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300MW自然循環(huán)鍋爐水冷壁橫向裂紋的原因分析
發(fā)布時(shí)間:2013-09-28 19:10 來(lái)源:未知
某電廠l號(hào)爐為HG-1021/18.2-WM型鍋爐,系哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司采用美國(guó)CE公司(現(xiàn)為ABB-CE)技術(shù)制造的亞臨界壓力、一次中間再熱的自然循環(huán)汽包鍋爐,于1996年投入商業(yè)運(yùn)行。該爐采用單水冷爐膛、尾部雙煙道,II型半露天布置,全鋼架懸吊結(jié)構(gòu)。鍋爐爐膛四角布置直流式燃燒器,采用切圓燃燒方式,燃用混合煤,固態(tài)排渣。設(shè)計(jì)時(shí)充分考慮了純燒晉東無(wú)煙煤的可能性,采用了雙通道自穩(wěn)式燃燒器。每角燃燒器從上至下布置5層一次風(fēng)口,上3層可擺動(dòng)±150~20°,下3層固定不動(dòng)。鍋爐爐膛斷面尺寸為12 808 mm×12 802 mm,為防止水冷壁系統(tǒng)發(fā)生傳熱惡化,在冷灰斗拐點(diǎn)以上的爐膛高熱負(fù)荷區(qū)域采用了直徑為∮63×8 mm、材料為SA-178C的內(nèi)螺紋管。
在1999年5月大修后水壓試驗(yàn)時(shí),發(fā)現(xiàn)爐膛水冷壁螺紋管有泄漏并存在許多橫向裂紋。為此,進(jìn)行了調(diào)查試驗(yàn),初步分析了原因并提出防止產(chǎn)生橫向裂紋的建議和措施。富通新能源生產(chǎn)銷(xiāo)售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機(jī)、木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時(shí)我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
1、水冷壁管產(chǎn)生橫向裂紋的情況
該爐自投運(yùn)至大修累計(jì)運(yùn)行約15 000 h,機(jī)組起停68次,不投油低負(fù)荷運(yùn)行可達(dá)160MW,機(jī)組經(jīng)常調(diào)峰,燃料較雜。鍋爐大修后水壓試驗(yàn)時(shí),發(fā)現(xiàn)爐膛右側(cè)水冷壁從前向后數(shù)第67根內(nèi)螺紋管在標(biāo)高24 m左右泄漏,F(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn),泄漏處為一橫向裂紋,且在泄漏處附近存在著多條縫隙狀橫向裂紋。利用磁粉探傷等手段對(duì)水冷壁進(jìn)行了大范圍的檢查,查明右側(cè)水冷壁從63根至72根共10根管,在標(biāo)高22~28 m處的范圍內(nèi)存在大量的橫向裂紋,裂紋的長(zhǎng)度、深度不等。從割下的裂紋管看,在管子向火側(cè)的內(nèi)表面環(huán)向約80。的范圍內(nèi)有水垢存在,內(nèi)壁有坑狀腐蝕,并且螺紋根部有裂紋,有些管子的螺紋部分甚至已經(jīng)腐蝕掉。
2、橫向裂紋的原因分析
水冷壁產(chǎn)生橫向裂紋的原因很復(fù)雜,國(guó)內(nèi)大容量機(jī)組中平圩電廠600 MW控制循環(huán)鍋爐和姚孟電廠300 MW直流鍋爐出現(xiàn)過(guò)類(lèi)似的情況,原因是負(fù)荷變化造成水冷壁管壁溫波動(dòng)而產(chǎn)生交變熱應(yīng)力引起的。但該電廠l號(hào)爐是自然循環(huán)鍋爐,其水循環(huán)系統(tǒng)和特性與前兩者不同。因此,需針對(duì)鍋爐的特性、運(yùn)行狀況和管子裂紋的實(shí)際情況進(jìn)行具體分析。
2.1水冷壁管失效的形式
從該電廠l號(hào)爐水冷壁裂紋管的宏觀形貌看,裂紋泄漏處破口不大,管段無(wú)明顯脹粗,管壁減薄量不大。在爐內(nèi)的水冷壁外觀檢查中發(fā)現(xiàn),在燃燒器區(qū)域的四周水冷壁管子外壁有一層約1mm厚的氧化皮,說(shuō)明在鍋爐運(yùn)行期間可能曾有過(guò)因燃燒切圓過(guò)大或偏斜而造成火焰貼壁,但在右側(cè)水冷壁裂紋泄漏處卻沒(méi)有氧化皮。通過(guò)金相檢查發(fā)現(xiàn),裂紋管的向火側(cè)外壁和內(nèi)壁組織均有碳化物在鐵素體晶界聚集以及石墨析出,發(fā)生球化現(xiàn)象。因此,可斷定裂紋管的失效不是由短期超溫造成的。
肉眼觀察,裂紋管的向火側(cè)內(nèi)壁有大量垂直于管子軸線(xiàn)的環(huán)向裂紋,呈縫隙狀,且管子內(nèi)部也有許多細(xì)小裂紋。一般來(lái)說(shuō),這種裂紋是由管子受到交變熱應(yīng)力而引起的疲勞裂紋。
2.2管壁結(jié)垢
水冷壁結(jié)垢相當(dāng)嚴(yán)重。對(duì)照CE公司對(duì)水質(zhì)的規(guī)定,結(jié)垢量大于15mg/cm2為中等結(jié)垢,當(dāng)結(jié)垢量大于40mg/cm2為嚴(yán)重結(jié)垢(此數(shù)據(jù)系指管子向火面試樣,其結(jié)垢量包括軟性水垢和硬性水垢,水垢質(zhì)量/結(jié)垢面積)。根據(jù)電廠初步分析,永垢中含鐵偏高,氧化鈉成分也偏高,磷酸鹽偏低。從試樣情況來(lái)看,垢下腐蝕相當(dāng)嚴(yán)重,除有坑蝕外,局部地方內(nèi)螺紋部分已經(jīng)腐蝕掉,而背火側(cè)管內(nèi)壁較清潔。從該鍋爐水冷壁其他部位割管檢查情況來(lái)看,水冷壁管子也存在著不同程度的結(jié)垢情況。
水垢的導(dǎo)熱系數(shù)極差,只有金屬的幾十分之一,能?chē)?yán)重降低管壁到工質(zhì)側(cè)的放熱系數(shù),導(dǎo)致管壁溫度急劇升高。水垢在特定條件下,由于電化學(xué)的作用,還能夠引起垢下腐蝕。有關(guān)資料表明,當(dāng)鍋爐給水中含鐵較多時(shí),在高熱負(fù)荷區(qū)的管子內(nèi)壁形成氧化鐵垢,同時(shí),當(dāng)水垢中含有氧化銅時(shí),就能夠引起垢下腐蝕。
CE公司對(duì)平圩電廠600 MW鍋爐水冷壁泄漏管試樣的分析報(bào)告也認(rèn)為水冷壁管子橫向裂紋與垢下腐蝕有關(guān)。如果酸洗不及時(shí),水冷壁結(jié)垢和垢下腐蝕就會(huì)越來(lái)越嚴(yán)重。應(yīng)該指出,水冷壁結(jié)垢和熱負(fù)荷成線(xiàn)性關(guān)系,熱負(fù)荷越高的區(qū)段,管子內(nèi)壁結(jié)垢程度越嚴(yán)重。這也可能是導(dǎo)致水冷壁管子超溫爆管事故均發(fā)生在燃燒器和其上方等高熱負(fù)荷區(qū)域的原因之一。
2.3結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
從泄漏處水冷壁管子金相試驗(yàn)結(jié)果來(lái)看,材料的化學(xué)元素含量符合規(guī)定,材料的屈服強(qiáng)度、延伸率等機(jī)械性能也符合要求,而且發(fā)生裂紋的管子都集中在一個(gè)回路上,在水冷壁的其他部位沒(méi)有發(fā)生裂紋,這說(shuō)明管子材料本身不是直接導(dǎo)致產(chǎn)生裂紋的原因。
從鍋爐水動(dòng)力情況來(lái)看,鍋爐設(shè)計(jì)時(shí)已對(duì)每一個(gè)循環(huán)回路進(jìn)行了精確的水動(dòng)力計(jì)算,整個(gè)循環(huán)倍率為4.3,在管子出現(xiàn)裂紋的回路,計(jì)算循環(huán)倍率約為3,水循環(huán)是安全的。同時(shí),自然循環(huán)鍋爐水循環(huán)具有補(bǔ)償性,在水循環(huán)特性較差的后水冷壁及延伸包墻均未發(fā)生水循環(huán)破壞情況,說(shuō)明水循環(huán)是可靠的。目前,國(guó)內(nèi)還沒(méi)有電站鍋爐水循環(huán)發(fā)生故障的報(bào)道。
這次大量橫向裂紋分布在燃燒器區(qū)域,斷口出現(xiàn)在剛性梁附近,爐外側(cè)是大風(fēng)箱等。因此,首先懷疑鍋爐結(jié)構(gòu)是否有問(wèn)題。通過(guò)檢查,水冷壁向下膨脹是自由的,不受阻;剛性梁結(jié)構(gòu)也未見(jiàn)異常;爐外大風(fēng)箱等情況也良好,此結(jié)構(gòu)是美國(guó)CE公司的傳統(tǒng)結(jié)構(gòu),技術(shù)非常成熟,已完全消化吸收并掌握,不存在結(jié)構(gòu)問(wèn)題。
3、結(jié)論
由于某種原因,鍋爐給水不符合要求,引起結(jié)垢,在爐右側(cè)泄漏處(即斷口)是熱負(fù)荷及熱流密度最大的地方。根據(jù)CE公司的經(jīng)驗(yàn),內(nèi)螺紋根部的熱流密度為向火側(cè)平均熱流密度的1.25倍。根部的高熱流密度導(dǎo)致較厚的水垢,水垢不僅導(dǎo)致傳熱惡化,引起管壁超溫,而且引起垢下腐蝕:同時(shí)由于煙氣的貼壁及燃燒不穩(wěn)定、負(fù)荷及運(yùn)行工況變化(該爐啟動(dòng)及停爐頻繁,經(jīng)常參加調(diào)峰)引起管子壁溫的波動(dòng),產(chǎn)生交變熱應(yīng)力,在其作用下,管子產(chǎn)生了疲勞破壞,隨著疲勞的加深,出現(xiàn)橫向裂紋,隨著裂紋的加深擴(kuò)大,逐漸產(chǎn)生了泄漏。
平圩電廠600MW鍋爐由于水質(zhì)監(jiān)控不嚴(yán),加上運(yùn)行中火焰貼壁等產(chǎn)生垢下腐蝕以及熱疲勞的交變作用,曾一度在燃燒器區(qū)域上方的水冷壁出現(xiàn)過(guò)不少橫向裂紋而導(dǎo)致泄漏。
4、防治建議
(1)換管。在燃燒器區(qū)域進(jìn)行大規(guī)模的檢查,查出有裂紋的管子,根據(jù)裂紋的情況換管。在高熱負(fù)荷及結(jié)垢嚴(yán)重的地方,可將國(guó)產(chǎn)15CrMoG光管送到異型鋼管廠拔成內(nèi)螺紋管、換管。
(2)酸洗。對(duì)照CE公司標(biāo)準(zhǔn),對(duì)結(jié)垢情況進(jìn)行分析,確定是否酸洗。
(3)加強(qiáng)運(yùn)行管理。對(duì)水處理設(shè)備運(yùn)行管理要加強(qiáng),加大對(duì)水質(zhì)監(jiān)控力度,確保合格的給水與爐水品質(zhì):對(duì)燃燒的調(diào)節(jié)也要注意,防止煙氣貼壁,避免嚴(yán)重結(jié)垢的產(chǎn)生;對(duì)鍋爐停啟頻率及負(fù)荷變化率、鍋爐升溫升壓速度以及鍋爐停爐冷卻速度等均應(yīng)嚴(yán)格控制,避免長(zhǎng)時(shí)間低負(fù)荷運(yùn)行,對(duì)停爐的保養(yǎng)也應(yīng)加強(qiáng)管理。
(4)加強(qiáng)對(duì)壁溫的控制。在燃燒器區(qū)域,有必要加裝水冷壁壁溫測(cè)點(diǎn),加強(qiáng)對(duì)水冷壁管子壁溫的監(jiān)控,避免水冷壁管子壁溫出現(xiàn)大幅度的波動(dòng)。
不同管徑和膜片寬度下的計(jì)算結(jié)果,以便分析膜片結(jié)構(gòu)對(duì)磨損的影響;也可調(diào)用優(yōu)化程序,得出最佳結(jié)構(gòu)尺寸。計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表。
由于膜片厚度對(duì)傳熱及煙速的影響相對(duì)較少,且錯(cuò)列布置比順列布置換熱效果要好,故以上計(jì)算數(shù)據(jù)針對(duì)錯(cuò)列且膜片厚度為3 mm的情況。從表中數(shù)據(jù)可知:
(1)膜片管管徑越大時(shí),煙速越小,有利于減輕磨損,降低煙道阻力,減少?gòu)S用電耗;同時(shí),金屬耗量也降低,減少了材料成本。但煙速過(guò)低,會(huì)增加積灰的可能性,故管徑并非越大越好。
(2)增加膜片寬度,對(duì)磨損影響不大,但可降低煙側(cè)流阻及金屬耗量。
(3)經(jīng)優(yōu)化設(shè)計(jì)的膜片管省煤器與原光管省煤器相比,最大磨損量、流阻及金屬耗量分別減少為原來(lái)光管的33.5%、41.5%及68.2%,說(shuō)明用膜片管省煤器取代光管省煤器具有明顯的優(yōu)勢(shì)。富通新能源生產(chǎn)銷(xiāo)售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶(hù)們不錯(cuò)的選擇。
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