2004年2月為山東國大黃金冶煉股份有限公司(甲方)制造1臺(tái)∮3.2 m×20 m回轉(zhuǎn)干燥烘干機(jī)(由南化集團(tuán)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)),于12月底進(jìn)行安裝、調(diào)試。在空載試運(yùn)行過程中,發(fā)現(xiàn)托輪轉(zhuǎn)動(dòng)呆滯、易卡阻,軸承溫度居高不下,干燥烘干機(jī)簡體上的滾圈與托輪之間產(chǎn)生嚴(yán)重磨損,致使電動(dòng)機(jī)負(fù)荷加大,溫度偏高,經(jīng)多次調(diào)試仍然無法排除其故障。我公司組織工程技術(shù)人員對(duì)托輪裝置進(jìn)行了技術(shù)改造。
1、原托輪裝置結(jié)構(gòu)型式及故障原因分析
原托輪裝置的托輪軸采用滑動(dòng)軸承,其軸向接觸面距離長達(dá)600 mm,雖然此結(jié)構(gòu)能使托輪承受較大的載荷,但同時(shí)也存在著托輪軸與滑動(dòng)軸承之間摩擦阻力大(摩擦系數(shù)~0.3)、潤滑要求高及溫度高易使滑動(dòng)軸承漲死等缺點(diǎn),在實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)中效果不太理想,并且維修難度較大。根據(jù)托輪裝置的結(jié)構(gòu)型式及轉(zhuǎn)動(dòng)原理,筆者綜合分析其產(chǎn)生故障的主要原因在于轉(zhuǎn)動(dòng)部位接觸面積大,接觸表面加工精度低,裝配質(zhì)量差,托輪軸與滑動(dòng)軸承之間的摩擦力矩接近托輪與滾圈之間的摩擦力矩,致使托輪轉(zhuǎn)動(dòng)呆滯、易卡阻,富通新能源生產(chǎn)銷售木屑顆粒機(jī)、木屑鋸末烘干機(jī)等機(jī)械設(shè)備。

2、托輪裝置結(jié)構(gòu)改造
為減小托輪裝置的托輪軸與滑動(dòng)軸承之間的摩擦阻力,筆者對(duì)托輪裝置的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改造。改造方案為采用調(diào)心滾子軸承替代原來的滑動(dòng)軸承,重新設(shè)計(jì)相配套的軸承座,并根據(jù)軸承尺寸和軸承座之間的位置對(duì)托輪軸進(jìn)行改造。根據(jù)回轉(zhuǎn)干燥烘干機(jī)的總質(zhì)量,通過計(jì)算,選用徑向基本額定靜載荷達(dá)2530 kN、型號(hào)為22338的調(diào)心滾子軸承。此調(diào)心滾子軸承具有摩擦系數(shù)。Σ料禂(shù)約0.008)、承受徑向載荷大、潤滑效果好、能自動(dòng)調(diào)心等優(yōu)點(diǎn)。依據(jù)托輪的受力方向,軸承座采用60°斜支撐剖分式結(jié)構(gòu)。由于托輪支架未作改動(dòng),軸承座的安裝位置和中心高度與原軸承座保持一致,大大減少了改造工作量。
改造后托輪裝置的結(jié)構(gòu)型式如圖2所示。
3、托輪裝置改造后的運(yùn)行效果
通過上述技術(shù)改造,托輪裝置的結(jié)構(gòu)型式更趨于合理,摩擦阻力明顯減小,并具有自動(dòng)調(diào)心功能,使得回轉(zhuǎn)干燥烘干機(jī)運(yùn)行平穩(wěn)、可靠。山東國大黃金冶煉股份有限公司自2005年3月投產(chǎn)以來,回轉(zhuǎn)干燥烘干機(jī)運(yùn)行一直正常、平穩(wěn),噪聲低,無振動(dòng),無故障。
回轉(zhuǎn)干燥烘干機(jī)托輪裝置技術(shù)改造的成功,滿足了硫酸裝置連續(xù)生產(chǎn)的要求,取得了令人滿意的運(yùn)行效果。