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      烘干攪拌輸送新聞動態(tài)

       

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      TBM-3#輸送機皮帶曲線運行防跑偏方案及實施

      發(fā)布時間:2013-09-26 09:01    來源:未知

          在現(xiàn)代隧道施工中,TBM(全斷面隧道掘進機)作為一種先進的施工設(shè)備,得到了越來越廣泛的應(yīng)用。TBM施工集掘進、支護、出碴于一體,具有快速、優(yōu)質(zhì)、安全、經(jīng)濟等特點。鐵道部確定秦嶺隧道(I線)引進兩臺∮8.8m的TBM(型號TB880E),采用TBM法施工,這在我國鐵路隧道修建史上屬首次。該機配備的3N膠帶輸送機在桃花鋪1號隧道進口段運行時,其防跑偏問題一度成為施工中的焦點。
      一、TBM結(jié)構(gòu)組成及其施工簡介
          TB880E型掘進機由主機、連接橋和后配套系統(tǒng)三大部分組成。主機用于破巖、裝載、轉(zhuǎn)載;連接橋起主機和后配套的連接作用;后配套系統(tǒng)用于出碴、支護等。
          出碴運料系統(tǒng)是TBM型掘進機的主要附屬機構(gòu)之一。包括1#、2#、3#膠帶輸送機,1N輸送機安裝在主機機架內(nèi),長約22.5m,完成刀盤切削石碴的接收并轉(zhuǎn)載到2#輸送機;2#輸送機安裝在連接橋主梁內(nèi),長約29,5m,接受1#輸送機輸送渣并轉(zhuǎn)載到3#輸送機;3#膠帶輸送機安裝在后配套l一一15#車上,長約161m,接受2#輸送機的石碴,經(jīng)移動的卸碴機卸人停在后配套的礦車中,1#、2#、3#輸送機連續(xù)工作,完成TBM碳巖后石碴從掌子面到礦車的輸送任務(wù)。
      二、桃花鋪l號隧道進口設(shè)計與3.輸送機的矛盾
          西安南京鐵路桃花鋪l號隧道全長7 234m.是全線重點控制工程,其進口段755.32m位于R=1 000m的曲線上。而TBM的3’輸送機設(shè)計為直線運行+且輸送機的支架均剛性地連接在TBM后配套的平臺車上,全長161m;當TBM后配套系統(tǒng)位于曲線段時,若3N輸送機的膠帶拉直,則膠帶(帶寬1 200mm)中心線將偏離膠帶支承架中心線4 060mm,顯然3+輸送機和卸碴機已無法運行,必須進行改造。
      三、施工現(xiàn)場提出的幾種解決方案
          1.舍棄3#輸送機用2#輸送機出渣
          此方案是不用3#輸送機卸渣,將礦車由原來
      的每十節(jié)在3#輸送機下部裝渣改為每兩節(jié)在2#輸送機下部裝渣,這種方法嚴重制約TBM的施工進度,正常的作工序被打亂,無法在TBM掘進的同時進行仰拱塊的鋪設(shè)和噴砼作業(yè),且調(diào)車次數(shù)增多,給列車的編組造成不便,工作效率下降。
          2.改造3#輸送機,增加輸送機數(shù)量,實現(xiàn)接力出渣
          此方案能滿足正常的出渣和TBM正常的施工工序。但投入較大,費用約400萬元,在755.32m的曲線上如此巨大的投入顯然是不經(jīng)濟的。
          3.采用國外專利產(chǎn)品實現(xiàn)3#輸送機的出渣
          采用美國朗艾道亞洲公司(LONG-AIRDOX)的專利產(chǎn)品——水平轉(zhuǎn)彎托輥,將原3。輸送機改造為水平彎曲帶式輸送機。這種托輥可使輸送機的彎曲半徑小至150m。但費用約為100萬元。
          4.采用國內(nèi)專業(yè)生產(chǎn)技術(shù)改造3-輸送機
      以上方案被否定后,我們叉研究了TBM生產(chǎn)廠家WIRTH公司提出的方案,即加高膠帶輸送機內(nèi)側(cè)。經(jīng)過技術(shù)交底、現(xiàn)場勘察和3#輸送機曲線上受力分析后,確定了防跑偏的措施。
      四、3#輸送機防跑偏措施的實施方案
          1.基本原理
          3#輸送機膠帶在曲線上運行所受的力主要有驅(qū)動滾筒驅(qū)動時產(chǎn)生的張力、運行段160m行程中與托滾產(chǎn)生的摩擦力(上部)、曲線上運行所產(chǎn)生的離心力(很小可忽略不計),當張力在曲線段所產(chǎn)生的分力和運行段160m行程中托滾的摩擦力平衡時,膠帶不跑偏。因此,應(yīng)適當抬高膠帶輸送機的內(nèi)側(cè)以增大膠帶運行中與托滾的摩擦力,使得受力平衡。在分析各關(guān)鍵點的張力后,根據(jù)現(xiàn)場3’輸送機的布置就可依計算的最大抬升角決定各節(jié)平臺車上輸送機托架的墊高尺寸。
          2.計算結(jié)果
          空載,當托輥和輸送帶之間的摩擦系數(shù)盧0.245時,不必抬高托輥架也可正常運行。隨工作環(huán)境的不同,f在0.2—0.35之間變化,這里接f=0.23采取措施,此時,按最大張力計算托輥組的抬升角r=0,90內(nèi)側(cè)的最大抬高量為:
         h=1 434(輸送機支架寬度)Xsin=21.5mm
         至于底部回程膠帶在平托輥上的跑偏,由于該段的張力小,經(jīng)計算可不必加墊塊。
          3,墊高方法
          4.運行時措施(1)適當減小皮帶張緊力將有助于防跑偏; (2)減少皮帶與托滾處雜物及水分,以增大皮帶摩擦力。
          方案實施后,3#輸送機在桃花鋪l號隧道進口段755.32m的R=1000m曲線上運行效果良好,滿足了TBM快速性、同時性、連續(xù)性的作業(yè)要求,曲線段進入直線段過渡良好,未出現(xiàn)膠帶跑偏現(xiàn)象。實施方案的費用僅為8900元,經(jīng)濟效益顯著,同時為TBM-3'輸送機在曲線上運行積累了經(jīng)驗,對解決類似問題有借鑒價值。

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