作用下,發(fā)生爆管;后對后屏過熱器南數(shù)第3屏內(nèi)圈從里往外數(shù)第3根、南數(shù)第13屏內(nèi)圈第4根12CrlMoV管和對流過熱器南數(shù)第98排、第52排、第7排進行了取樣機械性能試驗,發(fā)現(xiàn)靠近下部彎頭處越靠近火焰中心抗拉強度越低,低于或接近下限值470 MPa,而對第8屏靠后外往里數(shù)第4根R102取樣進行機械性能試驗,其抗拉強度在536~588 MPa范圍。
          總之,爆管管材均為12CrlMoV管,當(dāng)局部金屬壁溫長期在超543℃運行后,金相組織惡化,材質(zhì)下降,當(dāng)所受應(yīng)力,將發(fā)生爆管。
      3、防止爆管措施
          為防止鍋爐受熱面管爆管造成非計劃停運,我廠采用了以下措施。
      3.1利用大小修對后屏過熱器、對流過熱器進行了大面積換管處理。由于鋼材供應(yīng)緊張和彎管工藝以及工期的局限,此次后屏過熱器仍采用12CrlMoV材料,2號爐對流過熱器外圈彎頭采用R102。采用全氬手工焊接,TIG-R31焊絲焊接工藝,焊口100%射線探傷工藝。富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯的選擇。
      3.2  更換旁路省煤器進口104個彎頭,材質(zhì)為20G,規(guī)格為∮38 mm×5 mm。采用全氬手工焊接,TIG-J50焊絲焊接工藝,焊口100%射線探傷工藝。
      3.3加強鍋爐“四管”和機爐外管檢查,做到有組織、有計劃、有措施、有落實,對易爆損部位進行重點查、反復(fù)查、專業(yè)查、集體查。
      3.4加強運行管理,防止超溫超壓運行
      3.4.1重新審定金屬壁溫測點分布的正確性,測點溫度要能正確反映熱負(fù)荷最高處的金屬壁溫。
      3.4.2重新計算金屬壁溫,正確設(shè)定金屬壁溫報警值。
      3.5對尾部受熱面管低溫再熱器和省煤器進行防磨處理。
      3. 5.1加裝防磨護鐵、防磨彎頭、防磨檔板。
      3.5.2進行深層管排噴涂防磨涂料;
      3.6改善煤質(zhì),多進發(fā)熱量較高和灰份較低的煤。
      3.7啟停過程中,及時開啟一、二級旁路。
      3.8做好調(diào)整燃燒的工作,使燃燒中心不偏斜,煙氣溫差控制50℃以內(nèi),保證穩(wěn)定的蒸汽溫度,嚴(yán)禁超溫。
      3.9運行中減溫水要穩(wěn)定,避免忽大忽小,啟動初期,盡量少用和不用減溫水。
      3. 10給水溫度在額定值,高加解列時,應(yīng)按規(guī)程降負(fù)荷110 MW及以下運行。
      3. 11做好吹灰、防磨工作,正確使用吹灰器,吹灰前必須充分疏水。吹灰完成后,應(yīng)將各閥門關(guān)嚴(yán)。

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