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      烘干攪拌輸送新聞動態(tài)

       

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      ∮2.2mx16m烘干機(jī)節(jié)能技術(shù)改造

      發(fā)布時(shí)間:2013-09-08 08:41    來源:未知

      1、存在的問題
          我公司有∮2.2mx16m烘干機(jī)6臺,除塵器均為LFEF5x230袋式除塵器。通過現(xiàn)場觀察,發(fā)現(xiàn)存在如下問題:
          1)6臺烘干機(jī)每日用煤約100t,耗煤量相當(dāng)大,由于粉煤分批次采購,水分含量變化較大,發(fā)熱值忽高忽低,煤燃燒過程不穩(wěn)定,烘干物料所需溫度難以控制。溫度低時(shí),物料水分大,除塵器易糊袋,原料倉下料斗經(jīng)常堵塞,磨機(jī)臺時(shí)產(chǎn)量低,除塵效果差,環(huán)保不達(dá)標(biāo)。溫度高時(shí),物料相對較干,但易燒壞除塵濾袋,造成冒塵,被迫停機(jī)更換濾袋,縮短了濾袋使用壽命,增加了除塵器維護(hù)成本。滾筒烘干機(jī)    2)供煤系統(tǒng)由噴煤機(jī)完成,需人工加煤、清渣及調(diào)整底火,勞動強(qiáng)度高,點(diǎn)火升溫慢,噴煤量忽大忽小,部分粉煤入爐后沒燃燒充分就被煙氣帶走,冒黑煙,浪費(fèi)了能源,污染了環(huán)境。
          3)煙煤中含硫成分較高,在燃燒過程中容易生成S02、C02氣體。溫度較高對除塵器殼體腐蝕較嚴(yán)重。
      2、烘干系統(tǒng)技術(shù)改造
      2.1 -級除塵改為二級除塵
          烘干機(jī)煙氣直接由風(fēng)機(jī)吸入除塵器,氣流速度快,烘干物料溫度難以控制,一級除塵難以達(dá)到目的。為克服以上問題,改用二級除塵,具體工藝見圖1。
          1)第一級采用沉降室除塵,在烘干機(jī)房一側(cè)建一個(gè)容積160m3沉降室,內(nèi)層用黏土質(zhì)耐火磚,此磚不是為了保溫,重點(diǎn)是防腐蝕;外層用普通紅磚,中間填充珍珠巖類保溫材料,頂部用雙斧頭耐火磚砌成穹形,中間用單層耐火磚砌一隔墻,在其上留一個(gè)∮800mm孔,使兩室相通,讓煙塵在沉降室內(nèi)擴(kuò)散,減慢煙塵流速,讓大顆粒粉塵碰撞,下沉落入下部積灰斗內(nèi),經(jīng)雙級鎖風(fēng)翻板閥,進(jìn)入回料螺旋,將物料帶回烘干機(jī)尾部刮板機(jī)。
          2)第二級采用KDS-6B/12高壓靜電除塵器,風(fēng)機(jī)采用原C6-48-10C引風(fēng)機(jī)。原袋式除塵器已使用3年以上,殼體及內(nèi)部花板腐蝕較嚴(yán)重,除塵濾袋也需要重新更換,已失去修復(fù)價(jià)值,采用KDS-6B/12高壓靜電除塵器,則可以克服袋式除塵器的不足。該除塵器通風(fēng)較好,捕捉粉塵能力較強(qiáng),風(fēng)速在0.9m/s,電壓在70kV時(shí),除塵效果最佳。經(jīng)現(xiàn)場測試,標(biāo)況下粉塵排放濃度為40mg/m3,除塵效率達(dá)99.5%,富通新能源生產(chǎn)銷售木屑顆粒機(jī)、木屑鋸末烘干機(jī)等生物質(zhì)燃料成型、木屑烘干等機(jī)械設(shè)備。
      2.2用煤氣取代煤粉烘干
          為發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),我公司新建1個(gè)年產(chǎn)40萬t焦化廠和1個(gè)建陶廠。焦?fàn)t產(chǎn)生的煤氣,除自身利用、建陶廠使用外,多余的煤氣外放,若把外放煤氣利用起來,將是一筆無形的財(cái)富,為此,我們對焦?fàn)t產(chǎn)生的煤氣及用量進(jìn)行現(xiàn)場測壓計(jì)算:
          焦?fàn)t每天產(chǎn)生45孔焦炭
          日產(chǎn)煤氣量:45孔x25t/孔x330m3/t=371250m3
          焦化廠日用煤氣量:9500m3/hx24h=228 000m3
          建陶廠日用煤氣量:60 000m3
          剩余煤氣量:83 250m3
          6臺烘干機(jī)每天用量:400m3/hx24hx6=57 600m3
          通過計(jì)算,剩余煤氣足夠6臺烘干機(jī)用,利用煤氣烘干物料完全可行。煤氣總管采用∮273mm鋼管,分管采用∮159mm鋼管,安裝煤氣管道共需購買鋼材30t,約15萬元,人工費(fèi)3萬元,總投資18萬元。僅一周時(shí)間就完成了6臺烘干機(jī)管道安裝,并且一次點(diǎn)火成功,原噴煤機(jī)不再運(yùn)行,一年可節(jié)電36萬kW,噴煤機(jī)葉角、軸、轉(zhuǎn)子盤等配件不再需要制作,減少了維護(hù)費(fèi)用。投入運(yùn)行4d就收回全部投資,一年可節(jié)約電、煤費(fèi)用1800多萬元。利用煤氣烘干物料節(jié)約了能源,保證物料烘干溫度,降低了工人的勞動強(qiáng)度,同時(shí)創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟(jì)效益。
      3、注意事項(xiàng)
      為保證安全運(yùn)行,還專門對操作人員進(jìn)行現(xiàn)場崗位培訓(xùn)。對煤氣使用進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)度,生產(chǎn)中應(yīng)注意的事項(xiàng)及規(guī)定:
          1)初次使用或煤氣失壓停供8h以上,均需做防爆試驗(yàn),待試驗(yàn)合格后方可使用。
          2)開車前應(yīng)緊閉煤氣閥門,閥門前煤氣壓力應(yīng)不低于1000Pa,低于此值時(shí)不能使用,電除塵器應(yīng)停止使用,開引風(fēng)機(jī),用空氣置換爐膛及烘干機(jī)內(nèi)廢氣2min。
          3)先點(diǎn)好點(diǎn)火器,伸人煤氣噴嘴處,開煤氣閥門,直至點(diǎn)燃煤氣,如果點(diǎn)火器被吹滅,應(yīng)立即關(guān)閉閥門,重新開引風(fēng)機(jī),置換爐膛氣體。
          4)煤氣點(diǎn)燃后,調(diào)節(jié)引風(fēng)機(jī)閥門,調(diào)節(jié)空氣、煤氣配比,達(dá)到最佳燃燒狀態(tài)。
          5)正常后,可開電除塵器,加烘干料。
          6)停用煤氣時(shí),可直接關(guān)閉煤氣閥門,直到煤氣熄火,并關(guān)緊閥門,防止漏氣。
          7)當(dāng)發(fā)現(xiàn)爐膛內(nèi)煤氣熄滅,決不允許立即點(diǎn)火,應(yīng)緊閉煤氣閥門,查明原因后方可按正常順序點(diǎn)火。
          8)因使用的是電除塵器,必須加強(qiáng)火焰監(jiān)控,特別是大風(fēng)天氣,應(yīng)防止煤氣被吹滅。
      4、結(jié)束語
          改造后,除塵器運(yùn)行較好,粉塵排放達(dá)到國家環(huán)保一類標(biāo)準(zhǔn),煤氣燃燒運(yùn)行正常,物料烘干溫度可隨時(shí)調(diào)節(jié),保證人磨物料水分低于2.0%,烘干機(jī)臺時(shí)產(chǎn)量由30t/h提高到40t/h,∮2.2mx7m生料磨臺時(shí)產(chǎn)量由25t/h提高到30t/h,降低了生產(chǎn)成本,創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟(jì)效益。

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