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      生物質(zhì)鍋爐新聞動(dòng)態(tài)

       

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      300MW循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行優(yōu)化

      發(fā)布時(shí)間:2013-09-21 08:12    來源:未知

      0、引言
          云南大唐國(guó)際紅河發(fā)電有限責(zé)任公司1、2號(hào)鍋爐是引進(jìn)法國(guó)ALSTOM公司技術(shù).由哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司設(shè)計(jì)和制造的HG-1025/17.5-L_HM37型循環(huán)流化床鍋爐,是全國(guó)首臺(tái)和第2臺(tái)國(guó)產(chǎn)化300 MW CFB鍋爐,分別于2006年6月3日和8月27日.順利地通過了168 h滿負(fù)荷試運(yùn),投入了商業(yè)運(yùn)營(yíng)。通過la多的摸索與實(shí)踐,并針對(duì)300 MWCFB鍋爐在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問題,采取了一系列的運(yùn)行優(yōu)化措施,使機(jī)組運(yùn)行更加安全與經(jīng)濟(jì)。
      1、鍋爐設(shè)備簡(jiǎn)介
          云南大唐國(guó)際紅河發(fā)電有限責(zé)任公司2x300 MWCFB鍋爐,系亞臨界參數(shù)、一次中間再熱、單鍋筒、自然循環(huán)、平衡通風(fēng)、露天島式布置。鍋爐為單爐膛褲衩型雙水冷布風(fēng)板結(jié)構(gòu)。采用流態(tài)化的燃燒方式,這是一種介于煤粉爐懸浮燃燒和鏈條爐固定燃燒之間的燃燒方式,即通常所說的半懸浮燃燒方式。流態(tài)化是指物料在從水冷風(fēng)室布風(fēng)板下送入的一次風(fēng)和從爐膛密相區(qū)分上下2層送入的二次風(fēng)的作用下處于流化狀態(tài).并實(shí)現(xiàn)物料在爐膛內(nèi)的內(nèi)循環(huán)和爐膛外的外循環(huán),從而實(shí)現(xiàn)物料在鍋爐不斷往復(fù)地循環(huán)燃燒。物料外循環(huán)系統(tǒng)布置有:4個(gè)高溫絕熱旋風(fēng)分離器,4個(gè)非機(jī)械型單回路自平衡式回料閥.對(duì)稱布置的4個(gè)外置床內(nèi)分別布置有2個(gè)低溫過熱器、高溫再熱器和2個(gè)中溫過熱器I、中溫過熱器II。輸煤碎煤系統(tǒng)配備有:一級(jí)環(huán)錘式碎煤機(jī)和二級(jí)籠式碎煤機(jī)。給煤系統(tǒng)配置有:4條給煤線,每條給煤線有3個(gè)給煤口,采用稱重和埋刮板兩級(jí)給煤機(jī),前后墻回料管線上各2點(diǎn),左右兩側(cè)墻中部的給煤管線上各1點(diǎn),共6點(diǎn)的給煤方式。床下布置有2個(gè)風(fēng)道燃燒器共4只床下槍,床上布置有8只啟動(dòng)床槍。通過4個(gè)風(fēng)水聯(lián)合式冷渣器錐形閥來控制鍋爐的排渣量。鍋爐風(fēng)煙系統(tǒng)布置有:2臺(tái)引風(fēng)機(jī).2臺(tái)一次風(fēng)機(jī).2臺(tái)二次風(fēng)機(jī).5臺(tái)高壓流化風(fēng)機(jī).鍋爐尾部煙道中依次布置有高溫過熱器、低溫再熱器、省煤器,煙氣最后進(jìn)入一臺(tái)四分倉(cāng)回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器。富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機(jī)、木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時(shí)我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
      2、機(jī)組運(yùn)行優(yōu)化方式
      2.1  埋刮板給煤線中間給煤口由運(yùn)行轉(zhuǎn)備用
      利用2號(hào)鍋爐運(yùn)行8個(gè)月后的停爐機(jī)會(huì).對(duì)鍋爐受熱面進(jìn)行全面的防磨防爆檢查.發(fā)現(xiàn)所有給煤線中間給煤管落煤口附近的耐火耐磨材料磨損嚴(yán)重。為了防止將來中間給煤口處水冷壁因磨損而發(fā)生爆管.導(dǎo)致機(jī)組的非計(jì)劃停運(yùn),特做如下優(yōu)化運(yùn)行:
          (1)給煤線正常運(yùn)行時(shí)禁止投入中間給煤口,該給煤口只做緊急備用.即只能在給煤線1號(hào)給煤口堵煤時(shí),才能投入中間給煤口運(yùn)行。以減小中間給煤口處水冷壁管的磨損.
          (2)正常運(yùn)行時(shí)加強(qiáng)給煤系統(tǒng)的監(jiān)視和就地給煤線的巡檢,特別要防止1號(hào)給煤口旋轉(zhuǎn)給料機(jī)的堵轉(zhuǎn)。
          (3)給煤線運(yùn)行時(shí)1號(hào)給煤口旋轉(zhuǎn)給料機(jī)的轉(zhuǎn)速與下煤量要相匹配.防止總給煤量一定時(shí)l號(hào)煤口下煤量過小,而引起3號(hào)給煤日下煤量過大而堵煤。
          (4)當(dāng)發(fā)現(xiàn)運(yùn)行給煤線的1、3號(hào)給煤口任意一個(gè)出現(xiàn)故障時(shí).要及時(shí)減少該給煤線的出力.然后投運(yùn)中間給煤口替代故障給煤口.待故障消除后再恢復(fù)中間給煤口作緊急備用。
          (5)當(dāng)單側(cè)一條給煤線跳閘,同側(cè)另一條給煤線的給煤量超過75 t/h時(shí).要將該給煤線的中間給煤口投運(yùn).并設(shè)置好兩側(cè)給煤量的偏置,防止3號(hào)給煤口下煤量過大而堵煤。
      2.2合理調(diào)整流化風(fēng)量
          為了延長(zhǎng)高壓流化風(fēng)機(jī)的使用壽命、降低廠用電率、提高設(shè)備的可靠性,通過合理調(diào)整流化風(fēng)量,將流化風(fēng)機(jī)運(yùn)行方式由設(shè)計(jì)的4臺(tái)運(yùn)行l(wèi)臺(tái)備用改為3臺(tái)運(yùn)行2臺(tái)備用,特做如下優(yōu)化運(yùn)行:
          (1)修改邏輯關(guān)系.使高壓流化風(fēng)機(jī)具備3臺(tái)投運(yùn)條件。機(jī)組正常運(yùn)行時(shí)保持3臺(tái)高壓流化風(fēng)機(jī)運(yùn)行,1臺(tái)投手動(dòng)備用,另一臺(tái)投手動(dòng)備用或轉(zhuǎn)檢修。
          (2)加強(qiáng)對(duì)運(yùn)行3臺(tái)高壓流化風(fēng)機(jī)運(yùn)行參數(shù)的監(jiān)視,發(fā)現(xiàn)異常要及時(shí)將1臺(tái)備用高壓流化風(fēng)機(jī)投運(yùn),確保鍋爐穩(wěn)定運(yùn)行。
          (3)當(dāng)運(yùn)行中任意一臺(tái)高壓流化風(fēng)機(jī)發(fā)生跳閘時(shí),應(yīng)立即手動(dòng)啟動(dòng)1臺(tái)備用高壓流化風(fēng)機(jī)運(yùn)行,并及時(shí)對(duì)回料閥、外置床、冷渣器的流化風(fēng)量進(jìn)行調(diào)整,防止因流化風(fēng)量過低而引起堵灰。
          (4)床壓高于11 kPa.需打開冷渣器的觸動(dòng)風(fēng)門和各流化風(fēng)門進(jìn)行排渣時(shí).必須加強(qiáng)對(duì)流化風(fēng)母管風(fēng)壓、風(fēng)機(jī)電流和各處流化風(fēng)量的監(jiān)視和調(diào)整,防止高壓流化風(fēng)機(jī)過電流。
      2.3優(yōu)化機(jī)組低負(fù)荷時(shí)的運(yùn)行方式
          云南電網(wǎng)峰谷差很大,特別是后夜班低負(fù)荷時(shí)間較長(zhǎng),根據(jù)計(jì)劃負(fù)荷曲線加強(qiáng)與調(diào)度的溝通.確定單機(jī)負(fù)荷在下述規(guī)定低谷時(shí)段超過3h的時(shí)候.要合理安排2臺(tái)機(jī)組的出力.對(duì)減負(fù)荷機(jī)組的2臺(tái)循環(huán)水泵、二次風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī),采取停運(yùn)1臺(tái)的節(jié)電措施,特做如下優(yōu)化運(yùn)行:
          (1)當(dāng)機(jī)組負(fù)荷降至200 MW時(shí),將準(zhǔn)備停運(yùn)側(cè)二次風(fēng)機(jī)的負(fù)荷逐漸降至空載后停運(yùn)備用。因?yàn)樵诖素?fù)荷T.保留1臺(tái)二次風(fēng)機(jī)運(yùn)行.可保證鍋爐能正常燃燒。
          (2)當(dāng)機(jī)組負(fù)荷減至180MW以下,真空在-79 kPa以上.循環(huán)水溫升小于8℃,機(jī)組其他相關(guān)參數(shù)運(yùn)行正常時(shí),可停止l臺(tái)循環(huán)水泵。此時(shí)1臺(tái)循環(huán)水泵的循環(huán)水量已滿足機(jī)組對(duì)真空的要求。
          (3)當(dāng)機(jī)組負(fù)荷降至130 MW時(shí),將同側(cè)引風(fēng)機(jī)逐漸降至空載后停運(yùn)備用。因?yàn)樵诖素?fù)荷下,保留l臺(tái)引風(fēng)機(jī)運(yùn)行,可以正常調(diào)節(jié)鍋爐負(fù)壓。
          (4)循環(huán)水泵、二次風(fēng)機(jī)及引風(fēng)機(jī)停運(yùn)后進(jìn)行啟動(dòng)前的檢查,確保隨時(shí)具備聯(lián)投的條件.以便接到指令后能快速升負(fù)荷。
          (5)運(yùn)行循環(huán)水泵的冷卻水壓力低于0.1 MPa時(shí),啟動(dòng)管道泵.增加冷卻水壓力和冷卻水量.確保運(yùn)行循環(huán)水泵的安全。
          (6)加強(qiáng)對(duì)單側(cè)風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)風(fēng)煙系統(tǒng)的監(jiān)視與調(diào)整.特別應(yīng)防止運(yùn)行的單側(cè)風(fēng)機(jī)過電流和爐膛壓力保護(hù)動(dòng)作。
      2.4調(diào)整儀用空氣壓縮機(jī)的運(yùn)行方式
          通過對(duì)1、2號(hào)爐儀用空壓機(jī)系統(tǒng)的檢查、清理或轉(zhuǎn)移不重要的用戶,減少儀用壓縮空氣的用氣量,將儀用空壓機(jī)3臺(tái)運(yùn)行1臺(tái)備用的運(yùn)行方式改為2臺(tái)運(yùn)行2臺(tái)備用.確定2臺(tái)儀用空氣壓縮機(jī)能滿足2臺(tái)機(jī)組正常運(yùn)行的需要。若儀用壓縮空氣系統(tǒng)有泄漏,泄漏點(diǎn)暫時(shí)又沒有查清.而儀用壓縮空氣壓力不能維持在0.65 MPa以上時(shí).投備用的儀用空氣壓縮機(jī)就會(huì)自動(dòng)聯(lián)啟,必要時(shí)可手動(dòng)啟動(dòng)第4臺(tái)儀用空氣壓縮機(jī)。
      2.5煤種摻燒
          為了適應(yīng)電煤市場(chǎng)的變化.尋求企業(yè)的生存和發(fā)展,在燃燒設(shè)計(jì)煤種小龍?zhí)逗置旱幕A(chǔ)上,摻燒非設(shè)計(jì)煤種彌勒縣新哨煤。在做完鍋爐摻燒非設(shè)計(jì)煤種試驗(yàn)后,特做如下優(yōu)化運(yùn)行:
          (1)摻燒的煤種按10%、20%、30%、40%、50%摻燒配比對(duì)鍋爐原煤倉(cāng)上煤。經(jīng)過一段時(shí)間的摻燒試驗(yàn),確認(rèn)30%—50%摻燒配比可滿足鍋爐正常運(yùn)行。其摻燒情況試驗(yàn)記錄見表1。
          (2)要盡量保證摻燒均勻.避免出現(xiàn)因摻燒不均而引起的煤質(zhì)大幅度波動(dòng)。
          (3)摻燒煤種進(jìn)入煤場(chǎng)后,與設(shè)計(jì)煤種進(jìn)行分堆存放。需要取煤時(shí).再按比例進(jìn)行摻混上煤。
          (4)當(dāng)摻燒煤比例加大時(shí),為防止床壓過高,應(yīng)加強(qiáng)鍋爐排渣。
      2.6調(diào)整燃煤粒徑平衡鍋爐床料
          給煤粒度對(duì)CFB鍋爐機(jī)組運(yùn)行的影響很大,煤粒過細(xì)將增加碎煤機(jī)的電耗.且使鍋爐排煙溫度升高.排煙熱損失增加:煤粒過粗將使細(xì)顆粒所占的份額減少.則會(huì)有較少的顆粒被攜帶到床層的上部.減少了截面顆粒質(zhì)量濃度,從而間接地削弱了傳熱。并且給煤粒度過粗,鍋爐床壓也會(huì)逐漸升高.如果冷渣器排渣有困難,就會(huì)使鍋爐床壓偏高.這樣一方面會(huì)增加風(fēng)機(jī)的電耗.另一方面鍋爐在高床壓下運(yùn)行.容易發(fā)生鍋爐“翻床”,甚至被迫停爐,直至被迫停機(jī)。因此,合理的給煤粒度對(duì)鍋爐運(yùn)行十分重要。在1號(hào)爐投產(chǎn)初期,由于褐煤煤質(zhì)的特性和設(shè)計(jì)燃煤粒徑較小(8—10 mm),一次風(fēng)壓偏高等因素的影響,不能維持鍋爐正常的床壓。采用通過埋刮板給煤機(jī)中間給料機(jī)的人孔門.每天都要向爐內(nèi)加裝50t左右的床料.以補(bǔ)充鍋爐運(yùn)行中損失掉的床料。通過試驗(yàn),特做如下優(yōu)化運(yùn)行:
          (1)經(jīng)多次試驗(yàn),入爐煤一級(jí)破碎篩分粒度情況見表2。
          (2)取消二級(jí)籠式細(xì)碎機(jī),入爐煤只經(jīng)過一級(jí)環(huán)錘式碎煤機(jī)破碎,增大了入爐煤粒徑(50—25 mm),床料基本能維持平衡,如果床壓高時(shí)通過冷渣器排渣。
          (3)在鍋爐開始投煤初期,可適當(dāng)降低原煤破碎粒度,以便快速提高床溫,減少燃油。待床溫達(dá)800℃時(shí),再將原煤破碎粒度調(diào)整到規(guī)定值。富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯(cuò)的選擇。
      2.7低床壓經(jīng)濟(jì)運(yùn)行.有效控制鍋爐的翻床
          CFB鍋爐比常規(guī)煤粉爐廠用電率偏高,是亟待
      解決的技術(shù)難題之一。通過加強(qiáng)鍋爐的排渣.必要時(shí)通過外置床事故排渣,調(diào)整給煤粒度,維持鍋爐床壓在10—11kPa運(yùn)行。經(jīng)過低床壓運(yùn)行試驗(yàn),采取降低2kPa的床壓,即保持鍋爐在7—9 kPa的低床壓運(yùn)行.使高廠變的負(fù)荷由23.5 MW降至20.5 MW,降低了廠用電率.同時(shí)低床壓運(yùn)行還減少了鍋爐受熱面磨損.另外也大大減少了鍋爐兩床失穩(wěn)及翻床的幾率。
      2.8拆除床上油槍.調(diào)整鍋爐燃油泵運(yùn)行方式
          由于燃用設(shè)計(jì)小龍?zhí)逗置旱膿]發(fā)分很高.在床溫達(dá)300℃以上時(shí)能脈動(dòng)給煤,在床溫達(dá)350℃以上就能穩(wěn)定燃燒.這就使床上油槍失去了存在的意義(不過各廠應(yīng)根據(jù)燃用煤種來確定是否保留床上油槍)。當(dāng)鍋爐床溫下降很快時(shí),可通過投入風(fēng)道燃燒器,投油助燃,也能達(dá)到有效提升床溫的目的。另外,即使在故障情況下.因?yàn)镃FB鍋爐的蓄熱能力特別大,鍋爐床溫短時(shí)降至300℃以下的可能性也很少,所以采取將鍋爐燃油泵由連續(xù)運(yùn)行改為停運(yùn)備用。
      2.9節(jié)油
          在燃煤機(jī)組運(yùn)行中,燃油成本占有很大的比重.并且隨著成品油的漲價(jià),燃油成本會(huì)越來越高。通過近la的摸索實(shí)踐,在節(jié)油方面取得了顯著效果,采取如下優(yōu)化運(yùn)行:
          (1)在冷態(tài)啟爐過程中,通過風(fēng)道燃燒器預(yù)熱床料。燃用設(shè)計(jì)煤種小龍?zhí)逗置海ㄟ^試驗(yàn)確定當(dāng)床溫達(dá)300℃以上時(shí)可間斷投煤,并隨著床溫上升,可逐步降低風(fēng)道燃燒器油槍的出力。當(dāng)床溫上升并且氧質(zhì)量分?jǐn)?shù)下降時(shí)可連續(xù)投煤.當(dāng)床溫達(dá)500℃以上時(shí),要及時(shí)斷油,從而可節(jié)約大量燃油。
          (2)間斷投煤的初期,床溫上升很慢,此階段的燃燒主要是煤的揮發(fā)分在燃燒。到間斷投煤的后期,固定碳開始燃燒,這時(shí)要特別注意床溫的溫升,溫升率可能會(huì)達(dá)25—45℃/min.謹(jǐn)防爐膛發(fā)生爆燃、結(jié)焦和受熱面超溫。
         (3)鍋爐壓火消除缺陷后,機(jī)組恢復(fù)啟動(dòng)時(shí),如果爐膛中部的床溫達(dá)300℃以上,就可不用投油,直接脈動(dòng)投煤,這樣將大大節(jié)約燃油。
      2.10吹灰優(yōu)化
          該廠循環(huán)流化床鍋爐燃用的設(shè)計(jì)煤種(小龍?zhí)逗置海┗曳中,加上一次風(fēng)的流化作用,使大部分灰渣以飛灰的形式由煙囪排走。通過電除塵除掉的灰渣約占總灰渣的50%~60%.致使鍋爐尾部煙道受熱面容易積灰。另外,300 MW CFB鍋爐只有1臺(tái)四分倉(cāng)回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器,吹灰不及時(shí)可能造成其卡澀,并導(dǎo)致空氣預(yù)熱器跳閘。為了從運(yùn)行上降低排煙溫度,減少排煙損失,降低引風(fēng)機(jī)的電耗及保證機(jī)組安全,規(guī)定空氣預(yù)熱器人口煙溫達(dá)313℃時(shí),投入鍋爐程控吹灰。
      2.11低氧燃燒
          CFB鍋爐的物料可通過熱循環(huán)回路.不斷往復(fù)地循環(huán)燃燒,即使在含氧質(zhì)量分?jǐn)?shù)很低的情況下,經(jīng)多次循環(huán)燃燒后,碳燃盡率仍很高。經(jīng)化驗(yàn),檢測(cè)不到飛灰含碳質(zhì)量分?jǐn)?shù).所以低氧燃燒能保證CFB鍋爐的效率。另外,低氧燃燒,還可減少送風(fēng)量,降低二次風(fēng)機(jī)出力,降低廠用電率。
      鍋爐正常運(yùn)行中各負(fù)荷段要求氧質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別控制為:150 MW時(shí)4%~5%;200 MW時(shí)3%。4%;250 MW時(shí)2%~3%;300 MW時(shí)1%~2%。
      2.12電除塵器出口加裝濁度儀自動(dòng)調(diào)節(jié)電場(chǎng)運(yùn)行電流
          由于CFB鍋爐的煤粉粒度遠(yuǎn)大于常規(guī)煤粉爐.通過電除塵器收集的飛灰量占總排灰渣量的50%~60%,這就大大增加了電除塵器的運(yùn)行負(fù)荷。通過在電除塵器出口加裝濁度儀,根據(jù)煙氣的濁度情況,自動(dòng)調(diào)節(jié)電除塵電場(chǎng)的運(yùn)行電流,從而使電除塵器的運(yùn)行更加經(jīng)濟(jì)。
      3、保護(hù)邏輯的優(yōu)化
          針對(duì)CFB鍋爐的運(yùn)行特點(diǎn).經(jīng)過充分論證和多次實(shí)踐的檢驗(yàn),對(duì)鍋爐、汽輪機(jī)的主保護(hù),做如下優(yōu)化:
      3.1鍋爐主燃料跳閘保護(hù)(MFT)部分
          (1)-次風(fēng)量低于臨界流化風(fēng)量(70 km3/h)保護(hù)未投。主要是考慮到定值有些不妥,即使一次風(fēng)量低于臨界流化風(fēng)量,也可重新繼續(xù)流化,沒有必要使鍋爐MFT投入,故該保護(hù)暫時(shí)未投。
          (2)流化風(fēng)進(jìn)入回料閥風(fēng)量低(1km3/h)保護(hù)切除。主要是考慮到回料閥經(jīng)常堵灰,或者流化風(fēng)量顯示不準(zhǔn),投入該保護(hù)時(shí),容易造成鍋爐MFT誤動(dòng),F(xiàn)在該項(xiàng)保護(hù)已被優(yōu)化掉了。
          (3)分離器溫度高(1050℃)保護(hù)切除。主要是考慮到鍋爐加負(fù)荷速率,或者床壓低帶負(fù)荷困難.另外溫度測(cè)點(diǎn)有時(shí)會(huì)燒壞,投入該保護(hù),容易發(fā)生鍋爐MFT誤動(dòng),F(xiàn)在該項(xiàng)保護(hù)已被優(yōu)化掉了。
          (4)床溫小于600℃且已投煤無風(fēng)燃器支持保護(hù),根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際投煤燃燒試驗(yàn)的情況,確定改為床溫小于300℃且已投煤無風(fēng)燃器支持,更改完畢后已投入了該項(xiàng)保護(hù)。
      3.2鍋爐跳閘保護(hù)部分
          (1)增加了鍋爐跳閘后,流化風(fēng)機(jī)延時(shí)30s再全部跳閘的保護(hù)。主要是考慮到在進(jìn)行的多次壓火操作過程中發(fā)現(xiàn),鍋爐跳閘后流化風(fēng)機(jī)全部跳閘容易導(dǎo)致回料閥和外置床空室堵塞。通過延時(shí)30 s.使旋風(fēng)分離器內(nèi)的物料盡可能多地返回到爐膛.不至于使回料閥和外置床空室堵塞。
          (2)分離器溫度高(1050℃)保護(hù)切除。主要是考慮到鍋爐加負(fù)荷速率,或者床壓低時(shí)帶負(fù)荷困難.另外溫度測(cè)點(diǎn)有時(shí)也不準(zhǔn).投入該保護(hù).容易發(fā)生鍋爐跳閘保護(hù)誤動(dòng),F(xiàn)在該項(xiàng)保護(hù)已被優(yōu)化掉了。
          (3)流化風(fēng)進(jìn)入回料閥風(fēng)量低(1km3/h)保護(hù)切除。主要是考慮到回料閥經(jīng)常堵灰.或者流化風(fēng)量顯示有問題,投入該保護(hù),容易造成鍋爐跳閘保護(hù)誤動(dòng),F(xiàn)在該項(xiàng)保護(hù)已被優(yōu)化掉了。
      3.3汽輪機(jī)主保護(hù)部分
          鍋爐跳閘后汽輪機(jī)的保護(hù)自鍋爐投運(yùn)以來.一直沒有投入。因?yàn)殄仩t的蓄熱能力特別大,即使鍋爐跳閘,利用鍋爐的蓄熱量.也能采取關(guān)小汽輪機(jī)調(diào)節(jié)門減負(fù)荷,繼續(xù)維持汽輪發(fā)電機(jī)組運(yùn)行10~12h。待鍋爐缺陷消除后,可快速恢復(fù)機(jī)組正常運(yùn)行.這樣就減少了機(jī)組非計(jì)劃停機(jī)的次數(shù)。
      4、結(jié)語
          通過la多的摸索實(shí)踐.逐步掌握了300 MWCFB鍋爐的一些運(yùn)行特性,積累了一定的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),并積極采取了一系列運(yùn)行及邏輯優(yōu)化措施。實(shí)踐證明,這些優(yōu)化措施是可行和成功的.為300 MWCFB鍋爐更加安全、穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行提供了可靠的保證。

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