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      生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

       

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      420t/h鍋爐燃燒調(diào)整對脫硫效率的影響

      發(fā)布時間:2013-10-07 08:57    來源:未知

          錢清發(fā)電廠1號爐是上海鍋爐廠制造的SG420/13. 7-417A型超高壓自然循環(huán)爐,采用中間儲倉式制粉系統(tǒng),熱風(fēng)送粉,固態(tài)排渣。
          脫硫采用芬蘭IVO公司的LIFAC裝置,采用爐內(nèi)直接噴鈣,同時對尾部進行增濕活化技術(shù)。石灰石在前屏下部處從爐前噴入,活化塔布置在空預(yù)器和電除塵器之間,在活化塔內(nèi)進行噴水,以增濕活化,提高整個系統(tǒng)的脫硫效率。
          針對脫硫效率沒有達到合同的要求,根據(jù)脫硫調(diào)試人員的建議,在脫硫工況下,提高鍋爐石灰石噴入口處的爐膛溫度至1 200℃以上,以利于石灰石的煅燒,提高排煙溫度,使活化塔增濕水量增大,提高活化塔的脫硫效率,為此采取以下調(diào)整試驗。富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機、木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
          (1)一次風(fēng)速調(diào)整試驗。從試驗結(jié)果來看,一次風(fēng)速提高后脫硫效率并沒有隨之提高。另外,用高溫測溫儀在石灰石噴入口處測得的爐膛溫度接近1200℃,對石灰石的煅燒已無大礙,如繼續(xù)提高爐膛溫度反而會使石灰石粉燒結(jié),因此沒有必要再提高爐膛溫度,而且提高爐膛溫度對鍋爐的安全運行不利。溫度對脫硫率大小比較敏感,溫度低時煤中的硫分析出率也低,固硫反應(yīng)速度相對較小,但溫度過高時,由于氧化鈣的高溫?zé)Y(jié)而降低活性,而且溫度大于1200℃后,固硫產(chǎn)物CaS04開始分解,脫硫率也就不高。故有學(xué)者認為吸收劑的噴入點最佳溫度一般在1 050~1 250℃之間。
          (2)一次風(fēng)粉混合物溫度調(diào)整。通過調(diào)節(jié)壓力冷風(fēng)門的開度,來調(diào)節(jié)一次風(fēng)粉混合物溫度。從圖1看到,并不是隨著一次風(fēng)粉混合物溫度的降低而使脫硫效率提高。有可能是一次風(fēng)粉混合物溫度降低后,造成煤粉著火延遲,反而在噴鈣區(qū)域溫度很高,造成氧化鈣燒結(jié),使脫硫產(chǎn)率下降。
          (3)二次風(fēng)配風(fēng)方式調(diào)整試驗。曾試圖找出對脫硫效率有利的二次風(fēng)配風(fēng)方式。束腰型二次風(fēng)配風(fēng)方式的脫硫效率明顯比其它配風(fēng)方式高,但在重現(xiàn)性試驗中沒有體現(xiàn)出來。因此,二次風(fēng)的配風(fēng)方式對脫硫效率影響不大。
          (4)三次風(fēng)投停試驗。在投停過程中曾發(fā)現(xiàn)脫硫效率有動態(tài)增大的現(xiàn)象,但在投運方式改變的試驗中,發(fā)現(xiàn)對脫硫效率影響不大。
          (5)過?諝庀禂(shù)的調(diào)整。從圖2來看,脫硫效率隨省煤器出口氧量增大而增大。主要是因為隨著氧量的增加,煤中硫轉(zhuǎn)變?yōu)镾02的量增多,S02和Ca0的反應(yīng)更充分,脫硫效率越高。但隨著氧量的增加,有可能使排煙溫度下降,使活化塔脫硫效果下降,引起脫硫效率T降。因此,當(dāng)氧量增大到某一數(shù)值后,脫硫效率反而下降。
          (6)鍋爐排煙溫度的調(diào)整。通過調(diào)整熱風(fēng)再循環(huán)風(fēng)門的開度和投運暖風(fēng)器,使鍋爐排煙溫度增加,當(dāng)排煙溫度從112℃增到122℃時,脫硫率從47%增到52%;當(dāng)排煙溫度從120℃降到110℃時,脫硫率從61.5%降到58. 5%。原因是排煙溫度增加后,活化塔噴水量增加,使得活化塔的脫硫效果提高。
          (7)其它參數(shù)調(diào)整。在暖風(fēng)器未投,壓力冷風(fēng)門全開的情況下,停兩臺磨煤機,排煙溫度下降,脫硫效率也從54%下降至48%。而此時排煙溫度下降,活化塔增濕噴水量減少,使得脫硫效率下降。后相繼投入11、12號制粉系統(tǒng)運行,脫離效率逐漸提高至52%。最后把二次風(fēng)的配風(fēng)方式改為束腰型方式,但脫硫效率沒有提高,即二次風(fēng)配風(fēng)方式對脫硫效率影響不大。
          在投運暖風(fēng)器,壓力冷風(fēng)門全開的情況下,關(guān)閉其中4只活化塔增濕噴水閥(共有9只),噴水壓力從0. 13 MPa上升至0.31 MPa,脫硫效率從49%上升至56. 65%,再關(guān)閉其中兩只石灰石噴嘴(共有5只),即提高石灰石噴射速度,脫硫效率上升至64%,隨著排煙溫度的升高,脫硫效率上升至68%。從上述情況來看,排煙溫度上升使活化增濕水量增加,提高了活化塔的脫硫效果,另外,噴水壓力的提高,使得噴水霧化效果增加,有利于活化塔的脫硫。
          綜合以上分析,為提高脫硫效率,鍋爐排煙溫度、石灰石噴射速度、噴水壓力要提高。鍋爐為了配合脫硫的需要應(yīng)盡量提高排煙溫度,主要辦法是投運暖風(fēng)器,而且由于鍋爐排煙溫度只有110~120℃,比其它125 MW機組鍋爐排煙溫度低10℃以上,故投運暖風(fēng)器對預(yù)防空預(yù)器的低溫腐蝕也有利。不建議以提高爐膛溫度的辦法來提高脫硫效率的原因是,爐膛溫度過高,使水冷壁結(jié)焦更為嚴重,威脅鍋爐的安全運行。富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯的選擇。
          (8)爐內(nèi)噴鈣對鍋爐尾部受熱面的影響。在一次小修中發(fā)現(xiàn)高過和高再受熱面處結(jié)渣積灰嚴重,這對受熱面及主汽和再熱汽溫有影響。有關(guān)文獻表明,噴鈣后引起飛灰成分變化,且使結(jié)渣和沾污傾向變?yōu)閲乐,這樣會造成在高溫過熱器和高溫再熱器處結(jié)渣。另外,石灰石的投入使飛灰量增大,會加劇尾部受熱面的磨損。

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