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      生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

       

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      300MW亞臨界機組鍋爐調(diào)試

      發(fā)布時間:2013-09-29 17:40    來源:未知

      1、鍋爐情況
          鍋爐為Ⅱ型、單爐膛、四角切圓燃燒方式、一次中間再熱、平衡通風、固態(tài)排渣、全鋼架、全懸吊結(jié)構(gòu)。
          鍋爐燃燒器為大風箱、大切角、擺動式燃燒器,正四角布置、同心雙切圓,假想切圓分別為∮657mm和∮900mm,平均燃燒角2.5°。煤粉噴嘴設計采用水平濃淡燃燒技術。
          此外,配備5套HP - 863C型中速磨煤機。制粉系統(tǒng)采用熱風+冷風作為干燥劑,在B-MCR工況下4臺磨煤機投運,一臺備用。鍋爐在B-MCR工況下設計燃煤量為147.68t/h。
      2、調(diào)試試驗過程
      2.1點火系統(tǒng)調(diào)試
          鍋爐配套設計了等離子點火系統(tǒng),其中四支等離子燃燒器分別裝在鍋爐A層四支主燃燒器位置,替換鍋爐原有的煤粉燃燒器。而在12#鍋爐B層4只煤粉燃燒器改為小油槍點火方式。
          在鍋爐點火初期,等離子點火燃燒系統(tǒng)能直接點燃煙煤,且燃燒穩(wěn)定,火焰明亮,可以實現(xiàn)300MW機組少油或無油點火啟動。當爐內(nèi)燃燒不穩(wěn)時,可將B層小油槍投運,穩(wěn)定燃燒,替代常規(guī)油槍,節(jié)約了燃油,降低成本。七期擴建工程中,12#機組鍋爐實現(xiàn)了無燃油點火,在鍋爐吹管階段實現(xiàn)燃油零消耗。
      2.2爐底加熱系統(tǒng)調(diào)試富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機、木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
          在五、六期擴建工程中,爐底加熱系統(tǒng)用輔聯(lián)蒸汽進行加熱,加熱效率低,在七期擴建工程中,對加熱系統(tǒng)進行了改造,加熱汽起源從再熱冷段入口引入,調(diào)試過程中,利用鄰爐蒸汽進行充分爐底加熱,將爐水溫度加熱至150。C以上,建立起點火前的鍋爐蓄熱,為少油甚至無油點火創(chuàng)造條件。
      2.3鍋爐化學清洗
          在五期擴建工程中,鍋爐化學清洗采用酸洗;六期擴建工程中,清洗采用EDTA點火技術方案;七期擴建工程中,清洗采用EDTA(不點火)技術方案:清洗前,首先采用大流量正向沖洗水冷壁,其次,對下降管、省煤器反沖系統(tǒng)進行沖洗,為鍋爐吹管提供了有利的條件。清洗結(jié)束時,利用清洗系統(tǒng),見圖l,走大循環(huán)對汽包進行快冷,當汽包壁溫小于50℃時,鍋爐放水,為汽包裝復旋風子及給水管道的恢復創(chuàng)造有利條件,節(jié)約工期近30小時。
      2.4投粉沖管
          鍋爐采用熱態(tài)沖洗,用正反沖洗方式代替單純大流量正向沖洗,在不增加沖洗用水的前提下大大提高一次系統(tǒng)沖洗清潔度,有效減少吹管次數(shù)和洗硅時間;冷態(tài)點火升爐前,將爐水溫度加熱至150℃以上,利用等離子點火燃燒系統(tǒng)直接點燃煙煤,實現(xiàn)無助燃油點火啟動。吹管期間投運了制粉系統(tǒng),采用吹管加氧技術,有效提高吹管效果,減少吹管次數(shù)。
      3、試驗問題分析
      3.1  燃燒器區(qū)域結(jié)焦
      3.1.1結(jié)焦原因
          1)燃燒器區(qū)域壁面熱負荷選擇略大;
          2)二次風小風門開度不一致,對爐內(nèi)動力場產(chǎn)生嚴重影響。
          3) -次風速設計偏低,一次風著火離噴口較近,幾種因數(shù)的疊加,易造成燃燒器區(qū)域結(jié)焦。
      3.1.2改進措施
          1)燃燒器的高度從9132mm增加到9632mm,增加了500mm;燃燒器區(qū)域壁面熱負荷從1.14MW/m2降到1.08 MW/m2。
          2)提高一次風速,一次風速從26.5 m/s增加到30. 6m/s。
          3)將氣動小風門改為電動小風門。上述措施實施后,此問題得到圓滿解決。
      3.2燃燒器擺動機構(gòu)不靈活
          燃燒器為擺動式燃燒器,分為上、下兩組,燃燒器擺動由氣缸驅(qū)動裝置通過連桿和內(nèi)外擺動機構(gòu)裝置來實現(xiàn)。調(diào)試過程中,氣缸驅(qū)動裝置曾多次發(fā)生氣缸漏氣、卡塞、調(diào)節(jié)不靈敏等故障,造成燃燒器擺角不一致,對汽溫調(diào)節(jié)和爐內(nèi)燃燒組織產(chǎn)生不利的影響,最終影響鍋爐的安全穩(wěn)定運行。為此,將氣缸驅(qū)動裝置改為電液驅(qū)動裝置,保證燃燒器擺動靈活可靠、同步擺動。滿足了汽溫調(diào)節(jié)和爐內(nèi)燃燒調(diào)整需要。
      3.3二次風小風門調(diào)節(jié)特性差
          由于二次風小風門由氣動來控制,氣動驅(qū)動裝置易發(fā)生氣缸漏氣、卡塞、調(diào)節(jié)不靈敏等故障,造成二次風小風調(diào)節(jié)特性差,相同指令下不同層風門就地開度差別較大,導致二次風不平,影響爐內(nèi)空氣動力場,是引發(fā)爐內(nèi)結(jié)焦的一個原因。為此,將氣缸驅(qū)動裝置改為電動驅(qū)動裝置,保證二次風小風門開關靈活可靠、同步性好,滿足了鍋爐燃燒調(diào)整需要。
      3.4磨煤機風量顯示值不正確
          沖管期間發(fā)現(xiàn)磨煤機通風量顯示值嚴重偏離實際值,風量不準給制粉系統(tǒng)的調(diào)控增加了難度,也造成整套啟動期間制粉系統(tǒng)的自動不能正常投入。主要原因是:冷風引入方式不正確,冷風與熱風形成交叉,干擾熱風速度場,最終導致機翼測量不準確。試運中,采取提高磨出口混合溫度(95  -105℃),盡量不用冷風,保證良好速度場來加以解決,在今后的工作中,對磨通風量測量裝置處的冷風引入方式進行改造。
      3.5  制粉系統(tǒng)嚴密性差
          1)制粉系統(tǒng)各風門與風道連接采用法蘭連接,運行中法蘭處石棉墊易被高溫熱風燒壞,造成大量漏風和風門執(zhí)行器損壞,影響制粉系統(tǒng)正常運行。將法蘭連接改為焊接方式,此問題得到解決。
          2)制粉系統(tǒng)膨脹節(jié)易損壞,主要原因:膨脹節(jié)連接法蘭用的螺栓安裝時,方向裝反,使膨脹節(jié)與螺栓直接接觸,當一次風壓變化時,膨脹節(jié)與螺栓之間存在摩擦,從而使膨脹節(jié)損壞。
          3)保溫層覆蓋,膨脹節(jié)不能自由膨脹,最終導致?lián)p壞。
          4) -次風壓控制偏高,波動壓力大,易撕壞膨脹節(jié)。解決上述三個問題后,六、七期試運過程中未發(fā)生膨脹節(jié)損壞事故。
      3.6石子煤輸送不暢、排出閥易卡塞
          石子煤輸送方式為水力輸送方式。試運過程,石子煤輸送系統(tǒng)輸送不暢,直接影響到磨煤機的正常運行。調(diào)試將水力輸送方式改為人工清除方式,石子煤輸送系統(tǒng)運行正常。后期,由于人工除石子煤方式勞動強度大、工作環(huán)境差等弊端,再次將全廠人工除石子煤方式改為埋刮板機械除石子煤方式,提高機組運行自動化水平。
          石子煤排出閥容易卡塞,原因:電動閥門關閉緩慢,石子煤流至閘板處易造成卡塞。將原電動閥門改為氣動閥門后,此問題得到解決。
      3.7磨機最大出力受限
          磨機電機功率選350kW,制粉系統(tǒng)性能試驗時磨煤機出力達不到最大值(59t/h);擴建工程中,磨機電機功率選擇為400kW。
      3.8除渣系統(tǒng)龐大復雜
          爐膛落下的渣經(jīng)水浸式刮板撈渣機連續(xù)撈出后,直接輸送至渣倉儲存,由汽車送至灰場。該系統(tǒng)簡單可靠、減少投資及設備維護的工作量。
      3.9除灰系統(tǒng)輸灰不暢
          除灰系統(tǒng)采用正壓濃相氣力除灰系統(tǒng),擴建工程中,除灰系統(tǒng)設計為一級輸送系統(tǒng),采用MD、AV泵將電除塵器的灰直接輸送到終端灰?guī)。取消中間灰?guī)欤s短終端灰?guī)炫c除塵器灰斗之間的距離,在保證輸送性能和安全、可靠運行的基礎上,極大地簡化輸送系統(tǒng),降低了輸送能耗,調(diào)試過程中,一電場連續(xù)出現(xiàn)落料不暢和輸灰不暢等問題。針對上述問題,采取以下措施:
          1)增加一套灰斗流化系統(tǒng),對灰斗實施氣體擾動。
          2)增加一套MD泵充壓系統(tǒng),對MD泵上方灰斗進行反吹,保證落灰均勻。
          3)增加一套調(diào)壓閥主進氣組件,調(diào)整灰氣比。
          4)在MD泵的殼體錐段和出口管道之間增加出口圓頂閥和物料節(jié)流板,以保證輸送初速度,防止管路堵灰。
          5)在一電場最后一個倉泵出口彎頭后的除灰管廊道的輸灰管上,增設一套管路補氣組件,調(diào)節(jié)輸送氣量。通過實施上述措施,一電場輸灰系統(tǒng)穩(wěn)定運行,并且系統(tǒng)可靠性得到提高,除灰系統(tǒng)輸灰不暢得到圓滿解決。富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯的選擇。
      3.10空氣預熱器易發(fā)生碰擦
          調(diào)試過程曾多次發(fā)生空氣預熱器碰擦而導致停爐,原因是空氣預熱器動靜部分密封裝置之間間隙較小,鍋爐啟動過程中,如升溫過快,或空氣預熱器受雨淋,將導致動靜部分受熱不均勻,發(fā)生碰擦,最終導致停爐,為此,在空氣預熱器上方搭設防雨棚,防止空氣預熱器受雨淋;而在升爐過程中,升溫應緩慢進行,發(fā)生碰擦時,可降低負荷運行。對于空氣預熱器內(nèi)部支撐杠因磨損折斷而落入空氣預熱器動靜部分,造成空氣預熱器跳閘事故,采取的措施是將空氣預熱器內(nèi)部支撐改為外部支撐,從而解決該問題;
      3. 11輔機設備選型過大
          五、六期擴建工程7、8、9、10爐投產(chǎn)后,經(jīng)測試,發(fā)現(xiàn)一次風機、送風機、引風機均存在較大的裕量及送風機、引風機電機的實際負載率均較低,輔機配套時裕量偏大,導致電機運行效率較低,針對上述問題,在擴建工程將風機容量和電機容量減少,達到合理匹配,降低了投資和運行成本。
          對于風機電耗高問題,電廠對風機進行改造,一次風機調(diào)節(jié)方式改為轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)(液耦調(diào)節(jié))方式,一次風機改造后,風機效率明顯提高,節(jié)電效果良好,節(jié)電20%。引風機電機改為變頻調(diào)節(jié)后,風機效率略有提高,節(jié)電效率顯著,節(jié)電70%。
      4、結(jié)束語
          1)在調(diào)試沖管中采用投粉沖管工藝具有可靠性、創(chuàng)新性。
          2)在鍋爐點火初期,等離子點火燃燒系統(tǒng)能直接點燃煙煤,燃燒穩(wěn)定,火焰明亮,可以實現(xiàn)300MW機組無油點火啟動。
          3)當爐內(nèi)燃燒不穩(wěn)時,可將B層小油槍投運,穩(wěn)定燃燒,替代常規(guī)油槍,節(jié)約了燃油,降低成本。通過改造使鍋爐存在的問題得到了解決,機組的投產(chǎn)水平不斷提高,設備的可靠性和經(jīng)濟性得到了改善。以上總結(jié)的經(jīng)驗對同類機組的建設有一定的借鑒意義。

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