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秸稈粉碎機(jī)新聞動(dòng)態(tài)
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大山選礦廠工藝及設(shè)備的改進(jìn)
發(fā)布時(shí)間:2013-09-08 08:46 來(lái)源:未知
德興銅礦是江西銅業(yè)集團(tuán)公司下屬的骨干礦山,大山選礦廠是德興銅礦三期工程的重要組成部分,設(shè)計(jì)日處理量6萬(wàn)t,有原礦、碎礦、磨浮三個(gè)主要生產(chǎn)工段,主要工業(yè)廠房有粗碎站、中細(xì)碎廠房、篩分廠房、粉礦倉(cāng)和磨浮廠房。按照“一次設(shè)計(jì),一次開(kāi)建,分期投產(chǎn)”的建設(shè)方式,前3萬(wàn)t/d系統(tǒng)1991年建成投產(chǎn),后3萬(wàn)t/d系統(tǒng)1994年建成投產(chǎn)。
大山選礦廠設(shè)計(jì)的選礦工藝、主體設(shè)備配置,借鑒了國(guó)外大型斑巖銅礦選礦廠的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)實(shí)踐,裝備和檢測(cè)手段達(dá)到80年代國(guó)際先進(jìn)水平。投產(chǎn)以來(lái),隨著對(duì)引進(jìn)設(shè)備技術(shù)的消化吸收和大量技術(shù)改造,生產(chǎn)能力和選礦指標(biāo)穩(wěn)步提高。
1、工藝流程的改進(jìn)
1.1粗選段工藝流程的改進(jìn)
在1997年初將掃選精礦返回點(diǎn)由粗選一改到粗選二,改造后粗選作業(yè)穩(wěn)定性明顯提高。1997年對(duì)粗選段pH值進(jìn)行標(biāo)定,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)摸索出一段浮選作業(yè)最適宜的pH值。將粗選段的工藝條件由高pH值、低起泡劑用量逐步調(diào)整為pH值控制在8—9范圍,起泡劑用量由1997年前的不足10g/t上升到13~15g/t,石灰用量也下降,實(shí)現(xiàn)了粗選段低堿度工藝,使粗選回收率、綜合回收率明顯上升,同時(shí)也為選鉬、選硫生產(chǎn)創(chuàng)造了良好的條件。改變粗選段添加藥劑,黃藥采用乙丁基黃藥、Y-89黃藥(9:1)混合使用。在測(cè)定各浮選槽充氣量的基礎(chǔ)上,校正各作業(yè)風(fēng)量檢測(cè)儀,實(shí)現(xiàn)了粗選段浮選風(fēng)量的在線監(jiān)控。2000年進(jìn)行了CSU-A新藥劑工業(yè)試驗(yàn),從試驗(yàn)情況看,該藥劑選擇性好、浮選速度較快,對(duì)提高一段回收率有明顯的效果。
1.2精選段中礦選擇性再磨的工藝流程改造
精選段采用CTP部分取代石灰,實(shí)現(xiàn)了精選段低堿條件下銅硫分離。1999年完成了一、二系列精選一尾礦返回再磨的流程改造,該工藝改善了精選段給礦粒度組成,促進(jìn)銅硫單體解離,減少中礦循環(huán)量,延長(zhǎng)了浮選時(shí)間,一定程度上緩解了精選段生產(chǎn)能力緊張的問(wèn)題,精礦品位和精選回收率明顯提高。據(jù)統(tǒng)計(jì),在相同給礦和獲得相同精礦品位的情況下,改造后精選回收率可提高0.5%左右。
1.3快速浮選分別精選的工藝流程改造
江謠銅業(yè)公司在2001年對(duì)“多維調(diào)控快速浮選新工藝推廣應(yīng)用試驗(yàn)研究”進(jìn)行了立項(xiàng),委托北京礦冶研究總院和江銅礦山新技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司進(jìn)行多維調(diào)控快速浮選新工藝推廣應(yīng)用工業(yè)試驗(yàn)。推廣應(yīng)用工業(yè)試驗(yàn)于2001年5月23日開(kāi)始,到2001年6月28日結(jié)束。工藝流程為快速浮選粗精礦單獨(dú)精選得一銅精礦,快速浮選尾礦進(jìn)行混合浮選,所得粗精礦進(jìn)入原有再磨分離精選流程,得另一銅精礦,改造前工藝流程見(jiàn)圖3,改造后工藝流程見(jiàn)圖4。
快速浮選分別精選工藝具有如下特點(diǎn):(1)快速浮選,使大部分的銅得到了早收。(2)高效選擇性捕收劑AP藥劑對(duì)銅的捕收力強(qiáng)、對(duì)硫的捕收力弱,具有非常強(qiáng)的選擇性。(3)分別精選,對(duì)不同性質(zhì)的給礦,營(yíng)造各自適宜的浮選環(huán)境。(4)-部分銅不經(jīng)再磨直接產(chǎn)出。(5)降低了鉬的邊界品位。(6)浮選作業(yè)穩(wěn)定,易于操作,能獲得可靠的浮選指標(biāo)。利用銅硫礦物之間可浮性及浮選動(dòng)力學(xué)差異,采用高效的選擇性捕收劑AP,黃鐵礦在快速浮選粗選中基本沒(méi)有上浮,快速精選可獲得一個(gè)含銅穩(wěn)定的高品位銅精礦(含銅11.18%、含硫10.85%、銅回收率64.780/0),有利于總銅精礦有較高的品位。把一部分銅不經(jīng)再磨直接產(chǎn)出,減少了進(jìn)入再磨的礦量,改善了二段作業(yè)給礦的粒度特性,使二段作業(yè)的分選指標(biāo)得到改善。同時(shí),一部分粗粒銅礦物直接進(jìn)入銅精礦,改善了銅精礦的粒度分布,有利于銅精礦的脫水過(guò)濾。原有工藝流程,原礦含鉬達(dá)0.01%也不一定能獲得含鉬超過(guò)0.3%的銅精礦,而快速浮選分別精選工藝,只要原礦含鉬超過(guò)0.0064%,就能獲得含鉬大于0.3%的銅精礦。因此,降低了鉬的邊界品位,極大地提高了鉬的綜合利用水平。
以德興銅礦的生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表為依據(jù),從2001年5月29日晚班到6月28日中班連續(xù)31天的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)為:試驗(yàn)系統(tǒng):總銅精礦含銅25.72%、含金10.59g/t、含鉬0.427%,銅綜合回收率86.47%、金回收率62.49%、鉬回收率67.49%;對(duì)比系統(tǒng):總銅精礦含銅23.52%、含金10.00g/t、含鉬0.176%,銅綜合回收率86.16%、金回收率62.25%、鉬回收率31.50%。試驗(yàn)系統(tǒng)與對(duì)比系統(tǒng)相比,銅精礦銅回收率高0.31%、鉬回收率高35.99%、金回收率基本持平,銅精礦銅品位提高了2.2%。為期一個(gè)月的工業(yè)試驗(yàn)表明,快速浮選分別精選工藝使銅精礦品位提高2.2%,銅回收率提高0.31%,鉬回收率提高35.99%。自完成工業(yè)試驗(yàn)后,該技術(shù)即在德興銅礦大山選礦廠全面應(yīng)用,到2002年6月止,與2000年相比,銅精礦品位提高了0.89%,銅回收率提高了1.19%,鉬回收率提高了30.91%,為企業(yè)增創(chuàng)利稅4296萬(wàn)元。
1.4減開(kāi)1臺(tái)再磨機(jī)和充分回收硫資源的改造
2001年9月采用優(yōu)先一混合分步浮選工藝以來(lái),銅精礦品位從原工藝的24%左右提高到25qo以上,但由于流程結(jié)構(gòu)有較大變化,原設(shè)計(jì)的設(shè)備配置不利于發(fā)揮再磨功效。為此,2004年初大山選礦廠開(kāi)展精選流程改進(jìn)工作。一、二系列一段粗二精礦由1號(hào)再磨或3號(hào)再磨的分級(jí)系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)先分級(jí),溢流進(jìn)入一系列二段粗選,預(yù)先分級(jí)沉砂、一系列二段粗選精礦、二系列精一尾礦、浮選柱尾礦四種物料經(jīng)2號(hào)再磨或3號(hào)再磨磨礦分級(jí)后進(jìn)入二系列二段浮選,尾礦自流到濃密機(jī),濃縮后進(jìn)行旋流器選硫。試驗(yàn)取得了一定成效,實(shí)現(xiàn)了減開(kāi)1臺(tái)再磨機(jī)和充分回收硫資源的目標(biāo)。因此該流程已在大山選礦廠實(shí)際應(yīng)用。
2、設(shè)備的改造
2.1原礦工段
旋回:增加橫梁的加油裝置改造,保證了潤(rùn)滑。稀油站冷卻水由回水改成清水,降低了水溫,提高了冷卻的效果。改進(jìn)小銅套的澆鑄方法,減輕銅套的損耗。改造液壓系統(tǒng)的防漏油裝置。
鐵板給礦機(jī):1992年進(jìn)行的鐵板機(jī)整體改造,減少鏈板拱起卡住的現(xiàn)象發(fā)生,1993年對(duì)上下托輥改造,改進(jìn)托輥密封裝置及托輥安裝方式,延長(zhǎng)使用壽命,維修保養(yǎng)更加方便。
鋼芯皮帶:改進(jìn)1號(hào)皮帶減速箱的冷卻方式,增設(shè)了外部冷卻裝置,改善減速箱的工作條件。立輥由一根增加至兩根,增加了皮帶翻轉(zhuǎn)裝置工作的可靠性。2號(hào)皮帶拉緊裝置的改進(jìn),運(yùn)行軌道由角鐵改成工字鋼,增大運(yùn)行的安全性。皮帶膠接工藝的改進(jìn),延長(zhǎng)長(zhǎng)度,改進(jìn)膠料膠漿,提高膠接質(zhì)量。皮帶慢動(dòng)裝置的改進(jìn),使皮帶可以準(zhǔn)確定位,方便維修。
2.2碎礦工段
圓錐的技術(shù)改造:通過(guò)對(duì)國(guó)外圓錐的考察比較.SVEDALA-H8000圓錐具有處理能力大、自動(dòng)化程度高、故障率低的優(yōu)點(diǎn),因而二系列引進(jìn)兩臺(tái)SVEDALA-H8000圓錐替代了兩臺(tái)SYMONS圓錐破碎機(jī)。2000年底完成安裝調(diào)試,在此基礎(chǔ)上一系列引進(jìn)兩臺(tái)山德維克-H8800圓錐替代了兩臺(tái)SYMONS圓錐破碎機(jī),2004年底完成安裝調(diào)試。
皮帶運(yùn)輸機(jī)的技術(shù)改造:選用NN-300(6+3)尼龍66型皮帶代替原NN-200(6+3)尼龍6型皮帶,提高了皮帶的強(qiáng)度。同時(shí),對(duì)皮帶的接頭方式進(jìn)行了改進(jìn),完善了皮帶膠接的工藝規(guī)程,大大提高了皮帶及接頭的使用壽命。對(duì)原功率偏小、易損壞的皮帶驅(qū)動(dòng)減速機(jī)進(jìn)行校核,重新選型、改造,增大了驅(qū)動(dòng)減速機(jī)功率,降低了減速機(jī)故障率。將10號(hào)、16號(hào)皮帶卸料小車的原雙側(cè)雙驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)改造為中間單驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),同時(shí)將5、6號(hào)皮帶由可逆皮帶改成了卸料小車。改造后運(yùn)行平穩(wěn)、安全可靠,解決了5號(hào)、6號(hào)可逆皮帶及10號(hào)、16號(hào)皮帶卸料小車故障率高的問(wèn)題。用GN-200型逆止器替代了原液壓推動(dòng)缸制動(dòng)器,解決了皮帶緊急停機(jī)時(shí)倒退的問(wèn)題。皮帶采用DLY型皮帶自控液壓拉緊裝置替代了重錘式拉緊裝置,解決了皮帶易打滑問(wèn)題。延長(zhǎng)、抬高了14號(hào)皮帶尾部,解決了皮帶易跑偏、尾輪埋死的問(wèn)題。皮帶受料點(diǎn)上增加了緩沖裝置,降低了礦石對(duì)皮帶的沖擊,延長(zhǎng)了皮帶的使用壽命。
振動(dòng)篩的技術(shù)改造:用內(nèi)嵌鋼絲的橡膠篩網(wǎng)代替了原篩網(wǎng),延長(zhǎng)了篩網(wǎng)的使用壽命。現(xiàn)篩網(wǎng)的使用周期可達(dá)4—6個(gè)月。改進(jìn)了篩網(wǎng)開(kāi)孔形式,篩孔由剖面為直筒式改成剖面為喇叭式,減少篩孔堵塞。增大了篩網(wǎng)開(kāi)孔率,開(kāi)孔率從37%提高到42%,提高了篩分效率。改進(jìn)了激振器的密封,減少了漏油、甩油現(xiàn)象。改進(jìn)了單篩電機(jī)的固定方式,電機(jī)底座由固定式改成活動(dòng)式,減少電機(jī)的損壞和傳動(dòng)帶的用量。
振動(dòng)放礦機(jī)的技術(shù)改造:用8臺(tái)XZC9型振動(dòng)放礦機(jī)取代了原8臺(tái)鐵板給礦機(jī),減少了電機(jī)裝機(jī)容量,提高了處理能力。增設(shè)了控制閘門(mén),使更換斗體襯板不再需要清空上部礦堆,維修更方便。用高鉻鑄鐵襯板取代了原給礦墻板襯板,延長(zhǎng)了襯板的使用壽命,減少了系統(tǒng)停機(jī)次數(shù)。
2.3磨浮工段
磨礦系統(tǒng):1998年底將∮660mm旋流器溢流管由∮8、∮9、∮10英寸三種統(tǒng)一為∮9英寸一種規(guī)格,沉砂嘴由∮133mm、∮150mm兩種規(guī)格統(tǒng)一為∮133mm。1997年6號(hào)、8號(hào)球磨機(jī)全套錳鋼襯板換成全橡膠襯板,由于臺(tái)效降低了30t,因此現(xiàn)階段采用進(jìn)出料端用橡膠襯板,簡(jiǎn)體仍用錳鋼襯板。圓筒篩加長(zhǎng),篩條間距從18mm縮小到14—15mm,既能減少細(xì)粒級(jí)礦石的外排,又能使粗粒級(jí)難磨礦石盡可能外排。進(jìn)料箱的改造,原進(jìn)料箱改成鐵板焊接,增大礦漿的進(jìn)口角度,降低箱體消耗。在提高磨礦細(xì)度方面,重點(diǎn)做好控制碎礦產(chǎn)品粒度、大球旋流器圓筒篩的維修及磨礦細(xì)度的考核,產(chǎn)生了明顯的效果。同時(shí)再磨鋼球質(zhì)量有所提高,在不增加鋼球消耗的前提下,鋼球充填率明顯上升,使再磨細(xì)度得到改善。2002年上半年在粒度儀系統(tǒng)完善方面做了大量的工作,粒度儀檢測(cè)的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性明顯提高,4月中旬8號(hào)磨機(jī)投入粒度自動(dòng)控制,經(jīng)不斷調(diào)試優(yōu)化,5月份以來(lái)粒度儀體現(xiàn)出在線監(jiān)控系統(tǒng)在保證細(xì)度、提高臺(tái)效方面的優(yōu)越性,為進(jìn)一步提高球磨臺(tái)效做好前期準(zhǔn)備工作。圍繞提高運(yùn)轉(zhuǎn)率的目標(biāo),加強(qiáng)了對(duì)稀油站傳動(dòng)潤(rùn)滑部位、過(guò)流件的點(diǎn)檢潤(rùn)滑,掌握設(shè)備運(yùn)行狀態(tài),合理安排好計(jì)劃?rùn)z修,改進(jìn)砂泵內(nèi)襯、旋流砂嘴、圓筒篩等過(guò)流件材質(zhì),延長(zhǎng)其使用壽命,減少停機(jī)更換時(shí)間。
一段浮選系統(tǒng):39m3浮選機(jī)結(jié)構(gòu)參數(shù)不統(tǒng)一,技術(shù)指標(biāo)上存在差異。1996年前三萬(wàn)葉輪、定子、攪拌速度等參數(shù)不夠合理,選別指標(biāo)不理想。1號(hào)系列3 9m3浮選機(jī)使用∮800mm襯膠葉輪與配套定子,葉輪周速為7.6m/s;2號(hào)系列的浮選機(jī)葉輪∮910mm,葉輪周速7.3 -7.4m/s;而后三萬(wàn)39m3浮選機(jī)使用∮910mm的襯膠葉輪,周速6.9m/s,葉輪插入深度較淺,液面較為穩(wěn)定,選別指標(biāo)相對(duì)較好。1997年將l號(hào)系列逐步用∮910mm襯膠葉輪取代,統(tǒng)一使用∮910mm襯膠葉輪及配套定子,這樣使葉輪周速下降到6.9m/s,更換浮選機(jī)主軸,按原設(shè)計(jì)縮短110mm,葉輪插入深度適中。改造后提高了礦漿液面的穩(wěn)定性,泡沫層增厚,選別指標(biāo)明顯提高。2001年1段浮選增設(shè)溢流堰和推泡板,從推泡板應(yīng)用情況看,加快了出泡速度,緩解了浮選時(shí)間不足的問(wèn)題,有利于提高一段回收率。加強(qiáng)了浮選設(shè)備的點(diǎn)檢,充分利用計(jì)劃?rùn)z修時(shí)間檢修浮選機(jī)槽體底部、排礦箱、溢流溜槽襯膠或墊襯板,使浮選設(shè)備的影響明顯減少。更換了前三萬(wàn)4臺(tái)浮選機(jī)電機(jī),由原來(lái)的45kW電機(jī)改為55kW電機(jī)。
二段浮選系統(tǒng):再磨砂泵增加了變頻調(diào)速,提高砂泵的作業(yè)穩(wěn)定性。改造精選段泡沫分配箱,1998年對(duì)精選段泡沫分配箱整體改造,解決因結(jié)鈣造成中礦分配不均和閥門(mén)易卡住的問(wèn)題。2002年增加一臺(tái)∮2.4mxlOm加拿大CPT浮選柱,替代二步精選二作業(yè),2002年9—12月進(jìn)行的“柱+機(jī)”聯(lián)合流程工業(yè)試驗(yàn),獲得比對(duì)比系列提高銅精礦品位4.97%、銅回收率3.89%、金回收率4.06%的指標(biāo)。2003年3—4月開(kāi)展將二步精選二精礦用浮選柱進(jìn)行選別的試驗(yàn),獲得銅精礦品位25.5%,銅、金、銀、鉬作業(yè)回收率79.15%、75.44%、79.20%、17.09%的指標(biāo),比“柱+機(jī)”聯(lián)合流程工業(yè)試驗(yàn)銅、金、銀、鉬作業(yè)回收率分別提高18.54%、16.97%、24.32%、0.02%。一步粗精礦用浮選柱進(jìn)行選別的試驗(yàn),獲得銅精礦品位28.79%,銅、金、銀、鉬作業(yè)回收率80.26%、71.40%、76.40%、57.40%的指標(biāo),比浮選機(jī)兩次精選銅精礦品位高0.81%,銅回收率高3.29%。
石灰乳系統(tǒng):石灰乳添加由原來(lái)的自動(dòng)密封圓盤(pán)分配式,1997年改成抽屜式,1999年6月改為氣閥自動(dòng)控制。1999年8—12月將石灰乳制備車間至貯存泵站、貯存添加桶至大球的添加管及精選一、精選二石灰添加管等均改為明渠輸送。以上改進(jìn),提高了石灰添加系統(tǒng)工作的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性,減少了操作工的勞動(dòng)強(qiáng)度,解決了原PVC管路易結(jié)鈣堵塞的問(wèn)題。
給藥臺(tái):給藥系統(tǒng)由最初的虹吸式給藥改造成電磁閥式,1998年底使用新型的電腦給藥機(jī)和電磁閥,同時(shí)將給藥數(shù)據(jù)傳送到浮選場(chǎng)的大屏幕顯示器,為浮選操作提供了方便,并將給藥臺(tái)由磨礦廠房?jī)?nèi)移至磨礦廠房外部,改善了給藥臺(tái)的工作環(huán)境。
精礦輸送管路的改造:選礦廠銅精礦輸送困難,經(jīng)常出現(xiàn)金屬流失及浮選槽精礦大量積壓的現(xiàn)象,2001年4月,調(diào)整精礦輸送管路布局,改造結(jié)合井,管徑放大,部分管路改成明渠,從根本上解決了銅精礦輸送困難的問(wèn)題。
3、完善在線監(jiān)控系統(tǒng)
1990年建成投產(chǎn)初期就安裝了工藝流程模擬顯示屏,包括旋回破碎機(jī)、鐵板給礦機(jī)、鋼芯膠帶運(yùn)輸機(jī)等設(shè)備的開(kāi)停指示,旋回排礦口指示,圓錐破碎機(jī)、鐵板(皮帶)給礦機(jī)、膠帶運(yùn)輸機(jī)、重型振動(dòng)篩、單層振動(dòng)篩等設(shè)備的開(kāi)停指示,球磨機(jī)、砂泵等設(shè)備的開(kāi)停指示,空氣壓縮機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)、除塵風(fēng)機(jī)等設(shè)備的開(kāi)停指示,鋼芯膠帶運(yùn)輸機(jī)、膠帶運(yùn)輸機(jī)、球磨皮帶給礦機(jī)等的計(jì)量指示,粗礦堆、粉礦倉(cāng)、緩沖礦倉(cāng)等料位指示,清水、回水的液位指示。用工藝流程模擬屏監(jiān)測(cè)原礦、碎礦、磨礦設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況以及供水情況,可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,處理問(wèn)題果斷,從而保證生產(chǎn)均衡地進(jìn)行。利用皮帶秤、礦倉(cāng)料位計(jì)監(jiān)測(cè)原礦、碎礦、磨礦系統(tǒng)臺(tái)效,可以平衡破碎與磨礦負(fù)荷,協(xié)調(diào)生產(chǎn)與設(shè)備檢修之間的關(guān)系,以計(jì)劃指導(dǎo)生產(chǎn),保證生產(chǎn)任務(wù)的完成,實(shí)現(xiàn)對(duì)破碎過(guò)程的控制及設(shè)備監(jiān)測(cè)。
1996年安裝了工業(yè)電視監(jiān)控系統(tǒng),包括監(jiān)視旋回破碎機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)情況;監(jiān)視圓錐破碎機(jī)廠房及l(fā)、2、5、6號(hào)膠帶運(yùn)輸機(jī)下礦漏斗和13、14號(hào)膠帶運(yùn)輸機(jī)受礦情況;監(jiān)視球磨機(jī)廠房、浮選廠房;監(jiān)視選礦廠大門(mén)區(qū)域、機(jī)關(guān)辦公大樓、精礦事故池區(qū)域。通過(guò)工業(yè)電視監(jiān)測(cè)原礦、碎礦運(yùn)轉(zhuǎn)情況及選礦廠部分重點(diǎn)地區(qū)的環(huán)境。可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)影響外部供礦的原因,可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)碎礦產(chǎn)品粒度問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)破碎產(chǎn)品質(zhì)量的控制和保衛(wèi)選礦廠安全。
2000年安裝了計(jì)算機(jī)局域網(wǎng),包括鋼芯膠帶運(yùn)輸機(jī)的防跑偏、防撕裂自動(dòng)檢測(cè)裝置,旋回破碎機(jī)、鐵板給礦機(jī)中央控制系統(tǒng);圓錐破碎機(jī)、鐵板(皮帶)給礦機(jī)、膠帶運(yùn)輸機(jī)、重型振動(dòng)篩、單層振動(dòng)篩的自動(dòng)檢測(cè)指示儀表,破碎系統(tǒng)可編程序控制器等中央集中連鎖控制系統(tǒng);球磨機(jī)、砂泵、分級(jí)旋流器等磨礦回路的計(jì)算機(jī)集散控制系統(tǒng),包括定值給礦、比例給水、磨礦濃度定值調(diào)節(jié)、泵池液位自動(dòng)調(diào)節(jié)等;各浮選作業(yè)的X熒光載流分析儀、浮選的液面及充氣量的控制用計(jì)算機(jī),浮選藥劑自動(dòng)添加及調(diào)節(jié)用計(jì)算機(jī)。利用計(jì)算機(jī)局域網(wǎng)連結(jié)磨浮工段中央控制室,對(duì)浮選生產(chǎn)全程進(jìn)行控制?梢哉莆丈a(chǎn)指標(biāo),及時(shí)發(fā)現(xiàn)影響選礦技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的因素,積極采取措施,加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)工序質(zhì)量管理,確保對(duì)浮選產(chǎn)品質(zhì)量的控制。推行以熒光數(shù)據(jù)考核浮選工及生產(chǎn)班的管理方法,一方面采取有力措施,完善熒光監(jiān)控系統(tǒng),使熒光在線檢測(cè)的穩(wěn)定性、準(zhǔn)確性和靈敏度明顯提高,另一方面加強(qiáng)熒光數(shù)據(jù)的管理,充分發(fā)揮熒光數(shù)據(jù)指導(dǎo)監(jiān)督生產(chǎn)的作用。
4、結(jié)語(yǔ)
1.利用計(jì)算機(jī)局域網(wǎng)連接磨浮工段中央控制室,確保對(duì)浮選產(chǎn)品質(zhì)量的控制。浮選工序粗選回收率大于86%的、精礦品位小于22%和小于26%等的異常指標(biāo)明顯減少。
2. 1992—2003年實(shí)際生產(chǎn)情況見(jiàn)表3。從表3的數(shù)據(jù)看,大山選礦廠的原礦處理量和選礦指標(biāo)逐年提高,與投產(chǎn)以來(lái)進(jìn)行的大量技術(shù)改造有著密切的聯(lián)系。
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