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      烘干攪拌輸送新聞動態(tài)

       

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      TD75帶式輸送機機尾溜槽裝置的改造與應用

      發(fā)布時間:2013-09-25 09:14    來源:未知

          東灘煤礦1989年投產(chǎn),設計產(chǎn)能為400萬t/a,1996年該礦產(chǎn)煤473萬t,超設計生產(chǎn)能力73萬t,首次奪得全國煤礦產(chǎn)量冠軍。2002年該礦原煤產(chǎn)量突破800萬t,2003年以來產(chǎn)量一直保持在750萬t/a以上。東灘煤礦選煤廠1993年投產(chǎn),設計洗選能力為400萬t/a,1998年洗選能力達到423萬t/a,2002年東灘煤礦原煤產(chǎn)量達808萬t/a時,該選煤廠的洗選能力達到693萬t/a,2003年以來洗選能力一直保持在550萬t/a以上。TD75帶式輸送機作為東灘煤礦以及選煤廠的主流輸送設備,在礦井的發(fā)展中做出了巨大貢獻,但是在生產(chǎn)過程中也出現(xiàn)了許多不適應礦井發(fā)展需要的缺點和不足。經(jīng)過研究與實踐,對TD75帶式輸送機進行了機尾溜槽裝置的改造與提高,滿足了礦井高速發(fā)展對輸送設備的需求。
      1、現(xiàn)狀分析
      1.1機尾溜槽裝置的構(gòu)成
          TD75帶式輸送機機尾溜槽裝置是由機尾溜槽、擋煤板和擋煤皮子3個部分組成。機尾溜槽是用鋼板拼合而成的方形物料導流裝置。擋煤板是安裝在溜槽出口左右兩側(cè)的、防止煤與膠帶接觸時濺出膠帶的一種設施。擋煤皮子是防止擋煤板內(nèi)的煤撒出膠帶邊緣后落在下層膠帶上造成機尾膠帶跑偏的一種裝置。以1200 mm寬的帶式輸送機為例,帶式輸送機機尾溜槽出口的寬度為900 mm,高度為700 mm,左右擋煤板的間距為1000 mm,擋煤板的下側(cè)安裝擋煤皮子,擋煤皮子與膠帶直接接觸并內(nèi)延200 mm。這樣機尾溜槽與帶式輸送機的膠帶就形成了一個左右封閉的環(huán)境,物料由機尾溜槽導入,由擋煤板和擋煤皮子封堵于膠帶上,然后由膠帶運走,最終實現(xiàn)物料輸送。
      1.2機尾溜槽裝置對帶式輸送機的負面影響
          根據(jù)多年的實踐經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)了以下幾點機尾溜槽裝置對帶式輸送機有不利影響:
          (1)帶式輸送機機尾擋煤皮子始終與運轉(zhuǎn)的膠帶接觸,運轉(zhuǎn)時二者之間產(chǎn)生滑動摩擦造成膠帶的三分之一和三分之二處磨損嚴重,這使膠帶提前達到報廢標準,減少了膠帶使用壽命。同時,也造成擋煤皮子更換頻繁,產(chǎn)生了大量的材料消耗。
          (2)當帶式輸送機機尾溜槽入料不在膠帶中央時,經(jīng)常造成帶式輸送機整體跑偏,這給安全生產(chǎn)和設備的安全運轉(zhuǎn)帶來很大隱患。由于機尾溜槽出口比較大,加上溜槽上方的物料來源方向不同,會出現(xiàn)物料偏左或偏右的情況,造成膠帶整體跑偏,使設備在不安全的狀態(tài)下運行。出現(xiàn)這種情況時,無法利用調(diào)偏托輥調(diào)整,常用的辦法是在溜槽出口處焊接導流板,而焊接導流板需要經(jīng)過觀察、焊接、再觀察、再焊接的反復試驗才能焊好合適的導流板。
          (3)當帶式輸送機出現(xiàn)生產(chǎn)事故停止運行時,機尾會出現(xiàn)淤煤,而當問題解決后重新開始啟動時,機尾溜槽及擋煤板內(nèi)的淤煤使擋煤皮子和膠帶之間產(chǎn)生巨大的摩擦阻力,這個摩擦阻力超過了設備的負荷,進而造成設備無法正常啟動。當本級設備在運轉(zhuǎn)中突然停車而上級設備還在運轉(zhuǎn)時,就會造成本級設備的機尾溜槽及擋煤板內(nèi)出現(xiàn)淤煤。由于溜槽內(nèi)淤煤產(chǎn)生的壓力比較大,整個壓力都壓在擋煤皮子及機尾膠帶上,使得二者之間產(chǎn)生的摩擦力較大,再加上膠帶上的載荷,一般情況下都會大大超出電機的負荷,造成無法起車或出現(xiàn)電機保護掉電現(xiàn)象,如果崗位工頻繁起車還會出現(xiàn)電機或電器燒毀情況,進而使事故擴大。
          (4)擋煤皮子磨損外加膠帶跑偏會造成機尾溜槽處出現(xiàn)撒煤現(xiàn)象,輕則影響現(xiàn)場衛(wèi)生,重則造成膠帶撕裂產(chǎn)生事故。由于膠帶與槽型托輥接觸而呈現(xiàn)彎曲狀態(tài),其垂直投影寬度只有1070 mm,在擋煤皮子完好的狀態(tài)下不會出現(xiàn)撒煤情況。當擋煤皮子磨損嚴重損壞到一定程度后,在膠帶跑偏達到托輥邊緣時,煤就會從擋煤皮子磨損處撒出,堆落于帶式輸送機兩側(cè)或落在下層膠帶上的煤被帶到機尾滾筒處造成膠帶跑偏,進而釀成大的生產(chǎn)事故。
      1.3問題解決思路
          使帶式輸送機的入料始終處在膠帶中間,膠帶不會因為入料不正而跑偏;不用擋煤皮子或是少用擋煤皮子,減小對膠帶的無謂磨損;溜槽出口物料最大量時也不會出現(xiàn)膠帶撒煤或超出電機的額定載荷,在膠帶出現(xiàn)淤煤時,不會影響帶式輸送機的正常開啟,從而保障設備的安全運轉(zhuǎn)。
      2、機尾溜槽的改造依據(jù)及措施
      2.1計算最大運輸量
          以裝火車時的運輸量作為最大運輸量,計算依據(jù)為:東灘礦選煤廠要求裝一節(jié)60 t載重量的火車廂時間控制在2.5 min。以現(xiàn)場帶式輸送機速度為3 m/s、煤流密度為1.2 t/m3為依據(jù),計算出帶式輸送機運輸能力為1440t/h,這作為1200mm寬帶式輸送機的最大有效運輸量。
      2.2  設計溜槽的出口寬度
          1200 mm帶式輸送機的機尾溜槽出口尺寸為寬900 mm,高70 mm,以最大運輸能力1440 t/h計算,溜槽出口截面積只需要0. 133r12,如果煤流在出口處為滿口狀態(tài),那么計算出的開口寬度為159 mm,根據(jù)現(xiàn)場試驗取開口寬度為380 mm較合適。
      2.3計算煤流在出口處的高度
          由于東灘選煤廠落煤最低要求為900 t/h,可以確定正常生產(chǎn)狀態(tài)下帶式輸送機運輸量在900~1440 t/h之間,這樣可以計算出煤流在溜槽出口處的高度在218~350 mm之間。
      2.4淤煤狀態(tài)下煤流寬度在膠帶上的位置
          設計溜槽口離膠帶底部的高度為240 mm,由于煤的堆積角為30°,所以煤流在膠帶上散開的寬度為934 mm,煤流的兩側(cè)邊緣分別離膠帶邊緣133 mm。
          根據(jù)以上計算,最終采取的改造措施為:把溜槽出口由900 mm改為380 mm.以保證物料能落于膠帶中央;擋煤板離膠帶的距離保持在20 mm,以防止向外蹦煤;撤除擋煤皮子,避免對膠帶的無謂磨損。
      3、應用效果評價
          (1)改造后能有效保證煤流動態(tài)落于膠帶中央,解決了膠帶整體跑偏問題,保證了帶式輸送機的安全運轉(zhuǎn),減輕了職工的工作難度。
          (2)改造后不需要再焊接導流板,節(jié)省了焊接導流板而付出的人力、物力和檢修時間。

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