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      生物質(zhì)鍋爐新聞動(dòng)態(tài)

       

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      410t/h CFB鍋爐排渣系統(tǒng)可靠性分析

      發(fā)布時(shí)間:2013-10-05 08:40    來(lái)源:未知

          隨著CFB鍋爐的快速發(fā)展,高溫灰渣的冷卻問(wèn)題越來(lái)越受到人們的重視。作為CFB鍋爐的重要輔機(jī),排渣系統(tǒng)的正常運(yùn)行至關(guān)重要,直接關(guān)系到鍋爐的連續(xù)可靠和安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。某大型石化企業(yè)自備電站配套有2臺(tái)美國(guó)FW公司制造的410t/h CFB鍋爐,分別于2005-2006年投入商業(yè)運(yùn)行,經(jīng)歷了煤焦混燒、全燒越南無(wú)煙煤、全燒貴州煙煤及摻燒油頁(yè)巖等幾種工況,配套的排渣系統(tǒng)為2臺(tái)鍋爐的安全長(zhǎng)周期運(yùn)行提供了保障。在煤炭資源緊張的情況下,鍋爐燃用高灰分的煤炭或摻燒油頁(yè)巖的可能性較大,因此,結(jié)合其排渣系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和技術(shù)特點(diǎn),分析其可靠性問(wèn)題具有重要作用。
      1、排渣系統(tǒng)
          排渣系統(tǒng)由2臺(tái)爐的4臺(tái)風(fēng)水共冷式流化床冷渣器和2條機(jī)械輸渣線組成。
      1.1冷渣器
          風(fēng)水共冷式流化床冷渣器采用FW公司的專利產(chǎn)品,主要由進(jìn)渣管、回風(fēng)管、選擇室、冷卻室、冷卻水盤(pán)管、排渣管和排渣閥等組成,見(jiàn)圖1。
      1.1.1進(jìn)渣管
          進(jìn)渣管為連接爐膛和冷渣器間的剛性排渣短管,內(nèi)襯耐火材料,布置在爐膛左、右兩側(cè)布風(fēng)板上面。進(jìn)渣管底部為階梯布置的定向風(fēng)帽。根據(jù)爐膛床壓與冷渣器選擇室床壓間的壓差大小,在定向風(fēng)帽脈動(dòng)風(fēng)的流化作用下,將底渣“推入”冷渣器。該進(jìn)渣管特點(diǎn)是;尺寸短,剛性連接(無(wú)膨脹節(jié)),排渣傾斜角固定,不易堵塞。即使有較大塊渣堵塞在進(jìn)渣管,也可以由專門(mén)設(shè)計(jì)的通渣管進(jìn)行疏通。進(jìn)入冷渣器的渣量通過(guò)調(diào)節(jié)進(jìn)渣管定向噴嘴的流化風(fēng)量進(jìn)行控制。進(jìn)渣管上沒(méi)有設(shè)置與爐膛間的隔離裝置。富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機(jī)、木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時(shí)我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
      1.1.2回風(fēng)管
          冷渣器頂部設(shè)有2個(gè)回風(fēng)管。經(jīng)過(guò)灰渣加熱后的一次風(fēng),攜帶著部分細(xì)灰經(jīng)回風(fēng)管返回爐膛,這兩路一次風(fēng)是作為二次風(fēng)參與爐膛的燃燒;仫L(fēng)管由耐高溫不銹鋼卷制而成,與冷渣器連接處設(shè)置金屬膨脹節(jié)以吸收脹差,回風(fēng)管上也無(wú)與爐膛間的隔離裝置。
      1.1.3冷渣室
          冷渣室分成選擇分離室、冷卻1、2、3室共4個(gè)室,中間由耐火耐磨磚墻隔開(kāi),隔墻底部設(shè)有過(guò)渣孔,3個(gè)冷卻室中間均設(shè)有相同的蛇形冷卻水管。一次風(fēng)被引到冷渣器用來(lái)篩選、冷卻和輸送底渣。底板上鉆孔焊接定向風(fēng)帽。流化冷一次風(fēng)和3根支管上分別裝有測(cè)風(fēng)量裝置和風(fēng)量調(diào)節(jié)閥,以調(diào)整各個(gè)風(fēng)室的風(fēng)量。冷渣器的選擇分離室及冷卻l、2、3室底部風(fēng)室共設(shè)計(jì)有4路冷卻流化風(fēng),流化風(fēng)用于冷卻、流化底渣床料,防止大渣沉積,從而避免結(jié)焦。
      1.1.4排渣管
          排渣管由圓管接在冷渣器出口,連接處設(shè)置金屬膨脹節(jié)以吸收脹差,下接變頻式旋轉(zhuǎn)排渣閥。將冷卻后的底渣排向刮板機(jī),經(jīng)由刮板機(jī)及斗提機(jī)輸送至底渣庫(kù)。底渣排放量由旋轉(zhuǎn)排渣閥轉(zhuǎn)速進(jìn)行控制。
          與東方鍋爐廠早期引進(jìn)FW公司的風(fēng)水共冷式流化床冷渣器相比,本冷渣器取消返料管,在冷卻室頂部多增加了一個(gè)回風(fēng)管,選擇室與冷卻室間隔墻上部改為連通,提高了選擇室對(duì)底渣的選擇效率和冷卻能力,降低了結(jié)焦的機(jī)率;另外對(duì)冷渣器的支撐方式進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì),由底部支撐改為頂部支撐,使得進(jìn)渣管長(zhǎng)度由1.6 m縮短至0.75 m,使進(jìn)渣管的膨脹更小。
      1.2風(fēng)水共冷式底渣輸送系統(tǒng)
          每臺(tái)鍋爐的底部有2個(gè)排渣口,排渣溫度約200℃,2臺(tái)鍋爐共用2套連續(xù)式機(jī)械輸渣系統(tǒng)將渣送入一座底渣庫(kù)(見(jiàn)圖3),2套系統(tǒng)以一用一備的方式運(yùn)行,以提高輸渣系統(tǒng)的可靠性。為滿足輸送高溫爐渣的要求,輸渣設(shè)備由埋刮板爐渣輸送機(jī)和鏈?zhǔn)蕉肥教嵘龣C(jī)組成。
      2、排渣系統(tǒng)可靠性分析
          自投入商業(yè)運(yùn)行以來(lái),2臺(tái)鍋爐均保持較高可用率,沒(méi)有出現(xiàn)因排渣系統(tǒng)故障造成的停爐事故,但排渣系統(tǒng)還是存在一些問(wèn)題。
      2.1斗式提升機(jī)和埋刮板機(jī)跳閘
          鍋爐投產(chǎn)初期,由于缺乏運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),斗式提升機(jī)和埋刮板機(jī)經(jīng)常出現(xiàn)跳閘,并導(dǎo)致旋轉(zhuǎn)排渣閥跳停。
      2.1.1原因
          (1)斗式提升機(jī)和埋刮板機(jī)軌道平行度偏差大、托輪轉(zhuǎn)動(dòng)不靈活、鏈板間隙小,造成機(jī)械過(guò)負(fù)荷。
          (2)埋刮板機(jī)變頻輸出過(guò)小。
          (3)機(jī)內(nèi)積渣過(guò)滿。
      2.1.2措施
      (1)調(diào)整斗式提升機(jī)和埋刮板機(jī)軌道平行度偏差及鏈板間隙。
          (2)更換部分托輪并定期潤(rùn)滑。
          (3)定期切換和檢查兩條機(jī)械排渣線。
          (4)埋刮板機(jī)驅(qū)動(dòng)電機(jī)變頻控制輸出值保持在70%以上。
          (5)對(duì)輸渣設(shè)備聯(lián)鎖功能進(jìn)行改進(jìn),增加斗式提升機(jī)跳閘聯(lián)鎖埋刮板機(jī)跳閘和旋轉(zhuǎn)排渣閥跳閘功能。增加底渣庫(kù)高料位報(bào)警和增加旋轉(zhuǎn)排渣閣下部三通閥的切換條件,對(duì)應(yīng)排渣線的斗式提升機(jī)和埋刮板機(jī)運(yùn)行5 min后才允許切換。
      2,2冷渣器堵塞
      2.2.1原因
          (1)煤質(zhì)嚴(yán)重偏離設(shè)計(jì)值。該鍋爐燃用設(shè)計(jì)煤種煙煤時(shí)床溫為850~870℃,主要是考慮到混燒石油焦時(shí)床溫會(huì)達(dá)到900~950℃;而當(dāng)燃用低熱值的越南無(wú)煙煤時(shí),由于鍋爐床溫只有820~830℃,造成底渣含碳量較高。運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)表明,每次冷渣器結(jié)渣堵塞前,底渣含碳量均高達(dá)6%以上。
          (2)入爐煤粒度嚴(yán)重偏離設(shè)計(jì)值。該鍋爐入爐燃料制備系統(tǒng)由兩級(jí)破碎篩分系統(tǒng)組成,一級(jí)破碎機(jī)為國(guó)產(chǎn)環(huán)錘破碎機(jī),二級(jí)為德國(guó)FAM可逆錘擊式細(xì)碎機(jī),兩級(jí)篩分機(jī)均為直線振動(dòng)篩。實(shí)際運(yùn)行中,直線振動(dòng)篩篩板中的篩條易損壞,導(dǎo)致一部分煤矸石未經(jīng)破碎就進(jìn)入爐膛,人爐煤矸石積累到一定程度后造成冷渣器堵塞。
          (3)冷卻器各個(gè)室流化不良,輸渣不暢。經(jīng)過(guò)檢查,流化不良主要原因是冷渣器的定向風(fēng)帽磨損后造成的。冷渣器風(fēng)帽布置見(jiàn)圖4。一般選擇室和過(guò)渣孔中的風(fēng)帽損壞較多,當(dāng)這些風(fēng)帽損壞后,由于流化不良,灰渣無(wú)法順利從選擇室流向各冷卻室,造成堵塞。
      2.2.2措施
          目前國(guó)內(nèi)135 MW等級(jí)CFB鍋爐配備的風(fēng)水共冷式流化床冷渣器幾乎全被滾筒冷渣器所取代。但是流化床冷渣器具有可將細(xì)石灰石、未燃盡燃料及熱風(fēng)回收到爐內(nèi)的優(yōu)點(diǎn),是其他型式冷渣器不具備的。該型冷渣器在我國(guó)的大規(guī)模工業(yè)應(yīng)用時(shí)間還不長(zhǎng),相關(guān)理論和應(yīng)用技術(shù)的研究還需不斷深入,因而有必要采取適當(dāng)措施確保其可靠運(yùn)行。主要措施有:
          (1)加強(qiáng)人廠煤炭的管理,降低人爐煤的含矸率。CFB鍋爐燃料必須引入“含矸率”作為質(zhì)量控制指標(biāo)。
          (2)將兩級(jí)破碎系統(tǒng)中振動(dòng)篩的篩板進(jìn)行改造,其材質(zhì)和結(jié)構(gòu)改良后可延長(zhǎng)使用壽命,提高燃料的過(guò)篩效率,提高振動(dòng)篩的可靠性。兩級(jí)破碎篩分系統(tǒng)由檢修人員每天進(jìn)行例檢,在全燒越南無(wú)煙煤、煙煤時(shí)能確保入爐燃煤粒度。由于油頁(yè)巖特殊的物理結(jié)構(gòu),其破碎后呈片狀且具有良好的自相似性,使得直線振動(dòng)篩的過(guò)篩效率極低,大部分片狀油頁(yè)巖直接穿過(guò)振動(dòng)篩進(jìn)入爐膛;且油頁(yè)巖屬易著火、難燃盡的固體燃料,片狀油頁(yè)巖未經(jīng)完全燃燒逐漸匯集到冷渣器的選擇室,容易造成堵塞。因此,如大量摻燒油頁(yè)巖前需將燃料制備系統(tǒng)的直線振動(dòng)篩進(jìn)行改造,建議改成雙層滾動(dòng)篩或弛張篩。
          (3)盡可能提高床溫,優(yōu)化配風(fēng),降低底渣含碳量。
          (4)冷渣器各倉(cāng)室維持一定床壓,減緩定向風(fēng)帽的磨損,這是目前較為有效的做法。有的電廠采取增高冷渣器內(nèi)部排渣口高度的措施以建立床壓,實(shí)踐證明這不利于大渣的排出,較為可行的方法應(yīng)該是用性能可靠的旋轉(zhuǎn)排渣閥來(lái)控制床壓。
          (5)該型冷渣器與爐膛連通的三個(gè)連接管沒(méi)有隔離設(shè)備,要“隔離”冷渣器只有采取停止進(jìn)渣管脈動(dòng)風(fēng)和調(diào)整爐膛負(fù)壓的方法。要成功實(shí)現(xiàn)不停爐清理冷渣器,單臺(tái)冷渣器必須具備100%鍋爐負(fù)荷的排渣能力,冷渣器的每個(gè)室均應(yīng)設(shè)計(jì)有人孔以便于清渣,冷渣器進(jìn)渣管里的存渣在切斷脈動(dòng)風(fēng)后不會(huì)發(fā)生自流,冷渣器與爐膛連接的煙氣回風(fēng)管在調(diào)整爐膛負(fù)壓后不會(huì)出現(xiàn)煙氣回竄現(xiàn)象。
          不停爐清理冷渣器基本操作是:準(zhǔn)確判斷冷渣器堵渣的部位,只要有1臺(tái)冷渣器排渣不暢便立即組織清理。發(fā)生堵塞時(shí)應(yīng)維持鍋爐負(fù)荷穩(wěn)定,爐膛負(fù)壓穩(wěn)定;冷渣器內(nèi)溫度降到100℃以下,才能卸開(kāi)人孔進(jìn)行清渣,并進(jìn)一步采取措施防止冷渣器進(jìn)渣管自流,在確保安全的情況下最好幾個(gè)室同時(shí)作業(yè),盡可能縮短作業(yè)時(shí)間。此外在冷渣器與爐膛間增加隔離閥。富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯(cuò)的選擇。
      3、結(jié)  語(yǔ)
          (1)由風(fēng)水共冷式流化床冷渣器、埋刮板輸送機(jī)和斗式提升機(jī)組成的排渣系統(tǒng)能滿足CFB鍋爐全燒無(wú)煙煤(煙煤)工況下安全長(zhǎng)周期運(yùn)行的要求。
          (2)為了提高排渣系統(tǒng)在摻燒油頁(yè)巖工況的可靠性,建議將目前的振動(dòng)篩改造為過(guò)篩效率更高的篩分設(shè)備。
          (3)高可靠性的風(fēng)水共冷式流化床冷渣器應(yīng)具備不停爐隔離清理各室結(jié)渣的條件,以確保鍋爐在不同燃料工況下實(shí)現(xiàn)安全長(zhǎng)周期運(yùn)行。

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