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      生物質(zhì)鍋爐新聞動(dòng)態(tài)

       

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      300MW CFB鍋爐旋風(fēng)分離器中心筒下移問(wèn)題分析及技改措施

      發(fā)布時(shí)間:2013-09-09 08:02    來(lái)源:未知

          循環(huán)流化床鍋爐的高溫旋風(fēng)分離器是鍋爐的關(guān)鍵部件之一,其主要作用是將大量高溫固體物料從氣流中分離出來(lái),送回爐膛,以保證燃料和脫硫劑多次循環(huán)燃燒反應(yīng)。中心筒是旋風(fēng)分離器的關(guān)鍵部件,它對(duì)旋風(fēng)分離器分離效率的高低起著決定性的作用。通常它插入到分離器內(nèi)一定深度,與分離器的圓筒體形成環(huán)形通道,進(jìn)入旋風(fēng)分離器的煙氣繞著中心筒旋轉(zhuǎn),在離心力和重力的作用下,大部分灰粒被分離出來(lái),含有細(xì)灰的煙氣折轉(zhuǎn)向上成為旋流,然后由中心筒排出進(jìn)入尾部煙道。
          中心筒長(zhǎng)度與分離器的直徑直接影響旋風(fēng)分離器的分離效率和壓力損失。Zenz研究了中心筒插入深度對(duì)分離器效率的影響,其結(jié)果見(jiàn)圖2,隨著中心筒插入深度的增加,分離效率提高,當(dāng)中心筒插入深度大約是入口管高度的0.4~0.5倍時(shí),分離效率最高,因?yàn)橹行耐膊迦脒^(guò)深會(huì)縮短排氣管與錐體底部的距離,增加二次夾帶機(jī)會(huì),而插入過(guò)淺,會(huì)造成正常旋流核心的彎曲,甚至破壞,使其處于不穩(wěn)定狀態(tài),同時(shí)也容易造成氣體短路而降低分離效率。圖3示出了中心筒插入深度對(duì)壓降的影響,當(dāng)中心筒插入深度。為入口管高度a的0.4~0.5倍時(shí),壓力損失最小,此時(shí)分離效率最高。旋風(fēng)分離器發(fā)生故障頻率最高的部位是中心筒,常見(jiàn)問(wèn)題是變形或脫落,富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機(jī)、木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。
      1、300 MW CFB鍋爐及其分離器簡(jiǎn)介
          白馬示范工程機(jī)組,是當(dāng)時(shí)世界上最大的循環(huán)流化床(CFB)燃煤機(jī)組,鍋爐為雙爐膛、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、露天島式布置、全鋼架懸吊結(jié)構(gòu)、亞臨界自然循環(huán)型式,由法國(guó)ALSTOM公司設(shè)計(jì)制造,其結(jié)構(gòu)示意圖如圖4所示。
          爐膛內(nèi)的物料在一次風(fēng)的快速流化作用下,較粗顆粒在爐內(nèi)形成內(nèi)循環(huán),較細(xì)顆粒進(jìn)入旋風(fēng)分離器,大部分床料由旋風(fēng)分離器分離后到虹吸密封槽,虹吸密封槽的床料分成兩部分,一部分直接進(jìn)入爐膛,另一部分通過(guò)灰控閥進(jìn)入外置床,通過(guò)調(diào)整外置床的床溫對(duì)過(guò)熱汽溫和再熱汽溫及爐膛溫度進(jìn)行調(diào)整,外置床的返料和虹吸密封槽的返料進(jìn)入爐內(nèi)進(jìn)行再燃燒,小部分很細(xì)的顆粒被煙氣夾帶出旋風(fēng)分離器,進(jìn)入尾部煙道進(jìn)行對(duì)流換熱。鍋爐本體有4個(gè)旋風(fēng)分離器(#101、#201、#301、#401),其結(jié)構(gòu)圖如圖l所示。旋風(fēng)分離器由頂部頂蓋、中部圓筒體和下部大錐體組成。頂蓋臺(tái)錐體、簡(jiǎn)體以及旋風(fēng)筒下錐體由碳鋼板卷制而成,中心簡(jiǎn)采用鋼板卷制成臺(tái)錐體,從大端到小端開有V型脹縮槽。
          中心筒與分離器本體的連接采用的是20組碳鋼懸掛裝置,每組懸掛裝置由焊接在分離器內(nèi)壁的#1掛撐與焊接在中心筒外壁的#2掛撐懸吊配合組成(如圖5所示),中心筒與分離器內(nèi)壁的間隙用耐火材料填充,以避免分離器發(fā)生氣體短路現(xiàn)象。
      2、分離器出現(xiàn)問(wèn)題分析
      2.1分離器故障
          2009年下半年以來(lái),運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn),鍋爐運(yùn)行中,在保證入爐煤粒徑以及總風(fēng)量不變的情況下,爐膛頂部床層壓降、灰控閥開度,過(guò)熱器減溫水、分離器阻力、分離器溫升以及底灰,飛灰比例等均發(fā)生不同幅度的變化,鍋爐出現(xiàn)非正常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,于是便將出現(xiàn)問(wèn)題后的各項(xiàng)數(shù)據(jù)與鍋爐設(shè)計(jì)值以及正常運(yùn)行時(shí)的數(shù)據(jù)相比較,并得出初步結(jié)論:鍋爐旋風(fēng)分離器出現(xiàn)了問(wèn)題.
          2010年1月機(jī)組檢修期間發(fā)現(xiàn):鍋爐#I01、#201、#301、#401分離器中心筒均出現(xiàn)了不同程度的下移,使得中心筒與分離器內(nèi)壁出現(xiàn)了間隙,其中尤其以#401分離器下移幅度最大,間隙寬度達(dá)到150mm.生物質(zhì)鍋爐
      2.2分離器中心筒下移原因分析
          由于中心筒采用的是碳鋼掛撐裝置懸吊,吊掛中心筒的掛撐,在高溫?zé)煔獾募訜釛l件下,隨著時(shí)間的延長(zhǎng),應(yīng)力逐漸降低,掛撐材質(zhì)的彈性變形隨時(shí)間的延長(zhǎng)不斷轉(zhuǎn)變?yōu)樗苄宰冃,同時(shí)高溫下,金屬原子的擴(kuò)散活動(dòng)能力增大,尤其在長(zhǎng)期高溫環(huán)境中,材質(zhì)的組織結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化,其性能變壞,嚴(yán)重時(shí)就會(huì)發(fā)生斷裂現(xiàn)象,#1掛撐與#2掛撐的碳鋼厚度較小,加之中心筒自身的重力作用。掛撐很容易被拉伸變形,最終導(dǎo)致中心筒下移,中心筒與分離器出口形成一定的間隙,同時(shí)由于循環(huán)流化床鍋爐內(nèi)較復(fù)雜的氣固兩相流動(dòng),進(jìn)入分離器的細(xì)灰在動(dòng)能的作用下對(duì)分離器耐火材料形成強(qiáng)力的沖刷,使得分高器出口耐火材料部分脫落,從而加大了中心筒與分離器出口的間隙,嚴(yán)重影響分離器的分離效果。
      2.3出現(xiàn)的問(wèn)題及分析
          中心筒下移形成了煙氣從入口到尾部煙道的新通道,造成了煙氣直接短路,部分煙氣未經(jīng)分離直接進(jìn)入尾部煙道,整個(gè)分離器的效率降低,造成爐艟稀相區(qū)份額減少,爐膛上都床層壓降難以維持,水冷壁換熱減弱,同時(shí)進(jìn)入煙道的可燃物增多,飛灰含碳量增加,燃燒效率降低,鍋爐的安全經(jīng)濟(jì)性不能得到保障.
          (1)床層壓降:在保證鍋爐負(fù)荷、總風(fēng)量以及爐膛床壓不變的情況下,由于分離器出現(xiàn)的煙氣短路現(xiàn)象,相對(duì)較多的細(xì)灰未經(jīng)分離。而從分離器的間隙直接進(jìn)入尾部煙道,爐膛上部細(xì)灰量的減少造成了爐膛稀相區(qū)份額減少,床層壓力難以維持.
          (2)灰控閥開度:由于鍋爐密相區(qū)燃燒份額較大,水冷壁的換熱減弱,爐膛的溫度較高,要維持爐膛在正常溫度環(huán)境下運(yùn)行,灰控閥開度必須增大,保證更多的低溫灰進(jìn)入爐膛,以降低爐膛溫度.
          (3)減溫水量:由于灰控閥的開度增大,進(jìn)入外置床的物料增加,致使外置床換熱增大,出現(xiàn)過(guò)熱蒸汽參數(shù)超標(biāo)的現(xiàn)象,因此,為保證合格的蒸汽品質(zhì)以及蒸汽溫度,減溫水的投入量應(yīng)適當(dāng)加大;
          (4)+分離器阻力:由于分離器出現(xiàn)了煙氣短路現(xiàn)象,破壞了床料的流場(chǎng),減弱了床料的相對(duì)運(yùn)動(dòng),局部阻力降低。同時(shí)由于床料的運(yùn)動(dòng)軌跡變短,沿程摩擦阻力降低,最終導(dǎo)致分離器阻力下降。
          (5)飛灰含碳量:分離器出現(xiàn)煙氣短路導(dǎo)致大量未燃盡燃料直接進(jìn)入尾部煙道,從而出現(xiàn)飛灰中可燃物含量高的現(xiàn)象。
          (6)分離器出口溫度:由于分離器的分離效率降低,有相當(dāng)多的物料進(jìn)入分離器沒(méi)有被分離下來(lái),直接進(jìn)入尾部煙道,在尾部煙道發(fā)生再次燃燒,致使分離器出口溫度升高.
      2.4采取的措施
          由于當(dāng)時(shí)鍋爐沒(méi)有達(dá)到檢修要求,為維持鍋爐的運(yùn)行,保證蒸汽參數(shù)的合格,我們采用了以下措施:
          (1)提高一次風(fēng)量:逐漸提高爐膛頂部床壓,增大爐膛稀相區(qū)燃燒份額,以保證粒徑相對(duì)大的細(xì)灰被分離下來(lái),進(jìn)入外置床進(jìn)行換熱,但這勢(shì)必會(huì)增大循環(huán)流化床鍋爐的磨損,同時(shí)由于總風(fēng)置的增大,風(fēng)機(jī)的電耗增加,達(dá)不到經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的目的;
          (2)改變一、二次風(fēng)配比:在總風(fēng)量不變的情況下,將一次/二次風(fēng)配比從原來(lái)的0.68提高為0.73.二次風(fēng)的穿透力有所降低.一定粒徑的床料更容易進(jìn)入稀相區(qū),增加了爐膛內(nèi)循環(huán)灰量,增強(qiáng)了床料在爐膛內(nèi)的傳熱:
          (3)適當(dāng)增加石灰石加入置,改變循環(huán)灰的粒徑分布:增加石灰石加入量,以彌補(bǔ)因分離器煙氣短路現(xiàn)象造成的細(xì)床料損失,通過(guò)增大石灰石的中位粒徑,延長(zhǎng)石灰石在爐膛內(nèi)的停留時(shí)間,增加了稀相區(qū)的濃度;
          (4)減少鍋爐排渣量:增大爐膛的總差壓,提高了一定粒徑的床料的濃度,為稀相區(qū)濃度的增加創(chuàng)造了條件,在一、二次風(fēng)配比改變的基礎(chǔ)上,使?fàn)t膛上部床壓得以提升,稀相區(qū)燃燒份額相對(duì)增大.
          在2010年9月進(jìn)行的B級(jí)檢修工作中,根據(jù)Alstom公司提供的原始設(shè)計(jì)資料,對(duì)分離器中心筒的插入深度進(jìn)行了調(diào)整.并恢復(fù)到原來(lái)的數(shù)值,所采取的方式是:將變形的掛撐進(jìn)行了更換,確保中心筒的插入深度h與入口管高度口的比值為0.4~0.5(Alstom公司原設(shè)計(jì)值為0.42);并在中心筒的頂部焊接寬度為50mm左右的銅板圍帶,在鋼板圍帶外面敷設(shè)一層耐火材料(見(jiàn)圖7),以防止中心筒再次下移,造成分離器出口與中心筒之間的間隙,消除煙氣短路現(xiàn)象,表2為技改后鍋爐運(yùn)行參數(shù)與鍋爐設(shè)計(jì)值的比較,從表上可以看出,技改后的運(yùn)行參數(shù)較設(shè)計(jì)值無(wú)較大的偏差.
      3、結(jié)論
          (1)中心筒插入深度直接影響旋風(fēng)分離器的分離效率和壓力損失。當(dāng)中心筒插入深度h大約是入口管高度口的0.4~0.5倍時(shí),壓力損失最小,分離效率最高。
          (2)分離器中心簡(jiǎn)下移帶來(lái)一系列問(wèn)題,鍋爐的各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)發(fā)生了不同程度的變化,主要表現(xiàn)在爐膛床層壓降、灰控閥的開度,減溫水量等的變化,影響了鍋爐的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
          (3)根據(jù)法國(guó)Alstom公司提供的原始設(shè)計(jì)資料,對(duì)分離器中心筒的插入深度進(jìn)行了調(diào)整,并將變形的掛撐進(jìn)行了更換,消除了分離器煙氣短路現(xiàn)象,取得了明顯的效果,鍋爐運(yùn)行參數(shù)較設(shè)計(jì)值無(wú)較大的偏差。

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