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烘干攪拌輸送新聞動態(tài)
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干燥烘干機兩次設(shè)備故障的振動分析
發(fā)布時間:2013-09-27 08:41 來源:未知
干燥烘干機是化肥生產(chǎn)車間的關(guān)鍵設(shè)備,其運行質(zhì)量以及穩(wěn)定性對于整個裝置的連續(xù)生產(chǎn)起著至關(guān)重要的作用。因此在日常生產(chǎn)中應(yīng)謹慎操作、密切注意其各項運行參數(shù),同時應(yīng)借助現(xiàn)代化的狀態(tài)監(jiān)測儀器進行分析,為接下來的設(shè)備檢修提供有力的指導(dǎo),F(xiàn)將兩例典型事故的診斷過程介紹如下。
該設(shè)備枸成如圖1所示。電機:功率315kW,轉(zhuǎn)速995r/min。減速箱:減速比43.5,I軸轉(zhuǎn)速983 r/min、齒數(shù)18個、軸承型號SKF32320,Ⅱ軸轉(zhuǎn)速250r/min、小齒輪齒數(shù)21個、大齒輪齒數(shù)71個、軸承型號32326,Ⅲ軸轉(zhuǎn)速69dmin、小齒輪齒數(shù)22個、大齒輪齒數(shù)76個、軸承型號ZWZ 4053740,Ⅳ軸轉(zhuǎn)速22.5 r/min、
齒輪齒數(shù)68個、軸承型號ZW222356。傳動小齒輪與大齒圈刊、齒輪轉(zhuǎn)速22.5r/min、齒數(shù)18個、軸承型號ZW222356,大齒圈轉(zhuǎn)速2.5rf nun、齒數(shù)160個,嚙合頻率6.75Hz(405r/min)。
1.液力耦合器葉片斷裂故障
2006年7月17日,對減速箱I軸軸承座部位進行例行監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)振動頻譜圖中出現(xiàn)比較明顯的電機轉(zhuǎn)速頻率16.59Hz(995r/min)及其諧頻,其中1倍頻的幅值為3.4mm/s,為譜圖中最高的峰值。
而此前同一測點2006年6月5日的頻譜中,卻只有傳動小齒輪和大齒圈的齒輪嚙合頻率及諧頻峰值(對于大型滾筒型設(shè)備,這些峰值的存在是正常的)。
另外,用頻閃儀觀察液力耦合器輸入輸出軸的轉(zhuǎn)速時,發(fā)現(xiàn)輸入輸出轉(zhuǎn)速完全一致,都是995r/min。在正常負載情況下,液力耦合器應(yīng)該有1%~5%的“丟轉(zhuǎn)”,也就是輸出軸轉(zhuǎn)速應(yīng)低于輸入軸轉(zhuǎn)速,而出現(xiàn)輸入輸出轉(zhuǎn)速完全一致的情況,可能的原因有兩個:一是軸承卡死造成整個液力耦合器輸入和輸出軸剛性連接;二是液力耦合器葉片卡在主、從動葉輪之間使之同步旋轉(zhuǎn)。然而,出現(xiàn)以上任何一種故障,雖不會造成很大、很明顯的振動及噪聲,但會造成干燥烘干機滾筒轉(zhuǎn)速上升,對化肥的干燥效果產(chǎn)生影響。另外在開車時由于瞬間加載,可能會使電機電流突然上升而損壞電機。在對該故障進行結(jié)論性診斷之后及時通知工藝車間組織停車檢修。富通新能源不但生產(chǎn)銷售木屑烘干機等鋸末木屑成型機械設(shè)備,而且還大量銷售顆粒機、木屑顆粒機等生物質(zhì)燃料成型機械設(shè)備。
將液力耦合器解體后,發(fā)現(xiàn)主動葉輪和從動葉輪共斷裂了10多片葉片,而且有的葉片卡在主動和從動葉輪之間。這正是造成液力耦合器輸入和輸出轉(zhuǎn)速一致的根本原因所在。如果部分葉片隨內(nèi)部液體介質(zhì)一起旋轉(zhuǎn)而沒得到及時處理,長期下去將會打碎大部分葉片,進而使液力耦合器徹底失效,造成設(shè)備的突然停止運行。對液力耦合器整體進行更換,更換后重新開車,振動完全恢復(fù)正常。
2.減速箱齒輪損傷故障
2007年1月10日,在減速箱I軸測點振動頻譜的低頻段發(fā)現(xiàn)間隔約70r/min的峰值群,如圖4。減速箱相關(guān)參數(shù)得知,Ⅲ軸轉(zhuǎn)速為69r/min,考慮到采集數(shù)據(jù)的分辨率影響,認為該峰值群峰值之間的間隔很可能就是Ⅲ軸轉(zhuǎn)速頻率。為進一步證實Ⅲ軸是否存在故障,又對Ⅲ軸軸承位進行了振動信號采集,同時適當增加了采樣的分辨率,得出如圖5所示的頻譜圖。
從圖5所示Ⅲ軸軸承位振動頻譜圖中可以看出,低頻段也有間隔為Ⅲ軸轉(zhuǎn)速頻率的峰值群,出現(xiàn)這樣的情況說明Ⅲ軸以及Ⅲ軸上的齒輪出現(xiàn)故障,如齒輪打齒、齒輪松動、齒輪嚴重磨損、支撐軸承松動或損壞等。
為了進一步明確以上3種推測,又再次采集了Ⅲ軸軸承位的時域波形,如圖6。在圖6所示的時域波形中,可以明顯地看到有間隔約0.87s的沖擊,經(jīng)計算這正好對應(yīng)Ⅲ軸69r/min的轉(zhuǎn)速頻率。出現(xiàn)這樣的沖擊尖峰大多是由于齒輪斷齒引起的,考慮到小齒輪比大齒輪參與嚙合的機會多,所以推測很可能是Ⅲ軸上的小齒輪出現(xiàn)局部打齒。
2007年1月15日,工藝車間計劃停車檢修。維修人員從減速箱上部觀察孔發(fā)現(xiàn)Ⅲ軸小齒輪齊根掉下一個齒,旁邊一個齒也掉落全長的1/3。如果繼續(xù)使用,會造成整個減速箱的災(zāi)難性損傷,于是立即安排更換整個Ⅲ軸。2007年1月18日重新開車后,對干燥烘干機各個測點進行了仔細的監(jiān)測,減速箱I軸軸承座振動頻譜圖如圖7。從圖上可以看出,夾在傳動齒輪和大齒圈嚙合頻率之間的電機軸、減速箱Ⅲ軸轉(zhuǎn)速頻率及其諧頻峰值均消失了,振動完全恢復(fù)正常。
3.總結(jié)
大型化工設(shè)備結(jié)構(gòu)較復(fù)雜、工況變化頻繁,再加上現(xiàn)場環(huán)境惡劣,因此對現(xiàn)場故障診斷人員提出了很高的要求。在實際操作時有以下幾點要領(lǐng):(1)要盡可能詳盡地搜集設(shè)備相關(guān)資料(如各部位結(jié)構(gòu)型式、電機轉(zhuǎn)速、功率、齒輪齒數(shù)轉(zhuǎn)速、葉輪葉片數(shù)、軸承型號、工況變化以及維修改動操作等)。(2)對于不明原因的振動要多方取證,層層遞進地進行分析,如有必要可采集其他諸如溫度、加速度、噪聲等參數(shù)輔助診斷。(3)要在掌握一些基本的振動分析方法的基礎(chǔ)上,盡可能多測量、多分析、多比較、多總結(jié)、多交流,以此來逐漸積累現(xiàn)場診斷經(jīng)驗。(4)也是最重要的一點,就是做到理論和實踐相結(jié)合,理論指導(dǎo)實踐,在實踐中不斷進行積累、總結(jié),對理論進行消化和必要的修正,使之進一步升華,然后再去指導(dǎo)下一步的實踐工作。只有如此循環(huán)往復(fù)多次之后,才能真正提高故障診斷水平。
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