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      生物質鍋爐新聞動態(tài)

       

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      220t/h鍋爐高爐煤氣多管式燃燒器的改造

      發(fā)布時間:2013-09-06 08:28    來源:未知

      1、前言
          梅山熱電廠l#鍋爐為杭州鍋爐廠生產的220t/h煤粉一高爐煤氣混燒鍋爐,煤粉75 010,高爐煤氣25%?紤]到梅山集團有富余的焦爐煤氣,且焦爐煤氣著火容易,發(fā)熱量較高,能起到點燃煤粉和低負荷穩(wěn)燃的功能,因此,1”鍋爐采用焦爐煤氣點火。1#鍋爐自安裝完畢后,進行了三次點火升爐,均出現(xiàn)煙道和電除塵器積水、高爐煤氣燃燒不完全、熱風溫度達不到啟動磨煤機制粉的要求,為解決這些問題,與杭鍋合作,對高爐煤氣燃燒器進行了改造,對點火方案進一步優(yōu)化。從1#鍋爐改造后的運行狀況看,以上問題得到了根本解決。
      2、存在問題及原因分析
      2.1尾部積水原因
          梅山冶金公司高爐煤氣與焦爐煤氣成份分析見表1。
          鍋J}盧點火不論是采用何種燃料,尾部積水問題都會存在,采用焦爐煤氣點火積水最為嚴重,梅山集團焦爐煤氣中含有52.8%H2,20%CH4,燃燒后都生成水H20(2Hz+02→2H20,CH4+ 202=:>C02+2H20),1000m3/h焦爐煤氣完全燃燒生成水蒸汽504,6 kg。點火初期鍋爐負荷低(小于20010),煙氣量小,僅58000m3/h,占設計工況煙氣量(410000m3/h)的14%,排煙溫度在60%~70℃之間徘徊,明顯低于空氣預熱器出口處煙氣露點溫度(約90℃),導致煙氣中部分水蒸汽凝結成水,這是尾部積水的直接原因,富通新能源生產銷售生物質鍋爐,生物質鍋爐主要燃燒木屑顆粒機壓制的楊木生物質顆粒燃料。
          而消除點火初期尾積水必須提高煙氣溫度,使煙氣中的水蒸汽不凝結。最有效的辦法是改變點火燃料,采用輕油點火,但是采用輕油點火涉及到輕油庫的設計及批準,輕油的價格節(jié)節(jié)上升等問題,將使得投入資金加大,1#鍋爐短期內無法運行。
          針對本廠實際條件,這就要求制定一個施工周期短、又能解決問題的措施。在不改變點火燃料品種的前提下,提高煙氣溫度最簡單的辦法是盡量縮短焦爐煤氣點火升壓時間,即減少焦爐煤氣量,盡快投入高爐煤氣,并使投入的高爐煤氣穩(wěn)定完全地燃燒。
      2.2  高爐煤氣燃燒不完全
          高爐煤氣是一種低熱值、著火點高的燃料,點火初期,爐膛內溫度較低,水冷壁吸熱能力較強,為避免尾部煙道積水,助燃燃料——焦爐煤氣,又不能投入太多,引起高爐煤氣燃燒不完全。
      2.3  熱風溫度問題
          一旦高爐煤氣完全燃燒,大量高溫煙氣進入煙道,熱風溫度問題也就迎刃而解。
      3、改造方案
      3.1敷設衛(wèi)燃帶
          由于高爐煤氣是一種低熱值廢燃料,為使其穩(wěn)定燃燒,國內外純燒高爐煤氣鍋爐大多采用保溫燃燒室,來提高高爐煤氣著火區(qū)的溫度,效果良好。但1#鍋爐為煤粉、高爐煤氣混燒鍋爐,衛(wèi)燃帶容易結渣,且對鍋爐整體傳熱也有影響,此方案未能實施。
      二2  高爐煤氣燃燒器的改造
          原高爐煤氣燃燒器為多管式燃燒器,四角布置,共四只,燃燒器前高爐煤氣壓力設計值2 500Pa,每只燃燒器共有噴嘴98支,噴嘴出口高爐煤氣流速為23. 58 m/s,流量達52 896 m3/h(摻燒25'%高爐煤氣量為49 205 m3/h)。取其中14支噴嘴改為焦爐煤氣噴嘴,見圖1、圖2示。改造后爐膛四角四只高爐煤氣燃燒器加裝的焦煤燒嘴流量達1 000m3/h,可帶鍋爐負荷3.1%,高爐煤氣燃燒器阻力由原來的94 mm HOCT提高為123mm HOCT,煤氣流速增加到26. 95m/s,流量可達51 820m3/h,原高爐煤氣噴嘴部分加裝穩(wěn)燃器,可以滿足設計流量要求。焦爐煤氣周向煤嘴一旦點燃,火焰垂直刺向高煤弋流,加速高煤著火。高煤噴嘴的穩(wěn)燃器可使點燃的高煤氣流產生的高溫煙氣回吸至噴嘴附近,加速高爐煤氣氣流著火,保持燃燒的穩(wěn)定。
      3.3減少漏風
          盡量減少不必要的冷風進入爐膛。將所有的人孔門、看火孔關閉嚴密;將磨煤機的冷、熱風門擋板關閉嚴密;經常檢查生產爐墻煙風道各處有無漏風現(xiàn)象。
      3.4為減少尾部積水對電除塵器的影響,采取了以下措施
          (1)在豎井道后水平段下部加裝排水管,可將部分積水排出,減輕對電除塵器的影響。
          (2)點火前8h投用電除塵器電加熱及灰斗加熱裝置,盡可能提高電除塵器電場內的溫度,減少結露。
      3.5為縮短焦爐煤氣使用時間減少焦煤使用量,點火前8h投用鍋爐下聯(lián)箱加熱裝置,可加熱至汽包開始升壓,排煙溫度50C左右。這樣,升壓速度可以大大加快,整個升壓時間可縮短1.5 h,隨著升壓速度的加快,燃料量的加大,排煙溫度很快達到煙氣露點溫度,避免了尾部煙道積水,且每次升爐至少少用焦爐煤氣3000m3。
      4、改造效果
          改造后的試燒比較成功,l#鍋爐高爐煤氣燃燒不穩(wěn)、煙道和電除塵積水、熱風溫度問題都得到了解決。72h+24 h滿負荷調試的過程中高爐煤氣燃用量達到60000 m3/h,減少公司高爐煤氣的大量放散,節(jié)約了焦爐煤氣耗用量,降低了全廠發(fā)電煤耗,減輕除塵、輸灰系統(tǒng)的負擔,高爐煤氣摻燒量位居國內同類型鍋爐之首。
      5、結束語
          綜上所述,經過高煤燃燒器的改造和點火方案的優(yōu)化,原鍋爐存在的問題已從根本上得到了解決。但是,由于點火升壓過程中較早投用了高爐煤氣,且用量較大,容易引起汽溫超標,因此減溫器投用較早;由于改造后的燃燒器較為復雜,為檢修、清灰?guī)聿槐悖煌ㄐ履茉床坏a銷售生物質鍋爐,而且還大量銷售生物質鍋爐燃燒專用的木屑顆粒燃料。

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