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      生物質(zhì)鍋爐新聞動(dòng)態(tài)

       

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      330MW CFB鍋爐低溫結(jié)焦實(shí)例分析

      發(fā)布時(shí)間:2013-09-27 08:45    來(lái)源:未知

      0、前言
          內(nèi)蒙古京海煤矸石發(fā)電責(zé)任有限公司2x330 MW電站工程是京蒙“十一五”重點(diǎn)合作項(xiàng)目之一,也是目前國(guó)內(nèi)乃至世界上已投產(chǎn)的最大循環(huán)流化床。兩臺(tái)機(jī)組分別于2010年8月2日和10月4日,順利地通過(guò)168 h滿負(fù)荷試運(yùn),投入了商業(yè)運(yùn)營(yíng)。自投產(chǎn)以來(lái),兩臺(tái)機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定,調(diào)峰能力強(qiáng),燃燒穩(wěn)定性較好。由于這種大型循環(huán)流化床結(jié)焦的情況對(duì)于燃煤鍋爐不常見(jiàn),為此重點(diǎn)介紹一下2010年8月11日,該公司l號(hào)爐發(fā)生低溫結(jié)焦而被迫停爐的事故,從而為正確處理大型化循環(huán)流化床鍋爐結(jié)焦提供參考。
      1、設(shè)備介紹
          循環(huán)流化床鍋爐燃燒作為一種潔凈煤燃燒技術(shù),是一種介于煤粉爐懸浮燃燒和鏈條爐固定燃燒之間的燃燒方式。該公司一期工程2×330 MW機(jī)組鍋爐為東方鍋爐廠生產(chǎn),鍋爐型號(hào)DC1177/17.4 -Ⅱ1,系循環(huán)流化床、亞臨界、單爐膛、一次中間再熱自然循環(huán)汽包爐。鍋爐主要由1個(gè)膜式水冷壁爐膛、3個(gè)汽冷式旋風(fēng)分離器、3個(gè)“U”型回料閥、1個(gè)汽冷包墻包覆的尾部對(duì)流煙道(HRA)組成。采用水冷單布風(fēng)板爐膛結(jié)構(gòu),小直徑鐘罩式風(fēng)帽。富通新能源生產(chǎn)銷(xiāo)售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機(jī)、木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時(shí)我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
          鍋爐共布置10個(gè)給煤口,全部布置于爐前,在前墻水冷壁下部收縮段沿寬度方向均勻布置。爐膛底部是由水冷壁管彎制圍成的水冷風(fēng)室,水冷風(fēng)室兩側(cè)布置有一次熱風(fēng)道,進(jìn)風(fēng)型式為從風(fēng)室兩側(cè)進(jìn)風(fēng),空預(yù)器一二次風(fēng)出口均在兩側(cè),爐膛下部左右側(cè)的一次風(fēng)道內(nèi)分別布置有2臺(tái)點(diǎn)火燃燒器,6個(gè)排渣口布置在爐膛后水冷壁下部,分別對(duì)應(yīng)6臺(tái)滾筒式冷渣器。
          在爐膛上部后墻布置3個(gè)內(nèi)徑8.5 m的汽冷式旋風(fēng)分離器,每個(gè)汽冷式分離器回料腿下布置一個(gè)回料閥,回料閥為氣力式自平衡型,回料器采用一分為二的形式,流化風(fēng)由高壓流化風(fēng)機(jī)供給。尾部采用雙煙道結(jié)構(gòu),前煙道布置了3組低溫再熱器,后煙道從上到下依次布置有2組高溫過(guò)熱器、2組低溫過(guò)熱器,向下前后煙道合成一個(gè),順煙氣流動(dòng)方向依次布置有2組螺旋鰭片管式省煤器和臥式空氣預(yù)熱器,空氣預(yù)熱器采用光管式,一、二次風(fēng)道分開(kāi)布置,沿爐寬方向雙進(jìn)雙出。
      2、結(jié)焦過(guò)程
      2.1運(yùn)行工況
          2010年8月8、9日期間.1號(hào)機(jī)組運(yùn)行工況:ccs(協(xié)調(diào)控制系統(tǒng))投入運(yùn)行,負(fù)荷維持在185MW,給煤量150t/h.水冷風(fēng)室壓力12.5 kPa,床壓維持在9 kPa,床溫維持在830℃,爐膛出口溫度710℃,氧量5%,排煙溫度150℃,一次風(fēng)量維持235 km3/h(臨界流化風(fēng)量180 km3/h)。
      2.2結(jié)焦現(xiàn)象和過(guò)程
      2.2.1結(jié)焦現(xiàn)象
          結(jié)焦前鍋爐出現(xiàn)了5次爐膛負(fù)壓波動(dòng)大的現(xiàn)象,波動(dòng)值分別為-723 Pa、一l 090 Pa、- 661Pa、-627 Pa、-1110 Pa,有2次觸發(fā)引風(fēng)機(jī)自動(dòng)切至手動(dòng),引風(fēng)機(jī)自動(dòng)聯(lián)跳二次風(fēng)機(jī)自動(dòng),導(dǎo)致ccs切至功率回路運(yùn)行(該公司熱工邏輯規(guī)定爐膛負(fù)壓波動(dòng)超過(guò)-1000 Pa,引風(fēng)機(jī)自動(dòng)切至手動(dòng))?拷皦τ2個(gè)床溫測(cè)點(diǎn)溫度有升高現(xiàn)象,最高溫度分別達(dá)到1110℃和l206℃。鍋爐床溫溫升率在沒(méi)有進(jìn)行大的調(diào)整的情況下有4次大的波動(dòng),分別達(dá)到12.I℃/min、6.12℃/min、6. 26℃/min、7.32℃/mln。6臺(tái)冷渣器陸續(xù)有輕微下渣不暢、堵渣的褒象。
      2.2.2結(jié)焦過(guò)程
          (1)8月IO日,1號(hào)機(jī)組ccs投人運(yùn)行,負(fù)荷維持在200 MW,給煤量160 t/h,水冷風(fēng)室壓力13 kPa,床壓維持在8,5 kPa,床溫維持在840℃,爐膛出口溫度740℃,氧量5%,排煙溫度155℃,一次風(fēng)量240 kNm'/h。引風(fēng)機(jī)有2次大的波動(dòng)分別為-868 Pa和- 523 Pa。床溫溫升率有2次大的波動(dòng)分別為7.1℃/min和7.2℃/min。6臺(tái)冷渣器接連出現(xiàn)排渣不暢的問(wèn)題,經(jīng)捅渣處理后,從冷渣器事故放渣管放出多子L易碎的低溫焦塊,僅有2、3、5號(hào)冷渣器能堅(jiān)持排渣。
          (2)8月11日,由于只有3號(hào)冷渣器能正常排渣,其它冷渣器堵渣,1號(hào)機(jī)組因?yàn)榇矇焊唛_(kāi)始降負(fù)荷運(yùn)行,具體時(shí)間、負(fù)荷和床壓之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系,如表l所示。
      2.3結(jié)焦檢查情況
          8月12日,l號(hào)爐低溫結(jié)焦停爐冷卻后,專業(yè)人員到爐內(nèi)進(jìn)行了全面檢查,拍攝了具有典型意義的焦塊照片,如圖l所示。
          爐內(nèi)低溫結(jié)焦檢查情況匯總?cè)缦拢?br />     (1)打開(kāi)爐膛人孔檢查發(fā)現(xiàn)床面沒(méi)有大的高低不平現(xiàn)象,床面平整度在正常范圍內(nèi),床料厚度達(dá)到1100mm(正常運(yùn)行時(shí)床料厚度為850mm)。
          (2)床面沒(méi)有發(fā)現(xiàn)大面積的成片焦塊。
          (3)床料清理過(guò)程中發(fā)現(xiàn),在水冷布風(fēng)板以上200 mm的厚度都是大的顆粒,直徑都在30mm左右,最大可達(dá)50 mm。
          (4)床料內(nèi)發(fā)現(xiàn)了直徑在300mm的疏松的帶有許多嵌入的未燒結(jié)顆粒的低溫焦塊,焦塊的數(shù)量有30塊左右,形狀大小不一。
          (5)床料內(nèi)有部分脫落澆注料,經(jīng)查是給煤口和二次風(fēng)口的澆注料脫落所致,這些脫落的澆注料卡在風(fēng)帽和風(fēng)帽之間,使床面內(nèi)四處區(qū)域不能很好的流化。
          (6)下二次風(fēng)口變形嚴(yán)重,前后墻下二次風(fēng)口都有不同程度的變形,較嚴(yán)重的已由原來(lái)的圓筒形變成波浪形。
          (7)爐膛內(nèi)給煤口有3個(gè)變形嚴(yán)重,下部鐵板已翹起,多數(shù)給煤口周?chē)泻車(chē)?yán)重的積碳、結(jié)焦現(xiàn)象。
          (8)有5個(gè)風(fēng)帽脫落,30多個(gè)風(fēng)帽松動(dòng)。
          (9)冷渣器下渣口被焦塊和大的床料顆粒堵塞。
      3、低溫結(jié)焦的原因分析
          (1)停爐后檢查發(fā)現(xiàn),大顆粒的床料過(guò)多,厚度達(dá)到200mm,容易使流化不均形成低溫焦。
          (2)床壓過(guò)高,設(shè)計(jì)床壓為7 965 Pa,正常運(yùn)行時(shí)床壓一直維持9 kPa左右,加之后來(lái)排渣困難,床壓一直維持在11kPa居高不下。
          (3)每臺(tái)給煤機(jī)的4路播煤風(fēng)管變形嚴(yán)重,導(dǎo)致播煤風(fēng)量和風(fēng)壓不足,爐膛內(nèi)的下煤口不能很好地將煤播散到爐膛內(nèi),大量的煤存積在給煤口附近,形成焦塊。
          (4)爐內(nèi)給煤口和下二次風(fēng)口澆注料脫落,造成局部流化不良而結(jié)焦。
          (5)石灰石的投入也加劇了形成低溫焦的過(guò)程,尤其在低負(fù)荷和床料局部流化不好的情況下,石灰石的煅燒會(huì)吸收附近床料的熱量,在這個(gè)過(guò)程中極易形成低溫焦。
          (6)我公司一次風(fēng)量一直保持在220 km3/h以上,遠(yuǎn)大于180 km3/h的臨界流化風(fēng)量,正常的物料流化可以保證,但清理床料發(fā)現(xiàn)有幾處因澆注料脫落而使部分區(qū)域很難流化的情況。這些部位供風(fēng)不足,床溫偏高,物料產(chǎn)生粘結(jié),從而容易形成焦塊。
          (7)布風(fēng)板阻力較低(一般布風(fēng)板阻力應(yīng)為整個(gè)料層阻力的25~30%,該公司布風(fēng)板阻力特性試驗(yàn)正在核算中),布風(fēng)不均,致使?fàn)t內(nèi)流化不良從而形成焦塊。
          (8)檢查返料器發(fā)現(xiàn)內(nèi)部有澆注料脫落現(xiàn)象。機(jī)組正常運(yùn)行時(shí)返料器的料位經(jīng)常波動(dòng),返料器的溫度在高負(fù)荷時(shí)偏差較大,在低負(fù)荷的時(shí)候偏差較小。分離器的出口溫度和分離器差壓正常運(yùn)行時(shí)也有偏差。分析認(rèn)為返料量的偏差也是導(dǎo)致?tīng)t內(nèi)局部床溫過(guò)高結(jié)焦的原因之一。
          (9)風(fēng)帽的脫落和松動(dòng)造成布風(fēng)板布風(fēng)不均,部分料層流化不好形成焦塊。
          (10)燃煤、床料熔點(diǎn)太低,在床溫較低水平下就可導(dǎo)致結(jié)焦。
      4、結(jié)焦的處理
          (1)預(yù)防是處理結(jié)焦的最好辦法。
          (2)盡量在焦塊形成的早期通過(guò)各種參數(shù)的變化來(lái)判斷是否結(jié)焦,做到早發(fā)現(xiàn),早處理。
          (3)如果確定爐內(nèi)已經(jīng)結(jié)焦,應(yīng)大幅度的加、減一次風(fēng)量,通過(guò)一次風(fēng)量的波動(dòng)來(lái)打散焦塊,處理鍋爐結(jié)焦時(shí)應(yīng)盡量保持較高的一次風(fēng)量。
          (4)加強(qiáng)排渣,加大床料置換,把流化不好的床料和焦塊及時(shí)排出。
          (5)適當(dāng)降低床溫,特別是啟動(dòng)過(guò)程中,投煤時(shí)應(yīng)防止床溫急劇上升,特別是局部床溫的嚴(yán)重超溫。
          (6)適當(dāng)加大下二次風(fēng),減少上二次風(fēng),進(jìn)而增大一次風(fēng)的穿透力達(dá)到打散焦塊的目的。
          (7)及時(shí)化驗(yàn)煤質(zhì)情況,加強(qiáng)煤質(zhì)調(diào)配和管理。
          (8)在低負(fù)荷時(shí)盡量減少石灰石的投入量,防止二次結(jié)焦。
          (9)經(jīng)調(diào)整后結(jié)焦仍無(wú)改善,應(yīng)果斷請(qǐng)示停爐。
          (10)停爐過(guò)程中應(yīng)加大排渣量,為再次啟動(dòng)爭(zhēng)取時(shí)間。
      5、預(yù)防低溫結(jié)焦的措施
          作為國(guó)家重點(diǎn)推廣的新型、高效、低污染、清潔燃燒技術(shù),循環(huán)流化床鍋爐結(jié)焦困擾不容忽視。不論是哪種原因引起的結(jié)焦,一旦焦塊在床料中存在,隨著時(shí)間的推移焦塊將會(huì)越來(lái)越大,造成流化困難,堵塞排渣管,最后被迫停爐。它產(chǎn)生的嚴(yán)重后果不但給公司造成了重大的經(jīng)濟(jì)損失,而且還帶來(lái)了重大的安全隱患。這就要求運(yùn)行人員要有較好的綜合判斷能力,時(shí)刻注意各種參數(shù)的變化,做好運(yùn)行分析,盡量做到早發(fā)現(xiàn),早處理。具體預(yù)防措施如下:
          (1)保持床溫在790℃~920℃范圍內(nèi),嚴(yán)禁床溫接近煤的變形溫度。
          (2)合理調(diào)節(jié)一、二次風(fēng)配比,保證一次風(fēng)量大于臨界流化風(fēng)量。
          (3)在投煤停油過(guò)程中,應(yīng)緩慢加煤,使床溫平緩升高,嚴(yán)格控制床溫溫升率在規(guī)定范圍內(nèi)。
          (4)嚴(yán)格控制啟動(dòng)床料的含碳量和鈉、鉀含量,保證啟動(dòng)床料的顆粒度在規(guī)定范圍內(nèi)。
      (5)在鍋爐停爐時(shí)應(yīng)盡量將床料中的殘煤燃燼。
          (6)及時(shí)了解煤的特性,控制煤的粒度在規(guī)定范圍內(nèi)。
          (7)鍋爐點(diǎn)火初期投煤時(shí)應(yīng)用脈動(dòng)投煤的方式,即啟動(dòng)對(duì)稱2臺(tái)給煤機(jī)并將其出力調(diào)至最小6 t/h,運(yùn)行5 min后停止給煤,監(jiān)視氧量和平均床溫以建立一個(gè)總體時(shí)間趨勢(shì)概念。在頭幾分鐘時(shí)間里,平均床溫會(huì)有所下降,隨后再升高,而氧量一開(kāi)始維持不變,隨后在平均床溫升高之前,開(kāi)始減小,根據(jù)這種趨勢(shì)重復(fù)上述脈動(dòng)給煤步驟。
          (8)低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),應(yīng)加強(qiáng)石灰石投入后床溫的變化,防止局部床溫過(guò)低而結(jié)焦。
          (9)應(yīng)盡量縮短鍋爐啟動(dòng)時(shí)間,油煤混燒時(shí)間過(guò)長(zhǎng),如調(diào)整不當(dāng)極易發(fā)生結(jié)焦,尤其投煤初期煤油混燒階段,大量的煤投到爐內(nèi)不能完全燃燒,很容易和未燃的油粘在一起形成局部高溫。要求點(diǎn)火初期當(dāng)床溫達(dá)到投煤溫度時(shí),應(yīng)立即投煤,燃燒穩(wěn)定后果斷斷油。
          (10)在啟動(dòng)初期,盡量減少返料器流化風(fēng)量,待自平衡建立后再增大流化風(fēng)量,這樣可以保證啟動(dòng)過(guò)程中床溫不會(huì)飛升,便于控制。
          (11)機(jī)組正常運(yùn)行調(diào)整時(shí),盡量遵守“先加風(fēng),再加煤,先減煤,后減風(fēng)”的負(fù)荷調(diào)整原則,防止因調(diào)整過(guò)程中長(zhǎng)時(shí)間的風(fēng)煤配比不當(dāng)而結(jié)焦。
          (12)在下層播煤口增加了2路播煤風(fēng),更能充分保證播煤效果和播煤的均勻性。
          (13)每次點(diǎn)火啟動(dòng)前應(yīng)檢查爐內(nèi)床料粒度分布及風(fēng)帽的損壞情況,同時(shí)點(diǎn)火前應(yīng)做流化質(zhì)量及臨界流化風(fēng)量試驗(yàn),如清空床料還應(yīng)測(cè)定布風(fēng)板阻力,為正常運(yùn)行提供參考依據(jù)。富通新能源生產(chǎn)銷(xiāo)售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯(cuò)的選擇。
      6、結(jié)束語(yǔ)
          循環(huán)流化床鍋爐低溫結(jié)焦有著多方面的主客觀原因,力求不斷地優(yōu)化整體設(shè)計(jì),解決結(jié)構(gòu)隱患,提高運(yùn)行人員大型CFB鍋爐技術(shù)的理論水平,同時(shí)多借鑒同類(lèi)機(jī)組的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),分析產(chǎn)生結(jié)焦的原因,對(duì)癥處理,在實(shí)踐中不斷積累操作經(jīng)驗(yàn),嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)防止結(jié)焦的技術(shù)措施,循環(huán)流化床鍋爐的結(jié)焦是可以控制和防范的。

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