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生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)
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300MW循環(huán)流化床鍋爐旋風(fēng)分離器超溫控制研究
發(fā)布時間:2013-09-21 08:11 來源:未知
云南大唐紅河發(fā)電公司#2鍋爐是哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的HG-1025/17.5.L.HM37型300 MW循環(huán)流化床(CFB)鍋爐,2006年8月27日通過168h試運行,正式投入商業(yè)運行。#2鍋爐在機組低負(fù)荷運行時,鍋爐的旋風(fēng)分離器的入煙溫經(jīng)常處于超溫運行(950—990℃),嚴(yán)重威脅著#2鍋爐風(fēng)煙燃燒系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。針對這一情況,對#2鍋爐風(fēng)煙系統(tǒng)風(fēng)量進行了調(diào)整試驗,尋找改變一次風(fēng)率對#2鍋爐旋風(fēng)分離器入口煙溫的影響,從中找到了一些規(guī)律并進行了總結(jié)分析,提出的建議經(jīng)后期的生產(chǎn)實踐證明,確實有效地降低了旋風(fēng)分離器入口煙溫,保證了300 MW CFB鍋爐的長期安全穩(wěn)定運行。
1、300 MW CFB鍋爐風(fēng)煙系統(tǒng)介紹
#2鍋爐為亞臨界、中間再熱、自然循環(huán)、單鍋筒、平衡通風(fēng)鍋爐,爐膛下部采用雙褲衩型結(jié)構(gòu)。鍋爐總共配備了13臺6 kV的大型風(fēng)機:兩臺一次風(fēng)機、兩臺二次風(fēng)機、兩臺石灰石風(fēng)機、5臺高壓流化風(fēng)機(三運兩備)和兩臺引風(fēng)機。一次風(fēng)機主要提供鍋爐褲衩兩側(cè)爐內(nèi)物料的流化風(fēng)、密相區(qū)燃燒所需空氣,二次風(fēng)機主要提供爐膛內(nèi)煤燃燒所需要的空氣,石灰石風(fēng)機主要提供石灰石粉進入爐膛所需要的輸送風(fēng),高壓流化風(fēng)機主要提供鍋爐回料閥、外置式換熱器及風(fēng)水聯(lián)合式冷渣器內(nèi)的流化風(fēng)。引風(fēng)機則是將經(jīng)過尾部煙道換熱和電除塵凈化過的煙氣抽出,通過煙囪排向大氣。富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機、木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
爐膛、分離器、回料閥和外置式換熱器構(gòu)成了CFB鍋爐的物科熱循環(huán)回路,煤與石灰石在燃燒室內(nèi)完成燃燒及脫硫反應(yīng),產(chǎn)生的煙氣分別進入4個分離器,進行氣固兩相分離,經(jīng)過分離器凈化過的煙氣進入尾部煙道。分離器分離下來的高溫物料一部分直接返送回爐膛,另一部分進入外置式換熱器,外置換熱器入口設(shè)有錐型閥,通過調(diào)整錐型閥的開度來控制外置式換熱器和回料閥的循環(huán)物料分配。
云南大唐國際紅河發(fā)電公司兩臺300 MW CFB鍋爐燃用的是云南省小龍?zhí)睹旱V的褐煤,灰變型溫度是1060℃,灰軟化溫度是1ll0℃,灰流動溫度是1130℃。從小龍?zhí)睹旱拿嘿|(zhì)、燃燒特性及溫度分布可看出,揮發(fā)分的熱量釋放占爐內(nèi)總熱量的比例較大,爐內(nèi)的平均碳含量較低,小龍?zhí)逗置壕哂泻軓姷钠扑樘匦,二次破碎程度較高。入爐煤粒徑在50 mm左右可以保證CFB鍋爐對物料平衡的要求。
2、300 MW CFB鍋爐超溫控制試驗介紹
實際運行發(fā)現(xiàn)在低負(fù)荷運行時,鍋爐旋風(fēng)分離器及其回料閥內(nèi)長期超溫運行(950—990℃).可能導(dǎo)致外循環(huán)回路的結(jié)焦,嚴(yán)重威脅#2鍋爐風(fēng)煙燃燒系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行.針對這一情況,在2008年06月12日對#2鍋爐做了鍋爐風(fēng)煙系統(tǒng)風(fēng)量調(diào)整試驗,尋找改變一次風(fēng)率對#2鍋爐旋風(fēng)分離器的入口煙溫的影響,從中找到一些規(guī)律,指導(dǎo)#2鍋爐的運行調(diào)整。
在試驗期間維持#2機組負(fù)荷在183 MW左右穩(wěn)定運行,給煤量一直保持在157-163 t/h之間小范圍波動,鍋爐主汽壓力等鍋爐主參數(shù)都比較穩(wěn)定,鍋爐燃燒系統(tǒng)沒有大的擾動,試驗期間燃燒系統(tǒng)的各部煙溫測點變化,應(yīng)該主要是改變一次風(fēng)率改變所致。
本次試驗采取逐步改變一次風(fēng)量,每次改變量為20kNnl,/h往上遞增,每次改變風(fēng)量后,等到燃燒穩(wěn)定一段時間(40min),爐膛各部位溫度變化率和爐膛各處壓力趨于穩(wěn)定后,觀察爐膛左右兩側(cè)下部、中部、上部及左右兩側(cè)整體床溫變化,旋風(fēng)分離器的入口煙溫的變化趨勢,從中尋找規(guī)律。
試驗總共做了6個工況點來進行分析,一次風(fēng)量分別是203、234、257、274. 295和310 kNm-/h.主要數(shù)據(jù)結(jié)果見表1,一次風(fēng)率與左,右側(cè)爐膛溫度的變化關(guān)系見圖l和圖2。
從圖l和圖2可看出,隨著一次風(fēng)率的增加,爐膛整體溫度趨于均勻分布,密相區(qū)總體溫度大幅度上升,分離器入口溫度大幅度下降,爐膛中上部溫度先增加再略有下降。富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯的選擇。
3、300 MW CFB鍋爐超溫控制試驗分析
已有的研究發(fā)現(xiàn),燃料中碳的燃燒有一部分先通過生成CO再進一步燃燒生成C02,在CFB鍋爐燃燒條件下,空隙率減少使CO的氣相反應(yīng)難以進行,隨著一次風(fēng)量的降低,爐膛下部速度減小,物料空隙率降低,co和碳在爐膛下部的燃燒速度也將減小,由于對CFB鍋爐爐膛內(nèi)中心缺氧的分布特點,不利于CO和碳在爐膛中下部的燃盡,造成分離器入口區(qū)域的后燃和溫度升高。
在低負(fù)荷條件下,小龍?zhí)逗置旱膿]發(fā)分釋放更加集中于下部,過低的一次風(fēng)率使物料的空隙率減小,不利于co和碳的燃燒,爐膛熱量釋放上移,造成爐膛中部溫度高于下部溫度。爐膛中下部的中心缺氧分布規(guī)律使?fàn)t膛的熱量進一步在爐膛上部及分離器入口區(qū)域釋放,因此造成分離器區(qū)域的超溫現(xiàn)象。
2# CFB鍋爐的運行試驗結(jié)果發(fā)現(xiàn),在低負(fù)荷條件下,由于煙氣流速降低,鍋爐內(nèi)物料的外循環(huán)流率減少,內(nèi)循環(huán)流率相對增大,導(dǎo)致床層壓力上升,如果仍然維持原有的一次風(fēng)量,將造成密相區(qū)煤與空氣混合不好,煤在爐膛內(nèi)的燃燒延遲,燃燒時間延長,導(dǎo)致爐膛內(nèi)下部燃燒減弱,而爐膛上部燃燒溫度升高,所以需要維持比鍋爐滿負(fù)荷更高的一次風(fēng)量,率,保證物料的空隙率使CO和碳的燃燒得以在爐膛下部進行,以保證CFB爐膛內(nèi)的熱量均勻釋放,因此在實際運行操作上,隨著鍋爐負(fù)荷的降低,相應(yīng)地提高一次風(fēng)率,用于保證爐內(nèi)物料流化,強化爐內(nèi)燃燒和熱量均勻釋放,有效降低旋風(fēng)分離器入口煙溫。
4、結(jié)論
根據(jù)試驗結(jié)論,在鍋爐低負(fù)荷運行時,應(yīng)適當(dāng)提高一次風(fēng)量,率,能切實改善300 MW CFB鍋爐的爐內(nèi)燃燒工況,降低300 MW CFB鍋爐旋風(fēng)分離器入口煙溫超溫現(xiàn)象的發(fā)生,確保了300MW CFB鍋爐安全穩(wěn)定運行。
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